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倒棱機(jī)床電液伺服系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與研究

時(shí)間:2008-03-11 17:06:00來源:ronggang

導(dǎo)語:?時(shí)桌倒棱機(jī)床電液伺服PID控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)步驟作了詳細(xì)介紹,并通過仿真時(shí)PID控制、模糊控制、模糊控制+PID控制系統(tǒng)的三者性能作了對(duì)比性研究
摘要:時(shí)桌倒棱機(jī)床電液伺服PID控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)步驟作了詳細(xì)介紹,并通過仿真時(shí)PID控制、模糊控制、模糊控制+PID控制系統(tǒng)的三者性能作了對(duì)比性研究。 關(guān)鍵詞:倒棱機(jī)床;電液伺服系統(tǒng);PID控制;模糊控制 某鋼廠鋼管倒棱及去毛刺工序要求自動(dòng)化程度高,承載能力強(qiáng),系統(tǒng)剛性好(加重載不讓刀),經(jīng)反復(fù)方案比較選用了電液伺服系統(tǒng)作為機(jī)床的進(jìn)給驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)。 1 液壓及電氣基本參數(shù)的計(jì)算 該系統(tǒng)為一典型的閥控缸系統(tǒng),已知工況條件: 1)空載時(shí)液壓缸及刀架等負(fù)載的重量為2 t,即M[sub]1[/sub]=2000kg; 2)切削力均為15 kN左右,仿真時(shí)取20 kN。 考慮工況存在波動(dòng)等因素,在仿直時(shí)模擬負(fù)載設(shè)為 F=20000+50sin(50t) (N) 1.1 液壓參數(shù)確定 1)液壓缸為T型結(jié)構(gòu),工作時(shí)行程(快進(jìn)+粗進(jìn)給+精進(jìn)給)≈ 83mm 1.2 電氣參數(shù)確定 1)每伏電壓指令對(duì)應(yīng)位移K=198(V/m) 2)閥額定電流60 mA.故PID控制器輸出限幅取±60mA 2 電液伺服系統(tǒng)的傳遞函數(shù) 得到電液伺服系統(tǒng)的方框圖(見圖1)。 4)電液伺服系統(tǒng)的開環(huán)傳遞函數(shù)是:
由此可得到BODE圖(見圖2),且可以看出由于加入PID控制器,使原系統(tǒng)開環(huán)傳遞函數(shù)積分環(huán)節(jié)由一階變?yōu)槎A,這樣就提高了穩(wěn)態(tài)精度,使系統(tǒng)對(duì)位置指令無靜態(tài)誤差。 [align=center] 圖2 開環(huán)系統(tǒng)BODE圖[/align] 根據(jù)幅度及相角穩(wěn)定儲(chǔ)備定義,從圖2上可得,幅度裕量G[sub]m[/sub]=18.4 dB,相角裕量P[sub]m[/sub]=36.3[sup]o[/sup],因此系統(tǒng)具有較好的穩(wěn)定裕量,具備一定的抗干擾能力和魯棒性。 3 輸入指令模擬 圖3給出指令輸入系統(tǒng)設(shè)計(jì)框圖,通過3個(gè)邏輯的開關(guān)切換,組合成輸入指令系統(tǒng),即當(dāng)tt[sub]1[/sub]或t=t[sub]1[/sub]時(shí)輸入指令是粗進(jìn)給速度;當(dāng)t>t[sub]2[/sub]時(shí),輸入指令是精進(jìn)給速度;當(dāng)t>t [sub]3[/sub]時(shí),輸入指令為零,使系統(tǒng)快退。 4 PID控制的仿真 1)電液伺服系統(tǒng)的階躍響應(yīng) 圖4是該系統(tǒng)在不同負(fù)載下的階躍響應(yīng),L[sub]m[/sub]代表工作臺(tái)的位移。圖4a負(fù)載值F=20 kN, 圖4b負(fù)載值F=10 kN,圖4c的負(fù)載值從10 kN,突然增大至20kN.再增大至30 kN。可以看出在各種負(fù)載下均無超調(diào).負(fù)載大時(shí)過渡時(shí)間略微拖長,負(fù)載變化時(shí)曲線無抖動(dòng),無后退,說明系統(tǒng)有足夠的剛度。
2)加工不同管材時(shí)的情況 根據(jù)切削參數(shù)表,分別取2種不同材料的管材和幾種典型的管徑D,在系統(tǒng)負(fù)載20 kN下仿真計(jì)算,得到響應(yīng)曲線(見圖5)。
