時間:2008-12-11 10:54:53來源:ronggang
摘 要:為了克服現(xiàn)有抄片機手工操作引起的種種產(chǎn)品缺陷,采用模塊化、集成化、邏輯分析等方法,針對特殊使用要求設(shè)計了一種應(yīng)用在高性能紙基摩擦材料抄片工藝上的氣動機械手,包括機械手硬件結(jié)構(gòu)、動作流程以及氣動控制回路。采用AS-i總線整合機械手傳感器、終端位置控制器、閥島和控制器等,具有上擴展能力,可以達(dá)到設(shè)計使用要求。
0 前言
高性能碳纖維增強紙基摩擦材料,具有靜/動摩擦系數(shù)比接近1,制動平穩(wěn)、噪聲小、環(huán)保等優(yōu)點,是目前應(yīng)用在自動變速裝置上的最為理想的濕式摩擦材料。目前國外的紙基摩擦材料成形工藝十分成熟,自動化程度高,國內(nèi)目前同類成型設(shè)備主要是抄片機,且主要采用人工操作,產(chǎn)品厚度誤差比較大,嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。為了提高批量生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量和效率,在原有抄片機上加裝機械手是代替手工操作的有效途徑。
機械手是傳遞機構(gòu)中的重要部分,通過夾持機構(gòu)將物料從某一位置和方位,按一定運動軌跡傳遞到另一位置和方位。近年來,機械手在國內(nèi)外自動化領(lǐng)域中,特別是在有毒、放射、易燃易爆等惡劣環(huán)境內(nèi),得到了越來越廣泛的應(yīng)用。其中氣動機械手與其它類型的機械手相比,具有結(jié)構(gòu)簡單、造價較低、易于控制、維護方便、壽命長等優(yōu)點,因此氣動控制機械手機構(gòu)被很多場合所采用。在工業(yè)自動化領(lǐng)域里,大量采用傳感器,智能元件的拼裝式氣動機械手克服了傳統(tǒng)氣動機械手的笨重、無通用性等缺點,具有很強的實用性和通用性。同時,由于采用總線連接集成系統(tǒng),特別是帶集成PLC以及總線接口的閥島,提高了氣動控制系統(tǒng)的可靠性,簡化了安裝和維修。國外發(fā)展的帶新型智能型電磁閥的氣動定位系統(tǒng)、采用反饋控制,當(dāng)行程為300mm、速度為2m/s時,定位精度可達(dá)±0.1mm。
本文針對紙基摩擦材料抄片機自動化程度低、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定等缺陷,設(shè)計了自動抄片氣動機械手??梢耘c由閥島、AS-i總線組成的控制系統(tǒng)進行協(xié)調(diào),組成完整的機械手。
1 氣動機械手本體設(shè)計
1.1 自動抄片機總體結(jié)構(gòu)設(shè)計
自動抄片機是在手工抄片機的基礎(chǔ)上加裝氣動機械手進行自動化改裝而得到的,其總體機構(gòu)如圖1所示,與手工抄片機相比增加了機械手、吹氣罩9等,其中氣動機械手在抄片機摩擦材料成形過程中的動作
1—壓水輥
5—成形網(wǎng)
7—直線單元
9—吹氣罩
13—雙作用擺動氣缸
14—料缸
圖1 抄片機總體結(jié)構(gòu)
1—壓水輥
2—Y軸滑塊驅(qū)動器
3—Z軸滑塊驅(qū)動器
4—手指氣缸
5—成形網(wǎng)
6—抄片機主體
7—DGPL直線氣缸
8—壓縮空氣管
9—吹氣罩
10—SPCI00終端位置控制器
11—位置傳感器
12—比例方向控制閥
13—雙作用擺動氣缸
圖2 機械手動作示意圖
摩擦材料成形后由料缸支撐氣缸將料缸支起90。后(圖1),機械手搬動壓水輥1在成形網(wǎng)5上輥壓脫水;機械手將成形網(wǎng)5帶摩擦材料從托網(wǎng)架上取下,沿導(dǎo)軌7右行、上行至到工作臺上方翻轉(zhuǎn)180。;吹氣罩9下行將摩擦材料平整吹下;成形網(wǎng)5、機械手、料缸14復(fù)位。
1.2 機械手動作功能設(shè)計
