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S7—400控制器在平整生產(chǎn)線系統(tǒng)中的應(yīng)用

時間:2008-04-29 11:32:00來源:yangliu

導(dǎo)語:?熱軋板平整機(jī)是熱軋薄板廠的配套設(shè)施。它主要是將熱軋后的部分鋼卷進(jìn)行平整,或切分成小卷,改善鋼板的平直度及提高鋼板的機(jī)械性能。
1 引言 漣鋼熱軋板平整機(jī)是熱軋薄板廠的配套設(shè)施。它主要是將熱軋后的部分鋼卷進(jìn)行平整,或切分成小卷,改善鋼板的平直度及提高鋼板的機(jī)械性能。平整機(jī)的設(shè)計年生產(chǎn)量是lO2l000噸。鋼卷平整厚度范圍0.8—6.5mm,分卷厚度范圍是0.8—12.7mm,鋼卷寬度范圍為900—1600mm,鋼卷外徑范圍為900—1950mm。平整機(jī)從開卷到卷取由5臺變頻電機(jī)傳動,其變頻器采用西門子公司生產(chǎn)的6ES7系列產(chǎn)品,其中軋機(jī)和卷取機(jī)各有主輔兩變頻器,分別用于速度和張力的控制。另外有高低壓兩個液壓站,高壓液壓站用于平整時AGC(自動輥縫控制)控制,低壓液壓站用于其它所有液壓系統(tǒng)。根據(jù)系統(tǒng)控制的要求,意大利EDM公司采用西門子公司生產(chǎn)的s7—400系列PLC進(jìn)行生產(chǎn)過程的順序控制,再用此公司的TDC對軋機(jī)AGC和全線速度扭矩進(jìn)行控制。 2 系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 平整機(jī)組設(shè)有一個工程師站、一個操作員站(內(nèi)含三個HMI的PC)、一個s7-400PLC、一個TDC,這些都通過工業(yè)以太網(wǎng)與外界通訊,s7—400PLC的電源模塊采用PS40720A;CPU采用CPU4l4—2DP,CPU模塊上有集成的MPI和PROFIBUS—DP接口,MPI與TDC 和工程師站PC 相連,PROFIBUS—DP接口與TDC相連,且?guī)КF(xiàn)場ET200M、MCC柜內(nèi)ET200M 和主控室內(nèi)ET200M模塊。此PLC還帶有計數(shù)器功能模塊、模擬量和數(shù)字量的輸入輸出模塊,其模擬量輸入輸出模塊用來處理現(xiàn)場傳感器模擬信號,數(shù)字量的輸人輸出模塊用來采集現(xiàn)場接近開關(guān)及其他開關(guān)量信號,還有通訊模塊、接口模塊,其中IM467接口模塊通過PROFI—BUS線與現(xiàn)場I/O站連接,另外,TDC通過PROFIBUS線與PLC主站通訊,TDC有兩個CPU,采用CPU551,一個用于四輥軋機(jī)的AGC控制.一個用于全線速度與扭矩的計算與控制。另有兩塊通訊模塊,一塊與工業(yè)以太網(wǎng)相連,另一塊通過PROFIBUS線與變頻器通訊。硬件配置圖如圖l所示,通訊網(wǎng)絡(luò)圖見圖2。 3 軟件設(shè)計 平整機(jī)系統(tǒng)共使用了1000多個數(shù)字量和模擬量輸人輸出點,不僅涉及到順序邏輯控制,還有對模擬量的控制、數(shù)據(jù)處理和故障處理,整個系統(tǒng)的編程量較大。在此,采用了s7—300/400用于順序控制程序的編程的順序功能圖語言s7 Graph進(jìn)行編寫,編程。語言主要有:梯形圖、語句表和功能塊圖。程序由lO幾個OB塊、120多個FC塊、60多個背景DB和公用DB塊以及5個系統(tǒng)塊SFC組成,主程序包括鋼卷從步進(jìn)梁或1#小車上卷到出口卸卷小車卸卷完成按任務(wù)分配的自動流程。