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SIMADYN D全數字控制系統(tǒng)在中板液壓AGC中的開發(fā)與應用

時間:2006-04-24 08:57:00來源:0

導語:?SIMADYN D全數字控制系統(tǒng)在中板液壓AGC中的開發(fā)與應用
作者:1、霍啟軍,2、刁建華 周 濤 陳錦標 通訊地址:(1 山東大學電氣工程學院 山東 濟南 250014;2 濟南鋼鐵集團總公司中板廠 山東 濟南 250101) 文章從系統(tǒng)硬件組態(tài)和軟件設計方面介紹了全數字控制系統(tǒng)SIMADYN D在中板液壓AGC中的開發(fā)與應用。 1 前言 濟鋼中板廠四輥軋機于1987年建成投產,最初上過一套液壓AGC系統(tǒng),由于多種原因沒有成功應用,所以一直采用電動壓下。為了更好的控制板形,提高鋼板質量,總公司決定投資為中板廠新上一套液壓AGC系統(tǒng)。在2003年12月至2004年1月利用中板廠幾次計劃檢修時間進行了設備安裝與調試。改造后的液壓AGC控制系統(tǒng)采用德國SIEMENS公司的SIMADYN D數字控制系統(tǒng),系統(tǒng)改造非常成功,投運至今沒有任何故障。 2 系統(tǒng)特點 由于中板生產的特殊性,要想獲得理想的產品質量,液壓AGC技術是必不可少的,而AGC要取得理想的效果,首先要求控制系統(tǒng)必須快速、可靠。隨著對國內市場的不斷開發(fā),作為世界聞名的自動化公司,SIEMENS公司的產品在國內工廠中的占有率已經名列前矛,SIMADYN D是一種實時多任務的分布式數字控制系統(tǒng),具有運行速度快、可靠性高、功能強大且容易組態(tài)等特點,是實現液壓AGC功能的一種理想的控制系統(tǒng)。特點如下: 2.1 算速度快 SIMADYN D控制系統(tǒng)的主流CPU是PM5和PM6(PM4已經很少再用),其中PM5是32位的CPU,其主頻為32MHz,有DRAM 4Mbytes,SRAM 64Kbytes,最小運行周期可達0.1ms,應用程序的控制回路的運行周期可到0.6ms左右;PM6是32/64位的CPU,其主頻為64/128MHz,有DRAM 8Mbytes,SRAM 256Kbytes,最小運行周期可達0.1ms, 應用程序的控制回路的運行周期可到0.5ms左右。 2.2 功能強 SIMADYN D控制系統(tǒng)是一種多處理器、多任務實時控制系統(tǒng),一個機架中最多可以配置8個CPU,每個CPU中又可以并行處理67個任務,每個任務中最多可以包含10000個功能模塊,而且可以根據需要,對每個功能模塊配置時鐘周期(T1-T5)。 2.3 編程靈活 SIMADYN D的開發(fā)軟件使用的是基于UNIX操作系統(tǒng)面向圖形的配置語言STRUC G和面向List的語言STRUC L,同時也支持基于Windows操作系統(tǒng)面向圖形的配置語言CFC。用戶可以根據自己的需要靈活選用不同的編程語言對系統(tǒng)進行配置。 2.4 產品種類齊全、可擴展性強 SIMADYN D控制系統(tǒng)擁有豐富的硬件模塊。機架有6槽、12槽、24槽三種,同時還有各種各樣的I/O模塊和接口模塊,用戶可以根據自己的實際情況任意選用不同的機架、電源、處理器、I/O模塊和接口模塊,從而構成滿足各種要求的控制系統(tǒng)。同時該系統(tǒng)還可以通過DP網、工業(yè)以太網與SIEMENS 的PLC和其他自動化公司的產品聯用。 3 系統(tǒng)硬件構成 與目前國際上通用的軋機AGC控制系統(tǒng)結構模式一樣濟鋼中板廠的四輥軋機液壓AGC控制系統(tǒng)分為兩級:過程控制級和基礎自動化級。 