一、前言
變頻調(diào)速技術(shù)現(xiàn)已被應(yīng)用于各行各業(yè),我公司于2004年起開(kāi)始將高壓變頻器應(yīng)用于水泥行業(yè)的電機(jī)節(jié)能改造,至今已成功用于水泥廠窯尾排風(fēng)機(jī)、高溫風(fēng)機(jī)、窯頭EP風(fēng)機(jī)、生料磨循環(huán)風(fēng)機(jī)的節(jié)能改造,取得了許多成功的改造經(jīng)驗(yàn),并取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益。2006年1~2月,我公司對(duì)葛州壩水泥廠3#、5#窯的窯尾高溫風(fēng)機(jī)及窯頭EP風(fēng)機(jī)成功進(jìn)行了變頻改造,下面對(duì)改造情況作一總結(jié)。
二、變頻調(diào)速節(jié)電原理
異步電動(dòng)機(jī)的變頻調(diào)速是通過(guò)改變定子供電頻率f來(lái)改變同步轉(zhuǎn)速而實(shí)現(xiàn)調(diào)速的,在調(diào)速中從高速到低速都可以保持較小的轉(zhuǎn)差率,因而消耗轉(zhuǎn)差功率小,效率高,是異步電動(dòng)機(jī)的最為合理的調(diào)速方法。
由公式 n=60f/p(1—s)
可以看出,若均勻地改變供電頻率f,即可平滑地改變電動(dòng)機(jī)的同步轉(zhuǎn)速。異步電動(dòng)機(jī)變頻調(diào)速具有調(diào)速范圍寬、平滑性較高、機(jī)械特性較硬的優(yōu)點(diǎn),目前變頻調(diào)速已成為異步電動(dòng)機(jī)最主要的調(diào)速方式,在很多領(lǐng)域都獲得了廣泛的應(yīng)用。
變頻調(diào)速具有如下顯著的優(yōu)點(diǎn):
(1)由設(shè)備設(shè)計(jì)余量而導(dǎo)致“大馬拉小車”現(xiàn)象,因電機(jī)定速旋轉(zhuǎn)不可調(diào)節(jié),這樣運(yùn)行自然浪費(fèi)很大,而變頻調(diào)節(jié)徹底解決了這一問(wèn)題;
(2)由負(fù)載檔板或閥門調(diào)節(jié)導(dǎo)致的大量節(jié)流損失,在變頻后不再存在;
(3)某些工況負(fù)載需頻繁調(diào)節(jié),而檔板調(diào)節(jié)線性太差,跟不上工況變化速度,故能耗很高,而變頻調(diào)節(jié)響應(yīng)極快,基本與工況變化同步;
(4)異步電動(dòng)機(jī)功率因數(shù)由變頻前的0.85左右提高到變頻后的0.95以上;
(5)可實(shí)現(xiàn)零轉(zhuǎn)速啟動(dòng),無(wú)啟動(dòng)沖擊電流,從而降低了啟動(dòng)負(fù)載,減輕了沖擊扭振。
(6)高壓變頻器本身?yè)p耗極小,整機(jī)效率在97%以上。
對(duì)離心式風(fēng)機(jī)而言,流體力學(xué)有以下原理:輸出風(fēng)量Q與轉(zhuǎn)速n成正比;輸出壓力H與轉(zhuǎn)速n2正比;輸出軸功率P與轉(zhuǎn)速n3正比;即:
Q1/Q2=n1/n2
H1/H2=(n1/n2)2
P1/P2=(n1/n2)3
當(dāng)風(fēng)機(jī)風(fēng)量需要改變時(shí),如調(diào)節(jié)風(fēng)門的開(kāi)度,則會(huì)使大量電能白白消耗在閥門及管路系統(tǒng)阻力上。如采用變頻調(diào)速調(diào)節(jié)風(fēng)量,可使軸功率隨流量的減小大幅度下降。變頻調(diào)速時(shí),當(dāng)風(fēng)機(jī)低于額定轉(zhuǎn)速時(shí),理論節(jié)電為
E=〔1-( n′/n)3〕×P×T (kWh)
式中: n-額定轉(zhuǎn)速
n′—— 實(shí)際轉(zhuǎn)速
P——額定轉(zhuǎn)速時(shí)電機(jī)功率
T——工作時(shí)間
可見(jiàn),通過(guò)變頻對(duì)風(fēng)機(jī)進(jìn)行改造,不但節(jié)能而且大大提高了設(shè)備運(yùn)行性能。以上公式為變頻節(jié)能提供了充分的理論依據(jù)。
三、窯尾高溫風(fēng)機(jī)系統(tǒng)簡(jiǎn)介
葛州壩水泥廠生產(chǎn)線為干法懸窯,其窯燒成系統(tǒng)流程簡(jiǎn)圖如圖1所示。
