時(shí)間:2010-02-25 16:19:42來(lái)源:yangliu
摘要:本文分析了高壓變頻器在轉(zhuǎn)爐煉鋼除塵風(fēng)機(jī)中的應(yīng)用。實(shí)踐證明,高壓變頻器對(duì)降低除塵風(fēng)機(jī)的用電率、減少起動(dòng)電流、提高功率因數(shù)、改進(jìn)轉(zhuǎn)爐煉鋼工藝水平、提高自動(dòng)化水平有很好的應(yīng)用前景。
關(guān)鍵詞:變頻調(diào)速;高壓變頻技術(shù);轉(zhuǎn)爐;除塵風(fēng)機(jī)
一、工程前期情況描述
大冶華鑫煉鋼廠(chǎng)原有30T氧氣頂吹轉(zhuǎn)爐2座,采用“三吹三”方式,轉(zhuǎn)爐吹煉過(guò)程中,爐口會(huì)排出大量棕紅色的煙氣,煙氣溫度高、含有易燃?xì)怏w和金屬顆粒,按照我國(guó)1996年頒布的《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297一1996),對(duì)煙氣必須冷卻、凈化,達(dá)標(biāo)后排放。若電機(jī)采用工頻運(yùn)行,通過(guò)調(diào)節(jié)風(fēng)門(mén)的出口擋板調(diào)節(jié)風(fēng)量來(lái)滿(mǎn)足生產(chǎn)工藝要求,大量電能白白浪費(fèi)在閥門(mén)上;若采用液力耦合器調(diào)速,則存在以下缺點(diǎn):
(1) 調(diào)速范圍窄,轉(zhuǎn)速不穩(wěn)定;
(2) 電機(jī)的效率低,損耗大;
(3) 液力耦合器經(jīng)常出現(xiàn)故障,不能滿(mǎn)足連續(xù)生產(chǎn)的需要;
(4) 調(diào)節(jié)精度低,響應(yīng)慢。
吹煉工藝周期
A到B為兌鐵加廢鋼時(shí)間,約1分鐘。
B到C為風(fēng)機(jī)升速時(shí)間,暫定1分鐘,可以調(diào)節(jié)。
C到D為吹氧時(shí)間,約14分鐘。
D點(diǎn)風(fēng)機(jī)開(kāi)始減速,暫定2分鐘,可以調(diào)節(jié)。
D到E為倒?fàn)t測(cè)溫取樣時(shí)間,約2分鐘。
E到F為出鋼時(shí)間,約2分鐘。
F到G為濺渣時(shí)間,約2分鐘。
長(zhǎng)期以來(lái),不論轉(zhuǎn)爐處于哪一個(gè)運(yùn)行階段,產(chǎn)生的粉塵大小均使除塵風(fēng)機(jī)全速運(yùn)行,擋板幾乎不進(jìn)行任何調(diào)節(jié),造成大量的電能浪費(fèi)。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇,節(jié)能降耗、提高生產(chǎn)效率成為企業(yè)發(fā)展提高競(jìng)爭(zhēng)力的有效手段之一。
在九十年代后期,隨著電力電子技術(shù)、微電子技術(shù)、光電子技術(shù)的不斷發(fā)展和矢量控制技術(shù)的不斷完善,其中各種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的高壓變頻器相繼在應(yīng)用市場(chǎng)上出現(xiàn),尤其在最近幾年,在技術(shù)和應(yīng)用領(lǐng)域上得到不斷的進(jìn)步和拓展,其中,多重化完美無(wú)諧波矢量控制高壓變頻器以其功率因數(shù)高、無(wú)諧波(輸入諧波小,對(duì)供電電網(wǎng)無(wú)污染;輸出諧波小,電機(jī)附加發(fā)熱和轉(zhuǎn)矩脈動(dòng)小)可靠性高而受到越來(lái)越多的用戶(hù)歡迎,現(xiàn)已廣泛應(yīng)用于電力、冶金、化工、建材等領(lǐng)域。
二、系統(tǒng)技術(shù)方案設(shè)計(jì)
通過(guò)對(duì)冶煉工藝的分析:轉(zhuǎn)爐在煉鋼過(guò)程的不同階段對(duì)除塵風(fēng)量的大小有明顯的不同,以吹氧冶煉為最大,其他除塵為最低。通過(guò)對(duì)轉(zhuǎn)爐煉鋼過(guò)程的分析,對(duì)除塵風(fēng)機(jī)的控制設(shè)計(jì)于下方案。整個(gè)吹煉工藝周期約24分鐘,其中高速時(shí)間(C到D)14分鐘。為了控制簡(jiǎn)單起見(jiàn),可使除塵風(fēng)機(jī)運(yùn)行在兩種狀態(tài),高速和低速,高速定為45Hz,可以調(diào)節(jié);低速定為20Hz,可以調(diào)節(jié)。可考慮在下氧槍時(shí)給出一對(duì)接點(diǎn)使高壓變頻器加速進(jìn)入高速運(yùn)行,提氧槍時(shí)控制接點(diǎn)斷開(kāi),變頻器減速進(jìn)入低速運(yùn)行。
2.1 設(shè)備參數(shù):
風(fēng)機(jī)參數(shù)
風(fēng)機(jī)型號(hào):D700-13
額定風(fēng)量:42000m3 /h
