一. 現(xiàn)場(chǎng)總線技術(shù)
高爐煤氣洗滌系統(tǒng)是將高爐回收的煤氣通過(guò)洗滌塔凈化后送至用戶?,F(xiàn)將原常規(guī)電氣控制系統(tǒng)改造成PLC集中監(jiān)控系統(tǒng),該項(xiàng)目包括4座洗滌塔和公共部分. 現(xiàn)場(chǎng)控制設(shè)備分布范圍比較廣,如果采用傳統(tǒng)的控制方案,勢(shì)必要敷設(shè)大量的控制和信號(hào)電纜,浪費(fèi)大量的人力和物力,十分不經(jīng)濟(jì),同時(shí)使系統(tǒng)復(fù)雜,可靠性降低 。采用目前比較流行的現(xiàn)場(chǎng)總線技術(shù),可以降低成本,同時(shí)提高系統(tǒng)的可靠性,使系統(tǒng)易于 擴(kuò)展和維護(hù)。Profibus是Process Fieldbus的縮寫,是一種國(guó)際性的開(kāi)放式的現(xiàn)場(chǎng)總線標(biāo)準(zhǔn) 。目前世界上多數(shù)自動(dòng)化技術(shù)生產(chǎn)廠家都為它們的自動(dòng)化設(shè)備提供Profibus通信接口。Profibus已經(jīng)廣泛地應(yīng)用于加工制造、過(guò)程控制和樓宇自動(dòng)化,是一項(xiàng)成熟的技術(shù)。Profibus根據(jù)應(yīng)用特點(diǎn)可分為Profibus DP, Porfibus FMS, Profibus PA等三個(gè)兼容版本。Profibus DP是經(jīng)過(guò)高速優(yōu)化的、廉價(jià)的通信鏈路,專為自控系統(tǒng)和設(shè)備級(jí)分散式I/O之間設(shè)計(jì)的接口;使 用Profibus總線模塊用于分布式控制系統(tǒng)的高速數(shù)據(jù)傳輸可以取代昂貴的24 V或0~20 mA并行信號(hào)線。
二、系統(tǒng)功能
高爐煤氣洗滌控制系統(tǒng)的要求是對(duì)煤氣洗滌處理及輸送過(guò)程進(jìn)行自動(dòng)控制和自動(dòng)調(diào)節(jié),使凈化后的煤氣送至用戶。在公司中控室發(fā)出上傳指令時(shí),將當(dāng)前時(shí)刻運(yùn)行過(guò)程中的主要工作參數(shù)、運(yùn)行狀態(tài)及一定時(shí)間段內(nèi)的主要工藝過(guò)程曲線等信息上傳到公司中控室。
功能如下:
(1)控制操作:在中心控制室能對(duì)被控設(shè)備進(jìn)行在線實(shí)時(shí)控制,如啟停某一閥門,調(diào)節(jié)某些模擬輸出量的大小,在線設(shè)置PLC的某些參數(shù)等。
(2)顯示功能:用圖形實(shí)時(shí)地顯示各現(xiàn)場(chǎng)被控設(shè)備的運(yùn)行工況,以及各現(xiàn)場(chǎng)的狀態(tài)參數(shù)。用模擬儀表、趨勢(shì)圖、曲線、柱狀圖動(dòng)態(tài)顯示參數(shù)的實(shí)時(shí)變化情況,使生產(chǎn)管理人員能夠快速、清晰地了解整個(gè)系統(tǒng)的生產(chǎn)運(yùn)行情況。
(3)報(bào)警功能:當(dāng)某一模擬量(如電流、壓力、水位等)測(cè)量值超過(guò)給定范圍或某一開(kāi)關(guān)量(如電機(jī)啟停、閥門開(kāi)關(guān))發(fā)生變位時(shí),可根據(jù)不同的需要發(fā)出不同等級(jí)的報(bào)警。監(jiān)控系統(tǒng)報(bào)警包括控制系統(tǒng)報(bào)警和生產(chǎn)過(guò)程報(bào)警??蛇M(jìn)行實(shí)時(shí)和歷史故障記錄查詢,它能記錄故障名稱、發(fā)生時(shí)間、故障消除時(shí)間等內(nèi)容。
(4) 通訊功能: WinCC是基于標(biāo)準(zhǔn)的Windows平臺(tái)開(kāi)發(fā)的SCADA系統(tǒng)軟件,充分考慮了與其它系統(tǒng)交換信息的必要性,支持如DDE,OLE,ODBC,OPC和SQL等標(biāo)準(zhǔn)。可以提供多種方式與上層系統(tǒng)數(shù)據(jù)交換。
三、系統(tǒng)組成
如果采用常規(guī)PLC集中控制方式,將現(xiàn)場(chǎng)信號(hào)通過(guò)電纜連接到集中控制室內(nèi)的PLC上,由于工藝線路長(zhǎng)、現(xiàn)場(chǎng)控制點(diǎn)分布范圍廣,需要敷設(shè)大量的電纜及橋架,且現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境惡劣、其施工難度非常大。鑒于此,采用了PROFIBUS-DP現(xiàn)場(chǎng)總線技術(shù),根據(jù)工藝劃分,系統(tǒng)共設(shè)了五個(gè)主站、十個(gè)總線箱、兩個(gè)操作員站。采用西門子的S7-300系列PLC,主站采用CPU315-2DP,其帶有一個(gè)DP通訊口和一個(gè)MPI口。各總線箱采用通用性較好的ET200B和ET200eco現(xiàn)場(chǎng)模塊,用于現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)的采集和控制,并借助Profibus(工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)總線),方便控制網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的建立。
控制系統(tǒng)分為三個(gè)級(jí)別,即管理級(jí)、控制級(jí)、現(xiàn)場(chǎng)級(jí)。
(1)管理級(jí)
管理級(jí)集中監(jiān)控各個(gè)分站設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài),網(wǎng)絡(luò)采用SIEMENS Industrial Ethernet。上位機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)兩臺(tái)操作員站,選用研華工業(yè)控制計(jì)算機(jī),每臺(tái)機(jī)器上裝有網(wǎng)絡(luò)通訊卡CP1613,它們各通過(guò)工業(yè)以太網(wǎng)分別與五套PLC系統(tǒng)的通訊處理器CP343-1通訊口連接,并選用西門子的工業(yè)交換機(jī)。上位監(jiān)控采用WinCC組態(tài)軟件,完成系統(tǒng)組態(tài).
