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經(jīng)濟型數(shù)控系統(tǒng)在玻璃鉆孔加工中的應(yīng)用

時間:2006-11-15 15:20:00來源:shenyan

導(dǎo)語:?對普通的玻璃鉆孔機床進行經(jīng)濟型數(shù)控改造。改造后的設(shè)備可實現(xiàn)數(shù)控定位加工。
對普通的玻璃鉆孔機床進行經(jīng)濟型數(shù)控改造。改造后的設(shè)備可實現(xiàn)數(shù)控定位加工,提高了定位精度和工作效率,消除了人工定位的誤差,減輕了工人的勞動強度。 1 引言 玻璃鉆孔機床是從玻璃兩面鉆孔,以避免單面鉆透時玻璃產(chǎn)生爆邊,對孔的定位要求很高。國內(nèi)現(xiàn)有設(shè)備大多數(shù)是普通的玻璃鉆孔機床。這類設(shè)備的自動化程度低,在加工中對每個孔的定位,主要依靠人工操作定位比較困難,精度很難保證。 根據(jù)我國機床擁有量大,生產(chǎn)規(guī)模小,自動化程度低的具體國情,在新老設(shè)備更替之際,對普通設(shè)備進行數(shù)控改造,具有特別重要的意義。這不但可以節(jié)省資金,而且可達到預(yù)期效果,消除了人工定位的誤差,減輕了工人的勞動強度,提高了勞動效率。 2 改造后的系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 運用機電一體化技術(shù),將計算機與原機械設(shè)備有機結(jié)合,對普通的玻璃鉆孔機床進行改造,將工作臺設(shè)計成X-Y二坐標聯(lián)動的滾珠絲桿導(dǎo)軌滑臺結(jié)構(gòu),用數(shù)控裝置和伺服系統(tǒng)驅(qū)動,對加工孔定位進行半閉環(huán)控制。驅(qū)動元件采用步進電機,檢測裝置采用光電編碼器,二者分別與滾珠絲桿相連。改造后的經(jīng)濟型數(shù)控鉆床組成如圖1所示。 [align=center] 圖1 經(jīng)濟型數(shù)控鉆孔機床的組成[/align] 下面介紹其主要組成部分及功能。 2.1 數(shù)控裝置 是機床實現(xiàn)自動加工的控制核心,主要由輸入電路,運算控制器和輸出裝置等構(gòu)成??刹捎媒?jīng)濟型數(shù)控系統(tǒng)JWK15T/JBK-30M,該數(shù)控系統(tǒng)由高性能,高可靠性的MCS-51系列單片機和步進電機伺服驅(qū)動組成,采用ISO國際標準數(shù)控代碼編程,并配有完備的S、T、M功能。該系統(tǒng)采用模塊化設(shè)計,內(nèi)部設(shè)有計算機,電源,接口,驅(qū)動等4種模塊,更換維修方便快速。 2.2 伺服系統(tǒng) 是數(shù)控系統(tǒng)的執(zhí)行部分。由驅(qū)動裝置和步進電機組成,數(shù)控裝置發(fā)出的進給脈沖信號經(jīng)驅(qū)動裝置功率放大后,帶動步進電機運轉(zhuǎn),進而通過滾珠絲桿帶動導(dǎo)軌滑臺移動,實現(xiàn)數(shù)控定位。 2.3 玻璃鉆床本體 是經(jīng)濟型數(shù)控玻璃鉆床的主體,在普通玻璃鉆床的基礎(chǔ)上,增設(shè)二坐標定位滾珠絲桿導(dǎo)軌滑臺,以實現(xiàn)玻璃鉆孔的二坐標聯(lián)動定位加工。玻璃鉆孔機床的鉆頭采用圓筒形空心金剛石材料,加工時從玻璃兩面鉆孔,它實際上是一種兩面磨削的特殊加工方式。數(shù)控系統(tǒng)設(shè)有刀具補償功能。當鉆頭長度有偏差時,可用刀具補償自動修正。用模態(tài)G指令(G43長度正向補償,G44長度負向補償)。 2.4 檢測裝置 采用光電編碼器,用它作為滾珠絲桿位置信號的反饋元件。它與鉆床滾珠絲桿同步轉(zhuǎn)動,并發(fā)出絲桿轉(zhuǎn)角位置變化信號,反饋給數(shù)控裝置,此信號間接反應(yīng)了工作臺的位移。數(shù)控裝置對反饋信號進行處理,與輸入信號進行比較,重新調(diào)整輸入脈沖,從而使定位更加準確。 [align=center] 圖2 玻璃鉆孔數(shù)控加工的工藝流程[/align] 3 加工工藝流程 圖2所示為數(shù)控玻璃鉆孔加工的工藝流程。 玻璃鉆孔機床最大特點是其鉆頭采用圓筒形空心金剛石材料,單面鉆透時玻璃會產(chǎn)生爆邊,所以它要求在玻璃兩面先后加工,加工工藝流程如下: (1)上料; (2)啟動數(shù)控系統(tǒng),定加工孔基準位; (3)對第i個孔(i=1…n)進行X向(橫向),Y向(縱向)定位; (4)氣動壓緊; (5)下鉆頭主軸啟動向上1/2進給鉆孔; (6)下鉆頭返回,主軸停; (7)下鉆頭主軸啟動向下1/2進給鉆孔; (8)下鉆頭返回,主軸停; (9)數(shù)控系統(tǒng)判斷,是否全部加工完畢j=n若未加工完(N),則跳轉(zhuǎn)至第3步繼續(xù)執(zhí)行,若加工完(Y),則加工結(jié)束。 4 結(jié)束語 通過改造,在普通玻璃鉆孔機床上加上簡易數(shù)控系統(tǒng),消除了人工定位產(chǎn)生的加工誤差。比人工定位可提高工效15倍左右,減輕了工人的勞動強度,從而實現(xiàn)了玻璃鉆孔加工的高精度自動化控制。

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