3.1 過程控制級 過程控制級包括一臺ALPHA機和一臺過程服務器:其中ALPHA機通過以太網接收基礎自動化級送來的來料信息——鋼種、來料厚度、目標厚度、來料溫度等(由操作工在WinCC監(jiān)控站上輸入),以及基礎自動化級實時傳送過來的各種過程參數(輥縫、壓力、溫度、電壓、電流、轉速、力矩等),在線計算出一個實用的軋制規(guī)程,并實時傳送到 基礎自動化級,控制相應的執(zhí)行機構動作,并存貯軋制過程數據;過程服務器通過以太網接收、存貯軋制過程數據(包括來料信息——鋼種、來料厚度、目標厚度、來料溫度等,以及各種過程參數——輥縫、壓力、溫度、電壓、電流、轉速、力矩等),并可以通過數據庫在線查看實時軋制數據,或在線、離線分析歷史數據。 3.2基礎自動化級 基礎自動化級 包括1個SIMADYN D機架、一臺WinCC監(jiān)控站和兩個ET200站的。 3.2.1 SIMADYN D機架 液壓AGC控制器采用SIEMENS公司的SIMADYN D(簡稱SD)系統(tǒng),SIMADYN D是整個控制系統(tǒng)的核心,它以一個24槽機架作為框架,帶有L—BUS和C—BUS及電源。其中包括三個CPU 模塊(PM5:其中第一個CPU中運行HGC(液壓APC)軟件,第二個CPU中運行AGC軟件,第三個CPU中運行AGC邏輯控制軟件。)、一個存貯器模塊(MM4)、兩個I/O模塊(一個IT41、一個IT42:IT是與PM5直接通訊的快速I/O板,有AI、AO、DI、DO及脈沖輸入等接口,主要用于采集電動碼盤(脈沖計數器),輥縫(16位模入),壓力(16位模入),及四輥主傳動控制系統(tǒng)電壓、電流、轉速、力矩(12位模入)等信息;控制執(zhí)行機構(壓下電機、伺服閥:16位模出)、一個通訊母板(CS7:其中SS4用于SIMADYN D與編程站的通訊,SS52用于SIMADYN D與ET200的通訊)和一個H1網卡(CSH11:用于SIMADYN D與WinCC監(jiān)控站的通訊),見下圖(圖二): 3.2.2 WinCC監(jiān)控站 WinCC監(jiān)控站經過內插的CP1613通過SIEMENS 的工業(yè)以太網(H1網)與SIMADYN D進行通訊。WinCC監(jiān)控站運行的監(jiān)控軟件為SIEMENS公司的WINCC,選用256點WINCC完全版。開發(fā)的人機界面軟件HMI顯示的內容有圖形、數據等,還有軟開關供操作工操作。WinCC監(jiān)控站接收SIMADYN D的實時數據輥縫、壓力、溫度、工作狀態(tài)及主傳動電壓、電流、轉速、力矩等,再經以太網(TC/PIP協(xié)議)將這些數據傳送到過程控制級,同時接收上位機計算出來的軋制規(guī)程,并下載到SIMADYN D中執(zhí)行。WinCC監(jiān)控站還用于顯示相應的軋制過程數據及工作狀態(tài),供操作工監(jiān)控。另外,人工規(guī)程和來料信息——鋼種、來料厚度、目標厚度、來料溫度等也要操作工在此輸入。 3.2.3 ET200站 ET200站包括兩組ET200遠程I/O接口,包括模入、模出、開入、開出等。 其中3#站作為SIMADYN D的遠程I/O,通過一根通訊電纜將軋鋼操作臺上的按鈕、指示燈、顯示儀表等與SIMADYN D連接起來,大大減小了電纜數量;4#站則用于連接一些現場信號(溫度、熱檢、液壓站等信號)。 3.2.4 檢測系統(tǒng): 壓下控制系統(tǒng)的檢測系統(tǒng)包括電動碼盤、電動位移傳感器、液壓位移傳感器、壓力傳感器、測溫儀、熱檢器、測寬儀、測厚儀等。 3.2.5 執(zhí)行機構 壓下控制系統(tǒng)的執(zhí)行機構由電動壓下和液壓壓下兩部分組成。電動壓下的執(zhí)行機構是壓下電機,由SIMADYN D系統(tǒng)計算出壓下速度設定值并輸出相應的電壓信號,控制壓下電機驅動電動壓下螺絲上下移動;液壓壓下的執(zhí)行機構是伺服閥,其控制信號也由SIMADYN D系統(tǒng)通過模擬量給出,控制伺服閥的開口方向和開口度,驅動游缸上下移動。 