一、引言
攀鋼1#板坯連鑄機于1993年10月18日一次熱負荷試車成功。1996年實現(xiàn)高效化改造,2003年年產(chǎn)板坯210萬噸,大大超過原設(shè)計100萬噸的能力。原自動化控制系統(tǒng)采用貝利-N90集散控制系統(tǒng),原過程計算機系統(tǒng)采用的是TJ2236小型計算機,控制系統(tǒng)的設(shè)備已淘汰,有的元件也日趨老化,系統(tǒng)故障增多,控制系統(tǒng)備件已無法準(zhǔn)備。因此,對現(xiàn)有的基礎(chǔ)自動化控制系統(tǒng)和過程計算機控制系統(tǒng)進行了改造。
二、自動化控制系統(tǒng)的構(gòu)建
攀鋼1#板坯連鑄機自動化系統(tǒng)改造擬采用兩級控制系統(tǒng),即由基礎(chǔ)自動化系統(tǒng)(L1)及過程控制計算機系統(tǒng)(L2)組成?;A(chǔ)自動化網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)采用光纖環(huán)形以太網(wǎng),過程計算系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)采用星型連接,兩條以太網(wǎng)獨立配置,以解決網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)的暢通。自動化系統(tǒng)配置如圖1所示。
1. 基礎(chǔ)自動化系統(tǒng)構(gòu)成
基礎(chǔ)自動化(L1)級配置11套西門子S7-400PLC系統(tǒng),其中新增7套PLC(包括1套平臺控制的公共PLC,2套流道控制的流PLC,2套冷卻控制的冷卻PLC,1套出坯控制的出坯PLC),且大量采用分布式遠程I/O站,各分布式I/O站與控制器間以現(xiàn)場總線連接;利舊4套(包括2套拉矯機控制PLC和2套框架控制PLC)。HMI系統(tǒng)配置兩臺服務(wù)器,互為熱備方式。設(shè)置5個操作員站、1個工程師站。
?、殴睵LC系統(tǒng)的配置
公共PLC配備了主站、2路PROFIBUS-DP網(wǎng)絡(luò)以及4個遠程I/O站。其中,一路DP網(wǎng)絡(luò)連接澆鑄平臺大包操作的1個遠程I/O站,另一路DP網(wǎng)絡(luò)連接電氣室和公共水系統(tǒng)的3個遠程I/O站。
?、屏鱌LC系統(tǒng)的配置
流PLC配備了主站、2路PROFIBUS-DP網(wǎng)絡(luò)以、11個遠程I/O站以及PROFIBUS-DP網(wǎng)絡(luò)中繼器2臺。其中,一路DP網(wǎng)絡(luò)連接澆鑄平臺上的1個遠程I/O站,另一路DP網(wǎng)絡(luò)連接切割PLC室、電氣室、切割室、現(xiàn)場液壓閥臺、現(xiàn)場操作箱的10個遠程I/O站。由于第2路PROFIBUS-DP網(wǎng)絡(luò)線路較長,在線路中配置了PROFIBUS-DP網(wǎng)絡(luò)中繼器,對信號進行放大。
⑶冷卻PLC系統(tǒng)的配置
冷卻PLC配備了主站、2路PROFIBUS-DP網(wǎng)絡(luò)以及5個遠程I/O站。其中,一路DP網(wǎng)絡(luò)連接結(jié)晶器水的1個遠程I/O站,另一路DP網(wǎng)絡(luò)連接二冷水、二冷氣控制的4個遠程I/O站。
?、瘸雠鱌LC系統(tǒng)的配置
出坯PLC配備了主站、1路PROFIBUS-DP網(wǎng)絡(luò)以及6個遠程I/O站。其中,電氣室3個遠程I/O站、切割室2個遠程I/O站、出坯室1個遠程I/O站。
⑸網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的配置
L1網(wǎng)絡(luò)是自動化系統(tǒng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié),采用了光纖環(huán)形以太網(wǎng)。網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)連接11套PLC系統(tǒng)、2臺L1監(jiān)控服務(wù)器、2臺L2服務(wù)器、5個L1操作員站以及1個L1工程師站。
?、什僮鞅O(jiān)控系統(tǒng)的配置
操作監(jiān)控系統(tǒng)配置2臺L1監(jiān)控服務(wù)器以及5個L1操作員站,兩臺服務(wù)器,互為熱備方式。
2. 過程計算機系統(tǒng)L2的構(gòu)成
