“以前巡檢走到污水井旁時,總會聞到一股臭氣,現(xiàn)在好了,臭味沒有了,巡檢更安心。”近日,高溫凝液實現(xiàn)密閉輸送后,廣州石化化工一部裂解裝置職工駱永峰說。
裂解裝置裂解爐燒焦排放、透平格蘭冷凝、真空噴射器排放等幾股高溫蒸汽凝液,原來都是送往污水井,通過污水井集中排至污水池進行后續(xù)處理。由于凝液溫度超過60攝氏度,溫度過高導(dǎo)致流經(jīng)途中的污水井油氣易揮發(fā),容易引發(fā)職工臭氣投訴。
為了解決這一問題,裂解裝置集思廣益,通過采取增加污水井井蓋,定期清理污水井等措施,取得了一定的成效,但臭氣問題仍沒有得到徹底解決。
“是不是可以在這些部位鋪設(shè)埋地管道,將溫度高的凝液全部收集起來,密閉送往污水池進行集中處理,從而徹底解決這個老大難問題呢?”裂解裝置技術(shù)人員反復(fù)查找資料,并與兄弟廠家交流后提出了新的解決方案并獲得通過。
但實施過程并非一帆風(fēng)順,由于裂解裝置與污水池位置相距較遠(yuǎn),鋪設(shè)管道橫跨幾個裝置區(qū)域,加上凝液排放沒有壓力,輸送過程只能靠管線鋪設(shè)的切度,因此,施工過程控制成為項目實施的關(guān)鍵。
為確保項目順利實施,化工一部安排專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場交底、施工過程監(jiān)督以及質(zhì)量控制。針對項目施工涉及區(qū)域廣、工程量大,與其它項目存在交叉的實際,化工一部采用了見縫插針,分時分段施工的方法,確保項目按時、優(yōu)質(zhì)完成。
高溫凝液實現(xiàn)密閉輸送后,污水井的臭氣問題得到了徹底解決,受到職工點贊。
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