摘要:本文分析了高壓變頻器在電廠鍋爐風(fēng)機(jī)中的應(yīng)用。實(shí)踐證明,高壓變頻器對(duì)降低除塵風(fēng)機(jī)的用電率、減少起動(dòng)電流、提高功率因數(shù)、改進(jìn)工藝水平、提高自動(dòng)化水平有很好的應(yīng)用前景。
關(guān)鍵詞:變頻調(diào)速;高壓變頻技術(shù);電廠;鍋爐風(fēng)機(jī)
一、 用戶概述
烏達(dá)電廠隸屬于中國華電集團(tuán)公司,現(xiàn)有2×150MW火力發(fā)電機(jī)組,屬于熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組,于2005年3月、6月正式發(fā)電投產(chǎn),未來還將新建2×600MW熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組。烏達(dá)地區(qū)盛產(chǎn)煤礦,該區(qū)域電廠發(fā)電成本較低,效益顯著。烏達(dá)熱電廠目前鍋爐的引風(fēng)機(jī)采用液粘調(diào)速器、一次風(fēng)機(jī)均采用風(fēng)門擋板調(diào)節(jié)方式。由于液粘調(diào)速器效率低下,故障率高,維護(hù)復(fù)雜;風(fēng)門擋板調(diào)節(jié)方式節(jié)流損失較大,現(xiàn)以鍋爐的這兩種風(fēng)機(jī)為改造對(duì)象對(duì)其變頻調(diào)速節(jié)能改造節(jié)電分析。
二、鍋爐風(fēng)機(jī)工藝
烏達(dá)熱電廠鍋爐分別配置引風(fēng)機(jī)功率為1400kW兩臺(tái),一次風(fēng)機(jī)功率為1800kW兩臺(tái)。由于機(jī)組較小又屬于熱電聯(lián)產(chǎn),所以正常生產(chǎn)時(shí),基本全天滿負(fù)荷穩(wěn)定生產(chǎn)運(yùn)行無變化,只是在大小修時(shí),會(huì)因?yàn)橥t而減負(fù)荷運(yùn)行。電廠實(shí)行分時(shí)上網(wǎng)電價(jià),峰價(jià)0.24元/kWh,谷價(jià)0.20元/kWh,均價(jià)0.22元/kWh。
[align=center]鍋爐( 145 MW負(fù)荷)風(fēng)機(jī)運(yùn)行數(shù)據(jù)
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從上述表中可看出,由于上述風(fēng)機(jī)電動(dòng)機(jī)設(shè)計(jì)有一定裕度,風(fēng)機(jī)風(fēng)門開度較小有較大裕量,正常生產(chǎn)過程中,風(fēng)門檔板兩側(cè)必定形成較大的風(fēng)壓差,造成較大的節(jié)流損失。
2、變頻改造系統(tǒng)描述
本次改造對(duì)上述風(fēng)機(jī)進(jìn)行變頻改造,對(duì)一臺(tái)風(fēng)機(jī)新增一臺(tái)高壓變頻器,即總共配置2臺(tái)變頻器,將變頻器接入到原有的風(fēng)機(jī)電機(jī)與高壓開關(guān)柜中。正常情況下,每臺(tái)變頻器拖動(dòng)單臺(tái)風(fēng)機(jī)電機(jī)運(yùn)行,其接線圖下圖所示(圖中QF為原高壓開關(guān))。
6kV電源經(jīng)變頻裝置輸入刀閘QS1到高壓變頻裝置,變頻裝置輸出經(jīng)出線刀閘QS2送至電動(dòng)機(jī);6kV電源還可經(jīng)旁路刀閘QS3直接起動(dòng)電動(dòng)機(jī)。進(jìn)出線刀閘和旁路刀閘的作用是:一旦變頻裝置出現(xiàn)故障,即可馬上斷開進(jìn)出線刀閘QS2,將變頻裝置隔離,手動(dòng)合旁路刀閘QS3,在工頻電源下起動(dòng)電機(jī)運(yùn)行。以上進(jìn)線柜刀閘與變頻裝置配套供貨。
