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永宏P(guān)LC在沖壓流水線上的應(yīng)用

時間:2013-03-20 17:08:07來源:丁文暉

導(dǎo)語:?本文介紹了永宏P(guān)LC在沖壓流水線上的應(yīng)用。沖壓流水線主要用與實現(xiàn)對鐵板、不銹鋼板的沖壓、裁剪、成型。永宏P(guān)LC作為該生產(chǎn)線控制核心,完成設(shè)備的動作控制協(xié)調(diào)、各設(shè)備間的數(shù)據(jù)交互等功能

一 項目簡介

1.1 行業(yè)介紹

沖壓設(shè)備機械手抓取流水線,由五臺液壓沖壓機械設(shè)備組成,液壓機械設(shè)備各臺之間使用氣動機械手,完成設(shè)備物料的抓取動作。通過沖壓設(shè)備,和各個機械手之間的相互配合,可以方便快捷的將一個鐵板,加工成為電氣配套盒蓋。目前機械手已經(jīng)廣泛用于機械行業(yè)、汽車行業(yè)、紡織行業(yè)、塑膠行業(yè)、物流行業(yè)等行業(yè),其將為未來的工業(yè)自動化,做出杰出的貢獻(xiàn)。

圖1-1 電氣配套盒蓋樣品

1.2 客戶需求

客戶有5臺液壓沖壓設(shè)備,原來使用人工,每臺設(shè)備配1個工人,需要5個工人,且效率不高;后改用5套單片機控制5臺設(shè)備,因單片機之間沒有聯(lián)網(wǎng),時常發(fā)生2個機械手碰撞的事故??蛻粝M褂肞LC系統(tǒng),實現(xiàn)只需1個放物,其余交給設(shè)備自動完成,且機械手之間不能發(fā)生碰撞事故。

1.3 解決方案

為保證5臺設(shè)備能相互不沖突的工作,且現(xiàn)場布線不方便,使用FBS-24MAT五臺,配FBS-CB5通訊板。在工作時,任意一臺PLC均讀取其前后的PLC動作狀態(tài),確保機械手之間不發(fā)生碰撞。同時在主站中接一個觸摸屏,完成對網(wǎng)絡(luò)中設(shè)備動作機狀態(tài)的實時監(jiān)控。

1.4 方案背景

在勞動力成本大幅飆升的背景下,如何提高設(shè)備的自動化程度,成為各界關(guān)注的話題。工業(yè)機械手主要由類似人的手和臂組成它可代替人的繁重勞動以實現(xiàn)生產(chǎn)的機械化和自動化,能在有害環(huán)境下操作以保護人身安全,廣泛應(yīng)用于機械制造、電子、輕工和原子能等部門。

二 控制系統(tǒng)設(shè)計

2.1 硬件配置

設(shè)備的控核心為永宏FBs-24MA主機五臺,F(xiàn)Bs-CB5通訊擴張模塊5個,該主機配有14點輸入和10點輸出,自帶一個RS232通訊口,通過加FBs-CB5通訊模塊實現(xiàn)5臺PLC的組網(wǎng),使用永宏高速聯(lián)機協(xié)議可以達(dá)到921.6Kbps,實現(xiàn)設(shè)備數(shù)據(jù)的高速共享。配永宏HU070S-00觸摸屏一臺,該人機采用65536色真彩TFT液晶,具有800×480的分辨率,主機自帶兩個通訊口。

圖2-1 硬件配置圖

2.2 控制工藝流程設(shè)計

該設(shè)備的控制流程比較簡單,但需要考慮的前一臺設(shè)備和下一臺設(shè)備的工作情況。

第一臺設(shè)備:當(dāng)工人放置好鋼板,按下按鈕,1號沖壓設(shè)備進(jìn)行下壓動作,完成后,1號PLC對1號設(shè)備進(jìn)行抓取動作,完成出抓取后,旋轉(zhuǎn)90度,判斷2號設(shè)備是否空閑,確認(rèn)空閑后,把工件放置在2號設(shè)備上。然后返回抓取1號設(shè)備工件的狀態(tài)。

第二臺設(shè)備:當(dāng)接收到1號PLC放置完成且機械手收回信號后,2號沖壓設(shè)備進(jìn)行下壓動作,完成后,2號PLC對2號設(shè)備進(jìn)行抓取動作,完成出抓取后,旋轉(zhuǎn)90度,判斷3號設(shè)備是否空閑,確認(rèn)空閑后,把工件放置在3號設(shè)備上。然后返回抓取2號設(shè)備工件的狀態(tài)。

第三臺設(shè)備:當(dāng)接收到2號PLC放置完成且機械手收回信號后,3號沖壓設(shè)備進(jìn)行下壓動作,完成后,3號PLC對3號設(shè)備進(jìn)行抓取動作,完成出抓取后,旋轉(zhuǎn)90度,判斷4號設(shè)備是否空閑,確認(rèn)空閑后,把工件放置在4號設(shè)備上。然后返回抓取3號設(shè)備工件的狀態(tài)。

