技術(shù)頻道

娓娓工業(yè)
您現(xiàn)在的位置: 中國傳動(dòng)網(wǎng) > 技術(shù)頻道 > 應(yīng)用方案 > 鋼筋調(diào)直機(jī)定長切割伺服控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)

鋼筋調(diào)直機(jī)定長切割伺服控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)

時(shí)間:2017-05-02 17:03:07來源:王明晨

導(dǎo)語:?本文對(duì)鋼筋調(diào)直機(jī)定長切斷的工作原理進(jìn)行介紹,并分析了該設(shè)備工作過程中產(chǎn)生切斷誤差原因的基礎(chǔ)上,提出了新的定長與切斷控制方法,所構(gòu)成的裝置已經(jīng)投入實(shí)際運(yùn)行。

前言

隨著建筑業(yè)及建筑技術(shù)的迅猛發(fā)展,許多工地均廣泛使用建筑預(yù)制構(gòu)件。在預(yù)制構(gòu)件的制作過程中,對(duì)其中使用的鋼筋有嚴(yán)格的要求,除材料及其直徑要求外,為使預(yù)制構(gòu)件整齊美觀受力均勻,還需對(duì)鋼筋實(shí)施調(diào)直及定長切斷。目前,由于機(jī)械定長裝置的使用,若調(diào)直鋼筋超過一定長度,其切斷誤差將超過標(biāo)準(zhǔn),并且鋼筋直徑越小,其超差越嚴(yán)重,必須實(shí)施二次切斷,而致勞動(dòng)生產(chǎn)率降低。特別是低壓供電系統(tǒng)廣泛使用的水泥電線桿,若由于定長誤差的存在,將使拉直成型時(shí)各根鋼筋受力不一,致使?jié)沧⒊尚偷乃鄺U內(nèi)部鋼筋受力不均勻,從而為爾后的工作埋下隱患。因此各廠家為解決定長切斷著實(shí)費(fèi)了不少周折,但到目前,還沒有成功控制超差的報(bào)道。本文將對(duì)調(diào)直定長切斷過程做較詳盡的分析,并對(duì)定長切斷過程實(shí)施自動(dòng)控制。

1、調(diào)直定長切割機(jī)的組成工作原理

原機(jī)械式鋼筋調(diào)直定長切割機(jī)的總體結(jié)構(gòu)主要包括盤料架、調(diào)直筒、調(diào)直機(jī)主傳動(dòng)箱及牽引壓輥、機(jī)座、剪切機(jī)構(gòu)和受料架六大部分。

1、盤料架

需調(diào)直加工的鋼筋就繞在上面。

2、調(diào)直筒

鋼筋由盤料架上出來后進(jìn)入該筒,適當(dāng)調(diào)整調(diào)直塊的調(diào)整螺釘,將調(diào)直塊緊固在不同的偏心位置上,以便對(duì)不同規(guī)格或不同性質(zhì)的鋼筋進(jìn)行調(diào)直。調(diào)直的方案有高斯曲線型、正弦曲線型和余弦曲線型,分別適用于不同直徑,不同屈服強(qiáng)度的鋼筋。在調(diào)直多盤鋼筋后,調(diào)直塊會(huì)產(chǎn)生磨損,此時(shí),應(yīng)補(bǔ)調(diào)偏心以保證調(diào)直效果。

3、調(diào)直機(jī)主傳動(dòng)箱及牽引壓輥

傳動(dòng)箱內(nèi)由機(jī)械減速機(jī)構(gòu)將電機(jī)轉(zhuǎn)速降低,并帶動(dòng)主動(dòng)壓輥(上壓輥)旋轉(zhuǎn)。上料時(shí),轉(zhuǎn)動(dòng)一偏心手柄,使上壓輥抬起,將鋼筋穿過上壓輥與下壓輥(被動(dòng)壓輥)之間的V型槽,然后反向轉(zhuǎn)動(dòng)偏心手柄,使上壓輥放下,上下兩壓輥呈夾持鋼筋狀態(tài)。料壓在兩壓輥之間,被調(diào)整鋼筋力量的大小取決于壓輥之間的夾持力。與上壓輥機(jī)械相連的連桿上有一彈簧與之相連,該彈簧對(duì)上壓輥實(shí)施加壓,壓輥的牽引力與壓力成正比,故對(duì)不同直徑與材質(zhì)的鋼筋應(yīng)選擇不同的彈簧壓力,從而較好地握持并牽引鋼筋。同時(shí),為防止在剪切時(shí)的連切現(xiàn)象,在鋼筋被頂停下時(shí),鋼筋與壓輥間應(yīng)能出現(xiàn)明顯的打滑。因此彈簧壓力的調(diào)整是調(diào)直機(jī)能否正常工作的關(guān)鍵。

