山西陽光發(fā)電有限責(zé)任公司4×300MW機(jī)組的DCS控制系統(tǒng),采用德國西門子公司生產(chǎn)的分散控制系統(tǒng)TELEPERM-ME(3#、4#為XP系統(tǒng)),該分散控制系統(tǒng)屬于比較先進(jìn)的控制系統(tǒng),包括數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)(Data Acquisition System DAS)協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)(Coordinated Control System CCS) 保護(hù)聯(lián)鎖系統(tǒng)(Protection Interlock System PIS)順序記錄系統(tǒng)(Sequence Of Events SOE)等。四臺機(jī)組原已設(shè)計了AGC功能,但運行效果不理想,隨著近年來電網(wǎng)AGC投運參數(shù)要求的提高,公司利用機(jī)組大、小修機(jī)會,分別對四臺機(jī)組影響AGC投運的設(shè)備和控制系統(tǒng)進(jìn)行了改造和完善,取得了很好的效果,下面結(jié)合我公司近幾年來就影響AGC投運的因素和改進(jìn)情況進(jìn)行介紹,供大家參考。
一、制粉系統(tǒng)的斷粉對AGC控制的影響
山西陽光發(fā)電有限責(zé)任公司3#、4#機(jī)組鍋爐采用中間倉儲式熱風(fēng)送粉系統(tǒng),每臺機(jī)組安裝16臺給粉機(jī),由于煤質(zhì)變化大,給粉機(jī)下煤不均勻,甚至引起給粉機(jī)斷煤,使得進(jìn)入鍋爐的煤量發(fā)生變化,燃燒工況發(fā)生較大變化。影響燃料主控的輸出,其負(fù)荷偏差值最大可達(dá)到9MW,增加了運行人員的工作量,同時影響了汽包壓力和主蒸汽的參數(shù)和變化的熱值,而熱值是由調(diào)節(jié)級壓力和汽包壓力計算而來的。熱值又作為主汽溫度控制的前饋,引起主汽溫度控制不穩(wěn)。如(圖一)由于A1、C1給粉機(jī)轉(zhuǎn)速變化,引起熱值C01-5 XQ17、燃料主控輸出C02 XQ04變化。
針對給粉機(jī)轉(zhuǎn)速的擾動,對燃料主控及主汽溫度控制的影響,我們進(jìn)行了兩方面的改進(jìn)調(diào)整。一方面,給粉機(jī)的電機(jī)經(jīng)常堵轉(zhuǎn),因此更換為較大功率的電機(jī),同時在集中控制室操作盤上安裝給粉機(jī)跳閘復(fù)位銨鈕,方便運行人員及時重啟給粉機(jī),減少對爐膛燃燒的影響。另一方面,改進(jìn)控制系統(tǒng)的邏輯,減小給粉機(jī)轉(zhuǎn)速變化帶來的擾動,減緩熱值對主汽溫度控制的作用,實際微分參數(shù)時間由15秒變?yōu)?0秒,減小汽包壓力對燃料主控、二級減溫控制回路的作用,以減緩修正給粉機(jī)指令的輸出。給粉機(jī)對鍋爐燃燒造成較大的擾動,但它是短暫擾動的疊加,在這個過程中,爐膛壓力有時也波動,同時適當(dāng)調(diào)整引風(fēng)機(jī) 動葉的參數(shù),提高爐膛負(fù)壓調(diào)節(jié)品質(zhì)。經(jīng)過對燃料各參數(shù)的控制調(diào)整,取得了很好的效果。
二、減溫水控制系統(tǒng)對AGC的影響
