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600MW 機(jī)組凝結(jié)水泵節(jié)能綜合改造

時間:2011-11-16 09:25:05來源:sunxiaoli

導(dǎo)語:?針對寧德發(fā)電公司超臨界600MW機(jī)組,在凝泵進(jìn)行了變頻改造后是否還有繼續(xù)節(jié)能優(yōu)化以進(jìn)一步降低凝泵耗電率的可行性進(jìn)行了探討,采用了利德華福HARSVERT-A型高壓變頻器在國內(nèi)首次對10LDTNA-6PC型凝泵進(jìn)行綜合節(jié)能優(yōu)化。

  【摘要】針對寧德發(fā)電公司超臨界600MW機(jī)組,在凝泵進(jìn)行了變頻改造后是否還有繼續(xù)節(jié)能優(yōu)化以進(jìn)一步降低凝泵耗電率的可行性進(jìn)行了探討,采用了利德華福HARSVERT-A型高壓變頻器在國內(nèi)首次對10LDTNA-6PC型凝泵進(jìn)行綜合節(jié)能優(yōu)化,改造后的凝泵變頻運(yùn)行時取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。證明了凝泵改變頻后,再實施通流部分改造的節(jié)電效果還是較明顯的,值得推廣應(yīng)用;通過改造實現(xiàn)了除氧器上水調(diào)節(jié)站旁路電動門全開降低管道節(jié)流損失,進(jìn)一步降低了凝泵耗電率。

  一、概況

  福建大唐國際寧德發(fā)電有限責(zé)任公司兩臺600MW超臨界機(jī)組,配有沈陽水泵廠生產(chǎn)的100%容量10LDTNA-6PC型凝結(jié)水泵四臺,其設(shè)計性能參數(shù)如下:

  型號:10LDTNA-6PC設(shè)計流量:Q=1617m3/h

  設(shè)計揚(yáng)程:H=393m轉(zhuǎn)速:n=1480r/min

  設(shè)計效率η=84%

  泵共6級,首級葉輪為雙吸形式,導(dǎo)流器為螺旋形雙流道導(dǎo)流殼,5個次級葉輪為單吸同向排列的斜流泵結(jié)構(gòu)。配用2000kW電機(jī)。

  二、現(xiàn)場工況及存在的問題

  福建大唐國際寧德發(fā)電有限責(zé)任公司一期投產(chǎn)的兩臺超臨界600MW機(jī)組,由于凝結(jié)水泵設(shè)計揚(yáng)程余量較大,調(diào)整門節(jié)流調(diào)節(jié)時壓降大,額定負(fù)荷時調(diào)整門節(jié)流揚(yáng)程占整個泵揚(yáng)程的36.06%,低負(fù)荷時節(jié)流更加嚴(yán)重,為此進(jìn)行了變頻改造,安裝了一臺變頻器,正常時一臺泵變頻運(yùn)行,另一臺泵工頻備用。為探討定速凝泵如何進(jìn)行節(jié)能改造,改變頻后凝泵是否還需進(jìn)行節(jié)能優(yōu)化以進(jìn)一步降低凝泵耗電率,福建大唐國際寧德發(fā)電有限責(zé)任公司與科研單位合作在國內(nèi)首次共同對10LDTNA-6PC型凝泵進(jìn)行節(jié)能優(yōu)化改進(jìn)研究,以進(jìn)一步挖掘節(jié)能潛力。為了科學(xué)的制定改進(jìn)方案,首先對凝結(jié)水泵及其系統(tǒng)進(jìn)行了全面的節(jié)能優(yōu)化診斷測試。

  其測試項目如下:3A凝泵工頻運(yùn)行工況下的性能測試;機(jī)組額定負(fù)荷時凝結(jié)泵管道阻力測試;系統(tǒng)綜合參數(shù)測試;3A凝泵改前變頻運(yùn)行工況下性能測試。診斷測試結(jié)果見附表。

  通過節(jié)能優(yōu)化診斷測試的結(jié)果分析可見,凝結(jié)水泵及系統(tǒng)存在著下列問題:

 ?。?)配套性差,在工頻運(yùn)行工況下,凝結(jié)泵調(diào)整門節(jié)流壓降過大,在額定負(fù)荷工況下調(diào)整門節(jié)流揚(yáng)程△H占整個泵的揚(yáng)程H比重為36.06%,節(jié)流損失很大;

 ?。?)泵效率較低,最高只有77.79%,且性能與設(shè)計值81%相差較大;

 ?。?)改變頻后低轉(zhuǎn)速運(yùn)行時凝結(jié)泵振動大,穩(wěn)定性差;

 ?。?)制造工藝較差,有鑄造缺陷,蓋板內(nèi)側(cè)有蜂窩麻點,流道光潔度差,且對稱性差。

  三、HARSVERT-A型高壓變頻器原理及特點

  HARSVERT-A系列高壓變頻器采用單元串聯(lián)多電平PWM拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)(簡稱CSML),由若干個低壓PWM變頻功率單元串聯(lián)的方式實現(xiàn)直接高壓輸出,高壓主回路與控制器之間為光纖連接,安全可靠,精確的故障報警保護(hù),具有電力電子保護(hù)和工業(yè)電氣保護(hù)功能,保證變頻器和電機(jī)在正常運(yùn)行和故障時的安全可靠。

  采用功率單元串聯(lián),而不是功率器件串聯(lián),器件承受的最高電壓為單元內(nèi)直流母線的電壓,器件不必串聯(lián),不存在器件串聯(lián)引起的均壓問題。直接使用低壓IGBT功率模塊,器件工作在低壓狀態(tài),不易發(fā)生故障。6kV變頻器共使用42對1200V低壓IGBT,低壓IGBT門極驅(qū)動功率較低,驅(qū)動電路非常簡單,開關(guān)頻率很低,不必采取均壓電路和浪涌吸收電路,系統(tǒng)效率高,同時功率單元采用電容濾波結(jié)構(gòu),總體技術(shù)成熟可靠。變頻器可以承受30%的電源電壓下降而繼續(xù)運(yùn)行,變頻器的6kV主電源完全失電時,變頻器可以在3秒內(nèi)不停機(jī),能夠全面滿足變頻器動力母線切換時不停機(jī)的需要。

  四、節(jié)能優(yōu)化改造的主要技術(shù)措施

 ?。?)提高配套性,優(yōu)選確定改后最佳設(shè)計參數(shù):

  凝結(jié)泵的容量選擇原則只考慮設(shè)備老化、性能下降以及正常的管道系統(tǒng)的泄漏,對于特殊情況只能靠備用泵來解決,這樣才能避免出現(xiàn)為解決極特殊情況下的問題,而犧牲長年的效益,才能避免設(shè)計裕量大、經(jīng)濟(jì)性差的問題,才能達(dá)到最佳節(jié)能效果。根據(jù)診斷測試和以上原則,機(jī)組額定負(fù)荷時的凝結(jié)水量為1487t/h,再按7%的裕量計算選定最佳設(shè)計流量為1591t/h=1600m3/h。再根據(jù)流量Q=1600m3/h時通過試驗計算得出管道阻力為84.3m,幾何揚(yáng)程Ho為145.3m,保留調(diào)整門節(jié)流40m,即總揚(yáng)程為H=84.3+145.3+40=269.6m,按此推算,確定改后最佳設(shè)計參數(shù)為Q=1600m3/h,H≥270m,η>81%。

