摘要:本文介紹了艾默生TD3300變頻器在表面處理生產(chǎn)線中的調試過程,通過這一次的TD3300調試,對艾默生TD3300變頻器各種控制的原理和調試方法有了比較深入的了解。
關鍵詞:艾默生TD3300變頻器 表面處理生產(chǎn)線 調試 張力
一、初始方案介紹
表面處理生產(chǎn)線是對布匹、廣告紙等材料表面涂一層特殊的化學材料的過程,整條生產(chǎn)線都使用的是艾默生的TD3000系列變頻器,在生產(chǎn)線的最后環(huán)節(jié)-收卷,使用的是艾默生TD3300變頻器。生產(chǎn)線的后半段環(huán)節(jié)工藝圖(牽引三和收卷一、二)如圖1所示:
1、牽引三的變頻器為TD3000 5.5KW,控制4KW電機,減速比為35,牽引輥為300mm;
2、收卷一、二為TD3300 11KW變頻器,控制11KW電機,電機額定轉矩為70N.m,Ie=24.8A,兩臺收卷電機輪流工作;
3、收卷條件:
卷徑變化范圍:216~1500mm
張力變化:200?!?800牛
減速比:43
按照以上要求,計算出收卷時需要最小轉矩為:
Tmin=Dmin×Fmin/(i×1000)=216×200÷43÷1000=1,
變頻器輸出轉矩為:1/70=1.45%,
最大時變頻器輸出轉矩為:Tmax=Dmax×Fmax/i/Tn=89.7%;
按照計算出來的轉矩變化,范圍大,而且在最小轉矩時,所需轉矩太小,而TD3300變頻器,作開環(huán)張力控制時,實際上是轉矩控制,轉矩控制的精度比矢量變頻器的速度控制要低得多,我們的變頻器要求轉矩最小輸出達到10%以上,而且要求Tmax/Tmin最好小于7,從這一方面考慮,使用開環(huán)張力控制很難實現(xiàn)這種工況下的控制。綜合分析現(xiàn)場的工況,因無法實現(xiàn)轉矩控制,由于還裝有一個張力傳感器,可以考慮作速度模式下的張力閉環(huán)控制。
二、方案修改
修改后的方案如下圖2所示:
速度模式下的張力閉環(huán)控制,為矢量變頻器普通速度模式下作PID閉環(huán)控制,頻率指令由PID輸出調節(jié)量和同步匹配指令疊加構成,在此方案中,避免了因轉矩變化范圍過大而無法控制的局面,同時,由于頻率指令由同步匹配指令和PID調節(jié)輸出疊加,可以減少PID的調節(jié)量。
同步匹配頻率指令的計算方程式:
f=(V×p×i)/(D×π)
V-材料線速度
P-電機極對數(shù)
i-機械傳動比
D-卷筒的卷徑
變頻器的運行頻率:
f1=f+△f
△f為PID調節(jié)輸出量
卷徑計算:厚度積分法
根據(jù)材料的厚度按照卷筒旋轉的圈數(shù)進行卷徑累加(收卷)或遞減(放卷),因每層只有一圈,設定每層圈數(shù)為1,計圈的方法通過編碼器(PG)獲得,材料變化時,通過總線通訊由觸摸屏直接修改材料厚度參數(shù)。
線速度信號:
通過前級牽引艾默生TD3000變頻器的AO1模擬端子輸出信號給艾默生TD3300變頻器的AI2模擬輸入端子,調整AO1的增益和零偏,保證模擬量和線速度的對應關系。
三、調試過程
按照系統(tǒng)設計接線完畢后,開始調試過程。
1、 張力反饋裝置的調整:
測試張力傳感器的曲線,在調整之前,其傳感器的輸出范圍0~2V,對應張力為0~2000N,考慮到其變化范圍太小,不好控制,聯(lián)系三菱公司的技術人員對傳感器做了一定的調整。主要是擴大輸出范圍為0~10V對應0~2000N。
2、 線速度信號一致性的調整:
計算最大線速度:
Lmax=N×D×π/(i×60)=1470×0.3×3.14/(35×60)=40米/秒
艾默生TD3300變頻器設置:FC.03=40 最大線速度
艾默生TD3000變頻器設置:F6.08=0 運行頻率輸出
F6.10=-1.00% AO1零偏
F6.11=1.1 AO1增益
適當調整艾默生TD3000變頻器的AO1輸出零偏和增益,保證艾默生TD3000變頻器運行在50HZ時,其AO1端子輸出為20mA,通過艾默生TD3300變頻器AI2顯示為10V,在零頻運行時,艾默生TD3300顯示0V。由于考慮到系統(tǒng)需要進行點動控制(此時TD3000不運行,只運行收卷變頻器),設置AO1輸出偏移-1.0%,使得在牽引三不運行的情況下,能保證收卷有較小的線速度輸入,在全線啟動前進行點動控制,將多余的布先卷起來。
3、 電機自學習:
系統(tǒng)中牽引、收卷變頻器都為高性能的矢量控制變頻器,為保證系統(tǒng)的控制精度和性能,在正常使用之前,要求要進行電機參數(shù)的自辨識,在做參數(shù)自辨識時,將電機所帶的減速箱脫離。
設置加減速時間為1S,保證收卷變頻器能夠快速響應,及時跟蹤牽引變頻器的輸出。同時,設置牽引艾默生TD3000變頻器的加減速時間為120S,使其變化比較緩慢,保證系統(tǒng)在加減速過程中的穩(wěn)定性。
PPO模式選擇
整個系統(tǒng)通過總線通訊控制,變頻器的起停信號、收卷之前的變頻器的頻率給定都由觸摸屏設定,PPO模式選擇為3。
4、 系統(tǒng)調試
在調試過程中,主要出現(xiàn)了兩個問題,困擾了很長時間:
(1)、設置參數(shù)后,在運行過程中,每隔一段時間(大約3分鐘)就出現(xiàn)一次很大的波動,張力值從設定由穩(wěn)定的4V跳到在0V~10V之間波動。首先懷疑的是PI參數(shù)沒有調整好,反復地修改兩組PI參數(shù),包括采樣時間TI、偏差極限,都是效果不明顯,無法解決問題。接下來懷疑設備的機械問題,和信遠的朱工一起檢查設備的機械情況,看是否有機械上面的原因,導致運行過程中出現(xiàn)周期性的波動,結果也是一無所獲。后直接將采樣時間設定為0,再次運行時,周期性的波動完全消除,觀察了半小時,系統(tǒng)都能穩(wěn)定運行,證實此問題已經(jīng)解決。設置為0代表的是實時采樣,系統(tǒng)響應的速度更快。
(2)、在低速運行正常后,一到大卷徑高速階段,就出現(xiàn)了收卷跟不上牽引的情況,導致材料松下來。出現(xiàn)這一情況時,重點檢查了張力反饋、收卷變頻器的參數(shù)設定,發(fā)現(xiàn)轉矩限定設置為8%了,將此參數(shù)改為100%后正常。轉矩限定設定為10%,那么在變頻器運行到大卷徑高速段后,出現(xiàn)變頻器輸出轉矩到達限定值,無法滿足負載轉矩的需求,因而出現(xiàn)轉速跟蹤不上。而設定這一參數(shù)的原因是在開始試機時,為防止將布匹拉斷,而實際的輸出轉矩基本在5%以下,因而設定轉矩限定為10%。
四、收獲
通過這一次的TD3300調試,對艾默生TD3300變頻器各種控制的原理和調試方法有了一個深刻的認識,對自己技術水平的提高起了很大的作用,同樣也對今后的調試工作有一個很好的指導作用。