4系統(tǒng)軟件功能 濟鋼中板廠的四輥軋機現主要用于精軋機,壓下控制系統(tǒng)采取“液壓全程”方式,油缸最大行程為80mm,正常工作行程為0-60mm。同時,控制系統(tǒng)中還預留、設計了單機架軋鋼的功能,一旦需要,很快就可以調試投用。利用SIMADYN D編程軟件STRUC G開發(fā)的用戶程序,建立了各種控制的數學模型,具有APC(位置自動控制)、AGC(厚度自動控制)、自動輥縫清零(或叫自動壓靠)、保護(過壓、過壓差、液柱過高或過低等)等自動功能,以及輥縫微調、鐮刀彎調節(jié)等人工干預功能。 下圖是STRUC G開發(fā)的用戶程序示例: 4.1 APC(位置自動控制) 在實際軋鋼過程中,控制系統(tǒng)根據過程控制機下達的設定位置,通過調節(jié)伺服閥控制油缸的移動,使軋輥到達目標位置(定位精度為±0.01mm)。(在單機架生產時,則首先通過壓下電機,控制壓下螺絲動作使軋輥到達某一范圍即停下來,再通過調節(jié)伺服閥控制油缸的移動,來補償電動定位誤差,使APC的最終定位精度達到±0.01mm。) 4.2 AGC(厚度自動控制) 包括絕對值和相對值兩種。在過程控制級投用時,采取絕對值AGC方式,由過程控制機向SIMADYN D發(fā)送每一道次的壓力設定值和輥縫設定值,SIMADYN D則根據實測壓力計算出AGC調節(jié)量;在過程控制級未投用時,采取相對值AGC方式,過程控制機不參與控制,SIMADYN D在咬鋼以后鎖定一個壓力值作為本道次的壓力設定值,然后將實測壓力和此設定值比較,計算出AGC調節(jié)量。AGC調節(jié)量被疊加到輥縫設定值中,控制輥縫動態(tài)調整以減小同板差。 4.3自動輥縫清零(或叫自動壓靠) 包括電動輥縫清零和液壓輥縫清零。當需要做輥縫標定(清零)時,操作人員只需在操作臺上將相應的開關扳到“壓靠”位置,油缸間自動下壓到1250噸(可以更改壓力設定值),并保持5秒,自動將將液壓輥縫清零。 4.4保護 為了保證設備和系統(tǒng)的安全可靠,該系統(tǒng)設計了多種保護措施。如過壓保護(壓力和)、過壓差保護,當兩側壓力和超過3000t或兩側壓力差大于500t時,立即打開快泄閥,使油缸中的液壓油迅速流回液壓站,從而使軋輥快速抬升,保護軋輥;液柱過高或過低保護,由于油缸行程的限制,對其中的液柱高度就有一定的要求,如果液柱過高或過低則表明系統(tǒng)不正常,立即打開快泄閥。當這些保護或其它故障現象出現時,在WinCC監(jiān)控站上會立即顯示出相應的報警信息來。 4.5 人工干預 為了操作的靈活、方便,該系統(tǒng)保留了一些人工干預功能。例如在自動軋鋼時,操作工可以根據當時的實際情況,稍微調大或調小輥縫設定值,以得到最佳產品厚度;也可以稍微調大或調小輥縫差設定值,以得到最理想的板形。同時,該系統(tǒng)具有記憶功能,在進行大批量的同一規(guī)格產品軋制時,操作工可以將某一塊鋼板的軋制表記憶下來作為該規(guī)格后面產品的軋制規(guī)程。另外,本系統(tǒng)還具有半自動和全手動軋鋼功能。半自動是由操作工來控制道次的切換,而由計算機來擺輥縫;全手動則是在油缸中保持一固定高度的液柱,而完全由操作工手動控制電動壓下螺絲來擺輥縫軋鋼。 5運行效果 濟鋼中板廠四輥軋機改造后的壓下控制系統(tǒng)自從今年年初投用以來,運行非??煽?,沒有出現過系統(tǒng)故障,并且具有定位精度高(定位誤差≤±0.01mm)、操作靈活、容易維護、穩(wěn)定性好等特點。 6作者簡介 霍啟軍,男,30歲,電氣工程師。1996年7月畢業(yè)于山東工程學院電氣工程系,獲工學學士學位,山東大學電氣工程學院2004級工程碩士研究生在讀?,F主要從事自動化控制系統(tǒng)的開發(fā)與研究工作。電話:0531-8866237;E-mail:hqjjn@163.com 或hqjjn@sina.com

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