4、剪切機(jī)構(gòu)

傳動(dòng)箱中偏心軸的雙滑塊機(jī)構(gòu)帶動(dòng)錘頭作垂直方向的直線往復(fù)運(yùn)動(dòng),剪切機(jī)構(gòu)的方刀臺(tái)中裝有上下切刀,當(dāng)裝在方刀臺(tái)中的切刀進(jìn)入錘頭下面時(shí),上切刀被錘擊而實(shí)現(xiàn)鋼筋切斷工作。鋼筋被打斷后,方刀臺(tái)靠拉桿彈簧復(fù)位。

5、受料架

受料架是調(diào)直切斷機(jī)的定長機(jī)構(gòu),架上有用于定長的定尺板,根據(jù)需要的長度調(diào)整好定尺板在拉筋上的位置,并調(diào)整好拉筋彈簧的壓力,使被調(diào)直鋼筋能頂動(dòng)定尺板前進(jìn),而且又要在鋼筋被切斷后方刀臺(tái)能及時(shí)復(fù)位。當(dāng)被調(diào)鋼筋頂動(dòng)定尺板前進(jìn)到位時(shí),定尺板帶動(dòng)拉筋移動(dòng),拖動(dòng)方刀臺(tái)進(jìn)入錘頭下面而實(shí)現(xiàn)剪切。剪切完成后,方刀臺(tái)靠拉桿彈簧復(fù)位。當(dāng)鋼筋被切斷時(shí),受料架張開卸料,鋼筋落下后,受料架隨即關(guān)閉,接受下一根鋼筋。受料架卸料時(shí),張開時(shí)間的長短由時(shí)間繼電器控制。

圖1鋼筋調(diào)直機(jī)的系統(tǒng)示意圖

如圖1所示為鋼筋調(diào)直機(jī)的系統(tǒng)示意圖,左側(cè)是盤繞在一起的鋼筋。彎曲的鋼筋經(jīng)過中部的調(diào)直輪組之后到達(dá)需要的筆直程度,之后再由剪切刀做定長切割。其中伺服控制剪切刀,調(diào)直輪的動(dòng)力可以采用伺服也可以采用變頻器,這主要取決于工藝要求以及設(shè)備的安裝方式。一般系統(tǒng)采用變頻器來帶動(dòng)調(diào)直輪,在剪切刀右側(cè)增加位置開關(guān)用于定長檢測(cè)。

控制系統(tǒng)的主要技術(shù)難點(diǎn)在于驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的過載能力以及抗干擾能力。因?yàn)殇摻钤诿撾x纏繞軸的時(shí)候容易出現(xiàn)扭曲或者環(huán)行打結(jié)現(xiàn)象。這時(shí)候調(diào)直輪會(huì)出現(xiàn)過載現(xiàn)象。因此根據(jù)鋼筋的牌號(hào)以及直徑可以大約計(jì)算出系統(tǒng)的極限扭矩,這樣方便系統(tǒng)選型。采用伺服作為剪切刀的動(dòng)力源可以實(shí)現(xiàn)不停滯切割,極大地提高鋼筋的通過速度,提高機(jī)械的加工效率。

圖2鋼筋彎箍機(jī)系統(tǒng)示意圖

鋼筋彎箍機(jī)的折彎頭有很多種,主要取決于設(shè)計(jì)者。圖2中的是手輪式樣的折彎頭,大盤上有一個(gè)突出的小圓棒,大輪運(yùn)動(dòng)帶動(dòng)小輪移動(dòng)實(shí)現(xiàn)對(duì)鋼筋的折彎,之后返回原位在做下一次下壓動(dòng)作。折彎花樣完成后,剪切刀對(duì)鋼筋實(shí)現(xiàn)定長切割。

2、定長誤差存在的原因

被調(diào)直的鋼筋調(diào)直完畢后,需對(duì)其長度進(jìn)行測(cè)量以便給出定長切斷信號(hào)。從調(diào)直筒出來的鋼筋由上下壓輥牽引而前進(jìn),通過剪切機(jī)構(gòu)后進(jìn)入受料架。在受料架中鋼筋頂住定尺板并帶動(dòng)拉筋前進(jìn),到位后靠鋼筋的頂力使拉筋帶動(dòng)行程開關(guān)動(dòng)作,給剪切機(jī)構(gòu)送出剪切信號(hào),并將帶有下切刀的方刀臺(tái)送到錘頭下面,錘頭錘擊上切刀從而使鋼筋剪斷。從其定長工作的過程不難分析其定長誤差存在的原因,分析如下:

(1)鋼筋頂動(dòng)定尺板因彎曲引起的誤差。受料架上定尺板及拉筋均有一定的質(zhì)量,且存在滑動(dòng)摩擦力,而且還要拖動(dòng)行程開關(guān)動(dòng)作,鋼筋或多或少地存在一定的彎曲,不可避免地存在定長誤差。

(2)由于鋼筋在行走且錘頭位置不確定而存在的誤差。調(diào)直鋼筋被壓輥拖動(dòng)以一定速度行進(jìn)(一般情況鋼筋前進(jìn)速度為30m/min),錘頭上下往復(fù)運(yùn)動(dòng)頻率為600次/分,則錘頭完成一個(gè)行程需要0.1s,即剪切機(jī)構(gòu)從接收到信號(hào)到錘頭落下剪切完成,時(shí)間在0~0.1s范圍內(nèi)變化。若讓鋼筋自由行走,鋼筋必須會(huì)存在0~50mm之間的行走誤差。而目前的定長方法是到位后迫使鋼筋停止前進(jìn)來獲得所需的剪切精度,則夾輥與鋼筋間將存在相對(duì)運(yùn)動(dòng)而打滑,勢(shì)必在鋼筋表面形成劃痕。同樣,迫使鋼筋停止前進(jìn)亦會(huì)產(chǎn)生上節(jié)所出現(xiàn)的情況,而且鋼筋越長,誤差越嚴(yán)重。

3、新的定長與控制措施

很顯然,前述定長方案無法消除切斷誤差,需從其它途徑進(jìn)行探討。

對(duì)象給定參數(shù):鋼筋d=3~8mm;定長300~6000mm,可加長至8000~18000mm;鋼筋前進(jìn)線速度30m/min;調(diào)直筒轉(zhuǎn)速n=2400r/min;壓輥直徑D=90mm,轉(zhuǎn)速142r/min。

(1)定長的檢測(cè)

為實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確定長,在調(diào)直機(jī)下壓輥(被動(dòng)壓輥)上裝上同軸測(cè)量盤,盤厚2mm直徑取197mm,在盤的邊緣均勻加工寬1mm,深4mm的槽300個(gè),在邊緣距周邊3mm處裝上光電開關(guān)管(光軸距邊緣3mm),則光電管光軸所在點(diǎn)對(duì)應(yīng)的測(cè)量盤周長為π(D-6)=600mm,測(cè)量孔軸線的速度v=30×191/90=63.67m/min,每秒鐘光電管發(fā)出脈沖63.67×1000÷60÷2=530.6個(gè)脈沖,脈沖間距1.885ms,兩脈沖間距離代表長度2×90÷191=0.942mm,顯然這樣的測(cè)量精度是難以滿足要求的,為此,對(duì)光電開關(guān)管輸出脈沖實(shí)施倍頻,即脈沖頻率f=1061Hz,脈沖間距0.942ms,脈沖間距離代表長度0.471mm。計(jì)數(shù)器最大計(jì)數(shù)值216,即最大可定長30.88mm,滿足實(shí)際要求。

(2)切斷控制

定長切斷裝置存在切斷誤差的關(guān)鍵在于,當(dāng)控制系統(tǒng)發(fā)出切斷指令時(shí),除系統(tǒng)自身有一響應(yīng)時(shí)間外,鋼筋仍在以一定速度前進(jìn)著;只有鋼筋頂住定尺板后,鋼筋才在上下壓輥間打滑,等待切斷。倘若在實(shí)際操作中,使控制系統(tǒng)在發(fā)出切斷操作指令時(shí)鋼筋已經(jīng)停止前行,或者在切斷操作開始前鋼筋已經(jīng)停止前行,則可以有效地減少由于錘頭位置的隨機(jī)性而引起的切斷誤差。根據(jù)這一構(gòu)想,我們對(duì)原定長切斷機(jī)構(gòu)作了改進(jìn),改上下壓輥一直驅(qū)動(dòng)鋼筋前進(jìn)為間斷驅(qū)動(dòng)方式,其控制過程是這樣的:當(dāng)一次切斷操作完成后,裝有上切刀的方刀臺(tái)退出,控制器控制電磁鐵線圈,使其失電,牽引電磁鐵放下上壓輥,使下壓輥壓住鋼筋拖動(dòng)其前進(jìn),裝在下壓輥上的測(cè)量盤旋轉(zhuǎn),它所發(fā)出的脈沖送到控制器進(jìn)行計(jì)數(shù)。當(dāng)計(jì)數(shù)脈沖所對(duì)應(yīng)的長度等于設(shè)定長度時(shí),控制器給電磁鐵發(fā)出信號(hào),令其抬起上壓輥。上壓輥抬起后,鋼筋前進(jìn)的驅(qū)動(dòng)力消失,鋼筋停止前進(jìn),(注:調(diào)直機(jī)構(gòu)在對(duì)鋼筋調(diào)直操作過程中,不存在使鋼筋軸向移動(dòng)的驅(qū)動(dòng)力),此時(shí),控制器使裝在方刀臺(tái)上切刀進(jìn)入錘頭下面,上切刀被錘頭錘擊而切斷鋼筋,然后重復(fù)另一個(gè)新的循環(huán)。由于從控制器發(fā)出抬上壓輥的命令,到上壓輥被抬起,鋼筋因無軸向驅(qū)動(dòng)力而停止前進(jìn),一般需要150~180ms左右,視具體裝置構(gòu)成而定,故在控制器中,長度設(shè)定值應(yīng)減去在這段時(shí)間內(nèi)鋼筋行走的長度,具體數(shù)值應(yīng)由具體裝置經(jīng)實(shí)際調(diào)試而得。