注:QF保留用戶原高壓進(jìn)線開關(guān)柜,QS1、QS2、QS3與變頻器配套供貨。進(jìn)線柜的QS1、QS2機(jī)械互鎖、防止誤操作。
3、變頻器的可靠性設(shè)計(jì)
火力發(fā)電廠的風(fēng)機(jī)的運(yùn)行可靠性對(duì)鍋爐運(yùn)行的影響至關(guān)重要,為此,變頻器本體在設(shè)計(jì)上從以下幾方面保障變頻器的可靠運(yùn)行。
(1)變壓器采用干式變壓器并配置自控風(fēng)冷
(2)采用功率單元串聯(lián)技術(shù),用成熟的低壓變頻技術(shù)實(shí)現(xiàn)高壓變頻輸出
(3)采用特制的絕緣型材及板材,充分保證絕緣要求
(4)脈寬調(diào)制波形發(fā)生器采用FPGA硬件生成,避免了軟件死機(jī)的缺陷
(5)功率單元采用單元故障旁路措施,大大提高變頻器的整體可靠性
(6)控制與功率單元間采用光纖通訊,可靠性及抗干擾性大大提高
(7)邏輯控制采用西門子PLC及觸摸屏,極大提高了工作可靠性
(8)功率單元電力電子器件采用進(jìn)口品牌器件,并大裕量選型
(9)單元柜采用獨(dú)特的并聯(lián)風(fēng)道,配以德國原裝進(jìn)口風(fēng)機(jī)
(10)控制回路電源采用雙電源,其中一路取自變頻器主回路,可自動(dòng)切換
(11)控制回路及旁路回路均配置高性能UPS,保證掉電15分鐘不影響正常工作
4、變頻改造后生產(chǎn)工藝控制
正常時(shí),在控制室通過調(diào)節(jié)高壓變頻器的目標(biāo)給定頻率(通過4~20mA信號(hào)輸出到高壓變頻器)來調(diào)節(jié)風(fēng)量。
異常時(shí),即變頻器出現(xiàn)故障而又無法自動(dòng)排除時(shí),變頻器自動(dòng)跳機(jī),如為自動(dòng)工頻切換,則變頻器內(nèi)的操作為:QS2分真空接觸器,QS3自動(dòng)合真空接觸器,變頻器轉(zhuǎn)為工頻運(yùn)行;如為手動(dòng)工頻切換,則QS2分閘后,送一跳閘信號(hào)至開關(guān)柜斷路器DL,使DL聯(lián)鎖跳閘,同時(shí)輸出一故障信號(hào)至中控室。
5、變頻改造后的優(yōu)點(diǎn)
風(fēng)機(jī)改用變頻器后,在降低風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速運(yùn)行的同時(shí),噪音可大幅度地降低,同時(shí)消除了因調(diào)節(jié)擋板控制風(fēng)量而造成的管網(wǎng)內(nèi)氣流紊亂和風(fēng)量調(diào)節(jié)不準(zhǔn)確,以及管網(wǎng)振動(dòng)和爐膛燃燒不穩(wěn)等缺陷。
使用高壓變頻器后,風(fēng)機(jī)擋板不需要頻繁調(diào)整,擋板開度保持在一個(gè)比較大的范圍內(nèi),通過調(diào)節(jié)變頻器的輸出頻率改變電機(jī)的轉(zhuǎn)速,達(dá)到調(diào)節(jié)風(fēng)量的目的,滿足運(yùn)行工況的要求。風(fēng)機(jī)變頻運(yùn)行后,噪音、振動(dòng)都將大為減小。
在機(jī)組變負(fù)荷運(yùn)行方式下,如果風(fēng)機(jī)采用高效的變頻調(diào)速驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)取代常規(guī)的定速驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),無疑可節(jié)約大量的節(jié)流損耗,節(jié)電效果顯著,潛力巨大,這已是不爭的事實(shí)。
由于變頻調(diào)速驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)本身具有軟起動(dòng)功能,可使電廠風(fēng)機(jī)實(shí)現(xiàn)軟起動(dòng),避免了由于電動(dòng)機(jī)直接起動(dòng)引起的電網(wǎng)沖擊和機(jī)械沖擊,從而可以防止與此有關(guān)的一系列事故的發(fā)生。例如電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)子籠條的疲勞斷裂,定子端部繞組絕緣損壞擊穿等重大事故,提高風(fēng)機(jī)運(yùn)行的可靠性。
