摘要:綏中發(fā)電有限責(zé)任公司一期工程輸煤系統(tǒng)安裝兩臺俄制узр-1200/1500型斗輪堆取料機(jī),近年來,根據(jù)運(yùn)行情況,對這兩臺斗輪堆取料機(jī)的程控系統(tǒng)進(jìn)行了改造,同時對主要電動機(jī)起動方式進(jìn)行了優(yōu)化。本文重點(diǎn)對改造的背景、改造方案、改造后系統(tǒng)構(gòu)成和實現(xiàn)功能進(jìn)行了重點(diǎn)介紹,同時對改造過程中出現(xiàn)的問題進(jìn)行了分析和總結(jié),并提出了解決方案。
關(guān)鍵詞:斗輪堆取料機(jī),PLC,軟起動,變頻器,無線通訊
1 引言
綏中發(fā)電有限責(zé)任公司儲煤場為條形煤場,采用斗輪堆取料機(jī)進(jìn)行堆煤(鐵路或港口來煤)和取煤作業(yè)。一期工程安裝二臺俄制узр-1200/1500型斗輪堆取料機(jī),即:堆料出力1200噸/小時,取料出力1500噸/小時。
斗輪堆取料機(jī)的動力電源供應(yīng)是通過電纜卷筒引導(dǎo)6KV電纜到大車尾車平臺上,分別通過動力變壓器(6KV/0.4KV)向各部分的電動機(jī)供電,通過控制變壓器(6KV/0.23KV)向控制系統(tǒng)及照明系統(tǒng)供電;使用多芯柔性電纜通過控制電纜卷筒,實現(xiàn)斗輪堆取料機(jī)與煤場輸送皮帶實現(xiàn)堆料聯(lián)鎖,并向集中控制室發(fā)送堆、取料工況信號。
斗輪機(jī)的電控系統(tǒng)主要是由懸臂皮帶減速機(jī)驅(qū)動電機(jī)(鼠籠式異步電動機(jī),75KW)的控制、輪斗的減速機(jī)驅(qū)動電機(jī)(鼠籠式異步電動機(jī),75KW)的控制、懸臂俯仰油泵電機(jī)(鼠籠式異步電動機(jī),15KW)及液壓站電磁閥的控制、回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)減速機(jī)驅(qū)動電機(jī)(鼠籠式異步電動機(jī),2×11KW)及制動器的控制、行走機(jī)構(gòu)驅(qū)動電機(jī)(鼠籠式異步電動機(jī),4×11KW)及制動器的控制、動力電纜卷筒驅(qū)動電機(jī)(繞線式異步電動機(jī), 11KW)及制動器的控制及控制電纜卷筒驅(qū)動電機(jī)(繞線式異步電動機(jī), 11KW)及制動器的控制等六方面組成。
原電控系統(tǒng)在運(yùn)行一段時間后出現(xiàn)了很多問題:
(1)因為斗輪機(jī)工藝的需要,其電控系統(tǒng)是由6面控制柜,270多個繼電器組成,故障點(diǎn)多,處理缺陷耗時較長,維護(hù)工作量極大。
(2)在控制室與配電室之間直接聯(lián)系電纜數(shù)量大,因為斗輪機(jī)懸臂需要經(jīng)常俯仰和回轉(zhuǎn),這些電纜在斗輪機(jī)中間旋轉(zhuǎn)部分的電纜室內(nèi)要經(jīng)常做往復(fù)運(yùn)動,電纜損壞周期短,更換數(shù)量較大。
(3)懸臂皮帶及輪斗電動機(jī)的起動裝置元器件老化,抗干擾能力差,一些對電動機(jī)的基本保護(hù)不能正常工作,且調(diào)整不方便,造成電動機(jī)起動時電流比較大,對機(jī)械設(shè)備造成沖擊,尤其是對直接鏟煤的輪斗沖擊最為明顯。
(4)動力電纜及控制電纜卷筒在卷取電纜的時候,采用繞線式電動機(jī)轉(zhuǎn)子串電阻的方法來調(diào)整轉(zhuǎn)速,在放電纜的時候采用電纜時,將繞線式電動機(jī)的轉(zhuǎn)子回路開路,讓電纜直接拽著卷筒運(yùn)轉(zhuǎn),這個拉力對電纜損害很大;同時電纜卷筒轉(zhuǎn)動與行走經(jīng)常不同步,也易造成電纜被拉斷,發(fā)生接地、短路事故,影響了動力電源的供應(yīng),影響斗輪堆取料機(jī)與煤場皮帶的聯(lián)鎖。在機(jī)組正式商業(yè)運(yùn)行的3年中,分別對動力電纜進(jìn)行3次更換,控制電纜2次更換,最后在走車的時候,安排一名運(yùn)行人員專職看護(hù)電纜,這樣做不僅危及運(yùn)行人員的人身安全,而且增加了人工成本;造成了直接經(jīng)濟(jì)損失。
