1、引言
中石油西南油氣田分公司川西北氣礦凈化廠坐落在四川省江油市,以四川江油中壩氣田雷口坡氣藏天然氣為原料,對天然氣進行凈化加工,日處理量達(dá)50萬m3,是四川省重點企業(yè)。主要產(chǎn)品有:硫磺、石油液化氣、天然氣等,生產(chǎn)的化工產(chǎn)品遠(yuǎn)銷國內(nèi)外。西北氣礦凈化廠屬于典型的石油化工行業(yè),設(shè)備品種多、價值高、對設(shè)備完好率及連續(xù)運轉(zhuǎn)、可利用率要求較高。
川西北氣礦凈化廠脫硫分廠有1#、2#兩臺循環(huán)水泵,正常運行時“一用一備”,兩臺電機均為直接工頻啟動,啟動電流大,既影響設(shè)備壽命又對電網(wǎng)產(chǎn)生較大沖擊。脫硫工藝中,晝夜循環(huán)水溫度變化較大,對循環(huán)水量要作出相應(yīng)的調(diào)節(jié)。但原設(shè)備工頻定速運行時,只能靠調(diào)節(jié)閥門的開度來調(diào)節(jié)循環(huán)水量的大小,通過人為改變管網(wǎng)的阻力,增加管網(wǎng)損耗,來調(diào)節(jié)水量,造成相當(dāng)大的一部分能量浪費在閥門上,致使電費居高不下。使用閥門調(diào)節(jié)流量,不僅不能夠經(jīng)濟運行,而且增加了工人的工作量,調(diào)節(jié)不及時,還會造成管網(wǎng)壓力過高或過低,流量過大或過小,影響生產(chǎn)工藝及設(shè)備的安全運行。為了降低脫硫生產(chǎn)經(jīng)濟成本,提高工藝精度及工作效率,迫切需要對1#、2#循環(huán)水泵進行調(diào)速節(jié)能降耗改造。
經(jīng)多次調(diào)研、考察,綜合比較目前市場上的調(diào)速設(shè)備,最終決定采用北京利德華福公司生產(chǎn)的harsvert-a直接高-高型變頻器對兩臺循環(huán)水泵進行節(jié)能改造。
2、工況特點
2.1 工藝流程
川西北天然氣凈化廠脫硫循環(huán)水系統(tǒng)主要由以下五個部分組成:冷卻塔、中間池、循環(huán)水泵、溢流泵、脫硫裝置。自脫硫裝置排出的循環(huán)熱水,經(jīng)冷卻塔冷卻后流入中間池儲存;其中大部分水經(jīng)循環(huán)水泵供脫硫裝置再度利用,多余部分則由溢流管道溢出。工藝流程簡圖如圖1所示。
2.2 工藝要求
(1) 進出冷卻塔的溫差恒定
要求溫差范圍恒定(4℃<δt<8℃);如循環(huán)水泵閥門開大,水量增大,則冷卻水溫差減小,水量減小,則溫差增大。
(2) 最低壓力鉗位控制
要求變頻器在保證脫硫裝置入口水壓(大于0.45mpa)前提下,盡可能的節(jié)約循環(huán)水用水量,找到滿足脫硫工藝生產(chǎn)要求的壓力最低臨界點。
2.3 場地狀況
變頻器室長7200mm,寬3000mm。
2.4 現(xiàn)場儀器儀表狀況
壓力變送器一塊:單路輸出4~20ma電流,負(fù)載能力300ω(兩線制)。
溫差變送器一塊:單路輸出4~20ma電流,負(fù)載能力300ω(四線制)。
2.5 電機及水泵參數(shù)
電機及水泵參數(shù)如表1所示。
表1 電機及水泵參數(shù)
1#、2#電機參數(shù) 1#、2#循環(huán)水泵參數(shù)
電機型號 y3556-4/ykk400-4 水泵型號 14sh-9a
額定功率 315kw 額定功率 315kw
額定電壓 6kv 額定流量 1170m3/h
額定電流 37.7a 額定揚程 65m
額定轉(zhuǎn)速 1475r/min 額定轉(zhuǎn)速 1450r/min
功率因數(shù) 0.86
3、現(xiàn)場調(diào)試及問題解決方案
3.1 場地問題
考慮到現(xiàn)場安裝條件有限,現(xiàn)場決定將變頻裝置與手動旁路柜分開擺放:將1#、2#變頻裝置(單臺外型尺寸(mm)(w×h×d): 3300×2574×1200)并排擺放在變頻器室內(nèi),而旁路柜則置于循環(huán)水泵現(xiàn)場。這樣擺放的結(jié)果既解決的場地問題,又方便操作人員;使其在循環(huán)水現(xiàn)場即能觀察到變頻器送電情況,兩全其美。
3.2 壓力臨界點
參考脫硫裝置工藝要求,得出“壓力”是保證脫硫生產(chǎn)的充分條件,即壓力達(dá)到0.46mpa,才能保證脫硫裝置正常運行。泵出口壓力過低則無法克服水的勢能,無法將循環(huán)水送至冷卻塔;壓力過高則泵出水量增大,經(jīng)冷卻循環(huán),效率不高。因此決定采用“恒壓”閉環(huán)控制方法,調(diào)整變頻裝置給定頻率,找到工藝所需的壓力最低臨界點,使其即滿足工藝所需壓力又能保證循環(huán)水需求量,使進出冷卻塔的溫差δt穩(wěn)定在4℃~8℃之間。經(jīng)反復(fù)試驗論證,當(dāng)給定頻率為43hz時,水泵的壓力(0.51mpa)滿足工藝要求,溫差4.92℃,因此定43hz為壓力臨界點。
