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珠峰ACI變頻器在煤礦提升機上的應(yīng)用

時間:2015-07-07 10:05:56來源:廣州珠峰電氣股份有限公司

導語:?礦井提升機是煤礦、鐵礦、有色金屬礦生產(chǎn)過程中的重要設(shè)備。提升機的安全、可靠運行,直接關(guān)系到企業(yè)的生產(chǎn)狀況和經(jīng)濟效益。
一.引言
礦井提升機是煤礦、鐵礦、有色金屬礦生產(chǎn)過程中的重要設(shè)備。提升機的安全、可靠運行,直接關(guān)系到企業(yè)的生產(chǎn)狀況和經(jīng)濟效益。煤礦井下采好的煤通過斜井用提升機將礦車拖至地面。安裝在地面絞車房的絞車(提升機),由電機經(jīng)減速器帶動卷筒旋轉(zhuǎn),鋼絲繩在卷筒上纏繞數(shù)周掛上一列礦車,在電機的驅(qū)動下將礦車從地面放至井下或把礦車從井下拖至地面。這種拖動系統(tǒng)要求電機頻繁的正、反轉(zhuǎn)起動,減速制動,而且電機的轉(zhuǎn)速按一定規(guī)律變化。斜井提升機的機械結(jié)構(gòu)示意圖如圖1所示。斜井提升機驅(qū)動電機一般是繞線式異步電機,采用轉(zhuǎn)子串電阻方式調(diào)速。提升機的基本參數(shù)是:電機功率55kW,卷筒直徑Φ1200mm,減速器減速比24:1,鋼絲繩最高運行速度2.5m/s,鋼絲繩長度為120m。
 
圖1 提升機卷筒機械傳動系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖
目前,大多數(shù)中、小型礦井采用斜井串車提升,傳統(tǒng)斜井提升機普遍采用交流繞線式異步電機轉(zhuǎn)子串電阻調(diào)速,電阻的投切用繼電器—交流接觸器控制。這種控制系統(tǒng)由于調(diào)速過程中交流接觸器動作頻繁,設(shè)備運行時間較長后,交流接觸器主觸頭易氧化發(fā)熱熔焊或接觸不良,引發(fā)設(shè)備故障。另外,提升機在減速和爬行階段的速度控制性能較差,經(jīng)常會造成停車位置不準確。提升機頻繁的啟動﹑調(diào)速和制動,在轉(zhuǎn)子電路所串的電阻上會產(chǎn)生相當大的功耗。這種交流繞線式異步電機串電阻調(diào)速系統(tǒng)屬于有級調(diào)速,調(diào)速的平滑性差;低速時機械特性較軟,靜差率較大;電阻上消耗的轉(zhuǎn)差功率大,能耗大;啟動過程和調(diào)速換擋過程中電流沖擊大;中高速運行震動大,安全性較差。
改造方案
為克服傳統(tǒng)交流繞線式異步電機轉(zhuǎn)子串電阻調(diào)速系統(tǒng)的缺點,采用變頻調(diào)速技術(shù)改造提升機,可以實現(xiàn)全頻率(0~50Hz)范圍內(nèi)的恒轉(zhuǎn)矩控制。對再生能量的處理,可采用價格低廉的能耗制動方案或節(jié)能更加顯著的回饋制動方案。為安全性考慮,液壓機械制動需要保留,并在設(shè)計過程中對液壓機械制動和變頻器的制動加以整合。礦井提升機變頻調(diào)速方案如圖2所示。
 