(2)控制級(jí)
控制級(jí)主要功能是接收管理層設(shè)置的參數(shù)或命令,對(duì)整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行控制,將現(xiàn)場(chǎng)狀態(tài)輸送到管理層。系統(tǒng)分公共部分管網(wǎng)和1-4#洗滌塔共五套PLC,并且相互獨(dú)立。Siemens公司S7 315-2DP型號(hào)PLC具有Profibus-DP網(wǎng)絡(luò)通訊接口,可作為Profibus-DP現(xiàn)場(chǎng)總線的主站。與控制現(xiàn)場(chǎng)的遠(yuǎn)程分布式智能I/O模塊連接,實(shí)現(xiàn)與現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備和傳感器通信。集中控制使得整個(gè)控制系統(tǒng)各個(gè)部分之間能夠完全協(xié)調(diào)工作。
(3)現(xiàn)場(chǎng)級(jí)
現(xiàn)場(chǎng)級(jí)控制采用PROFIBUS-DP現(xiàn)場(chǎng)總線,公共管網(wǎng)部分由于各控制點(diǎn)分布廣,共配了6個(gè)總線箱,相互串聯(lián).1-4#洗滌塔分別配了1個(gè)總線箱,整個(gè)系統(tǒng)共10個(gè)總線箱,ET200系列各類模塊共計(jì)124塊,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的數(shù)值量和模擬量進(jìn)行采集和控制.
四、系統(tǒng)特點(diǎn)
采用Profibus技術(shù)后,與傳統(tǒng)的電控系統(tǒng)比較,系統(tǒng)具有以下幾個(gè)特點(diǎn):
(1)系統(tǒng)設(shè)計(jì)更加方便、價(jià)格低廉.ET200B和ET200eco是緊湊型、一體化的設(shè)計(jì),低成本的現(xiàn)場(chǎng)解決方案。
(2)組態(tài)、調(diào)試更加容易. 無(wú)須其他特殊軟件,在S7軟件包中,用鼠標(biāo)拖拉即可完成Profibus-DP的組態(tài)。不需額外費(fèi)用,設(shè)備故障就可通過(guò)總線報(bào)告,故障定位更加方便。
(3)維護(hù)簡(jiǎn)單.端子模塊上所有的I/O通道都支持短路保護(hù)和過(guò)載保護(hù),同時(shí)支持通過(guò)PROFIBUS網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行遠(yuǎn)程診斷,都為日后設(shè)備維護(hù)帶來(lái)極大的便利。
(4)便于擴(kuò)展和信息集成. Profibus的使用將孤立的單元設(shè)備帶進(jìn)了信息化網(wǎng)絡(luò)中,為今后系統(tǒng)擴(kuò)展和企業(yè)綜合自動(dòng)化的實(shí)現(xiàn)打下良好的基礎(chǔ)。
(5)最終用戶工程造價(jià)降低. Profibus技術(shù)的使用,節(jié)省了大量的線纜、橋架、端子排等,培訓(xùn)和維護(hù)費(fèi)用減少,這些都降低了工程總造價(jià)。
五、結(jié)論
在高爐煤氣洗滌控制系統(tǒng)中采用現(xiàn)場(chǎng)總線提高了信號(hào)傳送精度,增強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)控制靈活性,降低設(shè)計(jì)施工費(fèi)用,減少電纜敷設(shè),易于維護(hù)和擴(kuò)展的目的,尤其是與傳統(tǒng)集中控制比較,從系統(tǒng)設(shè)計(jì)、安裝調(diào)試、維護(hù)及擴(kuò)展上,現(xiàn)場(chǎng)總線技術(shù)的優(yōu)勢(shì)十分明顯。此控制系統(tǒng)于2004年6月調(diào)試完畢,運(yùn)行至今系統(tǒng)穩(wěn)定、可靠。極大地提高了勞動(dòng)生產(chǎn)率,減少了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,在生產(chǎn)管理上了也一個(gè)新臺(tái)階。