型材輥壓生產(chǎn)線是生產(chǎn)汽車門、窗等型材的關(guān)鍵設(shè)備,其剪切系統(tǒng)自動(dòng)化程度及定尺精度的高低將直接影響企業(yè)生產(chǎn)效率及產(chǎn)品質(zhì)量。型材剪切一般有定尺停剪和飛剪兩種。定尺停剪控制簡(jiǎn)單,定尺精度高,但生產(chǎn)效率低,特別是對(duì)于有縫焊機(jī)的輥壓線,頻繁起停將會(huì)影響焊機(jī)焊極的使用壽命;飛剪控制比較復(fù)雜,方法也較多,相對(duì)簡(jiǎn)單的一種就是由型材本身帶動(dòng)剪切工作臺(tái)實(shí)現(xiàn)飛剪的方法[1~2]。這種剪切方法只適用于剛性較大的型材,而對(duì)于截面積較小的型材必須加牽引機(jī),控制復(fù)雜。針對(duì)上述不足,我們?cè)O(shè)計(jì)了一種采用直流伺服機(jī)驅(qū)動(dòng)、PLC控制剪切工作臺(tái)實(shí)現(xiàn)連續(xù)不停機(jī)剪切的飛剪控制系統(tǒng)。應(yīng)用結(jié)果表明,該系統(tǒng)運(yùn)行可靠,同步精度較高,定尺誤差較小,適用于剪切各種規(guī)格的型材,不僅提高了企業(yè)生產(chǎn)效率及產(chǎn)品質(zhì)量,而且具有廣泛的推廣應(yīng)用價(jià)值。
1 采用伺服機(jī)的型材輥壓生產(chǎn)線飛剪控制系統(tǒng)的組成
型材飛剪系統(tǒng)是一種連續(xù)剪切型材的加工機(jī)械,相對(duì)于定尺停剪系統(tǒng),可提高生產(chǎn)效率。采用伺服機(jī)的型材輥壓生產(chǎn)線飛剪控制系統(tǒng)原理如圖1所示。
圖中,S1、S2、S3為接近開(kāi)關(guān),S4、S5、S6為滾輪式行程開(kāi)關(guān),負(fù)責(zé)工作臺(tái)的終端停車及超程保護(hù)。伺服機(jī)通過(guò)絲杠拖動(dòng)工作臺(tái)運(yùn)動(dòng),由液壓缸帶動(dòng)刀具完成沖切任務(wù),其運(yùn)行過(guò)程如下:
(1)型材以恒速向前移動(dòng),由測(cè)長(zhǎng)輪測(cè)定型材長(zhǎng)度,當(dāng)?shù)竭_(dá)預(yù)定值時(shí),起動(dòng)伺服機(jī),工作臺(tái)開(kāi)始移動(dòng)。
(2)當(dāng)工作臺(tái)與型材的移動(dòng)速度達(dá)到同步時(shí),液壓缸動(dòng)作,刀具開(kāi)始沖切,接近開(kāi)關(guān)S2檢測(cè)到?jīng)_切到位信號(hào)時(shí),刀具抬起。
(3)工作臺(tái)繼續(xù)移動(dòng),當(dāng)?shù)毒呋氐匠跏嘉恢脮r(shí),接近開(kāi)關(guān)S1有信號(hào)輸出,伺服機(jī)反轉(zhuǎn),工作臺(tái)高速返回。
(4)到接近開(kāi)關(guān)S3位置時(shí),工作臺(tái)停止,根據(jù)切割的根數(shù),決定是繼續(xù)運(yùn)行還是停車。
2 飛剪伺服同步控制系統(tǒng)的組成與參數(shù)計(jì)算
伺服同步控制系統(tǒng)由直流伺服驅(qū)動(dòng)器、伺服同步控制器、PLC及測(cè)長(zhǎng)輪等組成,其控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖如圖2所示。
測(cè)長(zhǎng)輪光電編碼器輸出的脈沖信號(hào)分兩路,一路送給PLC的高速計(jì)數(shù)口,做測(cè)長(zhǎng)用;另一路先經(jīng)光電隔離及F/V環(huán)節(jié)將頻率信號(hào)轉(zhuǎn)換成電壓信號(hào),再經(jīng)放大器放大后,作為伺服驅(qū)動(dòng)器的速度給定信號(hào)。連續(xù)剪切時(shí),必須保證工作臺(tái)的移動(dòng)速度與型材線速度嚴(yán)格同步,在F/V變換器與伺服驅(qū)動(dòng)器參數(shù)確定的情況下,放大器放大倍數(shù)的確定將是實(shí)現(xiàn)伺服同步的關(guān)鍵。已知系統(tǒng)參數(shù)如下:
F/V環(huán)節(jié)輸入輸出特性:Kf=(0~25kHz)/(0~5V);
伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng):最大給定電壓=5V,額定轉(zhuǎn)速ne=1500r/min,轉(zhuǎn)速反饋系數(shù)α=/ne=1/300(V.min.r-1);
測(cè)長(zhǎng)輪直徑:DL=110mm=0.110m;
光電編碼器每轉(zhuǎn)脈沖數(shù):N=5000;
型材最大移動(dòng)速度:Vm=15m/min=0.25m/s;
絲杠節(jié)距:T=10mm=0.01m。
3 PLC控制系統(tǒng)的組成及軟件設(shè)計(jì)
