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基于西門(mén)子PLC的復(fù)合機(jī)剝離座改進(jìn)

時(shí)間:2018-03-21 10:23:19來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載

導(dǎo)語(yǔ):? 鑒于本系統(tǒng)對(duì)通信的速率要求不高,同時(shí)通信數(shù)據(jù)量也不大,我們采用簡(jiǎn)單經(jīng)濟(jì)的mpi通信,實(shí)現(xiàn)剝離座plc與原系統(tǒng)plc之間,剝離座plc與原系統(tǒng)觸摸屏之間的通信,其網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)如圖4所示。帶動(dòng)卷膜輥的電機(jī),我們選擇西門(mén)子公司的基本異步電機(jī);變頻器選擇西門(mén)子通用的micromaster440變頻器。

1引言

貼紙鋁箔是香煙包裝行業(yè)的主要包裝材料,由鋁箔和紙料貼合而成。用于香煙盒的鋁箔要分布均勻并且貼涂輕薄,但由于鋁箔的柔韌性不強(qiáng),易折斷,所以不能直接把鋁箔裝在鋁料輥上,只能先把鋁箔粘貼在不易扯斷的塑料膜上,然后再與原料座上的紙張貼合。這樣一來(lái),卷取座上卷取的成品就是紙、鋁箔和塑料膜三者的合成。但是用于香煙盒中的鋁紙卻不能含有塑料膜,因?yàn)樗芰夏な怯镁勐纫蚁?、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯以及其他?shù)脂制成的,它不易腐爛,難以分解,并且對(duì)人體有害。所以,必須要在復(fù)合機(jī)后面再接上一個(gè)獨(dú)立的塑料膜剝離機(jī),從而使原料紙和鋁箔粘合在一起。工人要先把卷取座上的產(chǎn)品取下來(lái),再運(yùn)送到獨(dú)立的剝離機(jī)上。這樣一來(lái),就會(huì)影響產(chǎn)品的生產(chǎn)效率,占用生產(chǎn)車(chē)間的空間,增加企業(yè)的投入成本。

2系統(tǒng)方案及策略

2.1系統(tǒng)方案

針對(duì)上述問(wèn)題,我們提出這樣一種解決方法:將剝離機(jī)直接添加在復(fù)合機(jī)后面,使從烘箱里出來(lái)的次成品經(jīng)過(guò)剝離機(jī),在此階段剝離,從而使塑料膜平整地卷取在剝離座上,便于下次使用;紙料和鋁箔的貼合物直接卷取在卷取座;并且使剝離機(jī)的控制系統(tǒng)與復(fù)合機(jī)的控制系統(tǒng)相集成,使其成為一個(gè)整體,從而節(jié)約成本、提高產(chǎn)品的生產(chǎn)效率。因此,改進(jìn)后的復(fù)合機(jī)工作結(jié)構(gòu)圖如圖1所示。

圖1改進(jìn)的復(fù)合機(jī)工作結(jié)構(gòu)圖

2.2控制策略

復(fù)合機(jī)的放、收卷是一個(gè)典型的大時(shí)變非線(xiàn)性系統(tǒng),而且中間經(jīng)過(guò)的生產(chǎn)環(huán)節(jié)較多,各機(jī)組間的張力又相互耦合,因此,若不對(duì)生產(chǎn)線(xiàn)的張力進(jìn)行嚴(yán)格控制,會(huì)導(dǎo)致走料的不穩(wěn)、跳動(dòng)甚至斷料,貼合時(shí)的皺褶、拉伸變形,印刷時(shí)的不準(zhǔn)或重影,卷取時(shí)的不平整,影響后續(xù)使用等現(xiàn)象的發(fā)生從而直接影響到煙箔產(chǎn)品的質(zhì)量。因此,如何使生產(chǎn)線(xiàn)實(shí)現(xiàn)恒張力控制一直是設(shè)計(jì)人員所關(guān)注的重要課題。