調(diào)試參數(shù)表格如表2所示。
表2 調(diào)試參數(shù)表格
3.3 變送器負(fù)載能力
由于現(xiàn)場只有一塊單路輸出的壓力變送器,且?guī)лd能力只有300ω,而變頻器內(nèi)置s7-200型plc的模擬量輸入模塊em235的輸入電阻為250ω;如將兩臺變頻器的模擬輸入回路串聯(lián)的話,兩個em235的輸入電阻即為500ω,單臺壓力變送器無法帶動兩個em235模塊,此方案不可行。因此現(xiàn)場將壓力變送器接入單臺變頻裝置的em235模塊,利用s7-200的模擬量輸出模塊em232實時輸出一路現(xiàn)場壓力,用此輸出信號作為另一臺變頻器em235的模擬輸入。原理框圖如圖2所示。
此方法在不增加投入成本(硬件)的情況下,通過改寫plc程序,使1#變頻器plc的em232模塊實時輸入一路壓力反饋信號,解決了壓力變送器負(fù)載能力不夠的問題,實現(xiàn)了單臺壓力變送器拖動兩臺變頻器的“閉環(huán)”控制。
4、節(jié)能計算
4.1 水泵變頻調(diào)速的節(jié)能原理
如圖3所示
根據(jù)流體力學(xué)原理:
圖3為擋板調(diào)節(jié)流量和變頻調(diào)節(jié)水量的能量比較圖,h2-b-c-h3組成的區(qū)域為變頻較擋板調(diào)節(jié)水量節(jié)省的功率。
當(dāng)采用變頻調(diào)速時,可以按需要升降電機轉(zhuǎn)速,改變水量的性能曲線,使水泵的額定參數(shù)滿足工藝要求,根據(jù)水泵的相似定律,變速前后水量、水壓、功率與轉(zhuǎn)速之間關(guān)系為:
q1/q2=n1/n2
h1/h2=(n1/n2)2
p1/p2=(n1/n2)3
p=h×q
式中:q1、h1、p1—水泵在n1轉(zhuǎn)速時的水量、水壓、功率;
q2、h2、p2—水泵在n2轉(zhuǎn)速時相似工況條件下的水量、水壓、功率。
假如轉(zhuǎn)速降低一半,即:n2/n1=1/2,則p2/p1=1/8,可見降低轉(zhuǎn)速能大大降低軸功率達(dá)到節(jié)能的目的。
水泵功率為315kw,年運行時間8000h,水泵流量q和壓力h在采用閥門調(diào)節(jié)流量時近似滿足如下關(guān)系:h=a-(a-1)q2,其中a為水泵出口封閉時的出口壓力,約為140%。
4.2 harsvert-a高壓變頻調(diào)速節(jié)能分析及計算
由表3可以看出采用harsvert-a高壓變頻調(diào)速節(jié)能的情況。
采用閥門調(diào)節(jié)流量時,功耗等于流量q和壓力h的乘積。各種流量的功耗計算如下:
p70%=315×0.75×(1.4-0.4×0.75×0.75)=277.6kw
采用變頻調(diào)速時所消耗功率:
p變頻=1.732×4880×23.76×0.96=192.8 kw
節(jié)電率為(277.6-192.8)/277.6=30.5%
按循環(huán)水泵年運行時間為8000h,電費為0.70元/kwh,單臺循環(huán)水泵年節(jié)電費為(277.6-192.8)×8000×0.70=47.5萬元。
5、節(jié)水方面
由于脫硫工藝的特殊要求,冷卻塔出入口溫差的大小決定了循環(huán)水量的多少:變頻改造前,冬天出入冷卻塔溫差較大,需水量較小,多余的循環(huán)水從溢流泵排出,造成了水量的浪費;變頻改造后通過高壓變頻器調(diào)節(jié)給定頻率,既減小了循環(huán)水量,又能保證脫硫工藝對水溫的要求,水泵工作在高效區(qū),溢流損失得到很好的控制。
6、結(jié)束語
實踐證明:harsvert-a06/040型高壓變頻器在川西北循環(huán)水泵上的應(yīng)用是成功的。使用變頻器后,節(jié)能效果明顯;出入口閥門全開,減少了閥門能耗損失;實現(xiàn)了電機的軟啟動,延長了電機的使用壽命;內(nèi)置plc通過采集現(xiàn)場的水壓數(shù)據(jù)(4~20ma信號),根據(jù)其設(shè)定值和實際值的變化情況,自動調(diào)節(jié)變頻器輸出頻率,控制水泵轉(zhuǎn)速,實現(xiàn)恒壓供水,大大提高了脫硫工藝的自動化水平,具有良好的推廣價值。