第四臺設(shè)備:當(dāng)接收到3號PLC放置完成且機械手收回信號后,4號沖壓設(shè)備進(jìn)行下壓動作,完成后,4號PLC對4號設(shè)備進(jìn)行抓取動作,完成出抓取后,旋轉(zhuǎn)90度,判斷5號設(shè)備是否空閑,確認(rèn)空閑后,把工件放置在5號設(shè)備上。然后返回抓取4號設(shè)備工件的狀態(tài)。

第五臺設(shè)備:當(dāng)接收到4號PLC放置完成且機械手收回信號后,5號沖壓設(shè)備進(jìn)行下壓動作,完成后,5號PLC對5號設(shè)備進(jìn)行抓取動作,完成出抓取后,旋轉(zhuǎn)90度,放到塑料籮筐中。然后返回抓取5號設(shè)備工件的狀態(tài)。

以下是控制工藝流程圖。

圖2-2 控制工藝流程圖

2.3 軟件設(shè)計

2.3.1 高速聯(lián)機的配置

永宏高速聯(lián)機的使用,首先要對各臺PLC配置不同的站號。即隨著1~5號沖壓設(shè)備,分別設(shè)置為1~5號站。其中1號站為主站,通過232口接觸摸屏。各站PLC在聯(lián)機情況下,配置高速聯(lián)機參數(shù)協(xié)議。如圖2-3所示。

圖2-3 高速聯(lián)機參數(shù)設(shè)定

然后在1號站中編寫高速聯(lián)機程序,如圖2-4所示。值得一提的是,永宏P(guān)LC在高速聯(lián)機時共享的數(shù)據(jù),是全網(wǎng)共享的,也就是網(wǎng)絡(luò)中某一個站發(fā)出的數(shù)據(jù),網(wǎng)絡(luò)中任何一個PLC都能接收到數(shù)據(jù),且不需要其他的程序。十分的方便。

圖2-4 高速聯(lián)機程序

三 設(shè)備調(diào)試

該設(shè)備的技術(shù)難點在于如何保證各臺PLC的動作狀態(tài)及完成標(biāo)志進(jìn)行共享。在調(diào)試時,采用從1到5的順序,進(jìn)行依次調(diào)試。先確保動作安全,保證機械手不與沖壓設(shè)備進(jìn)行碰撞,再調(diào)試各個機械手之間的相互配合。

在網(wǎng)絡(luò)調(diào)試時,當(dāng)完成一部PLC通訊后,當(dāng)需要增加PLC時,需要在編寫完程序后,斷電進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)的操作,以確保485模塊不因誤操作造成短路的情況發(fā)生。

四 總結(jié)

4.1 實施效果

在完成系統(tǒng)改造后,實現(xiàn)了設(shè)備的聯(lián)動;通過五臺PLC的組網(wǎng),實現(xiàn)了各機械手之間相互配合,且不發(fā)生碰撞事故;同時大大提高了生產(chǎn)效率。為企業(yè)節(jié)省的不少成本。

圖4-1 整體設(shè)備圖

4.2 應(yīng)用體會

永宏FBs系列主機性能卓越、可靠穩(wěn)定、操作簡便的特點在此案例中得到深刻的體會。FBs系列PLC以永宏自行研發(fā)的SOC為核心,整合中央處理器(CPU)、硬件邏輯處理器(HLS)、高速通訊口、高速計數(shù)器/高速計時器,NC定位等為一體,速度更快,穩(wěn)定性更強。WinProladder編程軟件,通過表格的形式配置通訊、高速計數(shù)、脈沖輸出等功能,操作更方便、快捷。

機械手,在目前普遍缺乏人力資源的大趨勢下,顯得尤為重要。具有:三省、三高的優(yōu)勢。

三?。?、省時間,機械操作比人工快很多,且可以24小時不間斷工作;2、省勞力,現(xiàn)在工廠工人難招,使用機械手,可以節(jié)省人力資源;3、省錢,現(xiàn)在工人的工作普遍在4000~6000元的水平,使用機器人,可以代替普通操作工人,為企業(yè)省下不少工資支出。

三高:1、高效率,人有惰性并不能保證其總是在工作,機器則完全是在盡職工作的;高安全,對與沖壓行業(yè),常發(fā)生各種事故,其原因是工人的精神不集中導(dǎo)致的,使用機械手則避免了該事故的發(fā)生;高回報,人工的替代,效率的提高,對一個企業(yè)來說,他的回報是長期的。

五 參考文獻(xiàn)

[1]臺灣永宏.上海范堤.廈門永陞永宏可編程控制器使用手冊I【硬件篇&指令篇】.2010

[2]臺灣永宏.上海范堤.廈門永陞永宏可編程控制器使用手冊II【進(jìn)階應(yīng)用篇】.2010

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