基于V80系列PLC的制袋封切機(jī)控制系統(tǒng)
時(shí)間:2009-07-29 11:24:27來(lái)源:zhangting
導(dǎo)語(yǔ):?介紹了利用V80系列可編程控制器(PLC)與交流伺服控制器針對(duì)制袋封切機(jī)控制系統(tǒng)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)技術(shù)。
摘 要:介紹了利用V80系列可編程控制器(PLC)與交流伺服控制器針對(duì)制袋封切機(jī)控制系統(tǒng)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)技術(shù)。項(xiàng)目人機(jī)界面選用維綸觸摸屏(HMI)提供友好的人機(jī)交流接口與合理的控制流程,以實(shí)現(xiàn)高效率、高精度的袋料剪切。本文分別就制袋機(jī)的工作原理,電氣設(shè)計(jì),HMI、PLC選型及程序設(shè)計(jì)等幾方面進(jìn)行闡述,該電氣系統(tǒng)的成功開(kāi)發(fā)可以為使用V80系列HMI、PLC與交流伺服電機(jī)相結(jié)合的機(jī)電一體化控制系統(tǒng)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)起到借鑒示教作用。
關(guān)鍵詞:制袋機(jī)V80系列 PLC HMI 伺服電機(jī)
1 引言
項(xiàng)目原型基于小型制袋封切機(jī)開(kāi)發(fā)外銷出口型新機(jī)。原制袋寬度為600-1000mm。由于該機(jī)型送料膠輥慣量較小,送料電機(jī)采用130步進(jìn)電機(jī)經(jīng)過(guò)減速可實(shí)現(xiàn)傳動(dòng),使用單片機(jī)進(jìn)行位置控制。新機(jī)型制袋寬度提高到1500mm,送料膠輥慣量大幅增加,考慮到既能滿足精度和速度的要求又有較大的瞬間轉(zhuǎn)矩,送料系統(tǒng)改用伺服電機(jī)。由于用PLC開(kāi)發(fā)周期較短而且抗干擾性、靈活性好,所以采用PLC+HMI作為控制系統(tǒng)。同時(shí)可實(shí)現(xiàn)中英文操作畫(huà)面,滿足設(shè)備出口的要求。
2 封切機(jī)機(jī)工藝
2.1 工藝結(jié)構(gòu)
封切機(jī)機(jī)由機(jī)身、上下切刀、變頻傳動(dòng)機(jī)構(gòu)、上下送料膠輥、伺服傳動(dòng)機(jī)構(gòu)、放料架、放料直流電機(jī)、可調(diào)色標(biāo)檢測(cè)架、可移動(dòng)操作箱、電控箱等單元構(gòu)成。
2.2 封切機(jī)工藝過(guò)程
(1)空白定位運(yùn)行方式:忽略色標(biāo)信號(hào),送料長(zhǎng)度為設(shè)置袋長(zhǎng),送料完成后剪切并計(jì)袋數(shù),循環(huán)動(dòng)作直至袋數(shù)達(dá)到設(shè)定值,停機(jī)并延時(shí)至設(shè)置時(shí)間,以等待收料設(shè)備或操作人員收集袋料后,再次啟動(dòng)并循環(huán)工作。
(2)色標(biāo)定位運(yùn)行方式:送料長(zhǎng)度為設(shè)置袋長(zhǎng),在此期間的色標(biāo)信號(hào)忽略,繼續(xù)送出偏差長(zhǎng)度的袋料,檢測(cè)色標(biāo)信號(hào),定位于色標(biāo)信號(hào),定位完成后剪切并計(jì)袋數(shù),循環(huán)動(dòng)作直至袋數(shù)達(dá)到設(shè)定值,停機(jī)并延時(shí)至設(shè)置時(shí)間,等待收料設(shè)備或操作人員收集袋料后,再次啟動(dòng)并循環(huán)工作。若誤檢次數(shù)達(dá)到默認(rèn)值,則停機(jī)并報(bào)警。
3 FD1500型封切機(jī)機(jī)電系統(tǒng)設(shè)計(jì)
3.1 傳動(dòng)系統(tǒng)設(shè)計(jì)
(1)切刀傳動(dòng)系統(tǒng)。切刀傳動(dòng)系統(tǒng)為交流變頻器拖動(dòng)三相異步電機(jī),由面板電位器調(diào)速,V80系列PLC控制切刀啟動(dòng)與停止。傳動(dòng)軸上安裝2只霍爾開(kāi)關(guān),分別檢測(cè)切刀低位和送料/切刀高位。開(kāi)關(guān)1:切刀低位信號(hào),該信號(hào)為送料停止信號(hào)。若送料時(shí)檢測(cè)到切刀低位信號(hào)則表示系統(tǒng)超速,需報(bào)警并停機(jī)。開(kāi)關(guān)2:收到切刀低位信號(hào)后的首次ON信號(hào)為送料信號(hào),是送料電機(jī)的啟動(dòng)信號(hào);第二次ON信號(hào)為切刀高位信號(hào),是高位停機(jī)時(shí)的停機(jī)信號(hào)。
