本文以上海寶鋼集團上鋼一廠連鑄連軋項目的大型空壓站為例,介紹了怎么樣應(yīng)用PLC控制網(wǎng)絡(luò)來實現(xiàn)空壓站無人值守。
1.應(yīng)用背景
在冶金,化工,電力,制藥等許多大型工程中,空壓站建設(shè)是一項重要的輔助工程??諌赫镜闹髟O(shè)備為空氣壓縮機,空氣干燥器,配套過濾器,儲氣罐,連接管道和閥門等組成一供氣系統(tǒng)。大型空壓站通常擁有多套設(shè)備,以保證不同負荷的需求。確保合格的供氣品質(zhì),滿足穩(wěn)定的氣源壓力,供氣流量的自動調(diào)節(jié)等是空壓站自動化的基本任務(wù)。隨著自動化水平的不斷提高,建設(shè)無人值守空壓站的要求已是一個發(fā)展趨勢。
本案例應(yīng)用于上海寶鋼集團上鋼一廠連鑄連軋項目的大型空壓站。該站有6臺每分鐘供氣200立方的螺桿式空壓機,6臺200立方處理量的冷凍式干燥器,另有兩臺80立方處理量的吸附式干燥器,采用母管制連接方式生產(chǎn)壓縮空氣。用戶要求:
1) 每臺設(shè)備應(yīng)有自動控制和聯(lián)鎖保護裝置,并配有觸摸屏供現(xiàn)場觀察各工藝參數(shù)和設(shè)備狀態(tài),可手動/自動切換操作及緊急停機;
2) 現(xiàn)場控制室應(yīng)有計算機操作站,通過建立設(shè)備網(wǎng)絡(luò),監(jiān)控整個生產(chǎn)過程;
3) 空壓房的操作站應(yīng)與廠區(qū)控制中心聯(lián)網(wǎng),由控制中心的控制器實時遠程監(jiān)控,實現(xiàn)空壓站無人值守。
2.系統(tǒng)構(gòu)成
2.1.控制網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的確立
由于控制中心選用AB公司的PLC構(gòu)筑自控系統(tǒng),并指定采用DH+網(wǎng)絡(luò)實施遠程聯(lián)網(wǎng)。為保持一致性,空壓站自控設(shè)備選用AB公司的小型PLC ——SLC-500系列可編程控制器,其帶有DH+網(wǎng)絡(luò)接口,支持DH+和DH-485網(wǎng)絡(luò)協(xié)議。原設(shè)計推薦為單一DH+網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),后仔細分析了生產(chǎn)實際情況和各設(shè)備的特點,以及可能存在的問題,綜合各方面因素后確立了分級控制網(wǎng)絡(luò)的實施方案,如圖1所示。其基本理由是:
1) 技術(shù)性考慮,單一結(jié)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)在節(jié)點數(shù)量較大時安全性不夠理想。因為各設(shè)備控制器均掛在同一網(wǎng)絡(luò)上,任何一臺出現(xiàn)通信故障都可能影響整個網(wǎng)絡(luò),嚴重時會引起網(wǎng)絡(luò)癱瘓,無法實現(xiàn)遠程監(jiān)控。雖然本案例的設(shè)備總數(shù)并不算很多,但考慮到對無人值守的高標準要求,將設(shè)備網(wǎng)分為上層DH+和下層DH-485兩級網(wǎng)絡(luò),以達到分散危險,提高網(wǎng)絡(luò)有效性和可靠性的目的。
2) 經(jīng)濟性考慮,滿足基本要求的前提下,采用低成本的微型PLC替代。干燥器設(shè)備的生產(chǎn)工藝相對較簡單,控制點數(shù)不到10點,模擬量信號輸入點數(shù)也不多,動態(tài)響應(yīng)的時間常數(shù)相對較大,微型PLC——Micrologix 1200可以滿足要求。其成本可降低一半,每套約節(jié)省2萬元,總計可達15萬。
分級網(wǎng)絡(luò)的特點:
a) 遠程控制網(wǎng)——DH+網(wǎng)絡(luò)(增強型數(shù)據(jù)高速公路)連接控制中心控制器與空壓站主控制器0#SLC,傳輸空壓站系統(tǒng)的重要信息參數(shù)及各設(shè)備運行狀態(tài),并實現(xiàn)控制中心的遠程控制操作。
b) 上層設(shè)備網(wǎng)——DH+網(wǎng)絡(luò),連接現(xiàn)場主控制器0#SLC,1#-6#空壓機子站SLC,以及作為通信控制器的7#SLC。0#SLC除負責(zé)與遠程控制網(wǎng)連接外,還承擔(dān)所有子站的信息集成和控制信號的傳遞。
c) 下層設(shè)備網(wǎng)——采用DH-485網(wǎng)絡(luò),7#SLC通信控制器作為上下網(wǎng)的聯(lián)接器集成各干燥器控制子站1#-8#M1200的數(shù)據(jù)信息,并傳遞遠程控制信號。M1200和觸摸屏均通過通信模塊NET-AIC掛接到DH-485網(wǎng)上。
DH+網(wǎng)絡(luò)為AB公司推出的工業(yè)局域網(wǎng)之一,它是最早為可編程序控制器提供遠程編程支持的控制網(wǎng)絡(luò)。它可以在可編程序控制器(PLC-5、PLC-3、SLC 5/04)、操作員界面系統(tǒng)、個人計算機、主計算機、數(shù)字控制設(shè)備、可編程的具有RS-232-C/RS-422接口的設(shè)備之間提供點對點通信。一個DH+網(wǎng)絡(luò)最多可以連接99個DH+鏈路,每個DH+鏈路最多可以連接64個節(jié)點(智能化設(shè)備)。它采用雙絞線或屏蔽同軸電纜連接,每個鏈路的傳輸速率為57.6K Bps,115.2KBps和230.4KBps三種可選,傳輸距離可達10,000英尺(3048米)。DH+網(wǎng)絡(luò)支持從遠程鏈路進行組態(tài)、編程以及故障查詢等。
DH-485是一種對信息傳送有時間苛刻要求的、高速確定性的工業(yè)局域網(wǎng)絡(luò),主要用于車間級各種設(shè)備之間的數(shù)據(jù)傳遞;具有多主功能,在令牌傳送協(xié)議下工作,網(wǎng)絡(luò)的最大長度為1219m。DH-485能夠連接多達32個節(jié)點的設(shè)備,包括SLC 500和Micrologix 1200可編程控制器、操作員終端和個人計算機等。其最大傳輸速率可達19.2KBps。
2.2 硬件配置
現(xiàn)場控制室——操作站計算機PC,主控制器0#SLC(SLC-504)帶有標準RS-232C /DH+ /8針圓形接口,共3個網(wǎng)絡(luò)接口。配置模擬量輸入/輸出模塊,開關(guān)量輸入/輸出模塊,共計128點,所有開關(guān)量輸出均采用繼電器隔離。0#SLC控制各設(shè)備子站以外的系統(tǒng)測點和閥門。
空壓機子站——1#-6#SLC可編程控制器(SLC-504),分別配有包括模擬量輸入在內(nèi)的64點I/O模塊;通過DH+接口連接到上層設(shè)備網(wǎng)。
干燥器子站——1#-8#M1200微型可編程控制器(Micrologix 1200 自帶24點I/O),配接12點模擬量輸入I/O模塊,通過NET-AIC通信模塊接入DH-485下層設(shè)備網(wǎng)。PV-500彩色觸摸屏也由通信模塊的9針插頭連接到DH-485網(wǎng)。
2.3.軟件組成和工作程序
網(wǎng)絡(luò)連接軟件RSLinx 它在車間級設(shè)備與各種應(yīng)用軟件之間提供通訊功能,它可組態(tài)網(wǎng)絡(luò)的通訊協(xié)議(即選擇PLC控制網(wǎng)絡(luò)的協(xié)議,如DH-485協(xié)議,DH+協(xié)議),傳輸波特率,驅(qū)動程序等,完成網(wǎng)絡(luò)的初始化和令牌管理。