  (2)減少調(diào)整門的節(jié)流壓降,削減揚(yáng)程。采用空裝和假套替代的辦法將第四級葉輪拆除,保留的4個次級葉輪外徑車削2.67%。

 ?。?)對泵進(jìn)行通流部分改進(jìn)。除了彌補(bǔ)拆除和切削葉輪造成的泵效率下降外,還需進(jìn)一步提高泵效率,必須對泵進(jìn)行通流部分改進(jìn),即采用模型優(yōu)化試驗和專利技術(shù)對葉輪關(guān)鍵局部型線進(jìn)行改進(jìn),提高泵的效率和汽蝕性能。根據(jù)實踐經(jīng)驗和高效泵的設(shè)計原則,水泵效率的高低,主要取決于葉輪出口與導(dǎo)葉入口的匹配和葉輪入口流動性的好壞,因此,該泵通流部分改進(jìn)的核心是改變?nèi)~輪葉片與導(dǎo)葉葉片進(jìn)出口關(guān)鍵型線,以及導(dǎo)葉喉口的面積。這樣不但可改善葉輪進(jìn)出口流動性,明顯提高泵的效率和汽蝕性能,使高效區(qū)略向大流量推移,而且可使葉輪內(nèi)的液流均勻?qū)ΨQ,消除水力原因引起的振動,提高泵的穩(wěn)定性。

 ?。?)提高檢修裝配工藝,消除低轉(zhuǎn)速下的振動。每個葉輪做靜平衡、高速動平衡試驗和探傷檢查;嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)工藝要求進(jìn)行組裝,并保證合理的密封間隙。

  五、凝結(jié)水泵改造實施過程

  (1)寧德發(fā)電公司首先完成了凝泵的變頻改造,節(jié)能效果非常顯著。

 ?。?)凝泵完成變頻改造后,由于制造及裝配質(zhì)量問題凝泵低轉(zhuǎn)速運(yùn)行振動大,根據(jù)泵組振動情況將變頻器最低運(yùn)行轉(zhuǎn)速設(shè)置為1000r/min,在機(jī)組降負(fù)荷至350MW后隨著凝結(jié)水量減少,仍需通過除氧器上水調(diào)整門進(jìn)行節(jié)流調(diào)節(jié),變頻效果不能得到充分發(fā)揮。

 ?。?)為深入挖潛,實現(xiàn)節(jié)能改造效果的最大化,利用機(jī)組停備機(jī)會對3A凝泵進(jìn)行了取消一級葉輪等通流改造,凝泵經(jīng)通流改造后在工頻工況下運(yùn)行時耗電率下降340~490KW。改造后的3A凝泵變頻運(yùn)行在低轉(zhuǎn)速時泵組振動情況明顯改善,降變頻器最低運(yùn)行轉(zhuǎn)速設(shè)置為850r/min,在40%負(fù)荷以上全部通過改變電機(jī)轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)凝結(jié)水量,實現(xiàn)了正常負(fù)荷調(diào)整時全程變頻調(diào)節(jié)運(yùn)行。

 ?。?)經(jīng)過系統(tǒng)測試發(fā)現(xiàn)變頻和通流改造后運(yùn)行時除氧器水位調(diào)節(jié)站前后仍有0.07~0.12MPa的節(jié)流,為此對除氧器水位調(diào)節(jié)站旁路電動門進(jìn)行改造,在保證特殊情況旁路電動門能快速關(guān)閉不影響機(jī)組安全的前提下,將原關(guān)閉時間為2分多鐘的電動頭更換為關(guān)閉時間小于1分鐘的電動頭,旁路門實現(xiàn)機(jī)組運(yùn)行中全開運(yùn)行,減少調(diào)節(jié)站節(jié)流損失。此項改進(jìn)取得了平均每小時節(jié)電40~50kwh的效果。

  通過以上綜合改造,75%負(fù)荷率時凝泵耗電率由改前0.42%下降至目前0.17%的先進(jìn)水平。

  六、改造后性能測試及測試結(jié)果

  在完成3A凝泵通流改造后進(jìn)行了停機(jī)狀況下工頻性能試驗和正常運(yùn)行工況下變頻性能測試,從中可見:

  (1)工頻運(yùn)行工況下改造前后泵最高效率從77.79%提高到了82.17%,提高了4.38%,揚(yáng)程下降了60~85m,電功率下降了340~490kW,平均每小時可節(jié)電400kwh及以上,節(jié)能效果明顯,性能指標(biāo)達(dá)到了國內(nèi)先進(jìn)水平。

