技術頻道

娓娓工業(yè)
您現(xiàn)在的位置: 中國傳動網(wǎng) > 技術頻道 > 應用方案 > 艾默生TD3300變頻器在表面處理生產(chǎn)線中的應用

艾默生TD3300變頻器在表面處理生產(chǎn)線中的應用

時間:2007-03-15 11:43:00來源:leidapeng

導語:?牽引三的變頻器為TD3000 5.5KW,控制4KW電機,減速比為35,牽引輥為300mm;
摘要:本文介紹了艾默生TD3300變頻器在表面處理生產(chǎn)線中的調試過程,通過這一次的TD3300調試,對艾默生TD3300變頻器各種控制的原理和調試方法有了比較深入的了解。 關鍵詞:艾默生TD3300變頻器 表面處理生產(chǎn)線 調試 張力 一、初始方案介紹 表面處理生產(chǎn)線是對布匹、廣告紙等材料表面涂一層特殊的化學材料的過程,整條生產(chǎn)線都使用的是艾默生的TD3000系列變頻器,在生產(chǎn)線的最后環(huán)節(jié)-收卷,使用的是艾默生TD3300變頻器。生產(chǎn)線的后半段環(huán)節(jié)工藝圖(牽引三和收卷一、二)如圖1所示: 1、牽引三的變頻器為TD3000 5.5KW,控制4KW電機,減速比為35,牽引輥為300mm; 2、收卷一、二為TD3300 11KW變頻器,控制11KW電機,電機額定轉矩為70N.m,Ie=24.8A,兩臺收卷電機輪流工作; 3、收卷條件: 卷徑變化范圍:216~1500mm 張力變化:200?!?800牛 減速比:43 按照以上要求,計算出收卷時需要最小轉矩為: Tmin=Dmin×Fmin/(i×1000)=216×200÷43÷1000=1, 變頻器輸出轉矩為:1/70=1.45%, 最大時變頻器輸出轉矩為:Tmax=Dmax×Fmax/i/Tn=89.7%; 按照計算出來的轉矩變化,范圍大,而且在最小轉矩時,所需轉矩太小,而TD3300變頻器,作開環(huán)張力控制時,實際上是轉矩控制,轉矩控制的精度比矢量變頻器的速度控制要低得多,我們的變頻器要求轉矩最小輸出達到10%以上,而且要求Tmax/Tmin最好小于7,從這一方面考慮,使用開環(huán)張力控制很難實現(xiàn)這種工況下的控制。綜合分析現(xiàn)場的工況,因無法實現(xiàn)轉矩控制,由于還裝有一個張力傳感器,可以考慮作速度模式下的張力閉環(huán)控制。 二、方案修改 修改后的方案如下圖2所示: 速度模式下的張力閉環(huán)控制,為矢量變頻器普通速度模式下作PID閉環(huán)控制,頻率指令由PID輸出調節(jié)量和同步匹配指令疊加構成,在此方案中,避免了因轉矩變化范圍過大而無法控制的局面,同時,由于頻率指令由同步匹配指令和PID調節(jié)輸出疊加,可以減少PID的調節(jié)量。 同步匹配頻率指令的計算方程式: f=(V×p×i)/(D×π) V-材料線速度 P-電機極對數(shù) i-機械傳動比 D-卷筒的卷徑 變頻器的運行頻率: f1=f+△f △f為PID調節(jié)輸出量 卷徑計算:厚度積分法 根據(jù)材料的厚度按照卷筒旋轉的圈數(shù)進行卷徑累加(收卷)或遞減(放卷),因每層只有一圈,設定每層圈數(shù)為1,計圈的方法通過編碼器(PG)獲得,材料變化時,通過總線通訊由觸摸屏直接修改材料厚度參數(shù)。 線速度信號: 通過前級牽引艾默生TD3000變頻器的AO1模擬端子輸出信號給艾默生TD3300變頻器的AI2模擬輸入端子,調整AO1的增益和零偏,保證模擬量和線速度的對應關系。 三、調試過程 按照系統(tǒng)設計接線完畢后,開始調試過程。 1、 張力反饋裝置的調整: 測試張力傳感器的曲線,在調整之前,其傳感器的輸出范圍0~2V,對應張力為0~2000N,考慮到其變化范圍太小,不好控制,聯(lián)系三菱公司的技術人員對傳感器做了一定的調整。主要是擴大輸出范圍為0~10V對應0~2000N。 2、 線速度信號一致性的調整: 計算最大線速度: Lmax=N×D×π/(i×60)=1470×0.3×3.14/(35×60)=40米/秒 艾默生TD3300變頻器設置:FC.03=40 最大線速度 艾默生TD3000變頻器設置:F6.08=0 運行頻率輸出 F6.10=-1.00% AO1零偏 F6.11=1.1 AO1增益 適當調整艾默生TD3000變頻器的AO1輸出零偏和增益,保證艾默生TD3000變頻器運行在50HZ時,其AO1端子輸出為20mA,通過艾默生TD3300變頻器AI2顯示為10V,在零頻運行時,艾默生TD3300顯示0V。由于考慮到系統(tǒng)需要進行點動控制(此時TD3000不運行,只運行收卷變頻器),設置AO1輸出偏移-1.0%,使得在牽引三不運行的情況下,能保證收卷有較小的線速度輸入,在全線啟動前進行點動控制,將多余的布先卷起來。 3、 電機自學習: 系統(tǒng)中牽引、收卷變頻器都為高性能的矢量控制變頻器,為保證系統(tǒng)的控制精度和性能,在正常使用之前,要求要進行電機參數(shù)的自辨識,在做參數(shù)自辨識時,將電機所帶的減速箱脫離。 設置加減速時間為1S,保證收卷變頻器能夠快速響應,及時跟蹤牽引變頻器的輸出。同時,設置牽引艾默生TD3000變頻器的加減速時間為120S,使其變化比較緩慢,保證系統(tǒng)在加減速過程中的穩(wěn)定性。 PPO模式選擇 整個系統(tǒng)通過總線通訊控制,變頻器的起停信號、收卷之前的變頻器的頻率給定都由觸摸屏設定,PPO模式選擇為3。 4、 系統(tǒng)調試 在調試過程中,主要出現(xiàn)了兩個問題,困擾了很長時間: (1)、設置參數(shù)后,在運行過程中,每隔一段時間(大約3分鐘)就出現(xiàn)一次很大的波動,張力值從設定由穩(wěn)定的4V跳到在0V~10V之間波動。首先懷疑的是PI參數(shù)沒有調整好,反復地修改兩組PI參數(shù),包括采樣時間TI、偏差極限,都是效果不明顯,無法解決問題。接下來懷疑設備的機械問題,和信遠的朱工一起檢查設備的機械情況,看是否有機械上面的原因,導致運行過程中出現(xiàn)周期性的波動,結果也是一無所獲。后直接將采樣時間設定為0,再次運行時,周期性的波動完全消除,觀察了半小時,系統(tǒng)都能穩(wěn)定運行,證實此問題已經(jīng)解決。設置為0代表的是實時采樣,系統(tǒng)響應的速度更快。 (2)、在低速運行正常后,一到大卷徑高速階段,就出現(xiàn)了收卷跟不上牽引的情況,導致材料松下來。出現(xiàn)這一情況時,重點檢查了張力反饋、收卷變頻器的參數(shù)設定,發(fā)現(xiàn)轉矩限定設置為8%了,將此參數(shù)改為100%后正常。轉矩限定設定為10%,那么在變頻器運行到大卷徑高速段后,出現(xiàn)變頻器輸出轉矩到達限定值,無法滿足負載轉矩的需求,因而出現(xiàn)轉速跟蹤不上。而設定這一參數(shù)的原因是在開始試機時,為防止將布匹拉斷,而實際的輸出轉矩基本在5%以下,因而設定轉矩限定為10%。 四、收獲 通過這一次的TD3300調試,對艾默生TD3300變頻器各種控制的原理和調試方法有了一個深刻的認識,對自己技術水平的提高起了很大的作用,同樣也對今后的調試工作有一個很好的指導作用。

