簡歷:黎斌 男 1969年出生,1991年畢業(yè)于北京航空航天大學(xué)動力系,具有多年燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)運行維護(hù)經(jīng)驗,現(xiàn)任海南洋浦發(fā)電有限公司機(jī)務(wù)專工,負(fù)責(zé)全廠機(jī)械專業(yè)維修工作。
參考文獻(xiàn):公司產(chǎn)品說明書和使用指南。
摘要:著重論述了海南洋浦電廠#11-13聯(lián)合循環(huán)機(jī)組鍋爐高壓給水系統(tǒng)變頻改造的原由、改造方法和運行對策,供兄弟單位參考和借鑒。
前言:
洋浦電廠#11燃機(jī)(西門子V94.2)于2003年9月完成油改氣技術(shù)改造投產(chǎn)發(fā)電,成為我國第一臺使用天然氣燃料的重型燃?xì)廨啓C(jī)。與其配套的聯(lián)合循環(huán)改造于2004年1月投產(chǎn)發(fā)電。#11-13聯(lián)合循環(huán)機(jī)組也是目前國內(nèi)最大的天然氣聯(lián)合循環(huán)機(jī)組,實際最大出力可達(dá)220MW。該機(jī)組的三大主設(shè)備全部采用了國產(chǎn)設(shè)備,分別是:余熱鍋爐-杭州鍋爐廠設(shè)計制造,型號Q1396/556-228(47)-8.14(0.588)/532(252),雙汽、雙壓帶除氧無補(bǔ)燃式自然循環(huán);汽輪機(jī)-哈爾濱汽輪機(jī)廠有限責(zé)任公司設(shè)計制造,型號LN82.6-8.0/0.65/530/250,雙壓凝汽式;發(fā)電機(jī)-哈爾濱電機(jī)廠有限公司設(shè)計制造,型號QF-82-2,閉式空冷/有刷勵磁。
高壓給水系統(tǒng)介紹
我廠#11-13聯(lián)合循環(huán)機(jī)組的高壓給水系統(tǒng)主要由兩臺高壓給水泵、氣動給水調(diào)節(jié)閥及相關(guān)配套閥門/管道組成。兩臺高壓給水泵由KSB公司制造,型號為HGB4/10型,額定流量255.3m3/h,揚程1092mH2O,額定轉(zhuǎn)速2985r/min,運行方式為一運一備。氣動給水調(diào)節(jié)閥由西門子設(shè)計,印度制造,其調(diào)節(jié)方式為水位、進(jìn)水流量、蒸汽流量三沖量閉環(huán)控制。
問題的出現(xiàn)及分析
2004年3月,#11-13聯(lián)合循環(huán)機(jī)組通過168小時考核運行。但在進(jìn)入2004年4月后的兩個月期間,高壓給水調(diào)節(jié)閥多次出現(xiàn)故障,導(dǎo)致高壓汽包水位失控,造成汽機(jī)一次跳機(jī)、五次故障停機(jī),嚴(yán)重影響了電廠的生產(chǎn)運行,也給海南電網(wǎng)的安全運行造成了一定的影響。大部分的故障是由于閥位反饋連桿松脫或斷裂造成的。結(jié)合運行過程中同時出現(xiàn)的高壓給水管道周期性的振動,我們分析認(rèn)為造成調(diào)節(jié)閥故障的原因是由于高壓給水泵出口壓力太高,與高壓汽包壓力存在巨大壓差,因而產(chǎn)生振動,加之管道支撐所在的給水平臺自身剛度差,振動得不到吸收,使該連桿產(chǎn)生高軸疲勞,最后在沖擊負(fù)荷出現(xiàn)時達(dá)到屈服極限而斷裂。一旦該連桿松脫或斷裂,該閥自動回到全開位置,給水流量達(dá)到最大值,使高壓汽包水位迅速上升,同時高壓給水壓力突然降低,造成備用泵聯(lián)鎖啟動,運行人員如不及時采取措施,必然出現(xiàn)高壓汽包水位三高值動作,保護(hù)跳汽機(jī)。在2004年2月的停機(jī)檢修時解體該閥,取出閥芯,發(fā)現(xiàn)多處損壞缺口,分析是由高速高壓水流沖刷造成,該閥芯承受了巨大的節(jié)流損失。更換閥芯并修復(fù)閥位反饋連桿后繼續(xù)開機(jī)運行。2004年6月該閥芯再次損壞,閥芯被沖刷出兩個長約20mm,深約10mm的圓弧形缺口,并有其它多處被沖刷。打印出典型的高壓給水出口壓力與高壓汽包壓力曲線,發(fā)現(xiàn)二者最大相差近10MPa,最低也相差4 Mpa??鄢芟导笆∶浩鲀?nèi)的流阻損失,其余壓差基本上由高壓給水調(diào)節(jié)閥承擔(dān),估計最高可達(dá)到8MPa,這樣的壓差必然產(chǎn)生振動和對閥芯的沖刷磨損。
出現(xiàn)這樣的問題,首先是設(shè)計上的原因。由于設(shè)計單位沒有充分考慮到我廠機(jī)組的運行特殊性。設(shè)計時設(shè)計單位以額定工況進(jìn)行設(shè)備選型,并按規(guī)程留下了一定的裕量。而我廠作為海南電網(wǎng)的第二大主力電廠,同時承擔(dān)海南電網(wǎng)的調(diào)峰調(diào)頻任務(wù),我廠的典型日負(fù)荷曲線如下圖,機(jī)組每天基本只在晚上用電高峰時段的三、四小時里才能帶滿負(fù)荷,其余時間都是只能帶部分負(fù)荷運行,有時后半夜更是低到只能帶20%多的負(fù)荷(按聯(lián)合循環(huán)的總出力計算)。因此機(jī)組大部分遠(yuǎn)離額定工況運行,離設(shè)計點相差甚遠(yuǎn)。設(shè)計上又沒有采取適當(dāng)措施調(diào)節(jié)高壓給水泵出口壓力,致使高壓給水調(diào)節(jié)閥長期在振動中運行并承受巨大的節(jié)流損失,閥芯也在不斷沖刷中損壞。