為了實現(xiàn)圖2中的一系列功能,機械手動作根據(jù)手工操作的動作順序進行設(shè)計和優(yōu)化,使用的是安裝靈活的三自由度(1+1/2+1/2+1,不包含手指)模塊式3P1R(P:滑動關(guān)節(jié),R:旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié))拼裝機械手。為了安裝方便,各個部件都預(yù)留了燕尾槽等拼裝導(dǎo)軌,導(dǎo)向系統(tǒng)裝置集成了電接口和帶電纜及氣管的,使機械手運動自如,具有高剛性、高強度及精確的導(dǎo)向和定位精度。圖2中的兩臺機械手結(jié)構(gòu)對稱、功能相同。單臺機械手由5個氣缸拼裝而成:DGPL直線單元氣缸7(X軸)、小型滑塊驅(qū)動器2、3(Y、Z軸)、雙作用擺動氣缸(180。)13、手指氣缸4。
在抄片工藝中,為了保證機構(gòu)的剛度和穩(wěn)定性,采用了兩臺完全相同的機械手。工作時左右兩部機械手同步工作。為了使兩部機械手能夠同步動作,相同位置的氣缸由一閥控制,氣管的長度和走向完全對稱,位置傳感器觸發(fā)的與門(雙壓閥)控制,雙向節(jié)流閥保證速度相同。圖3為各個氣缸的動作以及邏輯觸發(fā),通過之間設(shè)定的觸發(fā)完成機械手的動作循環(huán)和功能。
圖3 各氣缸功能圖表
2 機械手控制系統(tǒng)設(shè)計
2.1 控制系統(tǒng)組成
因為機械手存在大量的接口及近20個接近傳感器,當(dāng)選用一般的控制策略連接這些氣管件、電插件及傳感器,不僅工作量大,而且容易錯接或接觸不良,導(dǎo)致機械手故障率高。為了安裝、維護方便和聯(lián)網(wǎng)控制,機械手采用了帶PLC及現(xiàn)場總線的閥島進行控制并與 AS-i總線結(jié)合的控制系統(tǒng),得到了一個完整的解決方案,如圖4。
圖4 AS-i總線獨立就地控制方案圖
閥島僅用一根電纜將PLC、傳感器與集裝式閥相連,通過串行信號傳遞的方式,以一定的數(shù)據(jù)格式完成系統(tǒng)中的信號雙向傳遞。這樣,不僅接口大大簡化,節(jié)省了配線時間,而且控制部分小巧實用。由于閥島的防護等級達(dá)到IP65、符合DIN標(biāo)準(zhǔn),甚至無需控制箱,可就近安裝在機械手附近。構(gòu)成機械手控制信號傳送樞紐的AS-i總線除了能滿足機械手簡單I/O、開/關(guān)量等基本數(shù)據(jù)的高速傳輸外,對于更高級別的字節(jié)級(設(shè)備級)和數(shù)據(jù)流級的使用要求,還支持“金字塔”模式向上擴展,典型的網(wǎng)絡(luò)為AS-i—Profibus—IndustrialEthernet。在規(guī)模較小、以開關(guān)量設(shè)備為主的應(yīng)用中,可以省去“塔尖”,使用AS_i和Profibus-DP構(gòu)成現(xiàn)場總線監(jiān)控系統(tǒng),其規(guī)??纱罂尚。渲渺`活方便。針對機械手的控制,可再作進一步的簡化,只保留主控制器(PLC/PC/IPC)、AS_i主機和從機。主機作為控制器的遠(yuǎn)程I/0,同時在小系統(tǒng)中作為獨立就地控制器,如圖4所示,帶AS-i接口的CP閥島可配備2到8個閥片,其集成的PLC,其支持AS-i、Profibus等總線。選用ASI-EVA-MEB-2E1A-Z型AS-i模塊(IP65)作為主機,將閥島接人AS-i網(wǎng)絡(luò)并作為AS-i網(wǎng)絡(luò)的起始點,用地址編寫設(shè)備AS-PRG-ADR對從站地址進行設(shè)置,這樣就構(gòu)成了機械手的控制網(wǎng)絡(luò)。
2.2 關(guān)鍵技術(shù)問題的解決
2.2.1 氣缸的兩點定位
