摘 要:篩選出了天然氣壓縮機中壓變頻器冷卻系統(tǒng)制水劑,更換了脫離子罐內(nèi)的制水劑,系統(tǒng)更新后,兩年多的運行結(jié)果表明,各項控制指標(biāo)均達到或超過德國西門子公司對該系統(tǒng)制水的要求,實現(xiàn)了該技術(shù)的國產(chǎn)化.
關(guān)鍵詞:中壓變頻器;冷卻系統(tǒng);國產(chǎn)化
蘭州石化公司化肥廠201年原料由渣油改為天然氣后,其配套天然氣壓縮機,投資2側(cè)刃多萬元從德國西門子公司購置了一臺壓縮機電機(3575kw)控制中壓變頻器。該中壓變頻器為國內(nèi)唯一一臺水循環(huán)冷卻變頻器(其他同類設(shè)備制水系統(tǒng)均采用氣體冷卻系統(tǒng)),冷卻制水系統(tǒng)是該設(shè)備核心組件之一。主要作用是利用電導(dǎo)率在0.2~0.6林Slcm范圍內(nèi)的脫離子水給電路板冷卻降溫,在設(shè)備運行過程中,一旦脫離子水高于0.6峪Icm時,制水系統(tǒng)循環(huán)旁路閥自動開啟,強制脫離子水進入脫離子罐精制制水,當(dāng)脫離子水電導(dǎo)率降至0.2林Slcm時,旁路閥自動關(guān)閉,進入正常冷卻循環(huán)狀態(tài),技術(shù)更新前,平均72h強制精制脫離子水一次,每次耗時lh。由于 冷 卻 介質(zhì)脫離子水直接接觸設(shè)備內(nèi)44(X)kv工作電壓,其電導(dǎo)率的高低直接決定了設(shè)備使用的安全性。一旦系統(tǒng)內(nèi)脫離子水電導(dǎo)率高于1.5林5/cm,超過安全極限時,會導(dǎo)致變頻器控制系統(tǒng)聯(lián)鎖跳車,造成合成氨裝置全面停車,更為嚴重的是當(dāng)電導(dǎo)率超過1.5林slcm時(l.0上升至1.5或更高所需時間很短),水循環(huán)系統(tǒng)絕緣被破壞,設(shè)備會發(fā)生短路擊穿,可控硅爆炸等故障。在正 常 冷 卻循環(huán)過程中,當(dāng)環(huán)境溫度、濕度、空氣中可吸入懸浮物、銅、鐵、二氧化硅等的變化會導(dǎo)致脫離子水電導(dǎo)率逐步上升,系統(tǒng)會強制過濾介質(zhì)循環(huán)使電導(dǎo)率達到適宜范圍,從而維持變頻器正常運行。所以設(shè)備中配置的脫離子罐制水系統(tǒng)是整個中壓變頻器能否正常工作的關(guān)鍵所在。
自變頻器 2001年投用至2《X抖年5月,已經(jīng)滿負荷運行3年多,水冷卻系統(tǒng)脫離子罐內(nèi)的制水填料完全老化,脫離子水的效果明顯降低,強制循環(huán)所需時間越來越長,嚴重時達4個小時,且經(jīng)常出現(xiàn)電導(dǎo)率大于1.0林slcm時觸發(fā)報警現(xiàn)象,影響中壓變頻器的正常穩(wěn)定運行,危及設(shè)備運行安全。制水系統(tǒng) 脫離子罐是德國西門子公司配套設(shè)備,內(nèi)部制水填料沒有任何相關(guān)技術(shù)可供借鑒。讓西門子公司提供技術(shù),系統(tǒng)每維護和更新一次需要10萬元資金,單臺脫離子罐需30萬元,且必須每年更新一臺。高額的維護費用使化肥廠領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)人員決定對變頻器冷卻制水系統(tǒng)應(yīng)進行國產(chǎn)化技術(shù)改造。
1 試驗部分
