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壓波紋繞線機的自動控制技術(shù)

時間:2016-05-24 14:55:12來源:王紀龍 馮盼

導(dǎo)語:?摘 要:本文介紹了在壓波紋繞線機中,通過PLC運算進行壓波紋速度、繞線速度和排線速度的三軸匹配。

引言

波紋電阻器,采用陶瓷管作為骨架,用制作成波紋狀的合金電阻絲均勻立式纏繞在陶瓷骨架上,此種電阻器具有散熱好、功率大、耐過載、耐高電壓等優(yōu)點,并且工作時無噪音、無干擾、不產(chǎn)生對人有害的磁場。廣泛應(yīng)用于電梯、軋機、起重機、拉絲機、負載實驗變頻器制動、伺服系統(tǒng)、電源等電氣回路。

在傳統(tǒng)繞制過程中,我們首先在簡易壓波紋設(shè)備上壓制出所需規(guī)格的波紋電阻絲,然后在另外一臺繞線設(shè)備上,由一個人拉住波紋電阻絲,控制好張力,另一個人手動搖轉(zhuǎn)手輪,使壓制好的波紋電阻絲按照設(shè)定螺距均勻的立式繞制在陶瓷骨架上。但由于人工繞制成本高、生產(chǎn)效率低、且合格率嚴重依賴人工操作熟練程度,人為及不確定因素占較大比重。所以市場急需一臺集波紋壓制、繞線和排線于一體的自動化設(shè)備。

原理

在壓波紋繞線機中,壓波紋速度、繞線速度和排線速度三者的匹配關(guān)系直接影響波紋電阻的繞制效果。如果壓波紋速度過快,則壓制出的紋波電阻絲由于不能及時纏繞,會導(dǎo)致壓制好的波紋電阻絲無法有效纏繞;如果壓波紋速度過慢,則壓制出的波紋電阻絲又會由于旋轉(zhuǎn)骨架的張力,使壓出的波紋電阻絲拉伸變形,直接影響電阻器的阻值,而排線機構(gòu)要根據(jù)設(shè)定好的螺距和骨架纏繞速度均勻繞制,如果排線速度較慢,會造成疊線,導(dǎo)致短路,如果排線速度較快,排線螺距拉大,無法保證電阻器阻值,所以三者必須有效匹配。因此,對于壓波紋速度、繞線速度、排線速度三者的匹配就至關(guān)重要,只有當三者的匹配關(guān)系控制在一個適當?shù)膮^(qū)間時,才能繞制出合格的產(chǎn)品。

在壓波紋繞線機中,首先我們需要通過編碼器和PLC中斷采樣計算得到當前骨架纏繞速度,然后通過骨架纏繞速度,計算得到壓波紋電機的速度和排線電機的速度。

繞線機速度采樣

編碼器采樣選擇A/B相正交計數(shù)模式,編碼器線數(shù)為p,采樣時間為Δt(單位為ms),中斷前值為a1,中斷值為a2。繞線機纏繞速度為v1(單位為r/min)。

則繞線機纏繞速度                                              

排線速度計算

為了使壓制出的波紋電阻絲均勻繞制在骨架上,則骨架旋轉(zhuǎn)一圈,排線剛好走一個螺距。排線速度為v2,排線螺距為p(單位mm),絲杠導(dǎo)程為m(單位mm),因此

可得排線電機轉(zhuǎn)速

壓波紋速度計算

為了使壓制出的波紋電阻絲能夠及時纏繞到骨架上,需要將二者速度進行匹配。骨架直徑為d1,壓波紋齒輪直徑為d2,波紋電阻絲寬度為d,壓波紋齒輪速度為v3(單位為r/min),由于倆者線速度一致,因此

可得壓波紋齒輪速度 

壓波紋速度微調(diào)

根據(jù)公式⑤,可以計算出壓波紋齒輪的轉(zhuǎn)速,但在實際情況中,由于

的比值,不一定是整數(shù),四舍五入,會使得壓波紋速度和主軸纏繞速度還是會有一定的偏差。因此,我們一般會將作為實際壓波紋速度。即微調(diào)量。

電控硬件配置

該系統(tǒng)的主要控制對象為壓波紋電機、纏繞電機和排線電機,需要完成主軸纏繞電機的啟動、停止和點動功能,排線機構(gòu)的左移、右移和點動控制以及壓波紋電機的點動功能,并且要完成電位器調(diào)速、速度采樣、計匝數(shù)和高速輸出功能。因此系統(tǒng)要求PLC具有模擬量輸入、模擬量輸出、高速計數(shù)口、高速脈沖輸出口、以及一定的I/O點數(shù)量,通過綜合比較,PLC選用了西門子的S7-224XPCN,人機界面選用HITECH的PWS6600T-P,用于設(shè)定和顯示各種參數(shù)。伺服系統(tǒng)采樣?xùn)|元公司的伺服驅(qū)動器TSTA20C+伺服電機TSB08751C。

圖1電機控制圖

圖1中M1為主軸纏繞電機,M2為排線電機,M3為壓波紋電機,A1~A3為伺服驅(qū)動器,G為開關(guān)電源。

圖2PLC原理圖

由于西門子S7-224XPCN,只有倆組高速輸出口,因此,主軸纏繞電機采用速度模式控制,通過電位器調(diào)節(jié)經(jīng)模擬量輸入口由PLC計算然后通過模擬量輸出口,用速度模式控制伺服驅(qū)動器控制纏繞速度。然后將編碼器信號通過PLC輸入口I1.2、I1.3采樣,經(jīng)過PLC計算通過位置模式控制排線電機和壓波紋電機的脈沖頻率。

圖2中A4為PLC、A5為觸摸屏,Q0.0Q0.1分別用于控制排線電機和壓波紋電機的脈沖頻率,Q0.2Q0.3、Q1.0分別用于控制排線電機、壓波紋電機和繞線電機的方向。

軟件編程

我們選擇的PLC為西門子XP224CN,編碼器采樣選擇A/B相正交計數(shù),高速計數(shù)模式為HSC2,故脈沖數(shù)為HC2。中斷事件號為10。

圖3排線電機和壓波紋電機頻率計算

圖4排線電機和壓波紋電機脈沖發(fā)出

主軸纏繞電機頻率為VD200,壓波紋電機頻率為VD204,排線電機頻率為VD208,壓波紋電機頻率為VD208。為了好計算,假設(shè)PLC發(fā)1000個脈沖,排線機構(gòu)行進1mm,而波紋電阻絲壓制1mm。骨架直徑為VD100,壓波紋齒輪直徑為VD104,波紋電阻絲寬度為VD108,排線螺距為VD112(*.***)。

結(jié)束語

通過編碼器中斷采樣得到主軸纏繞速度,再經(jīng)過PLC計算得到排線電機和壓波紋電機頻率,可以精確控制排線和壓波紋伺服電機,達到三軸實時匹配,充分發(fā)揮了PLC運算速度快和靈活性高的特點,設(shè)備操作簡單易于掌握,設(shè)備使用可靠性高,可大幅提高生產(chǎn)效率,節(jié)約人工和制造成本。廣大用戶使用后普遍反應(yīng)良好。

參考文獻

[1]西門子S7-200編程手冊

[2]泉毅電子股份有限公司,HITECHADP6軟件使用手冊

[3]東元精電股份有限公司,東元TSTA系列產(chǎn)品說明書

[4]東元精電股份有限公司,東元驅(qū)動器使用手冊

[5]臺灣眀緯科技有限公司,開關(guān)電源選型手冊

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