4、系統(tǒng)的控制與運(yùn)行

系統(tǒng)的定長與切斷控制裝置由MCS-51單片機(jī)構(gòu)成,如圖2所示。由測(cè)量盤送的脈沖,經(jīng)脈沖整形、倍頻,送到8031的T0入口,作為定長計(jì)量輸入。定長設(shè)定由三位BCD撥碼盤輸入,偏移量由操作者根據(jù)實(shí)際裝置進(jìn)行調(diào)整,計(jì)算機(jī)給定計(jì)數(shù)值等于BCD碼盤設(shè)定值所對(duì)應(yīng)的脈沖數(shù)值減去偏移量。則在鋼筋前進(jìn)過程中,測(cè)量盤旋轉(zhuǎn)發(fā)出的脈沖,經(jīng)整形、倍頻送到8031進(jìn)行計(jì)數(shù)。在計(jì)測(cè)過程中,計(jì)算機(jī)不斷地將計(jì)數(shù)值與給定值比較;當(dāng)計(jì)數(shù)值等于給定值時(shí),計(jì)算機(jī)送出信號(hào)使?fàn)恳姶盆F得電,將上壓輥抬起,使鋼筋停止前行,計(jì)算機(jī)發(fā)出切斷信號(hào)使鋼筋切斷。計(jì)算機(jī)在發(fā)出切斷信號(hào)之后,經(jīng)一定時(shí)間的延時(shí),發(fā)出新一輪計(jì)量開始信號(hào),使?fàn)恳姶盆F釋放,上壓輥被放下,夾持鋼筋并驅(qū)動(dòng)其前行。

圖3控制系統(tǒng)示意圖

控制系統(tǒng)中,為避免由于電源電壓的變化對(duì)牽引電磁鐵動(dòng)作時(shí)間的影響,在電磁鐵線圈主回路中,設(shè)置了容量為牽引電磁鐵啟動(dòng)功率5倍的交流穩(wěn)壓器,以保證每次動(dòng)作的狀態(tài)與條件相同,同時(shí),應(yīng)保證電磁鐵動(dòng)作部分充分潤滑。

為避免電源電壓波動(dòng),以及電磁操作對(duì)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的干擾,提高系統(tǒng)運(yùn)行可靠性,采取了以下抗干擾措施。

(1)硬件方面采用有靜電屏蔽的變壓器作為控制電源變壓器,并在電源輸入設(shè)有兩級(jí)LC濾波電路。為防止計(jì)算機(jī)系統(tǒng)前后級(jí)間的影響,在每一片集成塊的電源與地之間并聯(lián)一只0.47μF的電容,以吸收集成電路工作時(shí)產(chǎn)生的脈沖干擾。從測(cè)量盤到控制器之間用屏蔽電纜進(jìn)行脈沖傳輸,系統(tǒng)的控制部分置于接地良好的金屬箱體內(nèi),這可防止空間電磁脈沖對(duì)系統(tǒng)的影響。

(2)軟件方面設(shè)置了軟件定時(shí)監(jiān)視器,以防止程序因干擾進(jìn)入非程序區(qū),造成系統(tǒng)運(yùn)行不正常。只要程序運(yùn)行時(shí)間超過設(shè)定時(shí)間,定時(shí)監(jiān)視器便申請(qǐng)中斷,迫使系統(tǒng)進(jìn)入初始狀態(tài)。

