摘要:本文簡要介紹了東輕公司原水泵站系統(tǒng)控制方式存在的問題,經采用變頻技術改造后,取得了明顯的經濟效益。
關鍵詞:變頻器;PLC;軟啟動;交流調速;水泵;節(jié)能
1 引言
恒壓供水采用變頻技術是當前工業(yè)控制技術發(fā)展的潮流和趨勢。它可較大幅度的降低生產性電耗,提高生產機械的控制性能和設備使用壽命。因此提高勞動生產率和運行質量,對整個過程實施有效的自動控制,可以節(jié)省水資源和電能。
東輕公司動力分廠有3個新水源泵站,它們承擔著全公司生產、生活用水的供應。是國家“一、五”期間建設的項目。其原電氣控制系統(tǒng)是50年代的產品。電器元件陳舊老化、磨損嚴重且耗能高。老式電器備件國家禁止生產,僅能靠工人維修勉強運行。
拖動系統(tǒng)是由7臺30-75kW鼠籠式異步電機拖動。這些電機全部采用直接啟動方式。啟動電流是額定電流的5~7倍左右,因此,對電網沖擊很大,并且啟動轉矩高,對機械沖擊大,經常造成水泵葉輪折斷,增加許多的維護量。供水系統(tǒng)的故障直接影把“節(jié)能降耗”放在首要位置。因此我公司將降低電機的能耗作為降低產品成本的主要發(fā)展方向,所以我們首先對一水源和三水源電氣控制系統(tǒng)進行技術改造,通過采用變頻調速新技術,取得了顯著的節(jié)能效果和經濟效益。
[b]2 水泵變頻調速的改造方案
2.1 改造前運行狀況[/b]
原水泵站系統(tǒng)控制方式為:在調節(jié)流量、壓力等參數(shù)時,工人通過手動調節(jié)出口閥門,使電機在額定轉速工頻運轉情況下實現(xiàn),造成能量極大損失;手動對設備開、停及增減負荷復雜,自動化程度低,而且人工控制的局限性,對生產需求不能及時的調整,滿足不了生產的要求;而當時設計是以最大負荷情況下選型的,同時還要留一定的余量,而實際用水量波動大,即管網壓力在0.2~0.42MPa范圍內分時段波動,出現(xiàn)“大馬拉小車”的情況很多,造成設備和能源的浪費,增加了運行成本。
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變頻技術在水泵站的應用[/align][/b]