在機械手工作過程中,小型滑塊驅(qū)動器、雙作用擺動氣缸等一般的兩點定位,通過選擇其兩個終點位置,并相應(yīng)配置兩個接近傳感器即可完成。由于機械手工作場所無強磁場,采用了帶磁耦合式傳感器,當(dāng)執(zhí)行器到達(dá)相應(yīng)位置時發(fā)出信號,經(jīng)由AS-i總線傳至控制器,觸發(fā)下一步動作。
2.2.2 氣缸的多點定位
對于機械手主要部件——DGPL無桿缸兩處精度為±1mm的中間定位控制方案,則成為主要的技術(shù)難點之一,因為無桿缸要實現(xiàn)運動速度連續(xù)可調(diào),達(dá)到最佳的速度和緩沖效果,同時大幅度降低氣缸的動作時間和沖擊。這用傳統(tǒng)的的氣動控制元件實現(xiàn)是非常困難的,但伴隨著電一氣比例/伺服控制系統(tǒng)、定位系統(tǒng)技術(shù)的成熟,氣動任意位置定位已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)并得到了越來越廣泛的應(yīng)用。
1—導(dǎo)向裝置
2—連軸器
3—位移傳感器(該處為模擬式)
4—執(zhí)行機構(gòu)(該處為直線氣缸)
5—接地線
6—SPC100終端位置控制器
7—比例方向控制閥
8—無潤滑5μm過濾單元
9—壓縮空氣源(0.5-0.7MPa)
10—停止設(shè)定點
圖5 SPCI00終端位置控制器在DGPL直線單元上的應(yīng)用
針對本文中性能要求較高的機械手設(shè)計的氣動伺服控制系統(tǒng),當(dāng)運行速度<5m/s,定位精度可達(dá)±0.1-土0.2mm,包括MPYE型伺服閥、位置傳感器、氣缸、SPC控制器,如圖5,控制器由神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)與PID控制并行組成,利用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的學(xué)習(xí)功能,在線調(diào)整增益系數(shù),抑制因參數(shù)變化等對系統(tǒng)穩(wěn)定性造成的影響,最終由控制器向伺服閥發(fā)出控制信號,實現(xiàn)對氣缸的運動控制。其回路始終處于閉環(huán)控制,不斷檢測被控變量,而且信號不斷地被傳送到控制器,盡力達(dá)到零位偏差;被控變量的連續(xù)不斷地和設(shè)定值作比較,控制器盡量使偏差為零。
控制操作由控制器和被控制系統(tǒng)的交互作用完成,必須在對控制器進行設(shè)置時,將機械手DGPL氣缸的目標(biāo)位置值、行程、缸徑、工作壓力、負(fù)載等參數(shù)輸入控制器中,所以事先知道機械手操作的大致參數(shù)是很重要的。工作時,SPC數(shù)字閉環(huán)控制器執(zhí)行一個算術(shù)程序,該程序中以輸入的參數(shù)作為特征變量,主要目的是對閥產(chǎn)生合適變量。在一次執(zhí)行中,系統(tǒng)參數(shù)在定義伺服氣缸任務(wù)時一旦輸入并為控制器所認(rèn)知,這些參數(shù)就不再為控制器的算術(shù)程序所改,并用于控制器計算臨時參數(shù)。換言之,當(dāng)機械手的負(fù)載等參數(shù)改變時需要對控制器參數(shù)重新調(diào)整,這在設(shè)計的模擬過程中得到了驗證。
3 結(jié)論
(1)采用AS』總線結(jié)合閥島的方式構(gòu)建了模塊化、簡便、開放的氣動機械手控制系統(tǒng),初步驗證了機械手本體和控制系統(tǒng)的可行性
(2)采用帶電—氣比例位置控制閥的終端位置控制器SPCI00,可以解決機械手定位困難的問題。
(3)所設(shè)計的機械手與傳統(tǒng)抄片機相結(jié)合可以提高工作效率和摩擦材料產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性。
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