過程控制計算機系統(tǒng)在結(jié)構(gòu)上采用三層應(yīng)用結(jié)構(gòu),第一層為前端客戶表現(xiàn)層,即系統(tǒng)的HMI,主要完成L2系統(tǒng)與用戶的人機界面交互,第二層為中間應(yīng)用服務(wù)層,主要完成應(yīng)用系統(tǒng)的業(yè)務(wù)邏輯處理;第三層為后臺數(shù)據(jù)庫層,完成生產(chǎn)數(shù)據(jù)的歷史存儲。L2級系統(tǒng)在L1級系統(tǒng)的支撐下,對連鑄生產(chǎn)過程進行優(yōu)化控制、管理。
?、臠2服務(wù)器系統(tǒng)
L2服務(wù)器系統(tǒng)包括1臺數(shù)據(jù)庫服務(wù)器和1臺用服務(wù)器。由1臺PC服務(wù)器擔(dān)當(dāng)數(shù)據(jù)庫服務(wù)器,由1臺PC服務(wù)器擔(dān)當(dāng)應(yīng)用服務(wù)器。在服務(wù)器中配置Windows 2003 Server操作系統(tǒng)和Oracle數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)。服務(wù)器位于計算機機房。服務(wù)器通過高速以太網(wǎng)與各PC客戶機相連接,實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享,提高了系統(tǒng)的靈活性和可靠性。網(wǎng)絡(luò)拓撲結(jié)構(gòu)為星型,采用100Mbps快速以太交換網(wǎng)技術(shù)構(gòu)建系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò),通訊協(xié)議采用TCP/IP。
?、萍夹g(shù)工作站
配置技術(shù)工作站TWS(Technology Work Station)1臺。位于計算機室,與二級應(yīng)用服務(wù)器交換數(shù)據(jù),主要用于模型開發(fā)及模型仿真程序,可選擇配置較好的專用工作站。
?、枪に噹煿ぷ髡?
配置工藝師工作站PWS(Production Work Station)1臺。位于冶金工程師室。主要由冶金工程師使用,以便管理過程計算機上使用的大量的工藝參數(shù)和模型數(shù)據(jù),監(jiān)視整個工藝過程和質(zhì)量狀況。
⑷操作員站
配置操作員站OWS(Operator Work Station)5臺。主要為操作員提供與二級系統(tǒng)的交互,如輸入操作數(shù)據(jù),監(jiān)視系統(tǒng)運行等。分別位于主控室2臺、切割室1臺、出坯室1臺及連鑄調(diào)度室1臺(供調(diào)度員輸入生產(chǎn)計劃、監(jiān)視系統(tǒng)運行)。
⑸開發(fā)及維護工作站
配置開發(fā)及維護工作站DWS(Development and Maintenance Station)2臺。供L2的維護及開發(fā)人員使用,可按照網(wǎng)絡(luò)和系統(tǒng)的不同權(quán)限具有不同的功能。開發(fā)PC工作站由于工作環(huán)境較好,可選擇配置較好的商用計算機。
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圖1:自動化系統(tǒng)配置圖[/align]
三、自動化系統(tǒng)功能
自動化系統(tǒng)的功能包括設(shè)備控制功能和優(yōu)化管理及模型控制功能兩個部分。鑄機總覽如圖2所示。
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圖2:鑄機總覽圖[/align]
1. 設(shè)備控制功能
1#板坯連鑄機自動化系統(tǒng)控制范圍從大包回轉(zhuǎn)臺到等待輥道的線上所有設(shè)備,主要有以下設(shè)備控制功能:
· 大包旋轉(zhuǎn)、升降控制。
· 中包車走行、升降狀態(tài)監(jiān)控。
· 結(jié)晶器抽煙、二冷段排氣控制。
· 結(jié)晶器振動控制。
· 結(jié)晶器冷卻水控制。
· 二冷水冷卻控制。
· 二冷氣霧冷卻控制。
· 機器開閉路水控制。
· 拉矯機驅(qū)動電機及抱閘控制。
· 拉矯機驅(qū)動驅(qū)動輥提升、壓下控制。
· 引錠桿跟蹤控制。
· 鑄坯跟蹤控制。
· 扇形段框架控制。
· 驅(qū)動輥壓力調(diào)節(jié)控制。
· 引錠桿存取控制。
· 引錠桿對中控制。
· 切前輥道控制。
· 切頭小車控制。
· 切后輥道控制。
· 去毛刺輥道控制。
· 噴印輥道控制。
· 板坯稱量機升降控制。
· 稱重輥道控制。
· 等待輥道 控制。
· 大包液壓站控制。
