一、引言
隨著國家的節(jié)能減排政策的落實到位,高、中、低壓的各類電機進行變頻改造也進入火熱化的階段,其中又以高壓電機的變頻改造最引人注目,特別是熱電、建材、化工、冶煉等高耗能行業(yè),紛紛進行技術(shù)改造,通過節(jié)能來降低成本,增強企業(yè)競爭力,謀求更大的發(fā)展。
二、項目介紹
江西某水泥公司有一條2000t/d的旋窯生產(chǎn)線,其中立磨排風機電機為繞線式電機,1400kW/10kV,采用轉(zhuǎn)子水電阻起動。立磨排風機平均每天工作18小時,運行電流60A左右,有功功率840kW左右,無功450kVar左右,閥門開度60%。
三、改造方案
1、通過技術(shù)交流與溝通,雙方確認對立磨排風機進行高壓變頻改造,選用深圳市科陸變頻器有限公司的CL2700-10-1500-9QY的產(chǎn)品,配手動隔離柜,不需要旁路,將電機轉(zhuǎn)子直接用原有的短接環(huán)短接,水電阻柜和原來的高壓開關(guān)柜退出運行,增加兩根高壓電纜,一根用于變頻器到高壓電機的電纜,另一根由原來的高壓開關(guān)柜進線端到變頻器的隔離柜,給高壓變頻器提供電源。改造前的系統(tǒng)圖如圖2-1,改造后的系統(tǒng)圖如圖2-2。
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圖2-1變頻改造前的系統(tǒng)圖[/align]
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圖2-2 變頻改造后的系統(tǒng)圖[/align]
2、節(jié)能分析
從流體力學的原理得知,使用感應(yīng)電機驅(qū)動的風機,軸功率P與風量Q,風壓H的關(guān)系為:
當電動機的轉(zhuǎn)速由n1變化到n2時, Q、 H、P與轉(zhuǎn)速的關(guān)系如下:
可見風量Q和電機的轉(zhuǎn)速n是成正比關(guān)系的,而所需的軸功率P與轉(zhuǎn)速的立方成正比關(guān)系。所以當需要80%的額定風量時,通過調(diào)節(jié)電機的轉(zhuǎn)速至額定轉(zhuǎn)速的80%,即調(diào)節(jié)頻率到40赫茲即可,這時所需功率將僅為原來的51.2%。
如下圖所示,從進風口風門調(diào)節(jié)的風機運行曲線圖來分析采用變頻調(diào)速后的節(jié)能效果。
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圖3-1 風機的運行曲線[/align]
當所需風量從Q1減小到Q2時,如果采用調(diào)節(jié)風門的辦法,管網(wǎng)阻力將會增加,管網(wǎng)特性曲線上移,系統(tǒng)的運行工況點從A點變到新的運行工況點B點運行,所需軸功率P2與面積H2×Q2成正比;如果采用調(diào)速控制方式,風機轉(zhuǎn)速由n1下降到n2,其管網(wǎng)特性并不發(fā)生改變,但風機的特性曲線將下移,因此其運行工況點由A點移至C點。此時所需軸功率P3與面積HB×Q2成正比。從理論上分析,所節(jié)約的軸功率Delt(P)與(H2-HB)×(C-B)的面積成正比。
考慮減速后效率下降和調(diào)速裝置的附加損耗,通過實踐的統(tǒng)計,風機類通過調(diào)速控制可節(jié)能20%~50%。
3、控制電源采用三相四線380V電源,變頻系統(tǒng)自帶后備式UPS電源,保證控制電源斷電后UPS的供電超過30分鐘。
4、接口功能表
高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)需要與原有的DCS系統(tǒng)接口,功能表如表3-1
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表3-1 變頻調(diào)速系統(tǒng)與DCS系統(tǒng)接口與功能表[/align]
四、效益分析
1、變頻改造后運行數(shù)據(jù)對照表(表4-1)
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表4-1變頻改造后運行數(shù)據(jù)對照表[/align]
2、改造中注意的問題
變頻改造后,運行期間進行測量,與改造前相比,滿足正常生產(chǎn)的情況下的確達到了節(jié)能的目的,但是發(fā)現(xiàn)節(jié)電率未達到預期的效果。經(jīng)過分析,發(fā)現(xiàn)風門開度存在著一定的誤差。由于風門年久失修、長期不校準,實際開度與DCS上的顯示不一致,工頻運行的時候,60%的風門開度相當于75%的實際開度了,這是一個值得注意的地方。
五、結(jié)束語
隨著科技的進步,國產(chǎn)變頻器的技術(shù)已經(jīng)非常成熟,已逐步替代各種進口產(chǎn)品,特別是高壓變頻器,可靠性和性價比都比進口產(chǎn)品具有明顯優(yōu)勢,為我國的節(jié)能降耗做出了突出的貢獻。