大型電力變壓器過熱性故障診斷與處理
時間:2009-04-02 20:09:44來源:hesp
導(dǎo)語:?機(jī)變?yōu)閱卧泳€,機(jī)組容量 222.2 MVA,故主變?yōu)榉菨M負(fù)載運(yùn)行。變壓器運(yùn)行油溫一般在50℃左右。5月14日發(fā)生主變出口短路,短路電流倍數(shù)為2.9,持續(xù)時間約 0.15 s,遠(yuǎn)小于變壓器允許的短路電流及其持續(xù)時間。
1 概述
福建水口水電廠安裝有7臺240 MVA SFP9-240 000/220型242±2×2.5%/13.8 kV主變壓器,聯(lián)結(jié)組別為YN.d11,無激磁調(diào)壓,強(qiáng)迫油循環(huán)風(fēng)冷卻(ODAF)。其中,6號主變(原2號主變)自1994年2月投運(yùn)以來,曾經(jīng)歷過兩次出口短路:1994年3月3日,高壓側(cè)出口A相接地和同年5月14日高壓側(cè)出口三相短路。主變運(yùn)行不足3個月,油色譜分析總烴含量超過注意值150 ppm,而且增長速度較快。主變油中溶解氣體色譜分析數(shù)據(jù)見表1。
表1 主變投運(yùn)初期油色譜分析數(shù)據(jù)(ppm)
Tab.1 Statistical data of electricity consumption
per capita in Northeast China region in 1995
取樣日期 H2 CO CO2 CH4 C2H6 C2H4 C2H2 C1+C2 運(yùn)行時間
94-02-04 痕 45 190 1.6 痕 0.6 0 2.2 72小時
94-03-07 14 140 530 6.6 26 1.4 0 34.0 1個月
94-05-11 73 290 1200 110.0 41 190.0 0 340.0 3個月
[b]2 故障分析
[/b] 機(jī)變?yōu)閱卧泳€,機(jī)組容量 222.2 MVA,故主變?yōu)榉菨M負(fù)載運(yùn)行。變壓器運(yùn)行油溫一般在50℃左右。5月14日發(fā)生主變出口短路,短路電流倍數(shù)為2.9,持續(xù)時間約 0.15 s,遠(yuǎn)小于變壓器允許的短路電流及其持續(xù)時間。
對油中氣體進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn)總烴含量較高,C2H 2<5 ppm,為一般過熱性故障;按“三比值法”分析:C2H2/C2H4=0,CH4/H2=1.5,C2H4/C2H6=4.6,(0,2,2)編碼,為高于700℃高溫范圍的熱故障;CO2/CO=1200/290=4.1 (高于3而低于11),一般可排除絕緣故障,而從其后的糠醛含量測試,也可判定固體絕緣材料未發(fā)生整體老化或局部劣化;產(chǎn)氣速率:主變投運(yùn)1個月時,其絕對產(chǎn)氣速率ra=1.5 ml/h,相對產(chǎn)氣速率rr=1350%/月;投運(yùn)3個月,ra=7.4 ml/h,rr=450%/月。應(yīng)該說,絕對產(chǎn)氣速率更能直接反映故障點(diǎn)的情況。
主變出口短路后、恢復(fù)運(yùn)行前的3次油色譜分析數(shù)據(jù)見表2。
表2 主變出口短路后油色譜分析數(shù)據(jù)(ppm)
Tab.2 Regional ROVTUE
取樣日期 H2 CO CO2 CH4 C2H6 C2H4 C2H2 C1+C2 ra (ml/h)
94-05-16 77 310 1200 120 44 210 0.8 370 7.4
94-05-20 95 360 1200 130 55 220 1.2 400 10.3
