摘要:介紹了TCA787集成芯片在江蘇索普集團(股份)公司大功率可控硅整流控制系統(tǒng)中的應用情況。
關(guān)鍵詞:整流裝置;諧波;集成芯片;大功率;可控硅整流器;控制系統(tǒng)
在以電解為主的鋁加工及氯堿生產(chǎn)中,大功率硅整流設(shè)備中的晶閘管觸發(fā)器及控制器經(jīng)過近2O多年的改進,逐步向集成化、數(shù)字化方向發(fā)展,越來越趨向于調(diào)試簡單、安裝方便和更換的便捷。下面是江蘇索普集團(股份)公司(簡稱江蘇索普公司)使用的晶閘管控制觸發(fā)線路的升級改進。
1 原晶閘管控制觸發(fā)線路簡介
1988年,江蘇索普公司開始使用硅整流技術(shù)時采用的控制部分比較簡單(見圖1),由于控制電路均為分立元件方式,所用的電子元件多,整個控制線路分布在6塊板上,分擔不同功能,相互間是通過插件卡簧相連,控制系統(tǒng)有6個環(huán)節(jié),分別為:觸發(fā)器(CF)、功率放大器(NF)、相控角越限(XY)、電流調(diào)節(jié)器(LT)、±15V穩(wěn)壓板、+48V穩(wěn)壓板。其工作原理如下:此套控制系統(tǒng)在穩(wěn)流精度及觸發(fā)脈沖上均滿足生產(chǎn)要求,穩(wěn)流精度在50%~90%范圍內(nèi),在負載上±10%波動時,穩(wěn)流精度為±1%。觸發(fā)部分形成脈沖的特點:范圍≥170、脈沖前沿幅值≥8V、脈沖后沿幅值≥4V、脈沖寬度14。、前沿陡度≤7S。在近1O年的使用中,比較好地適應了江蘇索普公司生產(chǎn)發(fā)展的需要。
[align=left] 3個主要環(huán)節(jié)形成的電路圖如下。①觸發(fā)器電路:分相交流信號輸入一移相一方波形成一鋸齒波形成一比較器單穩(wěn)態(tài)(延時整形)一邏輯組合一復合放大。這是脈沖的形成所在,直接影響整個生產(chǎn)系統(tǒng)。②電流調(diào)節(jié)穩(wěn)流電路:給定信號輸入一濾波一比較疊加一PID調(diào)節(jié)一推挽輸出一正負限幅。③相控角越限信號電路(對操作產(chǎn)生影響,有利于提高整流效率):電壓比較一邏輯組合一單穩(wěn)態(tài)電路一輸出繼電器。各環(huán)節(jié)的輸入/出信號均為模擬量,各個環(huán)節(jié)獨立成單個印刷板,可完成不同的功能;各環(huán)節(jié)模擬量的產(chǎn)生受所用元器件數(shù)量多的影響,而且焊點質(zhì)量差導致的故障也會影響整個系統(tǒng)的脈沖輸出和電流的穩(wěn)定。
各環(huán)節(jié)的相互連接是通過控制板腳與卡簧來實現(xiàn),而隨著使用時間的延長,卡簧表面會被氧化,簧也會松動,形成接觸上的問題,使各環(huán)節(jié)之間信號連接出錯,從而影響脈沖的形成。從該套控制系統(tǒng)運行10年的情況來看,出現(xiàn)元器件故障與由于卡簧故障而產(chǎn)生接觸出錯的概率相當,而卡簧接觸問題在維修中不受關(guān)注。這種控制的獨立性較強,任一單元出錯可獨立更換,而不會影響其他部分。在運行中,從信號檢測點引出關(guān)鍵點信號,便于檢測判斷。
2 晶閘管控制觸發(fā)線路的改造過程
1998年,江蘇索普公司整流系統(tǒng)改造時,生產(chǎn)廠家對此作了改進,減少了控制環(huán)節(jié),每臺機組只有兩塊控制板,一塊集中了電源、觸發(fā)、PID調(diào)節(jié)、過流保護,另一塊主要是信號,有載開關(guān)的升、降檔控制,省略了相控角越限,而增加了對有載開關(guān)的自動控制和主電源缺相的監(jiān)測,控制的自動化程度提高。特別是觸發(fā)部分,由于采用了單芯片6脈沖集成電路塊TCA787,大大簡化了觸發(fā)電路。整個觸發(fā)部分只有“信號輸入一移相一TCA787一場效應管輸出”4個環(huán)節(jié),電路結(jié)構(gòu)簡單,由于場效應管的使用,省略了脈沖功放回路,簡化了控制環(huán)節(jié),而其他環(huán)節(jié)則變動不大。該系統(tǒng)控制也基本滿足生產(chǎn)的需要:穩(wěn)流精度≤±0.5%。觸發(fā)器形成脈沖的特點:范圍0~170。,脈沖幅值1OV,寬度12。,脈沖前沿陡度≤1s。TCA787芯片管腳示意圖見圖2。[/align]
該控制系統(tǒng)的特點在于其集成化程度高、組件少、線路相對簡單。①在電流調(diào)節(jié)方面,設(shè)置了兩組:一組通過內(nèi)外給定的切換來控制電位的改變;另一組通過一路給定與反饋的比較來實現(xiàn)控制電位的改變;②由于各環(huán)節(jié)基本集中在一塊板上,通過卡件連接的少,此控制板上舍棄了原系統(tǒng)的卡簧連接方式,而改為端子接線方式,這就大大減少了接觸方面的故障;③在給定電位的輸入上,采用了電子開頭電路(見圖3)。兩種線路比較看,原系統(tǒng)簡單,新系統(tǒng)較復雜,且控制受集成塊電源的影響,不很可靠,電流在實現(xiàn)切換過程中無擾動性能方面不如原系統(tǒng)。④廠家在系統(tǒng)電源部分的設(shè)計也有所創(chuàng)新,但電路的設(shè)計不夠精確,元件的選擇有偏差,在實際運行中,會因電源部分的個別元件損壞而影響電源的正常工作,特別是當外線電壓出現(xiàn)波動時,影響電源部分的輸出,甚至損壞電源。內(nèi)外給定電位受IC4的影響,三端運放控制、三端允許端電位的變化決定內(nèi)外給定的作用。而原系統(tǒng)則采用了二極管控制(見圖4)。
由于廠家選用4個470F、50V的電解電容,而該電容對電路電壓波動的抑制有偏差,耐壓性能欠缺。當網(wǎng)路出現(xiàn)一定的波動(1000V或瞬時波動)就會使電容損壞,從而影響±15V電源的輸出,特別會影響一15v電源的輸出(建議一15V電源在整個電路中只供給“’電路,以免造成其他的影響)。解決方法有兩方面:①在運行中,用其他l5V而該電容對電路電壓波動的抑制有偏差,耐壓性能電源單獨供電,可保證電流的穩(wěn)定控制;②在停車欠缺。當網(wǎng)路出現(xiàn)一定的波動(1000V或瞬時波時,用耐壓高的電容替代,增加電源的抗干擾能力。動)就會使電容損壞,從而影響±15V電源的輸出,近4年的使用證明,該套控制線路在實際應用特別會影響一15v電源的輸出(建議一15V電源中比較實用,出錯率較少、便于監(jiān)控,在大功率整流在整個電路中只供給“’電路,以免造成其他的影系統(tǒng)中可以大規(guī)模推廣。