 ?。?)變頻運(yùn)行工況下改造前、后泵效率平均提高了4%以上,電功率明顯下降。

  各種負(fù)荷下每小時節(jié)電效果見下表:

  按平均每小時節(jié)電110kwh,年運(yùn)行7000小時計算,全年可實現(xiàn)節(jié)電110×7000=77萬(kwh),

  按上網(wǎng)電價0.422元/kwh計算,年效益0.4×77=32.5(萬元)。

  (3)通過更換為關(guān)閉時間更短的電動頭,實現(xiàn)了旁路電動門開啟運(yùn)行方式,此項改進(jìn)取得了平均每小時節(jié)電40~50kwh的效果。

  按平均每小時節(jié)電45kwh,年運(yùn)行7000小時計算,全年可實現(xiàn)節(jié)電45×7000=31.5萬(kwh),按上網(wǎng)電價0.422元/kwh計算,年效益0.4×31.5=12.6(萬元)。

  (4)由于改進(jìn)中的精細(xì)加工及動靜平衡試驗消除了變頻工況下低轉(zhuǎn)速(低負(fù)荷)時泵的振動問題,避免了調(diào)整門不得以而參與調(diào)節(jié)時的節(jié)流損失。

 ?。?)寧德發(fā)電公司3A凝泵通流改造完成后在變頻運(yùn)行工況下滿負(fù)荷時,最大電功率只有

  1288.05kW,這對我們今后凝泵節(jié)能優(yōu)化改進(jìn)合理選擇變頻器的功率具有指導(dǎo)意義。

  七、結(jié)論

  凝結(jié)水泵節(jié)能改造一般有變頻和通流改造兩種途徑,寧德發(fā)電公司通過科學(xué)的分析,嘗試在一臺泵上同時進(jìn)行兩項改造并取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。在變頻改造的基礎(chǔ)上,寧電3A凝泵進(jìn)一步實施通流改造后比改前泵效率平均提高了4%以上,每小時可節(jié)電85~130kwh,按平均每小時節(jié)電110kwh,年運(yùn)行7000小時計算,每年可節(jié)電77萬kwh;此外通過更換為關(guān)閉時間更短的電動頭,實現(xiàn)了除氧器上水調(diào)節(jié)站旁路電動門開啟運(yùn)行方式,平均每小時節(jié)電40~50kwh的效果,全年又可實現(xiàn)節(jié)電31.5萬kwh。證明了凝泵變頻改造后,再實施泵的通流部分改造的節(jié)電效果還是較明顯的,值得推廣應(yīng)用。

  凝泵實施綜合改造后變頻運(yùn)行工況下額定負(fù)荷時,最大電功率只有1288kW,這對我們今后凝泵節(jié)能優(yōu)化改進(jìn)、合理選擇變頻器的功率具有指導(dǎo)意義的,通過寧德發(fā)電公司3A凝泵全面節(jié)能優(yōu)化改進(jìn)的實施證明:對大型調(diào)峰機(jī)組的定速凝泵的節(jié)能優(yōu)化方案,應(yīng)該是先進(jìn)行凝結(jié)泵的節(jié)能優(yōu)化改進(jìn),解決泵本身的配套性和提高運(yùn)行效率后,再實施電機(jī)的變頻改造或同時進(jìn)行,這樣一方面大大減少變頻器的功率,可以節(jié)約變頻器的改造費(fèi)用;另一方面達(dá)到最佳節(jié)能效果,假如按此方案實施,我公司變頻器的功率只需1550~1650kW,可大大降低變頻器的改造費(fèi)用。此次改造對同類型機(jī)組有很大的可借鑒性。

  附1:3A凝泵通流改造前、后變頻運(yùn)行工況下性能測試數(shù)據(jù)匯總表

 

 

 

  作者簡介:

  劉勇,工程師、高級技師,多年從事汽機(jī)運(yùn)行和節(jié)能管理工作;工作單位:福建大唐國際寧德發(fā)電有限責(zé)任公司;地址:福建省福安市灣塢鄉(xiāng),郵編355006

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