94-05-22 76 340 1300 140 64 230 1.1 430 26.6
從表2可以看出:主變事故前后的產(chǎn)氣速率基本不變,事故對油中氣體含量的變化無直接影響;油中氣體擴(kuò)散比較慢,事故一周后總烴含量還在增長,故障部位應(yīng)當(dāng)是油循環(huán)不良之處。由以上分析可以判斷主變內(nèi)部存在過熱性故障,但故障部位和嚴(yán)重程度尚不明晰。
變壓器內(nèi)部過熱性故障的診斷是一項(xiàng)復(fù)雜的工作。故障類型與故障部位有密切關(guān)系,不同的故障點(diǎn)反映出的故障類型不一樣。故障判斷的影響因素有設(shè)備結(jié)構(gòu)的影響、輔助設(shè)備故障的影響,還有其它因素的影響。變壓器的冷卻系統(tǒng)不容忽視,尤其是潛油泵故障對油中氣體有很大的影響。
采取的對策仍然以油色譜分析為主,相應(yīng)縮短檢測周期,輔以必要的電氣試驗(yàn),并及時安排冷卻器的潛油泵檢查,以免受外圍故障干擾,造成誤判斷。
先通過電氣試驗(yàn)來判別變壓器線圈和鐵芯故障與否。試驗(yàn)結(jié)論為主變絕緣電阻和直流電阻均正常。為監(jiān)視主變內(nèi)部故障的變化,又進(jìn)行了油中溶解氣體、水份、糠醛和金屬含量等4個項(xiàng)目的檢測。結(jié)果是:油中含水量為7.0 ppm,與投產(chǎn)前相比無明顯變化;油中糠醛含量投運(yùn)前、后均為0.002 mg/l;油中金屬含量如表3所示。
表3 油中金屬含量測試結(jié)果 單位:μg/g
Tab.3 Statistical data of ROVTUE of primary,
secondary and tertiary industries
樣 品 鐵 銅 鋁 試驗(yàn)日期
5.30 0.46 1.27 0.43 94-06-01
6.14 0.57 1.40 0.60 94-06-16
主變5月23日恢復(fù)運(yùn)行的兩個月中,取樣24次共進(jìn)行了56個樣品的測試(包括主變下部放油閥、氣體繼電器和潛油泵出口等處油樣)。歷次氣體分析典型數(shù)據(jù)見表4。
表4 主變恢復(fù)運(yùn)行后油色譜分析典型數(shù)據(jù)(ppm)
Tab.4 Statistical data of ROVTUE of 5 material production
departments in Northeast China region in 1995
取樣日期 H2 CO CO2 CH4 C2H6 C2H4 C2H2 C1+C2 ra/(ml/h)
94-05-26 89 363 1475 145 57 260 1.2 460 66.4
94-06-02 115 410 1600 180 60 340 1.9 580 95.9
94-06-06 120 400 1500 180 67 355 1.8 605 29.5
94-06-10 125 425 1700 200 66 370 1.9 635 66.4
94-06-22 130 390 1700 200 72 390 1.3 660 2.8
94-06-30 135 470 1850 230 83 420 1.4 735 41.8
94-07-11 135 510 1550 250 82 415 1.0 750 18.4
從表4可看出,油中總烴含量超過注意值,且以CH4和C2H4為主,但CO和CO2含量不高,按“特征氣體法”、“三比值法”和“三角譜圖法”,判明內(nèi)部存在裸金屬局部過熱故障?;谟椭蠧2H2含量很小,估計(jì)熱點(diǎn)的溫度不高于700℃。根據(jù)油中氣體用“三比值法”對CO和CO2及C2H2的變化情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析,結(jié)果表明故障性質(zhì)和能量都未發(fā)生變化。
