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基于PLC的片梭織機(jī)自動(dòng)混緯系統(tǒng)

時(shí)間:2010-07-30 13:46:10來源:luonan

導(dǎo)語:?片梭織機(jī)的換緯是通過控制挑緯器動(dòng)作來實(shí)現(xiàn)的。新型片梭織機(jī)由電腦控制電磁鐵,進(jìn)而由電磁鐵驅(qū)動(dòng)挑緯器工作,可實(shí)現(xiàn)任意比例混緯。

      片梭織機(jī)的換緯是通過控制挑緯器動(dòng)作來實(shí)現(xiàn)的。新型片梭織機(jī)由電腦控制電磁鐵,進(jìn)而由電磁鐵驅(qū)動(dòng)挑緯器工作,可實(shí)現(xiàn)任意比例混緯。PU130型片梭織機(jī)通過機(jī)械帶動(dòng)兩個(gè)祧緯器工作,只能織制1:1比例混緯產(chǎn)品。為適應(yīng)市場(chǎng)對(duì)多比例混緯產(chǎn)品的需求,針對(duì)PU130片梭織機(jī)特點(diǎn),我們經(jīng)過精心設(shè)計(jì),積極攻關(guān),研制出適合PU130進(jìn)口片梭織機(jī)特點(diǎn)的自動(dòng)混緯系統(tǒng)。系統(tǒng)以氣源為動(dòng)力,由電磁閥控制氣缸、再由氣缸活塞帶動(dòng)挑緯器按工藝要求動(dòng)作,而電磁閥由PLC可編程控制器按程序來控制,改變程序很容易實(shí)現(xiàn)多比例自動(dòng)混緯。該系統(tǒng)簡(jiǎn)單、實(shí)用、性能穩(wěn)定,投資少見效快。
  

      1問題提出

  由瑞士生產(chǎn)的PU130型片梭織機(jī),屬于二十世紀(jì)八十年代的產(chǎn)品。該設(shè)備九十年代初引進(jìn)時(shí)性能較為先進(jìn),主要生產(chǎn) 7*6、7*7等厚重常規(guī)品種牛仔布,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定均能達(dá)到客戶的滿意,在生產(chǎn)中發(fā)揮著重要作用。也給企業(yè)帶來了新的產(chǎn)品市場(chǎng),創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)效益。但是,隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,社會(huì)需求越來越高,牛仔布品種越來越多樣化。老產(chǎn)品已不適應(yīng)人們的需求,取而代之的是不同支數(shù)、不同顏色、不同比例的多比例混緯牛仔布新產(chǎn)品。而且需求量越來越大,占據(jù)了市場(chǎng)的主流。PU130型片梭織機(jī)只能單一比例混緯,產(chǎn)品品種單一,嚴(yán)重制約了新產(chǎn)品開發(fā)。雖然PU130型片梭織機(jī)已經(jīng)更新?lián)Q代,但是,新設(shè)備的自動(dòng)換緯系統(tǒng)復(fù)雜昂貴,再次引進(jìn)更換新設(shè)備已不現(xiàn)實(shí)。
PU130片梭織機(jī)是二棉分公司的重點(diǎn)設(shè)備之一,在織造車間所占比重較大,對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生著舉足輕重的影響,隨著新型進(jìn)口設(shè)備自動(dòng)化程度的不斷提高,該設(shè)備的不足也愈顯突出。另外,該設(shè)備在經(jīng)過十多年使用后,元器件老化,故障率增加,再加上該型號(hào)進(jìn)口設(shè)備已經(jīng)更新?lián)Q代,配件價(jià)格昂貴而且難以買到,致使維修難度增大、維修費(fèi)用增高,常常因此而影響生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量。品種調(diào)整時(shí)改機(jī)時(shí)間長(zhǎng),投入資金愈來愈多。因此,在PU130片梭織機(jī)上實(shí)現(xiàn)多比例混緯,繼續(xù)充分發(fā)揮該設(shè)備的作用就成了擺在我們面前的重大課題。

 

  2研制方案的確定

  PU130型片梭織機(jī)有兩個(gè)挑緯器,每個(gè)挑緯器帶動(dòng)一根緯紗,由機(jī)械帶動(dòng)依次輪流工作,達(dá)到1 :1混緯。若要實(shí)現(xiàn)n :1混緯,則必須使其中一個(gè)挑緯器連續(xù)工作n次后,另一個(gè)再工作,從而實(shí)現(xiàn)多比例混緯的目的。通過調(diào)研和反復(fù)研究、論證,形成設(shè)計(jì)思路如下:

  一、采用氣源為動(dòng)力,帶動(dòng)挑緯器工作。氣源由電磁閥控制,而電磁閥由可編程控制器按程序來控制,從而控制挑緯器動(dòng)作,實(shí)現(xiàn)多比例自動(dòng)混緯。

  二、通過一定程序完成停車、斷緯、或其他原因造成的停車補(bǔ)緯工作。

  三、可編程控制器控制的電磁閥動(dòng)作要與織機(jī)的運(yùn)動(dòng)協(xié)調(diào)一致(同步)。

  四、由于挑緯器每分鐘要完成300個(gè)動(dòng)作,要求選用的所有元件質(zhì)量穩(wěn)定且能滿足高頻率、長(zhǎng)期工作的要求。

  3系統(tǒng)組成及工作原理

  3.1系統(tǒng)組成

  空氣壓縮機(jī):作為動(dòng)力源輸出氣源驅(qū)動(dòng)汽缸進(jìn)而帶動(dòng)挑緯器工作,氣壓0.7—0.85MPa。(企業(yè)已有且正在用于生產(chǎn),不需單獨(dú)購置)

  可編程控制器:選用日本三菱FX1n—MR24型,其具有性能穩(wěn)定,動(dòng)作可靠、價(jià)格低等特點(diǎn)。傳感器選用頻率在50HZ以上NPN型,其工作電壓與所選用可編程控制器提供電壓一致(24V)。

  電磁閥:電磁閥的選用要滿足動(dòng)作頻率高、響應(yīng)速度快的要求,由DC12V或24V電源供電。經(jīng)過多次試驗(yàn),最后選用臺(tái)灣產(chǎn)型號(hào)為T180—4E1—PSL的電磁閥。

  汽 缸:氣缸要求具有動(dòng)作頻率高、潤(rùn)滑好、耐摩擦、溫升低等特點(diǎn),由專業(yè)生產(chǎn)廠特殊加工。自行設(shè)計(jì)制造了專用連桿接頭、支架接頭等系列部件。

  挑緯器:采用原機(jī)上帶的。

  3.2工作原理:以氣源為動(dòng)力,驅(qū)動(dòng)挑緯器按工藝要求工作,通過PLC控制而實(shí)現(xiàn)多比例自動(dòng)混緯。系統(tǒng)工作過程:由電磁閥控制進(jìn)入氣缸的兩個(gè)閥門,進(jìn)入汽缸的空氣驅(qū)動(dòng)氣缸活塞運(yùn)動(dòng),氣缸活塞通過連桿接頭帶動(dòng)挑緯器動(dòng)作,通過PLC可編程控制器按程序來控制電磁閥,進(jìn)而控制挑緯器按要求動(dòng)作,達(dá)到不同比例混緯的目的。

 

  4系統(tǒng)調(diào)試及運(yùn)行參數(shù)的確定

  4.1 把可編程控制器開關(guān)打到運(yùn)行狀態(tài),然后短接一下X2---- COM,啟動(dòng)布機(jī),此時(shí),應(yīng)按2 :1工藝運(yùn)行。依此類推,短接一下X3---COM, 然后啟動(dòng)織機(jī),應(yīng)按3 :1工藝運(yùn)行。依次有:X4對(duì)應(yīng)4 :1比例混緯;X5對(duì)應(yīng)5 :1比例混緯;X6對(duì)應(yīng)6 :1比例混緯。4.2使布機(jī)運(yùn)行在6 :1狀態(tài),在運(yùn)行到單緯位時(shí)停機(jī),由值車工抽出最后一緯,然后開車,或者在運(yùn)行到單緯時(shí),挑斷緯紗(不須抽緯紗),然后開車,布匹上該單元緯紗應(yīng)不缺失。

  4.3使布機(jī)運(yùn)行在6 :1狀態(tài),且在織多緯時(shí)停機(jī)或挑斷緯紗,由值車工抽掉最后一緯,然后再開機(jī),多緯數(shù)應(yīng)該是6根。在織多緯情況下,不論何原因停車,可編程控制器輸出Y0應(yīng)閉合,此時(shí),電磁閥吸合(工作狀態(tài))帶動(dòng)氣缸工作。

  4.4工藝參數(shù)設(shè)定:D128值為工藝要


 

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