5 電液伺服系統(tǒng)的模糊控制(Fc) 鑒于加工過程中切削力作非線性變化,當(dāng)加工不同鋼管時(shí),負(fù)載及切削進(jìn)給亦都要變化,所以PID控制的系數(shù)不可能總是處于最優(yōu)狀態(tài)。Fc魯棒性強(qiáng),不需數(shù)學(xué)模型,并且控制簡單省時(shí)。下面采用了Fc算法進(jìn)行仿真研究。
圖6為FC-PID聯(lián)合控制的方框圖。通過開關(guān)切換,F(xiàn)c可單獨(dú)工作,亦可當(dāng)誤差e達(dá)到某一小值后自動(dòng)切換成PID控制。經(jīng)用前述方法大量PD仿真得到FC優(yōu)化的控制如表1。表中NL、NM、iNS代表負(fù)大、負(fù)中、負(fù)小,ZO代表零,PS、PM、PL代表正小、正中、正大。
圖7表示模糊控制的各隸屬度函數(shù), 圖7a、b、c分別為誤差e,誤差變化率c和控制信號(hào)n的隸屬度函數(shù)。誤差e及輸出控制信號(hào)“的模糊集隸屬函數(shù)均勻地分布在論域上,而de~dr:c則作不均勻分布。為提高控制精度,誤差小時(shí),采用高分辯率。圖8是采用上述模糊控制得到的電液伺服系統(tǒng)階躍輸入仿真曲線,為進(jìn)行比較,圖8b給出了PID控制仿真結(jié)果。
從圖8可看出,模糊控制有小的超調(diào),輸出性能略差于PID控制結(jié)果,這是因?yàn)镕c分檔較粗,工作不連續(xù),控制精度低,而PID控制是連續(xù)控制,且處于優(yōu)化系統(tǒng)下工作。 6 模糊控制加PID控制 正如前述,F(xiàn)C有其缺點(diǎn),特別是當(dāng)在誤差e已較小時(shí),不連續(xù)控制不能使e降低到零。為此在Fc使e快速降到一很小值(可調(diào)整)后,圖6上的系統(tǒng)自動(dòng)切換到PID,使e被連續(xù)控制到零,以提高動(dòng)態(tài)品質(zhì),提高系統(tǒng)工作精度。當(dāng)切換值(門檻值)設(shè)為0.5時(shí),其控制結(jié)果如圖8c所示。與圖8b相比較可看出,F(xiàn)c+PID控制大致與PID單獨(dú)控制的特性相同。但是雖然如此,當(dāng)系統(tǒng)的參數(shù)及外負(fù)載有較大的變化時(shí),PID控制就不能在原定的優(yōu)化狀態(tài)下工作,而FC+PID控制由于FC魯棒性很強(qiáng),所以仍然能得到好的控制結(jié)果。 7 結(jié)論 1)經(jīng)仿真分析,系統(tǒng)是穩(wěn)定可靠的,穩(wěn)定儲(chǔ)備量符合規(guī)定; 2)PID優(yōu)化參數(shù)為:比例K[sub]p[/sub] =0.46、積分K[sub]i[/sub]=0.006、微分K[sub]d[/sub]=0.0085。 當(dāng)PID控制器選擇以上參數(shù)時(shí),空載時(shí)達(dá)到臨界無超調(diào),而常載時(shí)無超調(diào),過渡過程時(shí)間比空載時(shí)略大,所以能確保系統(tǒng)在任何情況下均無超調(diào),避免了快進(jìn)轉(zhuǎn)常載時(shí)對(duì)刀具形成沖擊1 3)當(dāng)?shù)毒咄蝗磺腥斯ぜ虞d時(shí), 由圖4c可知系統(tǒng)無后退現(xiàn)象,也無進(jìn)給速度波動(dòng),說明系統(tǒng)有足夠的剛度; 4)由仿真曲線可知,系統(tǒng)的快進(jìn)速度約為140mm/s。因此本機(jī)床刀具切削參數(shù)表(略)中,小管徑管材加工時(shí)的生產(chǎn)率可以提高,而切削參數(shù)表中大管徑管材加工時(shí)的生產(chǎn)率基本合適; 5)在通常情況下,這類電液伺服系統(tǒng)采用PID控制即能得到好的動(dòng)靜態(tài)特性,但若在系統(tǒng)參數(shù)及外負(fù)載有較大變化的使用場(chǎng)合,采用FC加PID控制能得到更好的效果; 6)該倒棱機(jī)床巳在某鋼廠調(diào)試成功后使用近2年,實(shí)際使用說明工作中無連續(xù)振動(dòng)(穩(wěn)定),加載時(shí)無退讓(剛性好),卸載時(shí)無前沖(不打刀),故達(dá)到了設(shè)計(jì)要求。 參考文獻(xiàn): [1] 王占林近代液壓控制[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,1997. [2] 史維祥等.近代機(jī)電控制工程[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社.1998.

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