綏電公司一期工程裝機(jī)容量為1600MW,滿負(fù)荷運(yùn)行日燃煤約1.5萬噸,煤場最低存煤警戒線為13萬噸;因為斗輪堆取料機(jī)故障頻發(fā),導(dǎo)致輸煤系統(tǒng)重要設(shè)備失去備用時間較長,維護(hù)費(fèi)用偏高,其電控系統(tǒng)的現(xiàn)狀已經(jīng)不能滿足日常生產(chǎn)的需要。因此,為了滿足綏電機(jī)組大負(fù)荷運(yùn)行,提高經(jīng)濟(jì)效益,必須對綏電的斗輪機(jī)電控系統(tǒng)及主要電動機(jī)的起動方式進(jìn)行現(xiàn)代化改造。
2 改造方案的確定
由于控制對象的復(fù)雜性,使用環(huán)境的特殊性和運(yùn)行的長期連續(xù)性,本著最高性能價格比的原則,經(jīng)過考察論證,我們選用了具有現(xiàn)場分布式I/O結(jié)構(gòu)的SIEMENS公司S7-300可編程序邏輯控制器(PLC)作為斗輪機(jī)電控系統(tǒng)的核心設(shè)備;保留原回轉(zhuǎn)及行走機(jī)構(gòu)的日本HITACHI J300變頻器,對行走控制方式進(jìn)行優(yōu)化;將懸臂皮帶及輪斗電動機(jī)改造為使用美國AB公司150-A180NBDB-8L4型軟起動器軟起動的方式,并增加旁路系統(tǒng),提高可靠性;將控制電纜卷筒取消,更改為點(diǎn)對點(diǎn)無線數(shù)字通信系統(tǒng);為了降低機(jī)械成本費(fèi)用,保留原來的動力卷筒機(jī)械結(jié)構(gòu),而是采用通用變頻器的力矩控制方式,保證動力電纜卷筒平穩(wěn)、可靠的運(yùn)行。
3 控制系統(tǒng)的組成
(1)PLC控制系統(tǒng)的硬件配置
從工藝要求、I/O點(diǎn)數(shù)、掃描速度、自診斷功能等方面考慮,選用了SIEMENS公司的S7-300PLC,CPU選型為315-2DP。在配電室設(shè)計了一個主控制站,主要是采集車下設(shè)備的輸入信號(如繼電器輔助觸點(diǎn)、傳感器)和發(fā)出指令控制配電室內(nèi)執(zhí)行元件(中間繼電器、指示燈);在控制室設(shè)計了遠(yuǎn)程機(jī)柜,內(nèi)有PLC系統(tǒng)的2個遠(yuǎn)程I/O子站,主要是采集車上的設(shè)備輸入信號(如按鈕、傳感器)和發(fā)出指令等等。在主站與從站之間采用一根屏蔽雙絞線,利用PROFIBUS總線結(jié)構(gòu)進(jìn)行通信(見圖一),這樣一來,除了一些必要的接線,車上和車下的聯(lián)系使用的電纜數(shù)目不到原來的2/3,大大減少了維護(hù)工作量,提高了設(shè)備的可靠性。
S7300-PLC的程序編制使用SIEMENS公司提供的STEP 7組態(tài)軟件進(jìn)行,采用LD梯形圖編程,便于電氣維護(hù)人員理解和學(xué)習(xí)。并且在CPU上預(yù)留了編程器通訊接口,通過編程電纜,連接好編程器,可以快速對故障進(jìn)行診斷,大大加快缺陷處理速度,同時在工藝發(fā)生變化的時候,可以很快的進(jìn)行程序更改,而不必花大力氣進(jìn)行電氣控制回路的改造。
(2)無線數(shù)字電臺
無線數(shù)字電臺是用于需要實時處理應(yīng)用的數(shù)據(jù)的遙測無線設(shè)備,它使用為微處理機(jī)控制和數(shù)字信號(DSP)處理技術(shù),即使在很惡劣的條件下也能提供可靠的服務(wù)。針對輸煤系統(tǒng)的環(huán)境狀況及輸煤運(yùn)行人員大量使用對講機(jī)的實際情況,我們選用了使用可靠,免維護(hù)的美國MDS數(shù)字電臺。每一臺斗輪機(jī)都需要一套點(diǎn)對點(diǎn)無線通訊系統(tǒng),每套系統(tǒng)由2個電臺組成,一臺連接到安裝在斗輪機(jī)配電室的PLC,作為無線通訊從站,另一臺連到遠(yuǎn)程站PLC,作為無線通訊的主站(見圖二),該從站并且與輸煤程控系統(tǒng)的子站PLC進(jìn)行數(shù)據(jù)交換,完成斗輪機(jī)與煤場皮帶堆料聯(lián)鎖及斗輪機(jī)在集控室的操作員站畫面上的工作狀態(tài)顯示。