在s7 Graph中,控制過程被劃分為許多明確定義了的功能范圍的步(STEP),用圖形清楚地表明整個過程的執(zhí)行情況,可以為每一步指定該步要完成的動作,由每一步轉(zhuǎn)向下一步的進(jìn)程通過轉(zhuǎn)化條件進(jìn)行控制,用梯形圖和功能塊圖語言為轉(zhuǎn)換、互鎖和監(jiān)控等編程。圖3為平整機(jī)的程序結(jié)構(gòu)圖,圖4為HMI畫面框圖。 4 人機(jī)畫面 畫面的組成:主畫面、上卷車和卸卷車畫冪帶 鋼前進(jìn)過程餮的 各種霎實 時數(shù)嘉據(jù) 和要現(xiàn)麥場蓑設(shè)善備 狀 5系小 統(tǒng)的HJ 功能。 [align=center] 圖1 硬件配置示意圖[/align] 態(tài),如:開卷機(jī)及卷取機(jī)芯軸上鋼卷實際直徑,矯直機(jī)的實際扭矩,人口偏導(dǎo)輥和出口偏導(dǎo)輥的實際速度(編碼器測出),開卷機(jī)和卷取機(jī)的實際張力,以及全線的速度等;上卷車和卸卷車畫面顯示人口鋼卷和出口鋼卷的運送情況;報警畫面顯示各種報警信息,如:急停、快停故障、編碼器故障報警,MCC柜沒準(zhǔn)備好報警,變頻故障報警等所有串人人機(jī)畫面的一切報警都可在人機(jī)畫面顯示出來。液壓畫面用來監(jiān)視各輔助設(shè)備、液壓泵的運行情況、液壓站的液壓閥油路供應(yīng)情況等。
5 系統(tǒng)的功能 系統(tǒng)分兩種控制方式:手動控制和自動控制;通過各操作臺轉(zhuǎn)換開關(guān)實現(xiàn)。在單機(jī)調(diào)試時,使用手動控制在原有的操作臺上對設(shè)備進(jìn)行控制;設(shè)備和PLC皆正常工作,使用自動控制方式,通過PLC對設(shè)備進(jìn)行控制和監(jiān)視。自動控制過程中上位機(jī)的人機(jī)畫面可以對分卷過程中,鋼卷的重量進(jìn)行設(shè)定,由自動系統(tǒng)跟蹤計算,當(dāng)鋼卷達(dá)到設(shè)定重量時,全線減速至零,分切剪從中間剪斷,實現(xiàn)將大鋼卷分成小鋼卷的控制。 本系統(tǒng)包括一個主控臺(集中控制)和7個本地(準(zhǔn)備站1個、矯直機(jī)1個、換輥系統(tǒng)1個、卸卷1個、打包1個、稱重1個、液壓站1個)操作臺。本地操作臺上分別有輔助設(shè)備的本地/遠(yuǎn)程的轉(zhuǎn)換開關(guān);主控臺上有手動/自動轉(zhuǎn)換開關(guān)。本 遠(yuǎn)程和手動/自動配合使用,使設(shè)備控制更具有規(guī)范性,利于操作工的維護(hù)和操作。 [align=center] [/align] 當(dāng)系統(tǒng)的所有設(shè)備工作在自動方式時,可實現(xiàn)對平整線整個系統(tǒng)的順序自動控制。程序正常運行時,由上卷小車根據(jù)具體情況手動控制或者自動控制上卷。開卷機(jī)負(fù)責(zé)把鋼卷打開,人口設(shè)備將打開的鋼卷頭接過來送至矯直機(jī),使卷向前爬行,矯直機(jī)負(fù)責(zé)把帶鋼矯直,使其平整并沿直線向前爬行。其后程序?qū)㈨樞蜃詣涌刂圃O(shè)備,進(jìn)行鋼卷軋制或分卷,隨后經(jīng)過分切剪、出口夾送輥進(jìn)入卷取機(jī)。鋼卷在上卷前要在準(zhǔn)備站切頭,卷取完后根據(jù)要求在分切剪處切尾,此動作的目的是為了提高帶鋼的質(zhì)量,把頭尾部分質(zhì)量不好的切除掉。之后卸卷小車把卷取機(jī)上的鋼卷運走,運送過程中進(jìn)行打包,由專門的打包機(jī)完成,再運到出口步進(jìn)梁的鞍座上,由門型吊車把卷運走入庫。而此時,卷曲機(jī)進(jìn)行下一卷的卷曲準(zhǔn)備,出口的輔助設(shè)備進(jìn)行相應(yīng)的動作準(zhǔn)備。 