從烘箱出來(lái)的次成品經(jīng)過(guò)剝離機(jī)后,要將塑料薄膜均勻地卷取在剝離座的剝離輥上,而紙和鋁箔要均勻地卷取在成品卷取座上,這就要求塑料膜和成品二者的速度保持一致,并且兩者的張力要求恒定。因此,我們需要采用精度較高的變頻器和編碼器構(gòu)成一個(gè)閉環(huán)控制,從而保證卷膜速度與成品卷取速度一致;還需要采用一個(gè)精度較高、抗干擾較強(qiáng)的張力傳感器構(gòu)成一個(gè)閉環(huán)控制,從而保證剝離輥卷膜張力恒定,工作原理如圖2所示。

2.3張力模型分析

卷膜輥卷繞系統(tǒng)簡(jiǎn)圖如圖3所示,設(shè)塑料膜張力為f,卷膜輥直徑為d0,前一單元m1m2運(yùn)行中塑料膜線(xiàn)速度為v1,后一單元n1n2運(yùn)行的線(xiàn)速度變?yōu)関2。如果v2>v1,則塑料膜被拉伸,張力f變大;如果v2

式中:ε為塑料膜的彈性模量;σ為塑料膜的截面積;l為傳動(dòng)點(diǎn)之間的距離;t1為工作起始時(shí)間,t2為工作當(dāng)前時(shí)間[2]。

由上式可見(jiàn),塑料膜在作為張力調(diào)節(jié)對(duì)象時(shí),是一個(gè)積分環(huán)節(jié)??刂茝埩?shí)際就是在控制線(xiàn)速度差v2-v1,所以,從某種意義上來(lái)說(shuō),張力控制系統(tǒng)實(shí)際上就是一種線(xiàn)速度跟蹤系統(tǒng)。在啟動(dòng)過(guò)程中,假定v1恒定,應(yīng)該總是控制在v2>v1,以使塑料膜內(nèi)產(chǎn)生一定的張力,當(dāng)張力達(dá)到合適值時(shí),應(yīng)該及時(shí)調(diào)節(jié)異步電機(jī)使v2穩(wěn)定,這樣,塑料膜就在此張力下穩(wěn)定運(yùn)行了[3]。

為了使塑料膜卷取的均勻平整,我們要求塑料膜的卷取線(xiàn)速度和系統(tǒng)的工作速度保持一致,設(shè)系統(tǒng)的工作速度為v,所以變頻器接收的控制電壓的一部分u1可由以下公式得到:

u1=kv×v

其中,kv為比例系數(shù)。

在收卷過(guò)程中假定v2恒定,則線(xiàn)速度v2=π×d2×n2,v2將隨卷徑d2的增大成正比例增大,張力f也成正比例增大,這樣很容易引起卷繞過(guò)程中塑料膜的過(guò)度拉伸而導(dǎo)致變形甚至斷裂。所示,在工作過(guò)程中,為了使張力保持恒定,則要求卷膜線(xiàn)速度并不完全與系統(tǒng)工作速度一致,變頻器接收的控制電壓的另一部分u2可由以下公式得到:

u2=kx×upid

其中,kx為pid輸出限副比例,upid為pid輸出電壓值[4]。

卷徑公式d2如下:

d2=n×d×2+d0

其中,n為計(jì)數(shù)器計(jì)數(shù)個(gè)數(shù),d為塑料膜厚度,d0為初始卷徑。

即可得到變頻器接受的控制電壓為:

u=u1+u2=kv×v+kx×upid

3系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)

3.1系統(tǒng)硬件配置

由于原復(fù)合機(jī)的控制器采用siemens公司的s7-300plccpu313c完成較復(fù)雜的控制,tp27觸摸屏作為人機(jī)界面,方便地實(shí)時(shí)觀測(cè)系統(tǒng)的運(yùn)行情況,設(shè)置各種參數(shù)。所以,對(duì)于后續(xù)的剝離機(jī)我們也選擇相同型號(hào)的控制器,從而簡(jiǎn)化通信程序,提高程序的可靠性。由于s7-300plccpu313c自帶有24di、16do、5ai和2ao,而剝離座的控制i/o比較少,故不需要添加額外的輸入輸出模塊,此外,還包括控制器電源模塊ps307。鑒于本系統(tǒng)對(duì)通信的速率要求不高,同時(shí)通信數(shù)據(jù)量也不大,我們采用簡(jiǎn)單經(jīng)濟(jì)的mpi通信,實(shí)現(xiàn)剝離座plc與原系統(tǒng)plc之間,剝離座plc與原系統(tǒng)觸摸屏之間的通信[5],其網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)如圖4所示。帶動(dòng)卷膜輥的電機(jī),我們選擇西門(mén)子公司的基本異步電機(jī);變頻器選擇西門(mén)子通用的micromaster440變頻器。