以后的跟蹤監(jiān)測結(jié)果也表明,主變內(nèi)部故障仍在繼續(xù)發(fā)展,但速率漸趨平緩。主變投運(yùn)以來,負(fù)荷變化不大,油中氣體的變化可能與冷卻器的運(yùn)行方式(即潛油泵的投入與否)有關(guān)。主變運(yùn)行近兩個月,產(chǎn)氣速率ra=13 ml/h,rr=65%/月。
該主變(2B)與先期投運(yùn)的1號主變(1B)型號完全相同,負(fù)荷也相差無幾,1號主變和2號主變的24 h油溫變化如表5所示。
表5 1號和2號主變24 h油溫變化
Tab.5 Statistical data of ROVTUE of 9 typical industries
in Northeast China region in 1995
時間/h 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 平均
1B /℃ 50 49 47 46 52 53 53 54 54 54 54 53 51.4
2B /℃ 50 49 48 47 53 54 54 58 58 58 56 55 53.1
負(fù)荷/MVA 207 208 206 211 214 214 214 219 219 217 213 210 213
日期:1994-06-07; 氣溫:35/27℃
從表5中可以看出,2號主變平均油溫比1號主變高1~2℃,氣溫高時差別較大,達(dá)4℃??梢?,2號主變冷卻器效率偏低。經(jīng)觀察,懷疑其油泵流量未達(dá)到額定值(135 m3/h)。而且,2號冷卻器潛油泵出口油流聲音也不大正常。測量冷卻器油泵電流時發(fā)現(xiàn),2號潛油泵工作電流偏大,而且起動電流下降較慢,即起動過程比較長。3號油泵則啟動電流較大。
根據(jù)以上觀察,結(jié)合電氣試驗(yàn)和色譜數(shù)據(jù)分析,可判斷2號冷卻器潛油泵存在故障的可能性極大。
[b]3 潛油泵解體檢查及故障分析
[/b] 冷卻器潛油泵型號為4B2.135-4.5/3 V。與主變一同計(jì)劃停運(yùn),更換了2號、3號潛油泵,繼而進(jìn)行潛油泵解體檢查及故障分析。解體檢查發(fā)現(xiàn)2號潛油泵電機(jī)轉(zhuǎn)軸靠鐵芯的兩端嚴(yán)重過熱,燒黑發(fā)藍(lán);非葉輪端軸承(E307)內(nèi)圈脹裂。根據(jù)轉(zhuǎn)軸過熱的程度,估計(jì)溫度在500~600℃;而從轉(zhuǎn)軸熱漲,導(dǎo)致軸承脹裂的溫度差約150℃,推算其熱點(diǎn)溫度也在500℃以上。這與油中氣體色譜分析的溫度基本一致。3號潛油泵電機(jī)轉(zhuǎn)軸也存在程度稍輕一些的過熱現(xiàn)象。
故障原因:外觀檢查,電機(jī)轉(zhuǎn)子鑄鋁質(zhì)量欠佳,導(dǎo)條與端環(huán)整體性較差;轉(zhuǎn)子過熱系轉(zhuǎn)子斷籠條引起。由于轉(zhuǎn)子斷條,電機(jī)起動轉(zhuǎn)矩降低,故帶負(fù)載起動的過程就比較長;電機(jī)滿載運(yùn)轉(zhuǎn)時轉(zhuǎn)速降低,致使油泵流量減小;電機(jī)振動引起油泵運(yùn)行噪音增大。這些與運(yùn)行觀察分析的結(jié)果是吻合的。
更換2號、3號潛油泵之后,主變又運(yùn)行3個月,進(jìn)行了24次50個油樣的氣體分析。油中總烴含量從820 ppm增長至1100 ppm,其產(chǎn)氣速率ra=4.3 ml/h,rr=10%/月。其中主要是CH4和C2H4,C2H2基本不變,油中糠醛少,鐵和銅的含量略有增加,鋁的含量無明顯變化。顯而易見,主變內(nèi)部仍存在局部過熱故障點(diǎn)。