系統(tǒng)同時對所有的電器設(shè)備進(jìn)行了必要的電氣聯(lián)鎖,保證設(shè)備正常運行和生產(chǎn)安全。如:上卷小車只有在步進(jìn)梁處于向后位置,l#小車不在交叉鞍位置時才能開始上卷循環(huán);只有在鋼卷被運出生產(chǎn)線的時候,出口輔助設(shè)備才進(jìn)行下一卷鋼材的卷取準(zhǔn)備工作,以免出現(xiàn)撞車事故;輔助設(shè)備的打開或者上升只有在檢測到關(guān)閉極限或者下降極限時才能動作;全線有故障急停時所有設(shè)備全部停止運行等。系統(tǒng)控制流程如圖5所示。
6 系統(tǒng)故障處理 漣鋼平整機(jī)生產(chǎn)環(huán)境不是很好,氧化鐵皮比較多,PLC控制系統(tǒng)出現(xiàn)故障也是難免的,根據(jù)我的經(jīng)驗,95%的故障來源于PLC的外部,僅5%的故障由于PLC本身引起。當(dāng)故障發(fā)生時,首先定位故障發(fā)生在PLC內(nèi)部還是外部(第一層);是在I/O回路還是在控制器內(nèi)(第二層);是PLC硬件故障還是軟件故障(第二層)。 a.利用PLC輸入輸出指示燈判斷第一層故障。 指示燈亮與否是一個有效而又直觀的檢查和發(fā)現(xiàn)故障的手段。外圍故障一般發(fā)生在繼電器、接觸器、轉(zhuǎn)換開關(guān);接線盒、接線端子;傳感器、儀表;電源、地線和信號線的噪 奇等,排出比較容易。PLC本身故障原因一般有:輸入模塊故障;電源電壓不正常;控制:器內(nèi)其他電路;控制器部分。 b.利用PLC監(jiān)控系統(tǒng)功能判斷第二層故障。 利用PLC監(jiān)控機(jī)在線監(jiān)控狀態(tài),通過梯形圖進(jìn)行監(jiān)控。如軟觸點顯示不同的顏色代 正、負(fù)極連接處短接放電,從而用戶程序消表不同的狀態(tài)。查找輸入元件XO,若為ON 失,然后再接好鋰電池,再通過編程器,將一表明輸入信號以送人第二層監(jiān)控器,然后查 個僅有一個語句的用戶軟件傳輸?shù)紺PU,這找輸出元件YO,若其狀態(tài)為ON表明輸出信 個程序僅有一個“END”語句。斷開所有的號已在控制器內(nèi)的寄存器中形成。如果輸出 外部I/O控制與掃描、通訊等,對CPU進(jìn)行的某端口壞了,可以利用冗余端口,將程序稍 冷啟動,如果啟動仍然實效,則只能說明包括作改變恢復(fù)正常運行。 CPU在內(nèi)的主機(jī)箱系統(tǒng)的硬件需要再檢查。 c.通過故障現(xiàn)象分析診斷PLC第三層 當(dāng)冷啟動正常時,說明主機(jī)系統(tǒng)沒有故障,這故障。 控制器內(nèi)部電路實際上是一個單片機(jī)或單片機(jī)系統(tǒng)。若應(yīng)用程序有誤可以重新輸入備份程序,若不正??梢跃幹埔粋€簡單的實驗程序插入源程序之前,單獨運行。如果所有分路都有故障,則故障可能在編碼控制單元,應(yīng)仔細(xì)檢查相關(guān)電路及元件,必要時替換之;判斷PLC內(nèi)CPU是否有故障,將CPU主板中鋰電池取出,用短接線在CPU與電池時可以重新下載用戶程序,再將硬件和軟件一點點地或分片與分區(qū)地投入,去尋找故障點。 7 結(jié)束語 平整生產(chǎn)線投產(chǎn)兩年,西門子公司的S7—400PLC運行穩(wěn)定可靠,此PLC系統(tǒng)值得在平整生產(chǎn)線及其他控制系統(tǒng)復(fù)雜的生產(chǎn)線推廣和使用。 [b][align=center]詳細(xì)內(nèi)容請點擊: S7—400控制器在平整生產(chǎn)線系統(tǒng)中的應(yīng)用[/align][/b]

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