型材輥壓飛剪系統(tǒng)采用日本富士NB1系列可編程序控制器控制,可實(shí)現(xiàn)定尺停剪、飛剪及剪切長(zhǎng)度、剪切根數(shù)的自動(dòng)控制,同時(shí)具有自保護(hù)、自診斷和報(bào)警等功能。剪切長(zhǎng)度及剪切根數(shù)等參數(shù)由PLC通過(guò)串行通信從上位機(jī)讀入。PLC剪切控制系統(tǒng)的輸入信號(hào)包括:測(cè)長(zhǎng)輪光電編碼器LF輸出的電脈沖(A、B兩相),接近開(kāi)關(guān)S1~S3,行程開(kāi)關(guān)S4~S6,伺服準(zhǔn)備好信號(hào)VRDY;輸出信號(hào)包括:伺服上電SON1,伺服使能ENBL(Y115),伺服速度給定Y117、Y116、Y120、Y121,沖切電磁閥、抬起電磁閥、加速閥及溢流閥等,其PLC外部接線圖略。控制流程如圖3所示。
系統(tǒng)通過(guò)對(duì)光電編碼器LF輸出脈沖的檢測(cè)來(lái)計(jì)算對(duì)應(yīng)的型材長(zhǎng)度。NB1系列U型PLC的高速計(jì)數(shù)指令功能是當(dāng)條件滿足時(shí)發(fā)出一中斷信號(hào),并控制相應(yīng)的動(dòng)作。由于系統(tǒng)剪切長(zhǎng)度是可以改變的,故需要通過(guò)PLC中算術(shù)運(yùn)算將剪切長(zhǎng)度轉(zhuǎn)換成對(duì)應(yīng)的脈沖數(shù)。
為了使系統(tǒng)能夠安全可靠工作,對(duì)軟件和硬件均作必要的處理。軟件主要是延時(shí)保護(hù),因?yàn)橄到y(tǒng)工作過(guò)程主要是順序動(dòng)作。當(dāng)某一工序到下一工序的時(shí)間超過(guò)確定值時(shí),說(shuō)明該工序的相關(guān)部分出現(xiàn)故障,命令系統(tǒng)停止運(yùn)行,等候維修。圖中長(zhǎng)度檢測(cè)到延時(shí)是根據(jù)型材的剪切長(zhǎng)度與軋制速度的比值來(lái)確定;剪切到位和刀具抬起延時(shí)是根據(jù)沖切刀具動(dòng)作的快慢來(lái)確定,本系統(tǒng)取3s;Y115為伺服使能信號(hào),延時(shí)打開(kāi)的目的是保證工作臺(tái)高速返回停車時(shí)有足夠的制動(dòng)時(shí)間。硬件是采用4個(gè)保護(hù)開(kāi)關(guān),前兩個(gè)是接近開(kāi)關(guān)S1、S2,主要是檢測(cè)型材是否切下和刀具是否抬到位,若未按規(guī)定動(dòng)作,則視為故障,系統(tǒng)停止運(yùn)行;另兩個(gè)是限位開(kāi)關(guān)S4、S6,作用是在前面保護(hù)均失效,工作臺(tái)到達(dá)S4(或S6)位時(shí),強(qiáng)制系統(tǒng)停止運(yùn)行。
本系統(tǒng)充分利用了PLC的邏輯運(yùn)算、數(shù)值處理、高速計(jì)數(shù)、中斷及沿觸發(fā)等功能,使整個(gè)系統(tǒng)控制方便靈活,外圍設(shè)備減少,并能大大縮短現(xiàn)場(chǎng)的安裝和調(diào)試周期。
實(shí)際調(diào)試過(guò)程中發(fā)現(xiàn),連續(xù)飛剪的定尺精度往往不如定尺停剪的精度高,其主要原因如下:
(1)測(cè)長(zhǎng)輪與型材之間有相對(duì)滑動(dòng),使計(jì)數(shù)不準(zhǔn),可設(shè)法增加測(cè)長(zhǎng)輪與型材之間的摩擦力,如增大氣閥壓力等;
(2)工作臺(tái)每次返回的初始位置不一致,可增加一初始位置定位系統(tǒng),提高位移控制精度,但系統(tǒng)要相對(duì)復(fù)雜一些;
(3)伺服同步精度低,剪切時(shí)工作臺(tái)相對(duì)于型材有相對(duì)運(yùn)動(dòng),可適當(dāng)調(diào)整電位器RP1。
(4)由于伺服同步控制器在轉(zhuǎn)速環(huán)外,因此系統(tǒng)元件(包括放大器、F/V變換器和電阻等)參數(shù)值隨環(huán)境溫度的變化對(duì)定尺精度有一定的影響,可在此基礎(chǔ)上增加一位置環(huán)。
4 結(jié)束語(yǔ)
該系統(tǒng)自1998年8月在凌云汽車零部件有限公司通過(guò)項(xiàng)目驗(yàn)收并開(kāi)始投運(yùn),連續(xù)兩班無(wú)故障運(yùn)行至今,目前仍運(yùn)行良好。由于系統(tǒng)采用上位機(jī)及PLC控制,定尺停剪與飛剪任意選擇,設(shè)定參數(shù)可在線調(diào)整,因此系統(tǒng)具有操作簡(jiǎn)單,維修方便,控制精度較高,適用范圍廣等特點(diǎn),大大提高了企業(yè)的生產(chǎn)效率及產(chǎn)品質(zhì)量,使企業(yè)效益明顯提高。剪切長(zhǎng)度為2680mm的型材,定尺停剪誤差≤±0.5mm,飛剪誤差≤±1mm。運(yùn)行結(jié)果表明,本剪切系統(tǒng)已達(dá)到該廠90年代引進(jìn)的德國(guó)原裝生產(chǎn)線飛剪控制系統(tǒng)的自動(dòng)化水平及控制精度,系統(tǒng)可進(jìn)一步推廣應(yīng)用,以發(fā)揮更大的經(jīng)濟(jì)效益。
參考文獻(xiàn)
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