1、引言
全自動(dòng)包裝機(jī)是由操作人員將單邊封口的包裝袋放在供袋庫(kù)位置,包裝機(jī)自動(dòng)完成取袋、送袋、裝袋等一系列工序,最后送到夾口機(jī)將未封的袋口進(jìn)行整形與立袋輸送一起將物料送至折邊機(jī)進(jìn)行折邊,折邊機(jī)與立袋輸送一起將物料送至自動(dòng)縫紉機(jī)進(jìn)行封口工序。
在全自動(dòng)包裝機(jī)中封袋口機(jī)構(gòu)主要由夾袋口、折邊、立袋輸送、縫紉機(jī)等四個(gè)部分組成,具體位置見(jiàn)圖1虛線(xiàn)內(nèi)的部分。
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圖1 全自動(dòng)包裝機(jī)中封袋口機(jī)結(jié)構(gòu)圖[/align]
為了保持物料帶在立袋輸送機(jī)上運(yùn)輸過(guò)程中保持物料帶形狀不發(fā)生變化,保證折邊縫口平整美觀,提高封口率,必須保持縫紉機(jī)、折邊輸送機(jī)、夾口輸送機(jī)和立袋輸送機(jī)水平輸送速度一致,但由于加工誤差、輸送皮帶拉伸和打滑等多方面因素影響,只靠機(jī)械加工或機(jī)械調(diào)整很難保證,所以采用以縫紉機(jī)速度為基準(zhǔn),折邊電機(jī)、夾口電機(jī)和立袋輸送電機(jī)變頻調(diào)速的方法來(lái)解決上述問(wèn)題。
2、方案
采用多圈電位器調(diào)速,數(shù)字量輸入控制電機(jī)正反轉(zhuǎn),具體方案如下:
2.1 電路設(shè)計(jì):通過(guò)3個(gè)電位器調(diào)整頻率,變頻器控制控制端子接線(xiàn):V1、V2、V3—電位器,OP6—正轉(zhuǎn)控制輸入,OP7—反轉(zhuǎn),OP8—復(fù)位,CM—公共輸入端子,TA、TC—故障報(bào)警輸出。
2.2 變頻器參數(shù)設(shè)置:F114=0.5, F115=0.5, F204=3, F206=2, (如果不采用PLC需設(shè)置為3)。
2.3 變頻器工作過(guò)程及調(diào)速方法:由于變頻器安裝在控制柜內(nèi),位置距離控制現(xiàn)場(chǎng)較遠(yuǎn),所以降3個(gè)變頻器的調(diào)速電位器安裝在可以直接觀察到設(shè)備運(yùn)行的現(xiàn)場(chǎng)操作臺(tái)上,便于操作人員直接觀察設(shè)備進(jìn)行調(diào)頻操作,在工作過(guò)程中如果發(fā)現(xiàn)有不合格產(chǎn)品通過(guò),(如包裝袋破裂等),可以將設(shè)備切換到手動(dòng)操作狀態(tài),按下操作臺(tái)上“反向輸送”按鈕,3個(gè)變頻器同時(shí)控制電機(jī)反轉(zhuǎn),將物料運(yùn)輸下線(xiàn)。具體控制信號(hào)走向如圖2所示。
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圖2 變頻器具體控制信號(hào)走向圖[/align]
3、結(jié)束語(yǔ)
該方案調(diào)速簡(jiǎn)單、便捷,控制環(huán)節(jié)少,出現(xiàn)故障易于檢修,但做細(xì)微速度調(diào)整時(shí),需要依靠操作人員的經(jīng)驗(yàn)。電位器必須有所定機(jī)構(gòu),電位器可以在調(diào)整結(jié)束后任意位置所定,避免電位器旋轉(zhuǎn)端與其他物體接觸發(fā)生旋轉(zhuǎn)而改變變頻器頻率。