去年11月,安徽永高生產(chǎn)車間超額完成目標產(chǎn)量,實現(xiàn)了歷史性的突破。這意味著經(jīng)過混合車間及生產(chǎn)現(xiàn)場工藝布局的調(diào)整技改后,生產(chǎn)潛能得到了進一步挖掘,同時也為今年生產(chǎn)總量再創(chuàng)新高打下了扎實的基礎(chǔ)。
但是,就自動化改造試運行中出現(xiàn)的各種問題而言,在經(jīng)過現(xiàn)有的技改后,是否還有潛力可挖?根據(jù)公司目前資源狀況,在不作大投入的前提下,后續(xù)技改是否還有“文章”可做?
帶著這個問題,筆者采訪了混合車間主任陳波。得到的回答是肯定的。作為混合車間的主要負責人,陳波已經(jīng)和生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)開始了下一步計劃的構(gòu)思。
為了讓筆者有更直觀的感受,陳主任還帶筆者來到高混車間現(xiàn)場。
聽著詳細的講解和觀察整個自動化改造的流程,初步了解到經(jīng)過自動化改造后,公司在人力、物力和財力方面都會節(jié)省很多,生產(chǎn)也更為便捷。原先三樓需要一個工種將pvc樹脂、鈣粉、輔料倒入相應(yīng)的鍋爐內(nèi),而現(xiàn)在這一個工種只需將輔料倒入鍋爐內(nèi)并負責開機既可;原先二樓需要兩個工種,一個負責開機,另一個則負責為各條生產(chǎn)線上料,現(xiàn)如今二樓已經(jīng)不需要任何工種。經(jīng)過自動化改造后,效率得到了明顯的提升,搬運工只需將輔料通過傳輸帶運至三樓即可,而各生產(chǎn)線所需的原料,也無需再由每個員工倒進各條生產(chǎn)線的料斗內(nèi)。整體工作有條不紊,現(xiàn)場操作秩序井然;由于上料設(shè)備的增加,主料、輔料在分線混合后送達各自的生產(chǎn)線。純?nèi)斯谧鞅粰C器一體化所替代,工作環(huán)境煥然一新,程序十分流暢。
這僅僅是開始。因為現(xiàn)有的改造僅處于初步階段,運轉(zhuǎn)節(jié)拍受限制,還存在制約生產(chǎn)發(fā)展的因素,技術(shù)改造還應(yīng)繼續(xù)進行。接下來的工作將爭取以最小的投入獲得最大的產(chǎn)出和效益;做細線下的工作,簡化線上的工作,提高總體效率。
聽完陳主任的講述,筆者再次受到了震撼。這種震撼不僅來自于現(xiàn)場的感受,更源自大家身上的那股超前的思維、積極主動的工作熱情和敢于創(chuàng)新的精神。
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