在電力行業(yè),對(duì)于許多高壓大功率的輔機(jī)設(shè)備推廣和采用高壓變頻調(diào)速技術(shù),不僅可以取得相當(dāng)顯著的節(jié)能效果,是電廠節(jié)能降耗的一個(gè)有效的途徑,而且也得到國家產(chǎn)業(yè)政策的支持,代表了今后電力行業(yè)節(jié)能技改的方向,目前電力行業(yè)越來越多的人員對(duì)此都已形成廣泛共識(shí)。
采用變頻調(diào)速改造后,由于對(duì)電機(jī)實(shí)現(xiàn)真正的軟啟動(dòng),對(duì)電機(jī)、擋板、高壓開關(guān)、軸承等設(shè)備以及電網(wǎng)的啟動(dòng)沖擊大大減少,它們的使用壽命得以延長,可以大幅度節(jié)省這些設(shè)備的維護(hù)費(fèi)用。另外,變頻器高精度寬范圍的無級(jí)調(diào)速功能,不僅全面滿足了電廠峰荷動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)的需要,而且變頻器屬于高度智能化的新型高科技設(shè)備,可與電廠DCS系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)真正的無縫連接,提高生產(chǎn)效率和機(jī)組自動(dòng)化水平,大大改善電廠的工作和生產(chǎn)環(huán)境。
三、設(shè)備參數(shù)
1、電機(jī)銘牌數(shù)據(jù)
(1)鍋爐引風(fēng)機(jī)
電機(jī)型號(hào):YKK630-2-6
電機(jī)功率:1400kW 額定電壓:6kV
額定電流:164.2A 功率因數(shù):0.86
額定轉(zhuǎn)速:990r/min 調(diào)節(jié)方式:液粘調(diào)速器(轉(zhuǎn)速比為90%)
輸入轉(zhuǎn)速990 r/min,輸出轉(zhuǎn)速要求900 r/min左右
液粘調(diào)速器
型號(hào):NT-14C 額定扭矩:14000NM
輸入轉(zhuǎn)速:1000 r/min 調(diào)速范圍:30~100%
(2)鍋爐一次風(fēng)機(jī)
電機(jī)型號(hào):YKK630-4
電機(jī)功率:1800kW 額定電壓:6KV
額定電流:206A 功率因數(shù):0.86
額定轉(zhuǎn)速:1495r/min 調(diào)節(jié)方式:風(fēng)門(百葉窗式閥門,顯示開度為45%,但有兩片葉片已固定死全開)簡單換算后開度為60%
出口流量:10萬m3/h 額定出口流量:195751m3/h
入口流量:13萬m3/h 出口風(fēng)壓:24153Pa
2、風(fēng)機(jī)運(yùn)行數(shù)據(jù)(廠方提供)
(1) 鍋爐( 145 MW負(fù)荷)風(fēng)機(jī)運(yùn)行數(shù)據(jù)
(2)年運(yùn)行時(shí)間: 7200小時(shí)
(3)電價(jià)均價(jià):0.22元/kWh
四、變頻改造效益分析
1、直接效益
湖北三環(huán)發(fā)展股份有限公司提供給內(nèi)蒙古華電烏達(dá)熱電股份有限公司的兩臺(tái)高壓變頻器(SH-HVF-Y6K/2000)在#1機(jī)發(fā)電量相同工況下,做了#1爐引風(fēng)機(jī)在變頻條件和#1爐引風(fēng)機(jī)在工頻條件下耗電量對(duì)比試驗(yàn)。詳細(xì)試驗(yàn)情況如下:
#1爐引風(fēng)機(jī)在工頻條件下耗電:(查原始報(bào)表得知)
運(yùn)行時(shí)間: 2006-8-18(2:00~8:00)