編程軟件RSLogix 500 可使用戶在DH-485網(wǎng)或DH+網(wǎng)上對控制器(SLC 500、Micrologix 1200)進行編程,網(wǎng)絡(luò)上的任一個工業(yè)終端可以用來對網(wǎng)絡(luò)上的所有控制器編程。用戶既可以將程序下載到有關(guān)設(shè)備中,又可以從設(shè)備上載已有的程序,調(diào)試程序,監(jiān)視設(shè)備的運行。
工作站組態(tài)軟件RSView 32 設(shè)在現(xiàn)場控制室的操作站用來監(jiān)視和操作整個生產(chǎn)過程,為控制系統(tǒng)提供通訊、顯示及報表管理等功能,各設(shè)備控制器自成一子系統(tǒng),其應(yīng)用程序功能包括:信息采集,設(shè)備控制,故障報警,聯(lián)鎖保護,以及數(shù)據(jù)處理和通信傳輸。
通信傳輸工作程序如圖2所示。在本案例中,從控制中心控制器經(jīng)現(xiàn)場控制室操作站到7#SLC通信控制器,均采用自上而下的方式讀/寫目標控制器的數(shù)據(jù)區(qū)數(shù)據(jù),由數(shù)據(jù)傳送指令完成數(shù)據(jù)通信,實現(xiàn)信息集成和遠程控制。
3.難點問題和解決方法
整個控制系統(tǒng)隨同設(shè)備于2003年7月初步完成安裝調(diào)試工作,進入試生產(chǎn)。2004年2月正式投產(chǎn),滿負荷運行,情況良好,達到設(shè)計的預(yù)期目標。期間出現(xiàn)過的主要問題為:
1)通信故障引起遠程監(jiān)控失效兩次(上層設(shè)備網(wǎng))。分析可能的原因,通信電纜使用了帶屏蔽的普通信號電纜而非控制設(shè)備規(guī)范要求的雙絞線屏蔽電纜,易受現(xiàn)場干擾;軟件方面對通信異常未設(shè)置必要的處理程序。
解決方法——將原來115.2KBps通信傳輸速率降低到57.6KBps ,以提高數(shù)據(jù)傳輸?shù)目煽啃裕卉浖矫孀隽讼鄳?yīng)的改動,此后未再出現(xiàn)過類似通信故障。
2)通信傳輸延時,實時控制滯后(下層設(shè)備網(wǎng))。經(jīng)分析獲悉,DH-485令牌總線網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的工作模式使得7#SLC通信控制器需要多個循環(huán)才能對下層網(wǎng)各設(shè)備控制器掃描一遍,加之網(wǎng)絡(luò)傳輸速率相對較低,在傳輸數(shù)據(jù)量較大時,出現(xiàn)控制延時達7-8秒。
解決方法——由于系統(tǒng)結(jié)構(gòu)已定,硬件無法改變,所以在軟件方面加以改進。數(shù)據(jù)傳輸速率提高到上限19.2KBps;再修改軟件程序,采用控制操作指令優(yōu)先的策略,控制滯后的操作可得到改善。
4.小結(jié)
·控制系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)化可有效實現(xiàn)空壓站遠程監(jiān)控,無人值守。本案例的成功實施是一個很好的示例。
·分級控制網(wǎng)絡(luò)的實施,分散了故障危險,可提高網(wǎng)絡(luò)運行的有效性和可靠性。
·綜合分析生產(chǎn)實際情況,以及全面評價控制設(shè)備的各項性能指標,有助于制訂經(jīng)濟性的控制方案,從而降低投資成本,提高經(jīng)濟效益。
改進方向:
1)引入故障檢測和故障診斷的處理程序,系統(tǒng)的智能化程度可得到提高,有利于進一步改善自控系統(tǒng)的有效性和可靠性。
2)優(yōu)化調(diào)度策略,軟件聯(lián)鎖保護等自動控制功能模式的應(yīng)用,有望將自動化水平提升到更高層次,并由此獲得更大的效益。