圖1 窯燒成系統(tǒng)流程簡(jiǎn)圖
旋窯是一個(gè)有一定斜度的圓筒狀物,預(yù)熱機(jī)來(lái)的料從窯尾進(jìn)入到窯中,借助窯的轉(zhuǎn)動(dòng)來(lái)促進(jìn)料在旋窯內(nèi)攪拌,使料互相混合、接觸進(jìn)行反應(yīng),物料依靠窯筒體的斜度及窯的轉(zhuǎn)動(dòng)在窯內(nèi)向前運(yùn)動(dòng)。窯內(nèi)燃燒產(chǎn)生的余熱廢氣,在窯尾高溫風(fēng)機(jī)的作用下,通過(guò)預(yù)熱器對(duì)進(jìn)入窯尾前的生料進(jìn)行預(yù)熱均化,降溫后的余熱廢氣再通過(guò)高溫風(fēng)機(jī)抽出進(jìn)入廢氣處理(除塵及排出)。
葛州壩水泥廠的3#、5#窯,日產(chǎn)分別為2000t、2500t,到現(xiàn)在運(yùn)行已近多年。生產(chǎn)線原配置的余熱發(fā)電機(jī)組,由于發(fā)電成本較高,現(xiàn)已停產(chǎn)。
日產(chǎn)2500t的5#窯生產(chǎn)線,高溫風(fēng)機(jī)電機(jī)配置為6kV1600kW,窯尾EP風(fēng)機(jī)配置為6kV280kW。日產(chǎn)2000t的3#窯生產(chǎn)線,高溫風(fēng)機(jī)電機(jī)配置為6kV1400kW,窯尾EP風(fēng)機(jī)配置為6kV260kW。在高溫風(fēng)機(jī)的電機(jī)與風(fēng)機(jī)之間,配有液力耦合器對(duì)風(fēng)機(jī)進(jìn)行調(diào)速,整個(gè)工藝過(guò)程主要是通過(guò)DCS的控制來(lái)調(diào)節(jié)液力耦合器的速度從而調(diào)整風(fēng)機(jī)的風(fēng)量,達(dá)到控制窯內(nèi)負(fù)壓。窯尾EP風(fēng)機(jī)依靠風(fēng)門來(lái)進(jìn)行調(diào)節(jié)。
由于使用年限較長(zhǎng),目前液力耦合器漏油嚴(yán)重,運(yùn)行中每天需加油2~3次,以補(bǔ)充漏油,油面調(diào)整的控制回路失靈不能自動(dòng)調(diào)節(jié),在運(yùn)行中靠手動(dòng)調(diào)節(jié)置于固定轉(zhuǎn)速比。在運(yùn)行是時(shí)仍靠風(fēng)機(jī)擋板進(jìn)行風(fēng)量調(diào)節(jié),當(dāng)窯系統(tǒng)工況變化較大時(shí),現(xiàn)場(chǎng)值班人員根據(jù)中控制室的指令對(duì)液力耦合器的勺桿進(jìn)行手動(dòng)調(diào)節(jié),運(yùn)行操作非常不便。
前段時(shí)間,水泥廠準(zhǔn)備對(duì)兩條生產(chǎn)線進(jìn)行提產(chǎn),但由于高溫風(fēng)機(jī)中液力耦合器漏油嚴(yán)重,出力受到限制,不具備提產(chǎn)的條件,故提產(chǎn)一直未能實(shí)現(xiàn)。
2006年1~2月,我公司為該水泥廠2000t、2500t兩條生產(chǎn)線的高溫風(fēng)機(jī)及窯頭號(hào)EP風(fēng)機(jī)進(jìn)行了變頻調(diào)速改造,目前運(yùn)行情況良好,2000t的生產(chǎn)線的產(chǎn)量目前達(dá)2300t,2500t的生產(chǎn)線的產(chǎn)量目前達(dá)2900t,而高溫風(fēng)機(jī)變頻調(diào)節(jié)的耗電量還稍少于原液力耦合器調(diào)節(jié)的耗電量。
四、高溫風(fēng)機(jī)變頻改造方案
經(jīng)過(guò)對(duì)原系統(tǒng)進(jìn)行分析,對(duì)原系統(tǒng)的風(fēng)壓控制由原來(lái)的液力耦合器調(diào)節(jié)改為變頻器調(diào)節(jié),即取消原液力耦合器,將電機(jī)與液力耦合器之間用一連接軸取代液力耦合器連通,而由變頻器對(duì)電機(jī)本身進(jìn)行調(diào)速,最后達(dá)到調(diào)整窯尾預(yù)熱器(高溫風(fēng)機(jī)入口)的壓力為工況要求值。
變頻器設(shè)備接入用戶側(cè)高壓開(kāi)關(guān)和擬改造電機(jī)之間,如圖2所示,變頻器控制接入原有的DCS系統(tǒng),由DCS系統(tǒng)來(lái)完成正常操作。