Ll 試驗設(shè)備、儀器及材料模擬 冷 卻 系統(tǒng)制水裝置1套;原子吸收分光光度計1臺;紫外可見分光光度計1臺;固體懸浮物測定儀1臺;電導(dǎo)率儀3臺;pH計2臺;恒溫振蕩器1臺;離子色譜儀1臺;計量泵2臺;制水劑10kg;改性劑10kgoLZ 更新技術(shù)在查閱相關(guān)資料的基礎(chǔ)上,對中壓變頻器冷卻系統(tǒng)的作用進行分析研究后,在試驗室篩選出一高效凈化制水劑,再對其改性。將改性后的制水劑裝入1.OL模擬系統(tǒng)進行制水效果評價。
1.2.1制水劑試驗
1.2.1.1 制水劑選型
針對 中 壓 變頻器冷卻系統(tǒng)所要求純水特點,選擇了8種易改性的制水劑作為研究對象。在每 個 周 期制水速率和制水量相同的情況下,通過測定所制純水電導(dǎo)率的大小評價制水性能,試驗結(jié)果見表1所示。
從表 1 可 以看出,Al制水劑所制純水電導(dǎo)率最低,適宜作為冷卻系統(tǒng)制水填料。
1.2.1.2 制水劑改性
所選 A l 制水劑經(jīng)雖然制水效果好,但制水量小,難以滿足變頻器長周期穩(wěn)定運行要求。為了進一步提高其制水量,需添加一定量的改性劑對Al進行改性,以增強其活性基團的交換容量,提高制水量。結(jié)果見表2。
從表 2 試 驗數(shù)據(jù)可以看出,經(jīng)過改性后的Al制水劑所制純水電導(dǎo)率低,制水量大。
1.2.2 模擬冷卻制水系統(tǒng)試驗
按照 中 壓 變頻器純水器結(jié)構(gòu)特點模擬制備了一套冷卻系統(tǒng)制水裝置(工藝流程見圖1),一個冷卻系統(tǒng)運行周期純水電導(dǎo)率變化趨勢見圖2所示。
[align=center]
圖1 模擬變頻器冷卻系統(tǒng)工藝流程圖[/align]
從圖2試驗室模擬裝置1個運行周期數(shù)據(jù)可以看出,冷卻水電導(dǎo)率波動較小,運行穩(wěn)定。試驗共進行了10個周期,每個周期為12Oh,在1個周期內(nèi)系統(tǒng)介質(zhì)電導(dǎo)率從0.200”slcm上升到0.601林Slcm,制水系統(tǒng)啟動,開始制水,每周期制水需30min,電導(dǎo)率降至0.200林Slcm。
[align=center]
圖2一 個冷卻系統(tǒng)運行周期純水電導(dǎo)率變化趨勢[/align]
2 應(yīng)用情況
將篩 選 并 改性后的制水劑于2004年5月16日投入應(yīng)用,至206年5月16 日已穩(wěn)定運行了2年,各項技術(shù)指標(biāo)均優(yōu)于德國西門子公司提供的指標(biāo)。變頻 器 冷 卻系統(tǒng)純水電導(dǎo)率由0.60林5/cm降至0.200林Slcm所需時間縮短到20~30min,系統(tǒng)運行時間由原來的72h延長到120h。該技 術(shù) 的 成功國產(chǎn)化,不僅為國家節(jié)約了外匯,同時蘭州石化公司生產(chǎn)裝置長周期、安全運行和創(chuàng)效做出了貢獻。
3 結(jié)論
(1) 中 壓 變 頻 器冷卻制水系統(tǒng)經(jīng)過技術(shù)更新后,已正常運行2年,狀況良好,更新后的系統(tǒng)制水的效果優(yōu)于德國西門子公司提供的技術(shù)指標(biāo);
(2 )更 新 后 的 冷卻制水系統(tǒng)純水電導(dǎo)率由0.60林Slcm降至0.20峪/cm的時間縮短到20~30而n,啟動時間間隔大幅延長;
(3) 更 新 后 的 運行成本低,維護便捷,能確?;蕪S生產(chǎn)過程的長周期安全運行。