基于當(dāng)時油中氣體含量比較高,結(jié)合主變小修,對變壓器油進(jìn)行真空脫氣處理。主變投運(yùn)后,總烴含量仍逐有增長。變壓器線圈變形試驗(yàn)結(jié)果表明,三相線圈頻率響應(yīng)特性一致性較好,相互間的差值較小。結(jié)論:線圈未發(fā)生明顯變形。為縮小故障可疑范圍,主變冷卻器以(1號,4號)、(2號,3號)、(1號,3號)和(2號,4號)分組運(yùn)行。經(jīng)進(jìn)一步考察試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)1號、4號潛油泵也存在故障。結(jié)合主變汛前檢修,更換了1號、4號潛油泵。
解體檢查結(jié)果:1號潛油泵電機(jī)轉(zhuǎn)軸非葉輪端靠鐵芯處嚴(yán)重過熱,燒黑發(fā)藍(lán);而4號泵電機(jī)轉(zhuǎn)軸兩端靠鐵芯處都有過熱現(xiàn)象。
綜上分析認(rèn)為,主變的4臺潛油泵均存在不同程度的電機(jī)轉(zhuǎn)子過熱,其中尤以2號泵為甚。從主變故障產(chǎn)生氣體(C1+C2)的總量來看,排除潛油泵故障的減量抵消不了同時存在的另一故障點(diǎn)的增量,說明該故障點(diǎn)還有所發(fā)展。
[b]4 變壓器吊罩檢查處理
[/b] 排除主變的潛油泵故障后,注意到低壓線圈三相直流電阻不平衡,并已超過注意值??赡艽嬖贏相低壓線圈引線接觸不良,或是引線與銅排焊接質(zhì)量問題,也可能存在鐵芯局部短路故障。
主變吊罩后檢查、試驗(yàn),未發(fā)現(xiàn)A相低壓線圈引線及焊接處的過熱跡象,而且鐵芯各部位絕緣良好,但發(fā)現(xiàn)A相低壓線圈引線銅排距油箱只有70 mm(設(shè)計(jì)值應(yīng)為100 mm);靠近A相低壓線圈下部引線處的3塊油箱磁屏蔽板有過熱變色現(xiàn)象,其絕緣膠烤焦、開裂、起層,下節(jié)油箱低壓側(cè)有3處黑色碎屑沉淀,數(shù)量還比較多。沉積物經(jīng)紅外光譜分析(ICP法),主要成份是碳?xì)滹柡蜔N、二氧化硅及其它金屬氧化物。測試結(jié)果如表6所示。
表6 沉積物紅外光譜分析結(jié)果
樣品號 銅 鐵 鋁 燒失量/%
A 0.182 22.020 0.144 33.15
B 0.742 25.920 0.156 19.50
根據(jù)變壓器漏磁計(jì)算,屏蔽內(nèi)最大軸向磁通密度為0.43246 T(有效值),屏蔽內(nèi)未達(dá)到飽和。現(xiàn)場分析認(rèn)為,由于油箱磁屏蔽與載流銅排間距偏小及磁屏蔽固定位置的絕緣不良,因而形成封閉回路,導(dǎo)致過熱故障。
紅外成像測溫表明,主變低壓側(cè)A相線圈下部的溫度比上部高10℃左右。用手觸摸箱壁也有明顯感覺。而且,溫度較高的位置正好是A相低壓線圈下部引出線接頭處,而接頭經(jīng)測試和吊罩觀察未發(fā)現(xiàn)開焊過熱跡象。
經(jīng)分析,認(rèn)為低壓側(cè)A相引出線與銅排的焊接頭距油箱磁屏蔽只有30 mm,比原設(shè)計(jì)小10 mm。該處通過的相電流約5800 A,由于距離較小,通過磁屏蔽硅鋼片的漏磁通量增大,因而有可能引起硅鋼片過飽和而發(fā)熱;若硅鋼片多點(diǎn)接地,則也會因出現(xiàn)較大的環(huán)流而過熱。
下節(jié)油箱上沉積的碎屑,用磁鐵有少許能被吸起,說明含有磁性金屬顆粒,只有磁屏蔽硅鋼片表面的漆過熱脫落才可能有這種現(xiàn)象。
