一、概述
遼源熱電有限責(zé)任公司共兩臺100MW汽輪發(fā)電機組,總裝機容量200MW,主機、主爐設(shè)備,全部從俄羅斯引進,輔機為國產(chǎn)設(shè)備,第一臺發(fā)電機組于2000年12月并網(wǎng)發(fā)電,第2臺發(fā)電機組于2001年10月并網(wǎng)發(fā)電。
廠內(nèi)建有一座220KV變電站,兩臺發(fā)電機所發(fā)電量,除廠用外,通過兩條220KV線路送入系統(tǒng)。兩臺機組相繼投產(chǎn)后,廠用電率居高不下,占發(fā)電量的13%左右。因此,在2000年初,公司領(lǐng)導(dǎo)班子決定,一定要在節(jié)能降耗和新廠穩(wěn)定生產(chǎn)上下大功夫,花大氣力,在穩(wěn)定生產(chǎn)和節(jié)能降耗方面做好工作。
高壓變頻技術(shù)隨著功率元器件耐壓等級的提高和計算機應(yīng)用技術(shù)的日趨成熟,在電廠的應(yīng)用已相當(dāng)普遍,節(jié)能效果及控制水平已被電力系統(tǒng)所認(rèn)識。但在高電壓、大功率的設(shè)備上應(yīng)用,我公司之前沒有嘗試,省內(nèi)一些兄弟單位一樣沒有應(yīng)用過,基本沒有這方面的經(jīng)驗。
在2002年初,我們組織專業(yè)人員對國內(nèi)外高電壓、大功率的變頻器這一新技術(shù)進行了考查、論證。既考察了國產(chǎn)的高壓大功率變頻器應(yīng)用情況,也考察、論證了進口的高電壓大功率的變頻器應(yīng)用業(yè)績。最后得出結(jié)論:國產(chǎn)高電壓、大功率變頻調(diào)速裝置,完全能夠適應(yīng)我公司設(shè)備,具體如下幾點:
1、 產(chǎn)品備件采購方便。
2、 售后服務(wù)及時、周到。
3、 變頻器計算機軟件全部漢化,人機界面比較友好,易于掌握。
4、 國產(chǎn)大功率變頻器應(yīng)該說不比進口的性能差,有的方面還優(yōu)于進口的變頻器。如一些進口的變頻器上,工控機仍是一些16位的單片機控制,且顯示器全部是英文代碼顯示,既不直觀又不易掌握。
5、 造價比進口的低:公司決定在2號爐兩臺引風(fēng)機上進行高壓變頻改造,并作了性能及價格的比較。
通過招標(biāo)形式,我公司選用了北京利德華福電氣技術(shù)有限公司生產(chǎn)的HARSVERT-A06/130型高壓變頻器兩臺,于2002年6月28日簽訂了技術(shù)協(xié)議。設(shè)備于2002年8月到貨并開始安裝、調(diào)試,9月10日正式投入運行,現(xiàn)已累計運行2個多月,各運行參數(shù)均正常,與原有DCS系統(tǒng)接口通訊,方便遠(yuǎn)方控制及就地操作,方便可靠,而且節(jié)能效果十分顯著。
二、改造過程及控制方式的選擇
我公司2號爐及引風(fēng)、變頻器技術(shù)數(shù)據(jù)如下:
1、 鍋爐
型號:E-420-13.7-560KT 飽和溫度:346℃
額定蒸發(fā)量:420 t/h 給水溫度:228℃
汽包工作壓力:15.7Mpa 排煙溫度:138℃
過熱器出口蒸汽溫度:560℃
廠家:俄羅斯西伯利亞動力機械公司
2、 引風(fēng)機電動機
電機型號:Y1000-8/1180
額定電壓:6000V
額定功率:1000KW
額定電流:119A
額定轉(zhuǎn)速:743r/min
絕緣數(shù)級:F級
接線方式:Y接
制造廠家:沈陽電機廠
3、 2號爐1、2號引風(fēng)機變頻器設(shè)置
變頻器型號:HARVEST-A06/130
輸出電壓:0-6000V
額定電流:130A
輸出頻率:0.5-50HZ連續(xù)可調(diào)