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洋浦電廠典型日負(fù)荷曲線 [/align]
方案選擇
在此期間,通過查找相關(guān)資料并咨詢其他電廠,我廠提出了采用變頻調(diào)速來降低高壓給水泵出口壓力的方法來解決高壓給水系統(tǒng)的問題。已有的實踐經(jīng)驗證明該方法還具有明顯的節(jié)能效果。同時也進(jìn)行了變頻調(diào)速與液力耦合調(diào)速的比較分析。并到海口火電公司了解了該廠的液力耦合給水泵調(diào)速系統(tǒng)。液力耦合調(diào)速的缺點是系統(tǒng)環(huán)節(jié)較多,可靠性較低,檢修維護(hù)工作量大。其優(yōu)點是價格便宜,投資低。經(jīng)過分析本廠的實際情況,已經(jīng)沒有地方安裝該系統(tǒng)。該方案被放棄。于是變頻調(diào)速作為最終方案被確定。
變頻調(diào)速概述
現(xiàn)代變頻調(diào)速技術(shù)經(jīng)過不斷發(fā)展,可靠性已經(jīng)達(dá)到很高水平,廣泛應(yīng)用于各種工業(yè)和民用設(shè)施上,如民用上常見的有變頻空調(diào)。變頻調(diào)速的特點是利用開環(huán)或閉環(huán)控制,變頻器功率模塊通過基本的交-直-交單相逆變電路,輸出頻率符合控制目標(biāo)的交流電供給電動機(jī)驅(qū)動原動機(jī),使原動機(jī)產(chǎn)生的輸出符合最終的工藝需要,從而達(dá)到目標(biāo)控制和節(jié)能的目的。
公司通過詢價比較,選購了北京利德華福電氣技術(shù)有限公司生產(chǎn)的HARSVERT-A06/130型高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)。該系統(tǒng)采用單元串聯(lián)多電平技術(shù),屬高-高電壓源型變頻器,具有對電網(wǎng)諧波污染小,適配普通異步電機(jī),輸出波形好的特點。
實施改造
因現(xiàn)有6KV開關(guān)室沒有足夠空間,公司決定每臺余熱鍋爐給水系統(tǒng)采用一臺變頻器,變頻器具有1拖2功能,可分別拖動P1、P2且具有旁路功能。2臺余熱鍋爐給水系統(tǒng)共采用2臺變頻器,兩臺變頻器可以拖動4臺給水泵,每臺余熱鍋爐給水系統(tǒng)采用一拖二變頻調(diào)速系統(tǒng)原理圖如下:
改造于2004年8月進(jìn)行。全部安裝調(diào)試工作在一周內(nèi)完成。
運行方式介紹
因為上述原因,必須采用特殊的運行方式才能保證給水系統(tǒng)的安全運行。經(jīng)過分析討論和最終的運行實踐檢驗,最終采用的運行方式如下:
正常運行時,運行變頻調(diào)速給水泵,采用高壓汽包水位單沖量閉環(huán)控制,高壓給水調(diào)節(jié)閥置于手動控制,設(shè)定在全開位,采用工頻電源的備用給水泵不投備用聯(lián)鎖啟動,避免發(fā)現(xiàn)不及時的情況時出現(xiàn)高壓汽包水位高保護(hù)動作使汽機(jī)跳機(jī)或保護(hù)拒動時造成汽機(jī)水沖擊的嚴(yán)重后果;
故障情況時,變頻器或運行泵出現(xiàn)故障需手動或自動停下,應(yīng)由運行人員手動投運備用泵并按照汽機(jī)當(dāng)時的負(fù)荷情況將高壓給水調(diào)節(jié)閥調(diào)整到合適的開度,然后繼續(xù)通過手動調(diào)節(jié)保持高壓汽包水位。退出高壓汽包水位三低值的保護(hù),避免手動切換或控制不及時的情況汽機(jī)保護(hù)跳機(jī),其依據(jù)是本廠余熱鍋爐具有一定的干燒能力。無論如何,這都對運行人員提出了極高的要求。其中屬變頻器故障時,原運行泵仍舊可使用工頻電源轉(zhuǎn)作備用泵,從而使高壓給水系統(tǒng)具有很高的可用性,最大程度的減少了因此而造成聯(lián)合循環(huán)停運的可能性,提高了系統(tǒng)可靠性。
結(jié)論
通過6個多月的運行統(tǒng)計分析比較,采用變頻調(diào)速后,本廠廠用電消耗出現(xiàn)了明顯的下降,聯(lián)合循環(huán)24小時運行時廠用電每日同比減少約1.5萬度。經(jīng)過計算,節(jié)能率達(dá)60%,具有明顯的節(jié)能效果。實際運行中,高壓給水調(diào)節(jié)閥再未發(fā)生故障,高壓汽包水位調(diào)節(jié)也達(dá)到了滿意的效果,高壓給水管道的振動現(xiàn)象也基本消除,聯(lián)合循環(huán)的可靠性得到了顯著的提高,提高了汽機(jī)的可用率,對海南電網(wǎng)的安全穩(wěn)定運行產(chǎn)生了有利的影響。本項技術(shù)改造具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。所以本項技術(shù)改造是成功的。