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利用PLC和變頻器實(shí)現(xiàn)多電機(jī)速度同步控制

時(shí)間:2008-01-25 15:23:00來(lái)源:dujing

導(dǎo)語(yǔ):?在傳統(tǒng)的傳動(dòng)系統(tǒng)中,要保證多個(gè)執(zhí)行元件間速度的一定關(guān)系,其中包括保證其間的速度同步或具有一定的速比,常采用機(jī)械傳動(dòng)剛性聯(lián)接裝置來(lái)實(shí)現(xiàn)

在傳統(tǒng)的傳動(dòng)系統(tǒng)中,要保證多個(gè)執(zhí)行元件間速度的一定關(guān)系,其中包括保證其間的速度同步或具有一定的速比,常采用機(jī)械傳動(dòng)剛性聯(lián)接裝置來(lái)實(shí)現(xiàn)。但有時(shí)若多個(gè)執(zhí)行元件間的機(jī)械傳動(dòng)裝置較大,執(zhí)行元件間的距離較遠(yuǎn)時(shí),就只得考慮采用獨(dú)立控制的非剛性聯(lián)接傳動(dòng)方法。下面以兩個(gè)例子分別介紹利用PLC和變頻器實(shí)現(xiàn)兩個(gè)電機(jī)間速度同步和保持速度間一定速比的控制方法。

1、利用PLC和變頻器實(shí)現(xiàn)速度同步控制

薄膜吹塑及印刷機(jī)組的主要功能是,利用擠出吹塑的方法進(jìn)行塑料薄膜的加工,然后經(jīng)過(guò)凹版印刷機(jī)實(shí)現(xiàn)對(duì)薄膜的印刷,印刷工藝根據(jù)要求不同可以采用單面單色、單面多色、雙面單色或雙面多色等方法。在整個(gè)機(jī)組中,有多個(gè)電機(jī)的速度需要進(jìn)行控制,如擠出主驅(qū)動(dòng)電機(jī)、薄膜拉伸牽引電機(jī)、印刷電機(jī)以及成品卷繞電機(jī)等。電機(jī)間的速度有一定的關(guān)系,如:擠出主電機(jī)的速度由生產(chǎn)量要求確定,但該速度確定之后,根據(jù)薄膜厚度,相應(yīng)的牽引速度也就確定,因此擠出速度和牽引速度之間有一確定的關(guān)系;同時(shí),多組印刷膠轆必須保證同步,印刷電機(jī)和牽引電機(jī)速度也必須保持同步,否則,將影響薄膜的質(zhì)量、印刷效果以及生產(chǎn)的連續(xù)性;卷繞電機(jī)的速度受印刷速度的限制,作相應(yīng)變化,以保證經(jīng)過(guò)印刷的薄膜能以恒定的張力進(jìn)行卷繞。

利用PLC和變頻器實(shí)現(xiàn)多電機(jī)速度同步控制

在上述機(jī)組的傳動(dòng)系統(tǒng)中,多組印刷膠轆的同步驅(qū)動(dòng)可利用剛性的機(jī)械軸聯(lián)接,整個(gè)印刷膠轆的驅(qū)動(dòng)由一臺(tái)電機(jī)驅(qū)動(dòng),這樣就保證了它們之間的同步。印刷電機(jī)的速度必須保證與牽引電機(jī)的速度同步,否則,在此兩道工藝之間薄膜會(huì)出現(xiàn)過(guò)緊或過(guò)松的現(xiàn)象,影響印刷質(zhì)量和生產(chǎn)的連續(xù)性。但是印刷生置與牽引裝置相距甚遠(yuǎn),無(wú)法采用機(jī)械剛性聯(lián)接的方法。為實(shí)現(xiàn)牽引與印刷間的同步控制,牽引電機(jī)和印刷電機(jī)各采用變頻器進(jìn)行調(diào)速,再用PLC對(duì)兩臺(tái)變頻器直接控制。

牽引電機(jī)和印刷電機(jī)采用變頻調(diào)速,其控制框圖如圖1所示。在這個(gè)閉環(huán)控制中,以牽引轆的速度為目標(biāo),由印刷電機(jī)變頻器調(diào)節(jié)印刷轆速度來(lái)跟蹤牽引轆的速度。利用旋轉(zhuǎn)編碼器1和旋轉(zhuǎn)編碼器2分別采集上述兩個(gè)電機(jī)的脈沖信號(hào)(編碼器位置參見(jiàn)圖3),并送到PLC的高速計(jì)數(shù)口或接在CPU的IR00000~I(xiàn)R00003。以這兩個(gè)速度信號(hào)數(shù)據(jù)為輸入量,進(jìn)行比例積分(PI)控制算法,運(yùn)算結(jié)果作為輸出信號(hào)送PLC的模擬量模塊,以控制印刷電機(jī)的變頻器。這樣,就可以保證印刷速度跟蹤牽引速度的變化而發(fā)生變化,使兩個(gè)速度保持同步。

