摘 要:針對原梭式布料器所采用接觸器控制系統(tǒng)進行分析,通過使用小型PLC配合變頻器進行自動運行控制,降低因接觸器損壞或其他線路故障造成的停機事故,以保證設(shè)備運行可靠性,節(jié)省維修費用,并減少故障排查時間,保證設(shè)備作業(yè)率。
關(guān)鍵詞: PLC 自動控制 梭式布料器
[b][align=center]The PLC Transformation of the Running Control System for Reciprocal Feeder
Zhang Rui Zhou L i[/align][/b]
Abstract:An analysis of the contact apparatus control system adop ted on the recip rocal feederwas conducted.The automatic operation controlwas done through the coordination of a smallsize PLC with a frequency converter toreduce the closingdown accidents due to contact apparatus damage or because of other circuits’ failures in order toensure the reliability of equipment running and save maintenance costs aswell as to cut down the time of fault detection to guarantee the operating rate of the equipment.
Key words: PLC; automatic control; recip rocal feeder
0 前言
球團生產(chǎn)線中需要對進入鏈篦機的生球進行篩分,通過梭式布料器使生球均勻分布在布料寬皮帶上,再通過小球篩篩分,進而使合格生球均勻分布在鏈篦機篦床上。
1 工藝流程
球團生產(chǎn)中篩分布料系統(tǒng)工藝如圖1。
皮帶機上的料流只有不到0. 8 m寬,通過大球篩篩分后料流也只有約1 m寬,梭式布料器的作用就是通過往復運動,把原本1 m寬的料流均勻分布在2. 8 m寬的布料寬皮帶上,通過等寬的小球篩使合格生球均布在鏈篦機篦床上,進入鏈篦機,從而進入下一道工序。
2 原自動控制系統(tǒng)缺陷分析
原篩分布料系統(tǒng)自動控制采用常規(guī)接觸器配合接近開關(guān)組成,通過接近開關(guān)的動作控制不同接觸器吸合及斷開,實現(xiàn)電動機正反轉(zhuǎn),從而使布料器往復運動,通過調(diào)整接近開關(guān)的位置來調(diào)整布料器運動行程,使料流均勻分布在寬皮帶上。接觸器的頻繁吸合及斷開,對接觸器的壽命有著極大的影響,因而接觸器的更換成為該設(shè)備檢修的重要工作,經(jīng)常性的更換接觸器造成頻繁的拆、接線,線頭的松動給故障的排查帶來極大的不便,使檢修時間大大加長。同時,當設(shè)備停機再起動時,需要根據(jù)停止位置選擇正轉(zhuǎn)或反轉(zhuǎn),如果選擇錯誤有可能造成運行超限位或停機故障。
傳動減速比在設(shè)計時雖有所考慮,但實際運行時頻繁的正反轉(zhuǎn)起動、停止仍然對電動機及軌道沖擊較大,速度頻繁的改變不能保證布料的均勻,同時對電動機的使用壽命也產(chǎn)生一定影響。
3 改造
3. 1 原運行控制示意(圖2)
根據(jù)該設(shè)備實際運行狀態(tài),對設(shè)備數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,改造選擇三菱Fx - 1S - 20MR小型
PLC配合愛默生TD1000型變頻器對布料器運行進行控制,可以實現(xiàn)手動、自動轉(zhuǎn)換,手動為點動控制,自動為連續(xù)運轉(zhuǎn),在不同區(qū)域按事先設(shè)定的不同速度運轉(zhuǎn)。同時在原有運行控制系統(tǒng)中SQ1、SQ3外側(cè)各增加1只行程開關(guān)對動作極限進行保護,并在行程開關(guān)外側(cè)的軌道上加焊機械限位,以限制布料器的運行極限,徹底避免布料器運行超限位造成電纜損傷,并避免因超限位造成脫軌及其他事故。
3. 2 此種控制方式的優(yōu)點
使用PLC控制系統(tǒng)取代原有常規(guī)接線方式,輸入輸出信號直接接入PLC系統(tǒng), 直觀的在PLC系統(tǒng)面板上得以體現(xiàn), 方便的實現(xiàn)多種控制方式,去除了繁瑣的連線, 降低了故障出現(xiàn)的幾率, 設(shè)備操作維護人員對設(shè)備運行狀態(tài)的觀察更為直觀,對故障的排查也更為簡便。同時在PLC程序設(shè)計中增加了對停車位置的記憶檢查功能, 避免由于運行方向選擇錯誤, 造成設(shè)備運行超限位及其他故障。
采用變頻器取代接觸器來直接控制電動機的運轉(zhuǎn),也減少了保護系統(tǒng)所造成的故障點增加,同時可以對電動機的運轉(zhuǎn)速度進行調(diào)頻控制,使電動機的起動及停止可以按照設(shè)定的斜坡曲線進行,正反轉(zhuǎn)切換的改變更為平穩(wěn),運行速度可以進行設(shè)置,也方便了對布料的厚度的調(diào)整,同時變頻器可以對一些常見的故障進行檢測及保護,并通過故障代碼顯示出來,便于維護人員對故障的排查。
以上方案的實現(xiàn)使故障的排查更為直接簡便,維修時間大大減少,降低了維護人員的工作量,同時設(shè)備的運轉(zhuǎn)也更為可靠,設(shè)備運行率大幅提高。
4 結(jié)論
自動控制系統(tǒng)的工業(yè)應(yīng)用日趨完善,應(yīng)用領(lǐng)域也越來越廣泛,
PLC的使用不受常規(guī)接觸器輔助觸點數(shù)量的限制,更容易實現(xiàn)常規(guī)控制方式不能實現(xiàn)、或較難實現(xiàn)的較為復雜的控制過程,運行可靠性大幅提高。同時對設(shè)備運行狀態(tài)的觀察檢測更為直接,容易對生產(chǎn)全過程進行控制與監(jiān)控。自動控制系統(tǒng)的應(yīng)用使得職工可以從頻繁重復的工作中解放出來,大大降低職工的勞動強度,保證工作質(zhì)量;同時也使故障點的位置更容易確定,不會因為浪費大量時間查找故障點而造成誤工誤時現(xiàn)象,縮短了維修時間,提高了設(shè)備運轉(zhuǎn)率。