MDS數(shù)字電臺質(zhì)量可靠,保證了聯(lián)鎖信號的穩(wěn)定性,加強(qiáng)了集控室對煤場的監(jiān)視;同時,取消的電動機(jī)及制動器還可以再利用作為動力電纜卷筒的驅(qū)動部分的專用備品。
無線數(shù)字通訊系統(tǒng)的使用,保證了聯(lián)鎖信號的穩(wěn)定性,減輕了運(yùn)行人員和檢修人員的勞動強(qiáng)度,節(jié)省了大量控制電纜的更換費(fèi)用,經(jīng)濟(jì)效益十分明顯。
4 電動機(jī)起動方式的優(yōu)化
(1)懸臂皮帶及輪斗電動機(jī)的軟啟動起動
懸臂皮帶及輪斗的電動機(jī),安裝在斗輪機(jī)的金屬架構(gòu)上,在懸皮和輪斗電動機(jī)啟動時,則會出現(xiàn)很大啟動電流,并由此產(chǎn)生強(qiáng)烈的機(jī)械沖擊。而利用軟起動裝置,起動時間,起動電壓等參數(shù)可調(diào),可以使其輸出電壓按一定規(guī)律上升,使被控電動機(jī)的電壓逐漸平滑的升到全電壓,起動電流上升平滑上升至設(shè)定值,從而滿足起動轉(zhuǎn)矩的要求,保證起成功。
根據(jù)懸臂皮帶和輪斗的負(fù)載的性質(zhì):靜止負(fù)載比較大,一旦起動后,電動機(jī)的阻力矩反會減少;針對這中負(fù)載性質(zhì),在實際起動中,加了一個短時的高電壓(UK,其值和時間是可以設(shè)定的),通常將這種軟起動方式稱為的電壓突跳起動方式,(見圖三)。
采用軟啟動器,起動特性曲線好,使電動機(jī)和其附屬機(jī)構(gòu)無沖擊,平穩(wěn)加速,使供電線路和整個傳動系統(tǒng)承受最小的可能沖擊。為了提高設(shè)備的可靠性,對于這兩臺設(shè)備的軟啟動裝置又加裝了由交流接觸器構(gòu)成的旁路系統(tǒng),在電機(jī)正常啟動后,切除軟啟動裝置的運(yùn)行,由旁路接觸器繼續(xù)保持電機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn);旁路裝置還可以在軟啟動裝置需要維修的時候,在一定時間內(nèi),用來直接啟動這兩臺設(shè)備,提高了設(shè)備的可靠性。
(2)行走及回轉(zhuǎn)的變頻控制優(yōu)化
行走及回轉(zhuǎn)變頻器原來設(shè)計為可以在0-50Hz范圍內(nèi)調(diào)整速度。通過實際觀察,發(fā)現(xiàn)行走頻繁調(diào)整速度在我公司輸煤運(yùn)行方式中實際意義不大,并且頻繁大范圍的調(diào)整行走速度,使電纜卷筒和行走之間的同步情況變的不可預(yù)知,容易拉斷電纜;如果將行走電機(jī)制動器調(diào)整過緊,在行走停止瞬間又會引起整個機(jī)體的震動;因此,根據(jù)運(yùn)行狀況和實際需要將變頻器的調(diào)速范圍變窄,為20-30Hz。同樣的原因,為了防止回轉(zhuǎn)速度過快造成懸臂撞擊機(jī)械止擋器,為了防止取料時造成輪斗與煤堆過度撞擊而使輪斗電機(jī)過載,根據(jù)實際運(yùn)行狀況需要,將回轉(zhuǎn)速度限制在0-20Hz范圍內(nèi)平滑調(diào)整。電動機(jī)的實際轉(zhuǎn)速被大幅降低后,電動機(jī)的同軸冷卻風(fēng)扇散熱能力不如以前,但該設(shè)備安裝在室外,自然通風(fēng)條件比較好,在加上不需要連續(xù)長時間運(yùn)行,電動機(jī)的溫升一直符合規(guī)定,所以在低速條件仍然可以使用原來的電動機(jī),無需更換成專用的變頻電機(jī),節(jié)省了部分造價。