制造廠家:北京利德華福電氣技術(shù)有限公司
火力發(fā)電廠鍋爐引風(fēng)機是鍋爐助燃的主要部分,將鍋爐燃燒產(chǎn)生的高溫?zé)煔饨?jīng)靜電除塵器、煙囪排除的動力設(shè)備。在鍋爐燃燒負(fù)荷變化時,保證爐堂負(fù)壓、煙氣氧量及相應(yīng)汽溫、汽壓,需要及時的調(diào)整吸風(fēng)量。以前2號爐引風(fēng)機采用調(diào)整引風(fēng)機檔板,靠節(jié)流損失改變吸風(fēng)量,浪費了大量的電能。采用高電壓大功率變頻器來控制引風(fēng)機的吸風(fēng)量,只是通過改變電機轉(zhuǎn)速n來實現(xiàn)的。由轉(zhuǎn)速公式可知 :
n=60f *(1-S) /2P
其中:S- 轉(zhuǎn)差率
n- 轉(zhuǎn)子實際轉(zhuǎn)數(shù)(r/min)
f -電流頻率
2p-電機的機對數(shù)
可見,只要改變電機的電流頻率f,就可以實現(xiàn)電機的轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié),高電壓大功率變頻器通過控制IGBT(絕緣柵雙極型電力場效應(yīng)管)的導(dǎo)通和關(guān)斷,使輸出頻率連續(xù)可調(diào)。而且是隨著頻率的變化,輸出電流、電壓變化及功率變化,即達到了負(fù)荷大時轉(zhuǎn)速大,輸出功率大,負(fù)荷小時轉(zhuǎn)速小,輸出功率也小,因此變頻器的節(jié)能是最科學(xué)合理的。
為了使引風(fēng)機在變頻器故障時也能夠運行,變頻器設(shè)置了手動工頻旁路功能,即當(dāng)變頻器故障時使電機脫離變頻器,將引風(fēng)機轉(zhuǎn)到工頻狀態(tài)繼續(xù)運行。如下圖:
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高壓變頻調(diào)速系統(tǒng) [/align]
我們在選用工頻旁路系統(tǒng)時,沒有采用自動工頻旁路系統(tǒng),是因為自動工頻旁路系統(tǒng)要采用真空接觸器,原件較多,因此,故障點要多,容易引發(fā)吸風(fēng)機故障。
在與原DCS操作系統(tǒng)接口時,因高壓變頻器的各控制信號及故障信號的輸出是標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)字信號(開關(guān)量)和模擬信號(4-20mA電流源信號),因此與DCS系統(tǒng)可直接連接,接口連接十分方便。
高壓大功率變頻器是成套設(shè)備,安裝時、調(diào)試周期短。我們在2號爐1、2號引風(fēng)機變頻器改造過程中,從設(shè)備到貨,到安裝調(diào)試投入運行僅用了二十幾天。也可以在設(shè)備運行時,先安裝變頻器,在變頻器空載狀態(tài)下,先調(diào)試完畢,再尋找鍋爐檢修的機會,將電機一次電纜敷設(shè)到位,待接引完畢后進行帶負(fù)荷調(diào)試,這樣就可進一步的節(jié)省時間。
三、經(jīng)濟效益對比
我們在2號機組即行風(fēng)機變頻改造前,電熱力試驗組進行了改前試驗,投入運行后再重新試驗進行節(jié)能對比(具體見試驗報告)。
通過上述對比可以看出,變頻器改造后引風(fēng)機的單機節(jié)電要比改造前單機的電耗明顯降低。每度電按0.2元計,年運行小時數(shù)按7000小時計,年可節(jié)約電量3403392.3kwh,年節(jié)電費68.068萬,兩臺變頻器投資為284萬元,可望在4年內(nèi)收回成本。
以上為我公司在2號爐引風(fēng)機上采用高電壓大功率變頻調(diào)速裝置的一些體會,有不妥之處請批評指正。