(2)送料傳動(dòng)系統(tǒng)。送料傳動(dòng)部分為交流伺服系統(tǒng),采用同步帶1:2減速傳動(dòng)。動(dòng)力選用臺(tái)達(dá)中慣量2KW伺服電機(jī)。具體型號(hào):驅(qū)動(dòng)器ASD-A2023M,電機(jī)ASMT20M250。
(3)控制精度計(jì)算。通過(guò)以下計(jì)算得出單個(gè)脈沖對(duì)應(yīng)的送料長(zhǎng)度,即為控制精度。
系統(tǒng)要求0.2mm定位精度,現(xiàn)計(jì)算得出控制精度為0.0314mm,因機(jī)械定位誤差不大于0.1mm,所以:定位精度+機(jī)械誤差=0.1314mm%26lt;0.2mm,定位精度滿足制袋機(jī)系統(tǒng)要求。
(4)最高脈沖輸出頻率計(jì)算。用戶要求最高送料速度為180m/min,由此可計(jì)算得出系統(tǒng)所要求的脈沖輸出頻率,以此為V80系列PLC選型的重要依據(jù)。
3.2 PLC與HMI選型
(1)輸入信號(hào)統(tǒng)計(jì)。在色標(biāo)傳感器檢標(biāo)時(shí),由于袋料上所印刷的色標(biāo)不同,故亮通(Light On)、暗通(Dark On)均有可能。無(wú)論亮通或是暗通,在檢測(cè)到色標(biāo)信號(hào)時(shí)都需要PLC作出中斷響應(yīng),所以需要把色標(biāo)傳感器的Light On與Dark On都接入PLC。色標(biāo)信號(hào):2點(diǎn);低位信號(hào):1點(diǎn);高位/送料信號(hào):1點(diǎn),共4點(diǎn)DI信號(hào)。
(2)輸出信號(hào)統(tǒng)計(jì)。脈沖輸出(Pulse+Sign):2點(diǎn)(Y0,Y1);切刀動(dòng)作:1點(diǎn);沖孔動(dòng)作:1點(diǎn);蜂鳴器:1點(diǎn);共5點(diǎn)DO信號(hào)。
(3)其它功能??奢敵龃笥谙到y(tǒng)所要求頻率(95541pps)的脈沖;2點(diǎn)外部中斷回應(yīng)。
基于以上考慮,V80系列PLC選擇V80-M32DT-DC/S。具體功能參數(shù)為:50K脈沖輸出,8點(diǎn)外部中斷回應(yīng)。同時(shí)與HMI通信可使用RS485連接,抗干擾能力優(yōu)于一般的RS232通信方式。HMI選用維綸MT-506觸摸屏,通過(guò)圖3可見(jiàn)觸摸屏操作更為直觀方便。大部分操作在HMI上進(jìn)行,從而可減少外部按鈕開(kāi)關(guān)、指示燈的使用,只保留急停按鈕等必要設(shè)備。
3.3 PLC程序設(shè)計(jì)要點(diǎn)
主體程序使用邏輯順序控制,除此之外的編程重點(diǎn)如下:
(1)使用浮點(diǎn)運(yùn)算。為減小計(jì)算誤差,如袋長(zhǎng)脈沖數(shù)、偏差脈沖數(shù)等重要數(shù)據(jù)的計(jì)算,均使用浮點(diǎn)運(yùn)算。經(jīng)過(guò)驗(yàn)證,計(jì)算誤差小于0.001mm。
(2)袋長(zhǎng)脈沖送料使用DPLSR可調(diào)加減速脈沖輸出指令,反復(fù)修改并驗(yàn)證啟動(dòng)頻率與加減速時(shí)間設(shè)置的合理性。完成袋長(zhǎng)脈沖之后,使能色標(biāo)檢測(cè),以忽略袋料中間部分的色標(biāo)誤檢。檢測(cè)到色標(biāo)時(shí),響應(yīng)外部中斷,執(zhí)行中斷程序置位M1334以停止CH0脈沖輸出??稍O(shè)置亮通(Light On)中斷或是暗通(Dark On)中斷。精簡(jiǎn)中斷程序的內(nèi)容,盡量減少中斷對(duì)掃描周期的影響。
4 結(jié)束語(yǔ)
制袋封切機(jī)的性能雖已達(dá)到最初的設(shè)計(jì)目標(biāo)(在袋長(zhǎng)為1000mm時(shí),制袋速度:60個(gè)/分),但V80系列PLC脈沖輸出頻率尚有較大余量可用。使用標(biāo)準(zhǔn)100mm直徑膠輥時(shí),可改變伺服電機(jī)電子齒輪比,在保證控制精度的前提下,更進(jìn)一步加大V80系列PLC脈沖輸出頻率的余量。以上有利因素均為FD1500型制袋機(jī)提高加工速度奠定了良好的基礎(chǔ)。二次開(kāi)發(fā)時(shí),加大減速比至1:3,將突破伺服負(fù)載/電機(jī)轉(zhuǎn)子慣量比過(guò)大這一限速瓶頸,最終提高生產(chǎn)效率。
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