摘 要:在簡要介紹包裝機機電原理的基礎上,深入討論基于臺達單一機電自動化平臺的運動控制系統(tǒng)集成設計。給出單軸定位與原點回歸等關鍵環(huán)節(jié)技術應用數(shù)據(jù)。
關鍵詞:伺服運動控制 PR單軸定位功能 數(shù)據(jù)交換
1. 引言
炸藥填充包裝機用于乳化炸藥類產(chǎn)品的生產(chǎn)線填充和包裝。作為機電一體化產(chǎn)品,填充包裝機對控制系統(tǒng)可靠性要求很高,同時要求維修和使用方便。通過同類自動化比較,最后選用臺達工業(yè)自動化產(chǎn)品平臺作為該包裝機的全系列核心控制系統(tǒng)。
該控制系統(tǒng)方案基于DELTA(臺達)AE系列人機界面、 EH系列PLC、ASD-AB伺服系統(tǒng)等產(chǎn)品的系統(tǒng)集成,借助其產(chǎn)品的數(shù)據(jù)通訊功能能夠很靈活地構造控制方案。ASD-AB伺服系統(tǒng)相對于傳統(tǒng)的PLC脈沖運動控制方案具有可靠性更高,控制更精準的優(yōu)點。
本文重點討論如何利用臺達伺服的通訊功能和pr單軸定位功能來實現(xiàn)伺服的運動控制和產(chǎn)品數(shù)據(jù)交換。
2. 機械結(jié)構和工藝要求 2.1 原理結(jié)構
炸藥包裝機是炸藥生產(chǎn)線上的關鍵性設備,主要由工位旋轉(zhuǎn)定位機構和伺服電機驅(qū)動裝置組成。
伺服電機帶動1:40的行星減速機,驅(qū)動旋轉(zhuǎn)定位機構每次旋轉(zhuǎn)90°。到位后,配合外部氣缸等一系列動作,完成一個循環(huán)的炸藥的填充和封裝。機械結(jié)構如圖1所示。
圖1 包裝機機械結(jié)構
2.2 工藝要求
?。?)伺服高定位精度,要求每次定位不超過4個脈沖。
(2)封裝高速度,能夠配合前端灌裝生產(chǎn)線的送料速度,實現(xiàn)旋轉(zhuǎn)定位機構旋轉(zhuǎn)速度1~50r/min可以任意調(diào)節(jié)。即電機速度在0~2000rpm可調(diào)。
(3) 具有原點回歸功能。
?。?) 能夠在人機界面上直觀的顯示伺服的工作狀態(tài)和故障信息。
3 包裝機電控系統(tǒng)設計 3.1 控制系統(tǒng)的硬件配置和架構
通過對整個機械工藝特點和功能要求的分析,確定程序控制單元采用臺達小型運動控制性能突出的EH系列 PLC實現(xiàn),
人機界面選用臺達AE系列HMI10.4寸觸摸屏作為監(jiān)控單元,運動控制單元選擇ASDA-AB系列伺服驅(qū)動單元金屬加工網(wǎng)版權所有,其電氣系統(tǒng)控制硬件架構如圖2所示,滿足單自動化平臺的機電一體化系統(tǒng)集成要求。
圖2 電氣控制系統(tǒng)硬件架構
3.2 臺達PR單軸定位模式控制模式應用
PR控制單軸定位控制方式是臺達AB系列伺服系統(tǒng)特有功能,電機旋轉(zhuǎn)的定位角度和
伺服速度分別由內(nèi)部位置寄存器和速度寄存器確定。具體應用如下:
?。?)位置寄存器P1-15和P1-16內(nèi)數(shù)值賦值馬達的位移距離。
?。?)速度寄存器P2-36內(nèi)數(shù)值賦值馬達位移此段距離,馬達需要速度設定。
?。?)PR模式DI GTRG 命令觸發(fā)信號上升沿給定,伺服馬達按照寄存器規(guī)劃運動,如圖3所示。
圖3 臺達PR單軸定位控制
3.4 填充機伺服運動的實現(xiàn)
?。?)