 
圖2 礦井提升機變頻調(diào)速方案
考慮到繞線式電動機比鼠籠式電動機的力矩大,且過載能力強,所以仍用原來的4極55kW繞線式電機,在用變頻器驅(qū)動時需將轉(zhuǎn)子三根引出線短接。提升機在運行過程中,井下和井口必須用信號進行聯(lián)絡(luò),信號未經(jīng)確認,提升機不能運行。為顯示運行時礦車的位置,使用E6B2-CW6Z 40P旋轉(zhuǎn)編碼器,即電機旋轉(zhuǎn)1圈旋轉(zhuǎn)編碼器產(chǎn)生40個脈沖,這樣每兩個脈沖對應(yīng)車廂走過的距離為1200×π/(24×40)=3.927,約為3.9mm。如果采用6位計算器,設(shè)定單個脈計量值為3.9,沖則與實際距離的誤差值為4-3.9=0.027mm,卷筒運行一圈誤差為0.027×40×24=25.29mm,已知鋼絲繩長度為120m,如果兩個脈沖對應(yīng)車廂走過的距離用近似值3.9mm計算,120m全程誤差為25.92×120000/1200π≈825mm。再考慮到實際檢測過程中有一個脈沖的誤差,則最大的誤差在821mm~829mm之間,對于數(shù)十米長的車廂來說誤差范圍不到1m,精度足夠。因此,用計數(shù)器實時統(tǒng)計旋轉(zhuǎn)編碼器發(fā)出的脈沖個數(shù),則可計算出車廂的位置并用顯示器顯示。另外一個問題是計數(shù)過程中有無累計誤差存在?實際檢測時,在一個提升過程開始前,首先將計數(shù)器復位,第一個重車廂經(jīng)過某個位置時,打開計數(shù)器計數(shù),車廂在斜井中的位置以此點為基準計算,沒有累計誤差。在操作臺上,用8英寸觸摸屏顯示交流電壓和電機工作電流以及車廂的位置。
方案實施
斜井提升負載是典型的摩擦性負載,即恒轉(zhuǎn)矩特性負載。重車上行時,電機的電磁轉(zhuǎn)矩必須克服負載轉(zhuǎn)矩,啟動時還要克服一定的靜摩擦力矩,電機處于電動工作狀態(tài)位于第一象限;在重車減速時,雖然重車在斜井軌面上有一向下的分力,但重車的減速時間較短,電機仍會處于再生工作狀態(tài)位于第二象限;當空車下行時,電機處于反向電動狀態(tài)位于第三象限;當重車下行時,電機工作在發(fā)電狀態(tài)位于第四象限。另外,有占總運行時間10%的時間單獨運送工具或器材到井下時,電機純粹處于第二或第四象限,此時電機長時間處于再生發(fā)電狀態(tài),需要進行有效的制動。用能耗制動方式必將消耗大量的電能;用回饋制動方式,可節(jié)省這部分電能,但回饋制動單元價格較高,投資較大,考慮到單獨運送工具或器材到井下僅占總運行時間的10%,為此選用價格低廉的能耗制動單元加能耗電阻的制動方案。
提升機的負載特性為恒轉(zhuǎn)矩位能負載,啟動力矩較大,選用變頻器時適當?shù)亓粲杏嗔?,因此選用ACI V11-90kW變頻器。由于提升機電機絕大部分時間都處于電動狀態(tài),僅在少數(shù)時間有再生能量產(chǎn)生,變頻器接入制動單元和制動電阻,就可以滿足重車下行時的再生制動,實現(xiàn)平穩(wěn)的下行。地面絞車房還有一個液壓機械(盤式)制動器,此制動器用于重車靜止時的制動,特別是重車停在斜井的斜坡上,必須有液壓機械制動器制動。液壓機械制動器受PLC和變頻器共同控制,機械制動是否打開,受變頻器控制,啟動時當變頻器的輸出轉(zhuǎn)矩達到設(shè)定值時,變頻器TA、TB端口輸出開關(guān)信號,表示電機轉(zhuǎn)矩已足夠大,打開液壓機械制動器,重車可上行;減速過程中,當變頻器的頻率下降到0.2Hz時,表示電機轉(zhuǎn)矩已較小,液壓機械制動器制動停車。緊急情況時,按下緊急停車按鈕,變頻器能耗制動和液壓機械制動器同時起作用,使提升機在盡量短的時間內(nèi)停車。
提升機傳統(tǒng)的操作方式為:操作工人坐在地面絞車房操作臺前,手握操縱桿控制電機正、反轉(zhuǎn)共三擋速度。為適應(yīng)操作工人這種操作方式,變頻器采用(無檔位)多段速調(diào)速方式。變頻調(diào)速原理圖如圖3所示。
 
 
 
圖3 變頻調(diào)速原理圖
節(jié)電率與投資回報分析  
某煤礦使用的礦井提升機,原采用132KW三相異步電動機轉(zhuǎn)子串電阻調(diào)速,用交流接觸器進行速度切換,由于功率比較大,所以啟動換檔時沖擊電流大,中高速運行不平穩(wěn),大量的電能消耗在轉(zhuǎn)子電阻上,造成能源的極大浪費。同時,由于接觸器電磁噪音大,工人的操作環(huán)境也極惡劣,急需進行改造。
由于變頻器具有軟啟動、大范圍內(nèi)平滑調(diào)速、節(jié)能效果顯著等優(yōu)點,因此該礦經(jīng)過多方考察,決定采用廣州ACI電氣有限公司生產(chǎn)的V11系列185KW變頻器對絞車系統(tǒng)進行變頻改造,經(jīng)過幾個月的運行,證明改造的效果比較理想,主要表現(xiàn)在:
1.實現(xiàn)了啟動時的軟啟動、軟停車,減輕了對電網(wǎng)的沖擊。
2.變頻器的頻率連續(xù)可調(diào),使調(diào)速更加方便、可靠,運行更平穩(wěn)。
3.使用變頻器后省去原先的換檔接觸器及調(diào)速電阻,即節(jié)省了維修費用,又減少了停機維修時間,從而提高了產(chǎn)量。同時消除了接觸器電磁噪音,改善了操作環(huán)境,使工人避免在夏季調(diào)速電阻發(fā)熱造成的高溫條件下工作。
4.在低速時節(jié)能效果十分明顯。礦井深300多米,測量時用4/50A的電度表,在相同耗電量的情況下,用工頻可拉17勾,而使用變頻可拉26勾,即變頻比工頻多拉9勾。經(jīng)估算節(jié)電率約為20%。由于使用了變頻器,設(shè)備基本上是滿載運行。即使我們采用保守算法,按132KW的電機負載率為90%,實際功率為118.8KW,每天只使用20小時,每年工作360天,一年節(jié)電仍高達17.1萬度(118.8KW*20%*20h*360天=302400度)。若以每度電0.5元計算,則每年可節(jié)電費8萬多元(17.1*0.5=8.55萬元)。
結(jié)束語
繞線式電機轉(zhuǎn)子串電阻調(diào)速,電阻上消耗大量的轉(zhuǎn)差功率,速度越低,消耗的轉(zhuǎn)差功率越大。使用變頻調(diào)速一種低耗能的高效的調(diào)速方式。提升機絕大部分時間都處在電動狀態(tài),節(jié)能十分顯著,經(jīng)測算節(jié)能20%以上,取得了很好的經(jīng)濟效益。另外,提升機變頻調(diào)速使系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性和安全性得到大大的提高,減少了運行故障和停工時間,節(jié)省了人力和物力,提高了運煤能力,間接的經(jīng)濟效益也很可觀。

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