額定風(fēng)壓:25490Pa
轉(zhuǎn)速:2965rpm
軸功率:400Kw
電機(jī)參數(shù)
電動(dòng)機(jī)型號(hào):JK134-2
額定電壓::10000V
額定功率: 440KW
額定電流:30A
額定轉(zhuǎn)速:2980r/m
變頻器技術(shù)指標(biāo)
型號(hào):SH-HVF-Y10K/450
額定容量:600kVA
輸入電壓:10000V
輸出電壓:0~10000V
輸出頻率:0~50Hz
2.2 系統(tǒng)電氣構(gòu)成
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)工藝情況,選用湖北三環(huán)發(fā)展股份有限公司研究開(kāi)發(fā)生產(chǎn)的高壓變頻器作為主件,該變頻調(diào)速系統(tǒng)具有諧波含量小,功率因數(shù)高、模塊化結(jié)構(gòu)、可靠性高等特點(diǎn)。除塵風(fēng)機(jī)電氣系統(tǒng)的主接線(xiàn)結(jié)構(gòu)圖如圖1所示。10kV電源通過(guò)母線(xiàn)段網(wǎng)側(cè)高壓開(kāi)關(guān)DL接入系統(tǒng),采用多重化移相干式隔離變壓器進(jìn)行電源側(cè)電氣隔離,以減小對(duì)電網(wǎng)的諧波污染;變壓器輸出經(jīng)功率柜逆變輸出后直接驅(qū)動(dòng)三相異步電動(dòng)機(jī),實(shí)現(xiàn)除塵風(fēng)量的控制。為保證整個(gè)除塵風(fēng)機(jī)系統(tǒng)可靠性,系統(tǒng)設(shè)計(jì)中我們還采用工頻旁路。當(dāng)系統(tǒng)變頻運(yùn)行時(shí),斷開(kāi)隔離開(kāi)關(guān)QS3,合隔離開(kāi)關(guān)QS1、QS2。QS2與QS3之間還設(shè)計(jì)了機(jī)械互鎖,在變頻器運(yùn)行時(shí)絕對(duì)保證QS3不可以誤合閘。在變頻運(yùn)行時(shí),由遠(yuǎn)程PLC起停變頻器;當(dāng)變頻器出現(xiàn)故障時(shí),系統(tǒng)切換至原工頻運(yùn)行方式;斷開(kāi)隔離開(kāi)關(guān)QS1、QS2;合隔離開(kāi)關(guān)QS3。由原除塵系統(tǒng)啟動(dòng)風(fēng)機(jī),入口擋板控制風(fēng)量。
圖1 系統(tǒng)接線(xiàn)圖
圖2 工藝流程圖
三、改造效果
從運(yùn)行情況看,該高壓變頻調(diào)速裝置,運(yùn)行可靠,節(jié)電效果明顯,達(dá)到了預(yù)期效果。經(jīng)過(guò)工頻和變頻運(yùn)行對(duì)比,測(cè)量和統(tǒng)計(jì)的煉鋼轉(zhuǎn)爐除風(fēng)機(jī)改造后各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)如下表
(1)節(jié)電效果明顯。改造前,該風(fēng)機(jī)每天平均電耗為7700kW·h,而現(xiàn)在僅為3653kWh左右,平均每天節(jié)電4047kWh,節(jié)電率達(dá)57%,年節(jié)電效益為73萬(wàn)元。
(2)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制,操作簡(jiǎn)單。系統(tǒng)利用轉(zhuǎn)爐煉鋼過(guò)程中氧槍的工作信號(hào)作為風(fēng)機(jī)高、低速運(yùn)行的控制信號(hào),實(shí)現(xiàn)了風(fēng)機(jī)的高、低速自動(dòng)控制,系統(tǒng)也可根據(jù)工作需要進(jìn)行人工操作,且操作方便。
(3)系統(tǒng)安全可靠。具有較強(qiáng)的自我保護(hù)能力和故障自診斷能力,有過(guò)流保護(hù)、過(guò)電壓保護(hù)、欠電壓保護(hù)、高壓電源缺相、接地等保護(hù)功能。
(4)設(shè)備運(yùn)行可靠,維護(hù)費(fèi)用低。由于采用變頻調(diào)速控制,其裝置具備軟起動(dòng)、軟停止的功能,故在啟動(dòng)時(shí)對(duì)電網(wǎng)及設(shè)備沒(méi)有沖擊,因此延長(zhǎng)了電機(jī)及風(fēng)機(jī)的使用壽命。由于電機(jī)的平均轉(zhuǎn)速大大降低,軸承的溫度大大降低,其壽命也大大延長(zhǎng),提高了整個(gè)系統(tǒng)的可靠性,減少了因頻繁更換軸承影響轉(zhuǎn)爐正常生產(chǎn)。
(5)單臺(tái)項(xiàng)目總體投資為98萬(wàn)元,16個(gè)月即可收回投資。設(shè)備使用年限長(zhǎng)達(dá)10年,投資收益高達(dá)600余萬(wàn)元。
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