· 本體液壓站控制。
· 精整液壓站控制。
· 滑動水口液壓站控制。
2. 優(yōu)化管理及模型控制功能
在連鑄生產(chǎn)中,過程控制計算機系統(tǒng)的主要功能是過程管理與控制優(yōu)化。對攀鋼1#板坯連鑄過程控制計算機系統(tǒng)的改造中,采用了比較先進的控制技術(shù)和控制手段,為連鑄生產(chǎn)提供先進的過程管理和控制工具,主要有以下的管理和優(yōu)化功能:
· 數(shù)據(jù)通訊
系統(tǒng)需建立起與1#板坯連鑄L1級基礎(chǔ)自動化系統(tǒng)及煉鋼L3級生產(chǎn)控制系統(tǒng)的通訊,同時應(yīng)建立與煉鋼化檢中心系統(tǒng)及其他系統(tǒng)的互聯(lián)接口,可以很方便地實現(xiàn)系統(tǒng)間的集成,以支撐整體產(chǎn)銷系統(tǒng)及煉鋼L3級生產(chǎn)控制系統(tǒng)。
· 生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)管理
接受L3系統(tǒng)下達的連鑄相關(guān)的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn),進行相應(yīng)的存儲、處理和顯示,在此基礎(chǔ)上進行連鑄的計算機控制,指導(dǎo)生產(chǎn)作業(yè)。
· 生產(chǎn)計劃管理
正常情況下,計劃從L3系統(tǒng)接收,然后下達L1以指導(dǎo)生產(chǎn),在L2中可調(diào)整計劃順序及吊銷材料,也可在L2中后備輸入計劃。
· 跟蹤和管理
包括澆鑄過程及時間的管理和記錄、物料跟蹤、延時跟蹤、事件登記等生產(chǎn)有關(guān)事件和操作時序的監(jiān)視,其中澆鑄過程的管理又包含訪問數(shù)據(jù)庫、采集重要的現(xiàn)場數(shù)據(jù)、送過程計算機系統(tǒng)的設(shè)定值給基礎(chǔ)自動化、對各種工作方式進行管理、完成操作員的相關(guān)活動。
· 板坯切割優(yōu)化模型
當(dāng)異鋼種連澆或出現(xiàn)產(chǎn)生廢坯的事件時,使用該模型重新計算并調(diào)整切割設(shè)定點.以提高鑄坯收得率。
· 質(zhì)量判定模型
通過實時采集和檢測與質(zhì)量相關(guān)的現(xiàn)場數(shù)據(jù),判斷質(zhì)量問題并為切割優(yōu)化模型提供優(yōu)化點,最后將相關(guān)質(zhì)量問題定位到板坯上。
· 二冷模型
目前,首先須完成模型通過對澆鑄過程的跟蹤,實時地將存儲在L2中的靜態(tài)二冷水表值下送給L1以實施控制的功能;然后,條件成熟時,可進行動態(tài)速度模型的研究,即計算各區(qū)域的平均拉速,在此基礎(chǔ)上計算各回路的水、氣流量,下送L1,實施動態(tài)控制。
· 凝固及液芯長度模型
在連鑄生產(chǎn)過程中,該模型能夠?qū)崟r計算板坯的溫度分布情況(包括坯殼、糊狀、液狀的溫度及位置),并完成板坯的切片跟蹤,為二次冷卻水的優(yōu)化噴水提供溫度參數(shù)。它為生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)合格的板坯提供了保證。
· 噴嘴狀態(tài)檢查
通過二冷噴嘴的理論噴水壓力與實際檢測噴水壓力的比較,已診斷二冷水口是否堵塞。
· 事件及報警
對鑄機生產(chǎn)過程中的事件及報警事項進行管理。
· 生產(chǎn)數(shù)據(jù)及報表
最終產(chǎn)品和質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計,制成生產(chǎn)報表。
· 操作員指導(dǎo)
將操作標(biāo)準(zhǔn)通過人機界面提供給操作員。
四、結(jié)束語
該工程項目由TORI四川托日信息工程有限責(zé)任公司完成自動化控制系統(tǒng)的設(shè)計、系統(tǒng)集成、工程施工以及調(diào)試,并負責(zé)系統(tǒng)聯(lián)調(diào),是一項交鑰匙工程。該項目從合同生效到熱負荷試車僅4個月時間,工期緊,且要求在鑄機年修期間實施。去年年修期間實施了自動化系統(tǒng)的改造,由于準(zhǔn)備工作充分,現(xiàn)場停產(chǎn)施工時間4天,系統(tǒng)調(diào)試及試車3天,僅用7天就完成了自動化系統(tǒng)的改造。
該系統(tǒng)于2006年12月投運,目前已運行3個月,運行正常。該連鑄機自動化系統(tǒng)改造的成功經(jīng)驗對其它冶金企業(yè)的連鑄機改造具有借鑒效果。