摘要:本文從硬件、軟件兩方面分別介紹了我廠#3蒸餾裝置的DCS系統(tǒng)概況,并介紹了利用FOXBORO I/A’S系統(tǒng)提供的功能實現(xiàn)的幾個較有代表性的特殊控制回路。
關鍵詞:#3蒸餾 DCS控制 組態(tài)
概述
原#3蒸餾裝置規(guī)模為250萬噸/年(年開工8000小時),屬燃料-化工型裝置,主要提供催化裂化原料、寬餾分連續(xù)重整原料及部分汽柴油組分。該裝置原由常規(guī)儀表控制。2002年,為實現(xiàn)我廠加工能力千萬噸級目標,決定對該裝置進行改造,使其加工能力達到800萬噸/年。#3蒸餾裝置改造主要由北京設計院承擔設計,采用美國FOXBORO公司的I/A’S DCS系統(tǒng),工作站采用51D系列,控制處理機采用CP60型號, I/A Series 軟件版本為V6.3。該套DCS系統(tǒng)于2002年9月與新裝置一起投入使用,投用至今系統(tǒng)運行正常。本文將主要介紹該裝置中幾個比較有代表性的控制回路在DCS系統(tǒng)中的實現(xiàn)。
一、工藝簡介
800萬噸/年蒸餾裝置包括預分餾、常減壓分餾、電脫鹽、“四注”和電精制等單元。它主要是在不改變油品分子結(jié)構(gòu)的情況下,按產(chǎn)品沸點范圍將原油這個復雜的混合物分割開,裝置各側(cè)線產(chǎn)品用做煉油廠主要生產(chǎn)裝置的基本原料或作為柴油調(diào)和組分,同時為了降低原油含鹽對原油加工過程產(chǎn)生的危害,得到高品質(zhì)的汽油、柴油等產(chǎn)品,還需要對原油及其在加工過程中產(chǎn)生的成品、半成品進行電脫鹽、注氨、緩蝕劑、循環(huán)水、破乳劑、電精制等工序,去除中其中的鹽、硫等雜質(zhì)。
二、DCS系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
#3蒸餾裝置DCS系統(tǒng)分別位于兩個控制室,中央控制室和遠程控制室。中央控制室有3臺操作站(WP5103,WP5104和AW5102)和連接報警和報表打印機的通信處理機(COMP),其中AW5102為應用操作站處理機,負責管理歷史數(shù)據(jù)和另外兩臺操作站處理機WP5103和WP5104,并通過以態(tài)網(wǎng)將數(shù)據(jù)傳送到PC遠程終端。位于遠程控制室的一臺應用操作站處理機(AW5101)作為工程師站,它主要用于管理同樣位于遠程控制室的冗余的控制處理機(CP)和通過現(xiàn)場總線(Field Bus)相互通信的現(xiàn)場總線組件FBM(Fieldbus Module)。各處理機之間由節(jié)點總線(Node Bus)通訊,兩個控制室之間的節(jié)點總線由光纜連接?,F(xiàn)場總線和節(jié)點總線都是冗余的。
圖1 #3蒸餾DCS系統(tǒng)結(jié)構(gòu)配置圖
三、DCS組態(tài)
1加熱爐爐出口溫度控制。
工藝要求:對于加熱爐,工藝介質(zhì)受熱升溫或同時進行汽化,其溫度的高低會直接影響后一工序的操作工況和產(chǎn)品質(zhì)量,當爐子溫度過高時,會使物料在加熱爐內(nèi)分解,甚至造成結(jié)焦而燒壞爐管,加熱爐平穩(wěn)操作,可以延長爐管的壽命。因此,爐子的出口溫度要求嚴格控制。
圖2常壓爐爐出口溫度控制方案
控制方案:控制系統(tǒng)如圖2所示,為保證出口溫度的穩(wěn)定性,采用了兩組爐出口溫度對爐膛溫度的串級控制系統(tǒng),其余一些干擾因素如蒸汽壓力、進料流量的波動等采用單回路控制系統(tǒng)來克服。同時為保證操作安全,設定當選擇其中某一路燃料作為加熱原料時,另一路燃料介質(zhì)的調(diào)節(jié)器模塊被強制處于手動狀態(tài)。整個操作過程中,流程圖上都具有明顯的提示標志,并且切換過程是無擾動的,在該控制回路的組態(tài)過程中,除使用到了I/A系統(tǒng)所提供的一些常規(guī)模塊和SWICH模塊,CALC模塊等,為確保操作界面友好,在顯示組態(tài)中采用了腳本程序調(diào)用和覆蓋畫面等功能。
2拋減底液位,流量控制
工藝介紹:通常情況下,原油經(jīng)過初餾和常壓分餾后,用常底泵將常壓塔底重油抽出,分八路進入減壓爐加熱后,再進入減壓塔進行減壓分餾。工藝流程如圖四所示。為保持幾路平行流量均勻,將常壓塔底液位與減壓爐八組進料流量串級控制。但當減壓系統(tǒng)出現(xiàn)無法立即修復故障時,為避免整個裝置停工,工藝需采取拋減底液位控制,完全拋棄減壓系統(tǒng),直接由減壓塔底出料控制閥去控制常底液位參數(shù),確保常壓系統(tǒng)正常工作。
圖3 拋減底控制工藝流程圖
常壓塔底液位LC8005與FC8052-FC8059八組減壓爐進料流量串級控制