發(fā)電量:875700KWh
甲引風(fēng)機(jī)耗電:6120KWh
乙引風(fēng)機(jī)耗電:5400 KWh
#1爐引風(fēng)機(jī)在變頻條件下耗電:(查當(dāng)日報(bào)表得知)
運(yùn)行時(shí)間: 2006-11-29(2:00~8:00)
發(fā)電量:875700KWh
甲引風(fēng)機(jī)耗電:4320KWh
乙引風(fēng)機(jī)耗電:4320 KWh
節(jié)能計(jì)算:
工頻條件下:#1機(jī)發(fā)電量平均為14.5萬千瓦/小時(shí)的2臺(tái)引風(fēng)機(jī)平均每小時(shí)耗電量為:(6120+5400)/6=1920 KWh
變頻條件下:#1機(jī)發(fā)電量平均為14.5萬千瓦/小時(shí)的2臺(tái)引風(fēng)機(jī)平均每小時(shí)耗電量為:(4320+4320)/6=1440 KWh
平均每小時(shí)的節(jié)電量=1920-1440=480 KWh
年節(jié)電量=480×24×300=3456000 KWh
(年正常運(yùn)行時(shí)間按300天計(jì)算)
年節(jié)電收益=3456000×0.24=82.94萬元
(電價(jià)按每度電0.24元計(jì)算)
備注:在此計(jì)算過程中沒有考慮供暖,按照現(xiàn)場實(shí)際情況1爐在8月份沒有供暖,11月份有供暖。即工頻條件時(shí)的實(shí)際負(fù)載沒有變頻條件時(shí)負(fù)載大,如將其考慮進(jìn)去節(jié)電量遠(yuǎn)大于現(xiàn)運(yùn)算的節(jié)電量。同時(shí)變頻器在發(fā)電量越低時(shí)節(jié)電效果越明顯。故以上運(yùn)算的節(jié)電量為最低值。
2、其它間接收益
A、由于高壓變頻器卓越的軟啟動(dòng)/停止功能(可以零轉(zhuǎn)速啟動(dòng)),大大減小了啟動(dòng)沖擊電流對(duì)電動(dòng)機(jī)和電網(wǎng)的沖擊,有效減小了電機(jī)故障,從而大大延長了電機(jī)的檢修周期和使用壽命,同時(shí)還有效避免了沖擊負(fù)荷對(duì)電網(wǎng)的不利影響;
B、由于變頻改造后,原調(diào)節(jié)閥門全開,不需要再作任何調(diào)節(jié),可延長閥門使用壽命,減少檢修維護(hù)費(fèi)用。
C、由于變頻改造后,原液力偶合器取消,節(jié)省了液力偶合器的維護(hù)費(fèi)用。
D、由于高壓變頻器特有的平滑調(diào)節(jié)以及引風(fēng)機(jī)電機(jī)的轉(zhuǎn)速降低,從而大大減少了風(fēng)機(jī)以及電機(jī)的機(jī)械磨損,同時(shí)降低了軸承、軸瓦的溫度,有效減少了檢修費(fèi)用,延長了設(shè)備的使用壽命。
E、由于采用自動(dòng)控制,進(jìn)一步提高了設(shè)備運(yùn)行控制和系統(tǒng)運(yùn)行管理的自動(dòng)化水平,從而真正實(shí)現(xiàn)自動(dòng)調(diào)節(jié),大大增強(qiáng)了運(yùn)行的安全可靠性。
F、變頻器對(duì)電機(jī)的保護(hù)功能齊全,大大提高了電機(jī)運(yùn)行的安全穩(wěn)定行。
總結(jié):
湖北三環(huán)從1999年開始進(jìn)入高壓變頻器領(lǐng)域,至今已有5個(gè)年頭了,目前在電力行業(yè)的應(yīng)用達(dá)到50多臺(tái),為電力行業(yè)的節(jié)能環(huán)保做出了自己的貢獻(xiàn)。我們認(rèn)為目前高壓變頻器正逐步取代液力耦合器的傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域,隨著高壓變頻器的大規(guī)模應(yīng)用,性價(jià)比不斷提高,最終變頻器將會(huì)取代液力耦合器而成為電機(jī)調(diào)速的最佳選擇。