時間:2013-12-18 14:51:57來源:曹承
一項(xiàng)目簡介
1.1行業(yè)介紹
為了解決國內(nèi)大多數(shù)電線線纜人工排線成圈打扎效率低的難題,從而研制、開發(fā)了該設(shè)備。該設(shè)備適用于電線電纜的卷繞,踩動腳踏機(jī)器自動繞線,達(dá)到繞線長度馬上停止。后續(xù)還有扎帶固定等步驟。主要針對各類線纜生產(chǎn)廠家繞線扎線難,員工工作量,工作強(qiáng)度大,而研發(fā)生產(chǎn)的。本機(jī)械操作簡單,產(chǎn)量穩(wěn)定,員工勞動強(qiáng)度減弱。產(chǎn)量是傳統(tǒng)手工生產(chǎn)的2-3倍,大大降低了生產(chǎn)成本。
1.2客戶需求
客戶委托開發(fā)這種設(shè)備將一段長線繞好并用扎帶固定牢。
圖1繞線成品
1.3解決方案及控制要求
此設(shè)備需要精準(zhǔn)控制伺服定位,為此需要多次使用中斷來使設(shè)備立刻停止。氣缸運(yùn)動過程中,為避免氣壓過大使機(jī)械手大力伸出或縮回,引起設(shè)備震動過大,為此加入緩沖。
二控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)
2.1硬件配置
設(shè)備的控制核心采用永宏B1-40MT主機(jī)一臺,B1-8YT模塊一個,人機(jī)界面采用了永宏FT系列7寸觸摸屏。另有永宏FSD-E2-010伺服一套,以及編碼器各種控制按鈕氣缸等。硬件配置圖如下所示。
圖2硬件配置圖
2.2控制工藝流程設(shè)計(jì)
系統(tǒng)分為半自動部分和手動部分。半自動流程如下:
圖3主站流程圖
2.3軟件設(shè)計(jì)
2.3.1中斷及其他設(shè)計(jì)
該設(shè)備中,為了達(dá)到更快的反應(yīng)速度,因此要減少PLC的掃描周期,為了減小掃描周期,所以將一部分程序放入子程序中,可以隨時調(diào)用。
圖4調(diào)用子程序
轉(zhuǎn)盤需要高速脈沖控制,在剩余一定圈數(shù)時,首先減速,在到達(dá)指定位置時,利用中斷,立即停止輸出。
圖5中斷
2.3.2觸摸屏設(shè)計(jì)
圖7觸摸屏畫面(部分)
三設(shè)備調(diào)試
伺服電機(jī)在使用時調(diào)整好系統(tǒng)參數(shù),使電機(jī)剛性適合,不發(fā)抖。為了避免伺服定位因環(huán)境干擾而不夠精準(zhǔn),在線材的選擇上,信號線方面最好使用屏蔽線以防止丟脈沖。
圖8電氣原理圖
圖9設(shè)備示意圖
四總結(jié)
經(jīng)過幾天的編程調(diào)試,設(shè)備運(yùn)行效果達(dá)到了客戶的要求。通過此項(xiàng)目,我們了解到了永宏P(guān)LC在高速脈沖方面的強(qiáng)大功能。永宏B1系列簡易型PLC,作為小型PLC中的一員,在伺服定位方面凸顯出了卓越的性能。我們有理由相信,永宏P(guān)LC在未來將有更好的發(fā)展。
五參考文獻(xiàn)
[1]范堤商貿(mào)(上海)有限公司.永宏可編程控制器使用手冊I【硬件篇&指令篇】.2010
[2]范堤商貿(mào)(上海)有限公司.永宏可編程控制器使用手冊II【進(jìn)階應(yīng)用篇】.2010
[3]永宏電機(jī)股份有限公司.泛用交流伺服驅(qū)動器簡易手冊.2012
標(biāo)簽:
中國傳動網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:凡本網(wǎng)注明[來源:中國傳動網(wǎng)]的所有文字、圖片、音視和視頻文件,版權(quán)均為中國傳動網(wǎng)(m.u63ivq3.com)獨(dú)家所有。如需轉(zhuǎn)載請與0755-82949061聯(lián)系。任何媒體、網(wǎng)站或個人轉(zhuǎn)載使用時須注明來源“中國傳動網(wǎng)”,違反者本網(wǎng)將追究其法律責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,均來自互聯(lián)網(wǎng)或業(yè)內(nèi)投稿人士,版權(quán)屬于原版權(quán)人。轉(zhuǎn)載請保留稿件來源及作者,禁止擅自篡改,違者自負(fù)版權(quán)法律責(zé)任。