石油化工生產(chǎn)過程是一個連續(xù)的生產(chǎn)過程,根據(jù)工藝流程可知,常壓塔的出料直接作為減壓爐的進料,而減壓爐的出料又連續(xù)送給減壓塔作為進料。作為單個的設備,都希望自身操作平穩(wěn),但常壓塔出料波動是減壓爐進料的一個擾動,破壞其平穩(wěn)操作。為解決這個問題,這里采取了均勻控制方案,即當常壓塔的進料量波動時,允許塔釜液位在一定限度內(nèi)平緩變化,使出料流量平穩(wěn)變化,避免對減壓爐等后工序產(chǎn)生較大影響。均勻控制與常規(guī)控制的主要區(qū)別在于控制器的控制規(guī)律的選擇及參數(shù)整定上。這里,可將流量的PID參數(shù)按照一般串級控制的副回路參數(shù)整定,而液位的參數(shù)整定按照簡單均勻控制情況處理,比例度和積分時間都要盡量放大。值得注意的是,此處由于是一個主回路同時與八個副回路串級,因此在參數(shù)整定上略有區(qū)別,液位的比例度可適當放大,比例作用可整定得稍弱一些。
減底液位LC8015調(diào)節(jié)閥與變頻控制切換
在工藝生產(chǎn)中,為了節(jié)能經(jīng)常會遇到變頻泵控制??紤]到使用調(diào)節(jié)閥控制和變頻泵控制時的對象特性的差異反應在PID參數(shù)整定上的不同,對調(diào)節(jié)閥和變頻泵采用各自獨立的調(diào)節(jié)器,避免切換操作中頻繁修改PID控制參數(shù)。同時為了確保生產(chǎn)操作的安全性,防止誤操作,在調(diào)節(jié)閥控制和變頻泵控制的切換過程中,設置強制手動功能,在調(diào)節(jié)閥投入自動運行時,變頻泵被強制處于手動位置;而變頻泵投入自動運行時,調(diào)節(jié)閥又被強制處于手動位置。在DCS組態(tài)中由CIO組態(tài)實現(xiàn)。在調(diào)節(jié)閥切換到變頻控制時,操作人員先將操作畫面上的切換開關切到變頻控制,同時將調(diào)節(jié)閥的副線全部打開,并將調(diào)節(jié)閥的輸出逐漸增至最大,使得變頻泵的輸出逐漸減小,以達到節(jié)能的目的。
拋減底控制切換
在常規(guī)常壓塔塔底液位控制方案中,常壓塔塔底液位LC8005作為主回路,減壓爐八組進料流量FC8052-FC8059作為副回路,進行串級均勻控制;減壓塔塔底液位LC8015(LC8015B)進行單回路控制,減壓塔塔底液位可選擇由調(diào)節(jié)閥或變頻泵控制,LC8005A模塊被強制處于手動方式。當控制回路切換到拋減底控制方案時,減底液位切換到調(diào)節(jié)閥LC8015手動狀態(tài),此時,變頻泵調(diào)節(jié)器模塊處于強制手動狀態(tài),LC8005A模塊強制手動解除,并將其輸出信號送往調(diào)節(jié)閥LV8015進行控制。原串級副回路FC8052-FC8059被強制到本地單回路控制,原串級主回路LC8005模塊被強制處于手動方式。此外,我們將切換開關置于操作界面上,并且每一步切換步驟都有確認功能,當前運行方式有明顯標識,使得操作步驟簡單明了。以上功能是在DCS的CIO組態(tài)和顯示組態(tài)中實現(xiàn)的。
圖4 拋減底控制DCS組態(tài)結(jié)構(gòu)圖
圖中:
LC8005:常壓塔塔底液位控制調(diào)節(jié)器
LC8015:減壓塔塔底液位調(diào)節(jié)閥控制調(diào)節(jié)器
LC8015B:減壓塔塔底液位變頻控制調(diào)節(jié)器
LV8015:常規(guī)控制時為減壓塔塔底液位調(diào)節(jié)閥控制調(diào)節(jié)器輸出模塊,拋減底控制調(diào)節(jié)器輸出模塊
LV8015B:減壓塔塔底液位變頻控制調(diào)節(jié)器輸出模塊
FC8052…FC8059:減壓爐一組至八組進料控制調(diào)節(jié)器
FV8052…FV8059:減壓爐一組至八組進料控制調(diào)節(jié)器輸出模塊
CALCL05-15:計算模塊,用于實現(xiàn)在拋減底控制時強制減壓爐一組至八組進料控制調(diào)節(jié)器處于本地控制狀態(tài)
LC8005A:常壓塔塔底液位拋減底控制調(diào)節(jié)器
SWL8005A:SWCH模塊,用于實現(xiàn)常規(guī)控制和拋減底控制切換
此外,在#3蒸餾的DCS組態(tài)過程中,充分利用FOXBORO公司的IA’S DCS系統(tǒng)所提供的功能,除使用到單回路、串級回路等一些常規(guī)控制外,還通過各種常規(guī)控制,如選擇控制、分程控制、比值控制等互相組合,實現(xiàn)了一系列的復雜控制方案,如加熱爐聯(lián)鎖控制,減壓爐支路平衡控制,燃料油罐液位比值控制等等。經(jīng)過測試,該系統(tǒng)各項指標都基本達到了設計最初要求。
結(jié)束語
#3蒸餾裝置DCS控制系統(tǒng)從開工至今,系統(tǒng)運行穩(wěn)定,情況良好。長久以來,F(xiàn)OXBORO公司的I/A DCS系統(tǒng)以其硬件故障率低,維護工作量小,組態(tài)功能強大,操作界面方便、靈活等特點,深受本單位工藝操作人員和儀表維護人員的好評。
[參考文獻]
(1)“#3常減壓蒸餾裝置工藝技術規(guī)程”
(2)“化工過程控制工程”(第二版)