(3)動力電纜卷筒電動機(jī)的變頻器力矩控制
動力電纜卷筒電機(jī)為繞線式電動機(jī),在本次改造中,為了節(jié)約資金,將電動機(jī)的轉(zhuǎn)子部分短路,使其相當(dāng)于鼠籠式電動機(jī),使用LG IV5變頻器加矢量編碼器閉環(huán)控制,保證動力電纜卷筒在調(diào)速的過程中,保持恒定的力矩,提高電機(jī)的傳動的質(zhì)量;所謂矢量控制就是磁場與力矩互不干涉,按指令進(jìn)行力矩控制方式;使用編碼器,能夠分別獨(dú)立的控制磁場電流和力矩電流,因而實現(xiàn)了在極低轉(zhuǎn)速時的平滑運(yùn)動和高力矩高精度的速度、力矩控制。同時為了保護(hù)6KV動力電纜,在卷筒電動機(jī)的聯(lián)軸器處,加裝了電機(jī)軸轉(zhuǎn)動檢測傳感器,如果在大車行走3秒后,還未檢測到電纜卷筒驅(qū)動電機(jī)軸轉(zhuǎn)動的信號,將停止大車的行走,并在控制室發(fā)出預(yù)告信號;在加上電纜配重處的電纜拉緊保護(hù),全面構(gòu)成了動力電纜的保護(hù)系統(tǒng),以保證動力電纜的正常卷取。
5 改造小結(jié)
(1)#2斗輪機(jī)先于#1斗輪機(jī)的改造,控制電纜改造成無線通訊后,使用正常,但就在#1斗輪機(jī)無線通訊系統(tǒng)改造完并投入試運(yùn)行的時候,出現(xiàn)了#2斗輪機(jī)通訊不正常,聯(lián)鎖信號不穩(wěn)定現(xiàn)象;通過分析和專業(yè)軟件診斷,原來是兩臺斗輪機(jī)的電臺的通訊參數(shù)設(shè)定一致而造成通訊互相干擾,重新設(shè)置#1斗輪機(jī)的通訊參數(shù)后,問題得到解決。
(2)動力電纜卷筒變頻改造時,為了節(jié)約費(fèi)用,使用的是原來的舊的電動機(jī),需要在電機(jī)轉(zhuǎn)子軸末端加裝支架并安裝一個編碼器;現(xiàn)場施工的方法是使用手槍電鉆在轉(zhuǎn)子軸末端開盲孔,這樣一來,因加工工藝造成編碼器與電機(jī)軸之間的連接同軸度高于標(biāo)準(zhǔn)值,使編碼器發(fā)出的脈沖信號不正常,造成動力電纜卷筒變頻器丟轉(zhuǎn)停運(yùn),并出現(xiàn)“編碼器故障”提示信息;解決的辦法是更換了高質(zhì)量的編碼器專用的聯(lián)軸器,盡量改善了同軸度,這種因施工工藝造成的問題在今后類似 的改造中應(yīng)多加注意。
(3)不足之處:從長遠(yuǎn)看來,應(yīng)該在控制室遠(yuǎn)程機(jī)柜柜門上加裝可觸屏監(jiān)控系統(tǒng)。主要用來做一些故障診斷,指導(dǎo)運(yùn)行人員在異常情況下的運(yùn)行操作;同時對斗輪堆取料機(jī)設(shè)備進(jìn)行壽命管理,記錄主要電動機(jī)的累積運(yùn)轉(zhuǎn)時間,主要接觸器動作次數(shù)等,甚至對主要電動機(jī)的歷史電流進(jìn)行追憶,這些工藝在程序上很容易實現(xiàn),有了這些設(shè)計,可加強(qiáng)對主要設(shè)備的故障診斷,提高缺陷處理速度,更對輸煤系統(tǒng)重要設(shè)備實現(xiàn)點(diǎn)檢定修有十分重要的指導(dǎo)意義。
6 結(jié)束語
綏電公司的兩臺斗輪堆取料機(jī)電控系統(tǒng)自改造投運(yùn)以來,性能比較穩(wěn)定,能夠滿足輸煤系統(tǒng)的接、卸煤任務(wù),能夠適應(yīng)綏電雙機(jī)大負(fù)荷運(yùn)行的燃煤要求,保證了正常的生產(chǎn),為運(yùn)行人員操作提供了方便,減輕了檢修維護(hù)人員的工作量,是現(xiàn)代控制技術(shù)的在電廠輸煤系統(tǒng)的一次有效應(yīng)用。
參考文獻(xiàn):
1、《變頻器的應(yīng)用與維護(hù)》 馮垛生 華南理工大學(xué)出版社
2、S7-300 PLC用戶手冊 西門子公司
3、AB 軟起動器用戶手冊 AB公司