至5月中旬,主變已運(yùn)行1年多,特別是3月份以來,基本上滿負(fù)荷運(yùn)行(主變運(yùn)行初期因庫水位低而小負(fù)荷運(yùn)行),部分磁屏蔽長時間過熱導(dǎo)致表面漆炭化脫落,可能造成硅鋼片間絕緣破壞而增大損耗。為此全部更換了油箱磁屏蔽為板式結(jié)構(gòu),并處理了A相低壓載流銅排與油箱距離,使之達(dá)到設(shè)計(jì)尺寸,同時力求從根本上解決漏磁過熱問題。
經(jīng)以上處理,主變投運(yùn)后的色譜分析情況見表7。故障氣體分析表明:主變過熱性故障仍在進(jìn)一步發(fā)展,但與主磁通無關(guān)(空載運(yùn)行總烴不增長)。
表7 磁屏蔽過熱處理后油色譜分析數(shù)據(jù)(ppm)
取樣日期 H2 CO CO2 CH4 C2H6 C2H4 C2H2 C1+C2 運(yùn)行條件
96-12-22 6.4 4.1 130 12 7.2 24 0 43 空載
96-12-26 38.0 10.0 130 100 47.0 170 0 320 負(fù)載150MW
96-12-30 480.0 16.0 200 490 540.0 1300 4.8 2440 負(fù)載200MW
[b]5 低壓線圈故障診斷與處理
[/b] 為了確診主變的熱故障部位,需重點(diǎn)查清A相低壓線圈電阻偏大的原因。歷次主變低壓線圈直流電阻測量值見表8,三次吊罩線圈相間直流電阻測量值見表9。
表8 主變低壓線圈直流電阻測量值(μΩ)
測試日期 A-B B-C C-A 相對誤差/%
92-07-30 1202 1192 1206 1.17
95-05-19 1182 1179 1200 1.77
95-06-05 1211 1206 1222 1.32
96-10-13 1225 1222 1252 2.43
96-10-20 1192 1173 1201 2.36
96-12-11 1139 1130 1161 2.71
表9 主變低壓線圈相間直流電阻測量值(μΩ)
測試日期 Ax By Cz 相對誤差/%
95-06-03 1778 1735 1719 3.38
96-10-18 1912 1840 1824 4.73
96-12-13 1905 1811 1811 5.10
由表中可以看出,主變低壓線圈三相不平衡系數(shù)逐漸增大。第三次吊罩檢查,磁屏蔽及各裸露的導(dǎo)電部位未見過熱點(diǎn),而直接測量A相低壓線圈的相電阻,其偏差已增至5.10%,這足以說明A相低壓線圈內(nèi)部導(dǎo)電回路存在故障點(diǎn)。
將A相低壓線圈三螺旋122根并繞導(dǎo)線中的一半(61根)焊開一頭,測量每根導(dǎo)線的直流電阻,結(jié)果發(fā)現(xiàn)有5根測量值偏小,詳見表10,并且每兩根導(dǎo)線的并聯(lián)值都大于單根導(dǎo)線阻值(0. 22Ω),見表11。
表10 部分單導(dǎo)線直流電阻測量結(jié)果(Ω)
編號 19 20 26 27 35
阻值 0.1776 0.1157 0.1537 0.1406 0.1216
表11 故障導(dǎo)線股間并聯(lián)電阻測量結(jié)果(Ω)
并聯(lián)導(dǎo)線 19-20 19-26 19-35 26-27 26-35 27-35
阻值 0.2726 0.3192 0.2940 0.2406 0.2615 0.2497
其中,5根導(dǎo)線阻值偏小,說明這5根導(dǎo)線線間絕緣損壞后,循環(huán)電流引起故障點(diǎn)的過熱,已造成導(dǎo)線過熱燒熔,截面變小,甚至嚴(yán)重的已燒斷。線圈內(nèi)部股間存在并聯(lián)短路,從整體電阻偏大來看,線圈內(nèi)部還存在股線開斷現(xiàn)象。