標簽:

點贊

分享到:

上一篇:Haiwell(海為)國產(chǎn)PLC作為...

下一篇:微能WIN-V63矢量控制變頻器在...

中國傳動網(wǎng)版權與免責聲明:凡本網(wǎng)注明[來源:中國傳動網(wǎng)]的所有文字、圖片、音視和視頻文件,版權均為中國傳動網(wǎng)(m.u63ivq3.com)獨家所有。如需轉載請與0755-82949061聯(lián)系。任何媒體、網(wǎng)站或個人轉載使用時須注明來源“中國傳動網(wǎng)”,違反者本網(wǎng)將追究其法律責任。

本網(wǎng)轉載并注明其他來源的稿件,均來自互聯(lián)網(wǎng)或業(yè)內投稿人士,版權屬于原版權人。轉載請保留稿件來源及作者,禁止擅自篡改,違者自負版權法律責任。

網(wǎng)站簡介|會員服務|聯(lián)系方式|幫助信息|版權信息|網(wǎng)站地圖|友情鏈接|法律支持|意見反饋|sitemap

傳動網(wǎng)-工業(yè)自動化與智能制造的全媒體“互聯(lián)網(wǎng)+”創(chuàng)新服務平臺

網(wǎng)站客服服務咨詢采購咨詢媒體合作

Chuandong.com Copyright ?2005 - 2024 ,All Rights Reserved 深圳市奧美大唐廣告有限公司 版權所有
粵ICP備 14004826號 | 營業(yè)執(zhí)照證書 | 不良信息舉報中心 | 粵公網(wǎng)安備 44030402000946號