(3)伺服通過通訊電纜接收上位機(jī)的控制信號(hào),并執(zhí)行上位機(jī)的運(yùn)動(dòng)指令。伺服控制器接線端口的左部中端是上位機(jī)控制伺服啟停信號(hào),以及緊急情況下可以獨(dú)立切斷伺服運(yùn)行的控制信號(hào)。伺服控制器接線端口右部上端的是伺服輸出的位置信號(hào),此處做了分頻處理,主要是為了滿足上位機(jī)對(duì)于位置信號(hào)的識(shí)別。此信號(hào)與伺服編碼器信號(hào)有關(guān)聯(lián),供上位機(jī)讀取系統(tǒng)的運(yùn)行速度以及幫助上位機(jī)進(jìn)行位置對(duì)比。伺服控制器接線端口右部下端是伺服驅(qū)動(dòng)器與上位機(jī)進(jìn)行伺服狀態(tài)的通訊連接口,其包含了伺服狀態(tài)以及報(bào)警輸出兩部分。

伺服系統(tǒng)這類機(jī)械上有三處作用。第一是扭矩輸出,作為調(diào)直工藝的動(dòng)力源。這里要保證大功率輸出能力,避免系統(tǒng)因卡線而停機(jī)。第二高速剪切,伺服通過高速往復(fù)運(yùn)動(dòng)帶動(dòng)剪切頭上下移動(dòng),并且利用伺服的高速動(dòng)態(tài)性能避免鋼筋撞到刀頭。第三是折彎頭,這既需要伺服的高的動(dòng)態(tài)響應(yīng)速度,快速起停以及往復(fù)運(yùn)動(dòng),也需要有一定的柔性來實(shí)現(xiàn)對(duì)鋼筋的保護(hù)。

該控制裝置在一調(diào)直切斷機(jī)投入使用,設(shè)定長度0.3~30m,對(duì)不同定長量時(shí)的偏移量已經(jīng)由實(shí)際調(diào)試后固化到程序存貯器中。經(jīng)實(shí)際試運(yùn)行,該裝置在整個(gè)設(shè)定長度內(nèi),切斷長度誤差2mm,滿足實(shí)際要求,目前已經(jīng)入投現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行。

5、結(jié)論

伺服系統(tǒng)在鋼筋調(diào)直機(jī)以及彎箍機(jī)方面的應(yīng)用成功,其解決了因?yàn)閭鹘y(tǒng)傳動(dòng)系統(tǒng)固有問題帶來的噪音、震動(dòng),效率低下,控制不便等問題,同時(shí)有效地提高了機(jī)械的系統(tǒng)響應(yīng)性,位置控制精度以及加工效率,得到了客戶的好評(píng)。

更多資訊請(qǐng)關(guān)注建材頻道

標(biāo)簽:

點(diǎn)贊

分享到:

上一篇:海德漢感應(yīng)式旋轉(zhuǎn)編碼器在塑...

下一篇:高加速壽命試驗(yàn)在伺服驅(qū)動(dòng)器...

中國傳動(dòng)網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:凡本網(wǎng)注明[來源:中國傳動(dòng)網(wǎng)]的所有文字、圖片、音視和視頻文件,版權(quán)均為中國傳動(dòng)網(wǎng)(m.u63ivq3.com)獨(dú)家所有。如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與0755-82949061聯(lián)系。任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人轉(zhuǎn)載使用時(shí)須注明來源“中國傳動(dòng)網(wǎng)”,違反者本網(wǎng)將追究其法律責(zé)任。

本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,均來自互聯(lián)網(wǎng)或業(yè)內(nèi)投稿人士,版權(quán)屬于原版權(quán)人。轉(zhuǎn)載請(qǐng)保留稿件來源及作者,禁止擅自篡改,違者自負(fù)版權(quán)法律責(zé)任。

網(wǎng)站簡(jiǎn)介|會(huì)員服務(wù)|聯(lián)系方式|幫助信息|版權(quán)信息|網(wǎng)站地圖|友情鏈接|法律支持|意見反饋|sitemap

傳動(dòng)網(wǎng)-工業(yè)自動(dòng)化與智能制造的全媒體“互聯(lián)網(wǎng)+”創(chuàng)新服務(wù)平臺(tái)

網(wǎng)站客服服務(wù)咨詢采購咨詢媒體合作

Chuandong.com Copyright ?2005 - 2024 ,All Rights Reserved 深圳市奧美大唐廣告有限公司 版權(quán)所有
粵ICP備 14004826號(hào) | 營業(yè)執(zhí)照證書 | 不良信息舉報(bào)中心 | 粵公網(wǎng)安備 44030402000946號(hào)