檢查更換下來的A相低壓線圈發(fā)現(xiàn),下數(shù)第18匝并聯(lián)導(dǎo)線中有7根已燒損,有的截面燒熔大部分,有的導(dǎo)線抽出后即斷掉。斷股導(dǎo)線經(jīng)返廠化驗(yàn)和燒斷后的殘?jiān)治?,表明?dǎo)線本身材質(zhì)有問題,即導(dǎo)線內(nèi)含有雜質(zhì)。實(shí)際上,故障可能是由于導(dǎo)線中間端頭焊接處紙包絕緣不好或短路沖擊造成損傷引起。
6 故障原因分析
變壓器線圈在繞制、干燥、組裝等工序中,由于導(dǎo)線材質(zhì)缺陷、絕緣包扎不好、焊頭處理不當(dāng)、繞制壓裝工藝控制不嚴(yán)或套裝操作失當(dāng)?shù)仍?,常會造成變壓器線圈絕緣損壞而引發(fā)短路故障。尤其變壓器經(jīng)歷外部短路時所產(chǎn)生的機(jī)械振動力,可能會造成線圈變形或誘發(fā)線圈故障。
A相低壓線圈內(nèi)5根導(dǎo)線間的短路屬于“同位線間短路”。由于軸向漏磁通沿線圈幅向是變化的,并繞導(dǎo)線不同位置所交鏈的漏磁通大小不同,因而并聯(lián)導(dǎo)線間就存在電位差。當(dāng)同位導(dǎo)線線間發(fā)生短路時,將有循環(huán)電流流經(jīng)短路點(diǎn)引起發(fā)熱。另外,漏磁通的大小與變壓器所帶的負(fù)荷也有關(guān),變壓器負(fù)載越大,過熱越嚴(yán)重,故障氣體增加的也越多,這與主變色譜分析的結(jié)果是吻合的。線圈股間絕緣故障也證實(shí)了初步分析中所提出的“故障部位應(yīng)當(dāng)是油循環(huán)不良之處”的看法。
應(yīng)當(dāng)指出,本臺主變先天存在的缺陷在油色譜分析中雖有察覺,但因測量線圈直流電阻的偏差并不大而被忽視,致使更難診斷線圈內(nèi)部的漸變故障。經(jīng)過近3年時間的運(yùn)行后,才逐漸發(fā)展到導(dǎo)線被燒熔,最后使線圈的直流電阻有明顯的偏差。
[b]7 結(jié)束語
[/b] 由于該主變故障不是單一的,而是多重的、發(fā)展的,且潛在的主要故障點(diǎn)比較隱蔽,加上故障性質(zhì)的特殊性,因而綜合分析和判斷的難度很大。
經(jīng)過近3年的大量工作,進(jìn)行色譜跟蹤分析約500次,做了電氣及非電氣各種方法的測試、綜合診斷,在消除潛油泵轉(zhuǎn)子過熱、鐵芯極間絕緣不良,以及油箱磁屏蔽過熱故障之后,才逐漸查明A相低壓線圈股間既有短路、又有斷路的罕見故障?,F(xiàn)場進(jìn)行了更換低壓線圈,包括現(xiàn)場熱油噴淋真空干燥處理和全面的考核試驗(yàn),困擾三年之久的主變內(nèi)部潛伏性熱故障才終于根除。
實(shí)踐證明,利用氣相色譜法分析油中溶解氣體檢測充油電氣設(shè)備內(nèi)部潛伏性故障,是一種十分有效的手段。當(dāng)油中故障特征氣體分析結(jié)果表明可能存在內(nèi)部故障時,再配合電氣試驗(yàn)及其它項(xiàng)目,進(jìn)行綜合分析。
綜合分析是一門學(xué)問。應(yīng)深入了解設(shè)備(包括其輔助設(shè)備),全面掌握安裝、運(yùn)行、檢修情況,以及設(shè)計(jì)、制造等有關(guān)資料;結(jié)合電氣、化學(xué)試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行綜合判斷,即進(jìn)行全過程的系統(tǒng)分析。這樣,不僅有助于故障類型的判斷,也有助于對故障部位做出正確的估計(jì)。
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