圖2 變頻器連接圖
為了充分保證系統(tǒng)的可靠性,變頻器同時(shí)加裝工頻旁路裝置,可在故障時(shí)將電機(jī)切換至工頻狀態(tài)下運(yùn)行,且切換方式為自動(dòng)切換。變頻器故障時(shí),電機(jī)自動(dòng)切換到工頻運(yùn)行,這時(shí)風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速會(huì)升高,風(fēng)壓會(huì)發(fā)生很大變化,影響窯內(nèi)物料的煅燒質(zhì)量,故此時(shí)應(yīng)及時(shí)在DCS上對(duì)高溫風(fēng)機(jī)的風(fēng)門進(jìn)行及時(shí)調(diào)節(jié),降低風(fēng)機(jī)輸出風(fēng)量至工況要求值。
變頻器及其工頻旁路開(kāi)關(guān)由變頻器整體配套提供。電機(jī)、高壓斷路保留了用戶原有設(shè)備。
根據(jù)水泥廠提供的負(fù)載參數(shù)及運(yùn)行工況,我公司為3#窯尾高溫風(fēng)機(jī)配置SH-HVF系列高壓變頻器,其主要參數(shù)為:變頻器型號(hào)SH-HVF-Y6K/1800,隔離變壓器容量1800KVA,旁路開(kāi)關(guān)柜容量400A。為5#窯尾高溫風(fēng)機(jī)配置SH-HVF系列高壓變頻器,其主要參數(shù)為:變頻器型號(hào)SH-HVF-Y6K/2000,隔離變壓器容量2000KVA,旁路開(kāi)關(guān)柜容量400A。
五、改造過(guò)程簡(jiǎn)述
由于原電機(jī)控制為液力耦合器調(diào)速,為了安裝變頻器,必須重新設(shè)計(jì)變頻器專用房。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境,我們選擇在高壓配電室旁另建一變頻器專用房,此地方距高壓室較近,動(dòng)力電纜敷設(shè)方便。
由于現(xiàn)場(chǎng)灰塵較大,而變頻器為強(qiáng)迫風(fēng)冷,設(shè)備內(nèi)空氣流通量較大,為保障變頻器盡量少受外界灰塵的影響,在房間通風(fēng)設(shè)計(jì)上,設(shè)計(jì)了兩扇大面積專用進(jìn)風(fēng)窗,房間不另設(shè)其它窗口,基本上是密閉設(shè)計(jì)。通風(fēng)窗采用專用過(guò)濾棉濾網(wǎng),這樣使進(jìn)入變頻器室內(nèi)的空氣經(jīng)過(guò)通風(fēng)窗濾灰,進(jìn)入變頻器室內(nèi)的灰塵大大減小。
由于本變頻器功率較大,為保證足夠的通風(fēng)冷卻效果,在變壓器柜頂和功率柜頂分別獨(dú)立安裝了一整體風(fēng)罩,與各自的出風(fēng)口連成整體,保證變頻器整體冷卻通風(fēng)要求。
為減小安裝成本,動(dòng)力電纜保留了原高壓柜至電機(jī)的電纜,將電纜原接線由高壓柜牽至變頻器,再重新由高壓柜到變頻器敷設(shè)一根動(dòng)力電纜,由于變頻器房緊鄰高壓室,此電纜長(zhǎng)度較短。
變頻改造后,由于需要取消原液力耦合器,我們按照液力耦合器的聯(lián)接尺寸設(shè)計(jì)制作了一套直接連接軸來(lái)代替液耦。連接軸的基座安裝尺寸、軸連接中心尺寸、軸徑尺寸、軸與電機(jī)及風(fēng)機(jī)側(cè)的連接靠背輪均與原液耦一致,安裝時(shí),僅需將原液耦拆除,將連接軸代替液力耦合器,現(xiàn)場(chǎng)僅作少量調(diào)整即可達(dá)到安裝要求,而不用對(duì)風(fēng)機(jī)及電機(jī)作任何調(diào)整,安裝方便快捷。
六、變頻改造節(jié)能情況
變頻改造前后,我們對(duì)相應(yīng)的運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),現(xiàn)將部分?jǐn)?shù)據(jù)分析整理如下。
5#窯風(fēng)機(jī)改造前后對(duì)比表
3#窯風(fēng)機(jī)改造前后對(duì)比表
注:上述數(shù)據(jù)為改造后窯系統(tǒng)產(chǎn)量增加的條件下風(fēng)機(jī)耗電對(duì)比,由于現(xiàn)在產(chǎn)量提高,風(fēng)機(jī)耗電量下降不多,從上兩表中可計(jì)算出各風(fēng)機(jī)相應(yīng)的節(jié)電功率。