汽溫控制系統(tǒng)在AGC控制系統(tǒng)中是一個重要的控制環(huán)節(jié),原來系統(tǒng)采用串級控制調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)保證主汽溫度為負(fù)荷的額定函數(shù),調(diào)節(jié)效果不太理想,經(jīng)分析,影響汽溫控制系統(tǒng)品質(zhì)的主要原因是由對象的大滯后和不確定的干擾因素,還有調(diào)節(jié)門本身的調(diào)節(jié)特性不好造成的。公司利用大、小修機(jī)會分別對四臺機(jī)組進(jìn)行了減溫水系統(tǒng)的改造??刂品桨甘窃谠R?guī)導(dǎo)前微分控制方案的基礎(chǔ)上,通過擬合過熱器的對象特性,形成“特性補償式”汽溫控制方案,如(圖二):該方案可完全克服對象的滯后,大大改善減溫水?dāng)_動下被控對象的動態(tài)特性,該方案在大量試驗的基礎(chǔ)上,通過PTn多級慣性環(huán)節(jié)完全擬合過熱器的對象特性,達(dá)到了預(yù)期的效果。另外,更換調(diào)節(jié)門定位器,使用具有智能型功能的西門子定位器,提高了控制精度,減小了調(diào)節(jié)誤差。
三、磨煤機(jī)負(fù)荷擋板對鍋爐主控的影響
公司的1#、2#機(jī)組鍋爐燃燒系統(tǒng),采用直吹式磨煤機(jī)系統(tǒng),磨煤機(jī)負(fù)荷擋板是燃料控制系統(tǒng)中的關(guān)鍵環(huán)節(jié),擋板特性的好壞,直接關(guān)系到鍋爐燃燒的穩(wěn)定,而磨煤機(jī)負(fù)荷擋板由于設(shè)備老化,擋板機(jī)械卡澀、擋板的漏量大、執(zhí)行機(jī)構(gòu)與擋板間距過長造成死滯,都使得擋板特性下降。尤其是傳動機(jī)構(gòu)最大死區(qū)可達(dá)到3-4%、擋板最大回差可達(dá)到7-8%,調(diào)節(jié)特性如下(圖三)。
在這種情況下增加其速率是不安全的,所以在大修中對負(fù)荷擋板、執(zhí)行器進(jìn)行更換,原電動執(zhí)行機(jī)型號羅托克IQM14F14B4,現(xiàn)改成變頻電動執(zhí)行器SIPOS 5 FLASH,要求把執(zhí)行器固定在支架上,擋板直接連接執(zhí)行器,完全消除執(zhí)行機(jī)構(gòu)與擋板間距過長造成的死區(qū),同時安裝時應(yīng)保證執(zhí)行器不因擋板漏風(fēng)溫度高而損壞。
通過改造解決上述問題,調(diào)節(jié)靈活,運行中不發(fā)生卡澀,調(diào)節(jié)特性改善,線性度提高如(圖四),達(dá)到自動調(diào)節(jié)的要求后,實現(xiàn)了提高速率的目標(biāo)。
四、煙氣擋板對再熱氣溫的影響
煙氣擋板死區(qū)大造成再熱汽溫調(diào)節(jié)偏差大無法適應(yīng)AGC大速率變化的調(diào)節(jié)要求。再熱汽溫超調(diào)最大可達(dá)到550℃。經(jīng)過系統(tǒng)分析,需要對煙氣擋板機(jī)械進(jìn)行改造消除機(jī)械卡澀問題,同時增加一組執(zhí)行器以減小執(zhí)行器所帶負(fù)荷。目前我們正在做這方面的工作,將會消除存在的問題。
山西陽光發(fā)電有限責(zé)任公司300MW機(jī)組自動控制系統(tǒng)經(jīng)過多年的實際應(yīng)用,在現(xiàn)有條件下,通過對現(xiàn)場一次設(shè)備的改進(jìn),多次修改協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)的整定參數(shù),應(yīng)用前饋、補償?shù)瓤刂剖侄?,使AGC控制方案逐步完善,能夠滿足電網(wǎng)調(diào)度的要求,提高了機(jī)組負(fù)荷的動態(tài)響應(yīng)速度和功率調(diào)節(jié)品質(zhì),保證機(jī)組平滑穩(wěn)定的運行,提高機(jī)組在電網(wǎng)中的競爭力。
轉(zhuǎn)自:東方自動化