本系統(tǒng)為汽車方向盤(pán)模架生產(chǎn)控制系統(tǒng),改造前的系統(tǒng)采用繼電器控制,不僅系統(tǒng)生產(chǎn)效率低,而且抗干擾能力低,故障率很高。為了提高生產(chǎn)效率,滿足汽車零部件日益增長(zhǎng)的需要,對(duì)汽車方向盤(pán)模架的控制系統(tǒng)進(jìn)行plc改造。
系統(tǒng)硬件組成
汽車方向盤(pán)生產(chǎn)設(shè)備主要由模具、模架、高壓發(fā)泡機(jī)系統(tǒng)組成。模具分上模、下模兩套;模架用以?shī)A持上、下模,并完成方向盤(pán)生產(chǎn)所必須的所有動(dòng)作;高壓發(fā)泡機(jī)系統(tǒng)用以完成iso(異氰酸脂)和pol(聚醚多元醇)兩種化工原料高壓混合在方向盤(pán)骨架上形成一層自結(jié)皮泡沫。
汽車方向盤(pán)模架生產(chǎn)的工藝過(guò)程如圖1所示:
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圖1 汽車方向盤(pán)模架生產(chǎn)工藝過(guò)程[/align]
首先準(zhǔn)備好做方向盤(pán)的原材料方向盤(pán)骨架和聚氨酯,先開(kāi)下模、開(kāi)上模再在模腔里噴脫模劑,再放預(yù)先準(zhǔn)備好的方向盤(pán)原始骨架,接著合上上下模,再把高壓發(fā)泡里的發(fā)泡料澆注到合上的上下??臻g里,在特定的環(huán)境里熟化一段時(shí)間達(dá)到預(yù)期效果再開(kāi)上下模架,利用模架里的頂針頂出制品。由于在模架里還是有些毛邊,出來(lái)的制品在經(jīng)過(guò)一定的修邊準(zhǔn)形既可入庫(kù)。
方向盤(pán)控制系統(tǒng)計(jì)成一個(gè)控制柜控制2臺(tái)液壓模架,共有34個(gè)輸入,18個(gè)輸出。輸入信號(hào)有上、下模平臺(tái)開(kāi)合到位行程開(kāi)關(guān)、上模平臺(tái)安全銷插入、退出行程開(kāi)關(guān)、制品頂出接近開(kāi)關(guān)信號(hào)、開(kāi)合模按鈕、自動(dòng)、手動(dòng)、換模工作方式選擇開(kāi)關(guān)等,輸出信號(hào)有控制有無(wú)油壓的電磁溢流閥、上、下模平臺(tái)開(kāi)合模電磁閥、制品頂出電磁閥、安全鎖銷電磁閥、定時(shí)器、聲光報(bào)警器、信號(hào)燈等。根據(jù)生產(chǎn)工藝和機(jī)械控制要求,確定選用西門(mén)子s7-200系列plc :cpu226(24i/16o)及其擴(kuò)展模塊em223(16i/16o),輸入輸出均留有擴(kuò)展余地,同時(shí)將來(lái)plc外部輸出觸點(diǎn)損壞,僅修改一下程序即可,無(wú)需拆卸plc。
此系統(tǒng)控制中的電磁閥是有一號(hào)模架與二號(hào)模架控制。一號(hào)模架為主模塊有s7-200系列plc-cpu226(24i/16o)控制一號(hào)電磁閥, 其輸入輸出端子功能如表1所示。二號(hào)模架為擴(kuò)展模塊有s7-200系列plc-em223(16i/16o)控制二號(hào)電磁閥,其輸入輸出端子功能如表2所示。
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表1 cpu226各輸入與輸出端子功能表
表2 em223各輸入與輸出端子功能表
圖2 方向盤(pán)模架程序流程圖[/align]
安全問(wèn)題是至關(guān)重要的,機(jī)械上除安裝平衡閥以使上下模平臺(tái)任意位置均可停住,上模打開(kāi)后安全鎖銷插入,防止上模落下外,電氣硬件設(shè)計(jì)中采取以下措施:
合模設(shè)置雙手按鈕,防止操作工合模過(guò)程中發(fā)現(xiàn)骨架沒(méi)放好等原因?qū)⑹稚爝M(jìn)模腔造成事故;
自動(dòng)方式開(kāi)模時(shí)不設(shè)置成點(diǎn)動(dòng)方式,即設(shè)計(jì)成按開(kāi)模按鈕直到下模開(kāi)到位后方可松手,防止點(diǎn)動(dòng)開(kāi)模鈕后,工人即離開(kāi)操作臺(tái)到模架附近上模打開(kāi)時(shí)的易傷人事故;
檢測(cè)“制品”是否“頂出”的接近開(kāi)關(guān),用于檢測(cè)油缸活塞桿位置,安裝位置有油污,并且若信號(hào)有誤,頂出器沒(méi)有回位情況下合模,將導(dǎo)致頂出器將上模頂壞,造成設(shè)備事故。
軟件設(shè)計(jì)
根據(jù)工藝要求,程序有三種工作模式:自動(dòng)方式、手動(dòng)方式、換模方式。自動(dòng)方式用于正常生產(chǎn),以提高工作效率;手動(dòng)方式主要用于測(cè)試模架所有動(dòng)作是否可靠,以及微調(diào)整用;換模方式主要用于更換模具使用。1、2號(hào)模架程序相同。
由于一個(gè)控制柜控制2臺(tái)液壓模架,兩臺(tái)模架生產(chǎn)過(guò)程相同,其中一個(gè)模架的程序流程如圖2所示。
在程序設(shè)計(jì)中,由于方向盤(pán)生產(chǎn)工藝要求發(fā)泡料注入模腔后的初始10s鎖模力要足夠大,上、下模具間要求間隙要很小,否則制品飛邊較大,浪費(fèi)原料,也可能產(chǎn)生其它因泡沫結(jié)構(gòu)不好而導(dǎo)致次品。由于機(jī)械上不論平衡閥、油缸多好,其密封均可能磨損而導(dǎo)致泄漏,可將程序中控制下模關(guān)閉的電磁閥q1.1在關(guān)閉到位后延時(shí)5s再斷電,持續(xù)給油缸供高壓油,補(bǔ)償泄漏損失,有效地解決了問(wèn)題,大大提高產(chǎn)品的合格率。
部分程序設(shè)計(jì)
圖3為系統(tǒng)工作方式的梯形圖,其中合摸設(shè)置為雙手按鈕是為了防止操作工在合模過(guò)程中發(fā)現(xiàn)骨架沒(méi)放好等原因?qū)⑹稚爝M(jìn)摸腔造成事故。接通延時(shí)計(jì)時(shí)器ton設(shè)定時(shí)間t=50×100ms=5s,主要用以關(guān)下模的電磁閥到位后延時(shí)5s再斷電,持續(xù)油缸供高壓,補(bǔ)償泄露損失,有效解決難題,大大提高了產(chǎn)品合格率。圖4為液壓液壓?jiǎn)卧刂崎y及控制聚合指示。泡沫聚合為此模架系統(tǒng)最后道時(shí)序,聚合時(shí)要有聚合定時(shí),當(dāng)達(dá)到聚合理想值時(shí),既聚合完畢,控制面板上聚合合完畢指示燈亮,程序完畢。圖5為系統(tǒng)自動(dòng)運(yùn)行方式的梯形圖,由于頂針頂出是選用的是自動(dòng)模式頂針頂出,主電路i/o配置中的sb4鍵模架臺(tái)上按下頂針頂出鍵,程序中還設(shè)計(jì)了換模方式下關(guān)上模與開(kāi)下模的操作。圖6為模架解鎖/加鎖控制的梯形圖,上模解鎖和上模加鎖就是在上模已加鎖限位上加一個(gè)延,來(lái)使發(fā)泡料有一定的時(shí)間聚合,ton接通延時(shí)為1s,還有檢測(cè)制品是否頂出的接近開(kāi)關(guān),用于檢測(cè)油缸活塞桿位置,安裝位置有油污,并且若信號(hào)有誤,頂出器沒(méi)有回位情況下合模,將導(dǎo)致頂出器將上模頂壞,造成設(shè)備事故。
結(jié)語(yǔ)
該系統(tǒng)經(jīng)過(guò)改造后,不僅提高了生產(chǎn)效率和抗干擾性能,降低了廢品率,而且系統(tǒng)具有友好的中文界面,能對(duì)參數(shù)進(jìn)行設(shè)置和修改,對(duì)故障能進(jìn)行很好的監(jiān)測(cè)及顯示。