伺服電機經(jīng)過1:40減速機帶動旋轉(zhuǎn)定位機構每次旋轉(zhuǎn)90°,則馬達每次需要旋轉(zhuǎn)10圈整。設定伺服參數(shù)P1-15內(nèi)部位置指令圈數(shù)設定參數(shù)=10。設定P1-16內(nèi)部速度位置指令脈沖數(shù)參數(shù)=0。
(2)速度寄存器P2-36=人機設定速度值×40,由HMI設定旋轉(zhuǎn)定位速度1~50,因為涉及1:40的減速關系,故可以通過HMI宏指令數(shù)學運算完成后通訊到給定伺服寄存器P2-36。
(3)馬達運轉(zhuǎn)命令觸發(fā)DI信號GTPG信號由PLC輸出點給定,啟動伺服馬達運轉(zhuǎn)。
(4)馬達運轉(zhuǎn)10圈后,到達完成90°定位后會停止下來。驅(qū)動器會輸出DO信號TPOS位置到達信號給PLC輸入點,用來控制其他外部電氣回路動作。
3.5 伺服回原點動作的實現(xiàn)
區(qū)別于一般的PLC脈沖控制方式檢測外部傳感器開關而言,臺達AB系列伺服系統(tǒng)特有原點回歸功能,
伺服馬達回零動作規(guī)劃均由伺服驅(qū)動器參數(shù)P1-47設定規(guī)劃,PLC不需發(fā)送脈沖即可完成,并可以定位于編碼器的Z相脈沖,定位精度高,如圖4所示,實現(xiàn)過程如下:
伺服規(guī)劃如下;
(1)原點回歸方式參數(shù)設定P1-47=202。
?。?)原點回歸第一段速度設定P1-48=1000rpm,原點回歸尋找原點減速開關ORGP的速度。
(3)原點回歸第二段速度設定P1-49=20rpm尋找到ORGP后,折返尋找伺服馬達Z相零位脈沖的速度。
?。?)原點回歸觸發(fā)SHOME,由信號由PLC輸出點給定,觸發(fā)伺服馬達回原點功能啟動。
?。?)馬達按照原點回歸第一段速度設定P1-48=1000rpm,尋找原點減速開關ORGP。
?。?)馬達尋找到ORGP后減速到零,旋轉(zhuǎn)方向反向折返,速度按照原點回歸第二段速度設定P1-49=20rpm尋找伺服馬達Z相零位。
?。?)定位于Z向脈沖后,驅(qū)動器會輸出DO信號HOME回原點完成信號給PLC輸入點,用來控制其他電氣動作。
3.6
伺服和HMI人機界面間的數(shù)據(jù)交換
臺達AE系列HMI支持雙端口聯(lián)機通訊功能,可同時連接2種不同協(xié)議的控制器。本案使用HMI的COM2與PLC進行RS485通訊SooQ.cn,用以設定PLC 程序中的按鈕等元件,并可將PLC的運行狀態(tài)反饋在HMI上,此外還使用了HMI的COM1與SERVO進行RS232通訊造車網(wǎng)版權所有,用以與伺服內(nèi)部寄存器交換數(shù)據(jù)。臺達的HMI軟體還自建了和
臺達伺服的通訊功能,只需簡單的HMI界面規(guī)劃,就可對臺達伺服寄存器內(nèi)的數(shù)值進行讀取和寫入,彰顯單一自動化平臺方便直接的系統(tǒng)集成優(yōu)勢,如圖5所示。
圖5 臺達單平臺自動化系統(tǒng)狀態(tài)數(shù)據(jù)
4 結(jié)束語 相對于傳統(tǒng)
伺服位置控制,包裝機工藝數(shù)據(jù)由人機界面設定,伺服獨立完成,無需使用專用PLC定位模塊即可實現(xiàn)高精度的運動定位控制,成本低。配線簡單,數(shù)據(jù)通訊控制不會存在命令脈沖受到干擾和脈沖丟失問題控制可靠。馬達速度寄存器設定,0~2000rpm任意可調(diào),無需修改PLC指令脈沖頻率,突破了PLC定位模塊200K脈沖發(fā)送能力的瓶頸。伺服驅(qū)動器自帶的原點回歸功能,設置簡單,可以定位于編碼器Z相零位,定位精度更高。便捷的通訊方式,可以通過HMI對伺服所有參數(shù)和伺服工作狀態(tài)實時監(jiān)控,界面直觀,維護便捷。
在基于臺達全系列自動化控制系統(tǒng)的應用案例中,借助臺達產(chǎn)品通訊功能的優(yōu)勢和臺達AB系列
伺服豐富的運動控制功能,能夠很靈活的構造各類運動控制方案,相對于傳統(tǒng)的PLC脈沖控制方式而言,具有可靠性更高、、穩(wěn)定性更好的優(yōu)點。
作者簡介 江西萍鄉(xiāng)浮法玻璃廠 黃海宏 工程師