5#窯高溫風(fēng)機(jī)節(jié)電功率: 1550-1500=50(kW)
5#窯窯尾EP風(fēng)機(jī)節(jié)電功率: 154-100=54(kW)
3#窯高溫風(fēng)機(jī)節(jié)電功率: 1260-1200=60(kW)
3#窯窯尾EP風(fēng)機(jī)節(jié)電功率: 138-70=68(kW)
根據(jù)我們?cè)谠O(shè)備調(diào)試和開(kāi)窯過(guò)程中記錄的數(shù)據(jù),5#窯在2500t的產(chǎn)量下,高溫風(fēng)機(jī)6kV側(cè)電流為約136A,耗電功率約為1360kW,比改造前同產(chǎn)量耗電功率下降約190kW。3#窯在2000t的產(chǎn)量下,高溫風(fēng)機(jī)6kV側(cè)電流為約106A,耗電功率約為1060kW,比改造前同產(chǎn)量耗電功率下降約200kW。按年運(yùn)行7000小時(shí)計(jì)算,可推算出兩臺(tái)高溫風(fēng)機(jī)的節(jié)電量及節(jié)電效益。
5#窯高溫風(fēng)機(jī):
節(jié)電功率:1550-1360=190(kW)
年節(jié)電量:190kW×7000小時(shí)=133萬(wàn)kWh
年節(jié)電效益:133萬(wàn)kWh×0.5元/kWh=66萬(wàn)元
3#窯高溫風(fēng)機(jī):
節(jié)電功率:1260-100=200(kW)
年節(jié)電量:200kW×7000小時(shí)=140萬(wàn)kWh
年節(jié)電效益:140萬(wàn)kWh×0.5元/kWh=70萬(wàn)元
此為估算節(jié)電值。變頻改造的另一大收益為提高了窯系統(tǒng)的產(chǎn)量近1.2倍,由此而產(chǎn)生的增產(chǎn)效益是非常大的。
七、變頻改造總結(jié)
根據(jù)我公司對(duì)水泥廠高溫風(fēng)機(jī)的高壓變頻器的安裝及使用情況,總結(jié)變頻器改造有以下優(yōu)點(diǎn)。
安裝簡(jiǎn)單,即將原高壓開(kāi)關(guān)柜與電動(dòng)機(jī)之間插入安裝變頻器,對(duì)原有接線改動(dòng)不大。
操作使用方便,變頻器操作只有簡(jiǎn)單的開(kāi)機(jī)、停機(jī)和頻率調(diào)整。
能進(jìn)行無(wú)級(jí)調(diào)速,調(diào)速范圍廣,且調(diào)速精度高,適用性強(qiáng)。
保護(hù)功能完善,故障率低,排風(fēng)機(jī)啟動(dòng)平穩(wěn),啟動(dòng)電流小,可靠性高。
電動(dòng)機(jī)不需長(zhǎng)期高速運(yùn)行,工作電流大幅度下降,節(jié)電效果顯著。
由于變頻器取代了液耦調(diào)速,消除了機(jī)械及液壓高故障率的缺陷,設(shè)備維護(hù)費(fèi)用降低。
電動(dòng)機(jī)運(yùn)行振動(dòng)及噪聲明顯下降,軸承溫度也有很大的下降。
交流變頻調(diào)速器,以適用性強(qiáng)、可靠性高、操作使用方便等性能,受到用戶的歡迎。它應(yīng)用在調(diào)速、節(jié)電、軟啟動(dòng)方面,對(duì)企業(yè)有很大的實(shí)用價(jià)值。我公司高壓變頻器在該水泥廠對(duì)四臺(tái)電機(jī)進(jìn)行了成功的改造,其節(jié)能效果明顯,且同時(shí)提高了整個(gè)系統(tǒng)的工藝性能,得到用戶的好評(píng),并在當(dāng)?shù)厮嘈袠I(yè)中產(chǎn)生了很大的影響。
八、結(jié)語(yǔ)
目前,水泥行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)非常激烈,但關(guān)鍵還是制造成本的競(jìng)爭(zhēng),而電動(dòng)機(jī)電耗就占成本近30%,而拖動(dòng)風(fēng)機(jī)用的高壓電動(dòng)機(jī)在電機(jī)中占有很大的比重,因此做好電動(dòng)機(jī)的降耗增效工作就顯得極為重要。高壓變頻調(diào)速器目前已經(jīng)比較成熟,是水泥廠節(jié)能改造的理想設(shè)備,具有很高的推廣價(jià)值。