從石獅市工商聯(lián)(總商會(huì))獲悉,經(jīng)春節(jié)前數(shù)月的調(diào)試和試生產(chǎn)后,國(guó)內(nèi)第一條工業(yè)機(jī)器人在線澆鑄生產(chǎn)線,春節(jié)開(kāi)工后已在龍翌集團(tuán)正式投產(chǎn)。
在高大、寬敞、明亮的車間里,LED大屏幕即時(shí)顯示著下料、加溫、攪拌、打渣、開(kāi)鍋取水(高溫熔化的金屬液體)等生產(chǎn)環(huán)節(jié)每一步驟的時(shí)間和工作參數(shù)??雌饋?lái)笨重而高大的澆鑄工業(yè)機(jī)器人,用那粗壯機(jī)械臂的挖斗,卻靈活地伸張和彎曲,從650℃石墨坩堝中撈出高溫熔化的鋅合金金屬液(工人稱之為打水),澆鑄在移動(dòng)的流水線錠模上。碼垛工業(yè)機(jī)器人用模擬人手的鐵爪靈活地抓住鋅合金錠,翻轉(zhuǎn)移動(dòng)放置,并按層間橫直交叉疊放。加氮自動(dòng)攪拌機(jī)(使配料均勻)、自動(dòng)刮膜機(jī)(刮去鋅合金迅速冷卻時(shí)表面的一層氧化膜)等,輔助工序的自動(dòng)化機(jī)械設(shè)備在進(jìn)行配合性工作,替代人工操作的工業(yè)機(jī)器人和自動(dòng)化設(shè)備在崗位上工作,一切都有條不紊、井然有序。幾位表情輕松的設(shè)備值守工人在認(rèn)真觀察著,還有兩位工人駕駛著電動(dòng)叉車,將鋅合金錠送到冷卻區(qū)……高溫而繁重的體力活都讓工業(yè)機(jī)器人給干了。
原來(lái)的金屬冶煉車間,是用燒煤來(lái)加熱坩鍋熔化金屬,升溫降溫都慢,明火一直燒,溫度不可控,高溫煤煙烏煙瘴氣;而現(xiàn)在是電磁爐加熱,升溫降溫快,溫度可控,無(wú)明火無(wú)任何污染。以前要5~6個(gè)工人同時(shí)打水,高溫作業(yè)又熱又累,工作一會(huì)就要輪換一批人來(lái)打水;現(xiàn)在是機(jī)器人一臂斗80公斤,同時(shí)澆鑄8條鋅合金錠(10公斤/錠);無(wú)須人工操作。以前是人工碼垛,兩位工人用鐵夾碼錠,累了,再輪流換人繼續(xù)碼;現(xiàn)在是讓不知疲勞的碼垛工業(yè)機(jī)器人替代人工操作,碼垛工作效率比人工提高了2倍以上。還有攪拌、刮膜等工序,都由人工操作改為無(wú)人值守的全自動(dòng)設(shè)備在工作。最后工序,以前是用人力鏟車改為現(xiàn)在的電動(dòng)鏟車,將澆鑄后半冷卻的鋅合金錠拉至降溫區(qū)。
這是工業(yè)機(jī)器人在冶煉生產(chǎn)上的典型應(yīng)用,是中國(guó)制造4.0和泉州制造2025的突出成果。以前一條鋅合金澆鑄生產(chǎn)線需17~18個(gè)工人,現(xiàn)僅需7~8人,節(jié)省人工10人,工人從繁重的勞動(dòng)中解放出來(lái),工人的勞動(dòng)強(qiáng)度大為降低,生產(chǎn)率還提高了一倍多。同時(shí),徹底改變了以前煤煙粉塵溢滿車間,鋅錠由水降溫致使污水橫流,勞動(dòng)環(huán)境臟、亂、差的舊面貌;現(xiàn)在是生產(chǎn)全程由計(jì)算機(jī)中央控制,電磁爐加熱控溫,鋅合金錠風(fēng)冷,澆鑄線上吸塵器去除高溫氣化金屬粉塵,生產(chǎn)過(guò)程不產(chǎn)生廢氣和廢水,做到了污染“零”排放,成為環(huán)境友好型生產(chǎn)車間。
據(jù)了解,政府有關(guān)部門批準(zhǔn)該企業(yè)建4條生產(chǎn)線,現(xiàn)已建2條生產(chǎn)線,在線澆鑄生產(chǎn)線已于去年底通過(guò)驗(yàn)收。