3.2軟件設(shè)計(jì)

系統(tǒng)的編程采用siemens公司的step7v5.3實(shí)現(xiàn),編程語(yǔ)言用到了梯形圖(lad)和語(yǔ)句表(stl)兩種,分別完成邏輯控制和數(shù)值處理功能;觸摸屏采用siemens公司的protoolv6.0進(jìn)行組態(tài)。剝離座控制系統(tǒng)流程圖如圖5所示。

圖2剝離座工作原理圖

圖3卷膜輥卷繞系統(tǒng)簡(jiǎn)圖

圖4系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖

圖5程序流程圖

該系統(tǒng)主要的軟件模塊有:pid算法、張力微調(diào)功能、自動(dòng)控制功能、通信功能、電機(jī)運(yùn)行功能、張力濾波功能、角速度電壓功能等。其中,把pid算法和張力濾波功能都放在了ob35中斷功能塊中,這樣可以實(shí)時(shí)獲得pid輸出電壓值和實(shí)際張力值;對(duì)于通信功能,我們使用step7v5.3中自帶的系統(tǒng)功能sfc67和sfc68,這樣可以使通信功能更加方便,編程更加簡(jiǎn)潔;在求卷膜輥的角速度電壓時(shí),要用到塑料膜的實(shí)時(shí)卷徑,于是我們使用了step7v5.3中自帶的高數(shù)計(jì)數(shù)模塊sfb47,對(duì)當(dāng)前的卷膜次數(shù)進(jìn)行計(jì)數(shù),進(jìn)而計(jì)算出當(dāng)前的卷徑。

pid算法是這個(gè)控制系統(tǒng)的核心,它直接決定這個(gè)系統(tǒng)的精度高低甚至穩(wěn)定與否,本系統(tǒng)采用應(yīng)用工業(yè)上廣泛而成熟的積分分離pi控制算法。它的控制思想為:為了減少積分校正對(duì)控制系統(tǒng)動(dòng)態(tài)性能的影響,需要在控制開(kāi)始階段或是大幅值變化時(shí),取消積分校正;而當(dāng)實(shí)際張力值與設(shè)定值的誤差小于一定值時(shí),恢復(fù)積分校正作用,以消除穩(wěn)態(tài)誤差。積分分離式算法可以保持積分的作用,同時(shí)減小超調(diào)量,改善控制系統(tǒng)的性能。

4結(jié)束語(yǔ)

本文是一個(gè)實(shí)際項(xiàng)目完成后的一些總結(jié)和提煉,從濕式復(fù)合機(jī)的生產(chǎn)工藝流程入手,針對(duì)當(dāng)前復(fù)合機(jī)在印刷行業(yè)中的不足,對(duì)其進(jìn)行了部分改進(jìn),從而大大提高了生產(chǎn)效率,減少企業(yè)投入成本。本文中所畫(huà)出的一些原理示意圖和結(jié)構(gòu)流程圖是實(shí)際系統(tǒng)的簡(jiǎn)化,而并非實(shí)際系統(tǒng)的真實(shí)結(jié)構(gòu)。本系統(tǒng)采用siemenss7-313c型plc作為控制器,實(shí)現(xiàn)了塑料膜與成品協(xié)調(diào)一致地均勻卷取。軟件設(shè)計(jì)采用模塊化設(shè)計(jì)思想,程序結(jié)構(gòu)清晰,為以后的維護(hù)和改進(jìn)帶來(lái)了方便。pid算法控制是剝離座運(yùn)行的核心,也是影響塑料膜是否平整的主要因素。運(yùn)行結(jié)果表明,改進(jìn)后的復(fù)合機(jī)控制系統(tǒng)運(yùn)行正常,性能良好,塑料膜和成品能夠均勻平整地收卷,與未改進(jìn)之前相比,能夠節(jié)省大量時(shí)間,提高了產(chǎn)品的生產(chǎn)效率。

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