采用PI控制算法進(jìn)行速度調(diào)節(jié),程序設(shè)計(jì)框圖見(jiàn)圖2。圖中取自編碼器采集的脈沖信號(hào),轉(zhuǎn)換成電機(jī)的速度數(shù)據(jù),經(jīng)上下限處理后,存儲(chǔ)于某個(gè)DM區(qū)中,以作為運(yùn)算中的y值。計(jì)算后的p值,送到模擬量輸出通道,經(jīng)過(guò)上下限標(biāo)定后,換算成變頻器能接受的電流或電壓信號(hào),以控制印刷電機(jī)的變頻器。

為確保薄膜在牽引和印刷兩道工序間保持恒定的張力,在這兩個(gè)裝置之間增加一組浮動(dòng)轆調(diào)節(jié)裝置,其結(jié)構(gòu)如圖3所示。

上面的浮動(dòng)轆調(diào)節(jié)裝置,也用于減少因電源系統(tǒng)波動(dòng)等因素引起的外來(lái)干擾。但波動(dòng)引起的速度差別,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間后,會(huì)使兩個(gè)浮動(dòng)轆位置升得太高或降得太低。因此在設(shè)計(jì)PI控制算法時(shí),考慮了這些干擾因素的影響,利用積分環(huán)節(jié)I來(lái)調(diào)節(jié)累積誤差,使得牽引轆和印刷轆能進(jìn)行同步控制,并且同步精度較高,從而確保這個(gè)控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性。

利用PLC和變頻器實(shí)現(xiàn)多電機(jī)速度同步控制

2、利用PLC和變頻器實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定速比的控制

在聚丙烯(PP)紡絲設(shè)備中,經(jīng)過(guò)預(yù)拉伸的纖維需要進(jìn)行熱拉伸。熱拉伸在兩個(gè)經(jīng)過(guò)加熱的轆筒與預(yù)拉伸轆之間進(jìn)行,各轆筒由電機(jī)分別驅(qū)動(dòng)。原有的電機(jī)調(diào)速是采用直流電機(jī)驅(qū)動(dòng),由電位器調(diào)節(jié)的。在生產(chǎn)中經(jīng)常出現(xiàn)速度波動(dòng)現(xiàn)象,速比不能穩(wěn)定,加工過(guò)程易出現(xiàn)“纏轆”現(xiàn)象,成品纖維出現(xiàn)“毛絲”和“硬頭絲”,影響化纖成品的質(zhì)量。在紡絲時(shí),預(yù)拉伸轆的速度受PP原料、分子線形取向等工藝要求的變化,應(yīng)能方便地進(jìn)行調(diào)節(jié)。確定了拉伸比后,熱拉伸轆的速度要快速地進(jìn)行眼蹤和變化。采用可編程控制器(PLC)和變頻器進(jìn)行控制,能較好地穩(wěn)定兩個(gè)熱拉伸轆與預(yù)拉伸轆之間的速比。

利用PLC和變頻器實(shí)現(xiàn)多電機(jī)速度同步控制

利用PLC和變頻器實(shí)現(xiàn)多電機(jī)速度同步控制

圖4是PP紡絲機(jī)中熱拉伸的結(jié)構(gòu)原理圖。預(yù)拉伸棍和兩個(gè)熱拉伸轆由3臺(tái)電機(jī)分別驅(qū)動(dòng),熱拉伸兩轆速度相同,化纖無(wú)拉伸,起穩(wěn)定纖維性能作用;熱拉伸輯與預(yù)拉伸輾間具有一定的速比,某一個(gè)速度發(fā)生變化時(shí),另一個(gè)也需要根據(jù)速比同時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的變化。由旋轉(zhuǎn)編碼器采集的脈沖信號(hào),送PLC的高速計(jì)數(shù)口或接CPU的IR00000~I(xiàn)R00003,轉(zhuǎn)換成速度數(shù)據(jù)后,作為比例積分(PI)控制算法的輸入?yún)?shù)。運(yùn)算結(jié)果作為輸出參數(shù),經(jīng)PLC的模擬量輸出模塊標(biāo)定后,以電流或電壓形成控制各電機(jī)的調(diào)速變頻器。控制算法中,預(yù)拉伸轆速度數(shù)據(jù)V1乘上某個(gè)速比u后(速比可調(diào)),作為目標(biāo)值,使熱拉伸輯的速度數(shù)據(jù)V2跟蹤(V1·u)的變化。

3、結(jié)束語(yǔ)

隨著變頻器技術(shù)的成熟和使用范圍的擴(kuò)大,可利用可編程控制器(PLC)對(duì)其進(jìn)行控制,從而適應(yīng)傳動(dòng)系統(tǒng)中對(duì)速度控制靈活性、準(zhǔn)確性和可靠性等的不同要求。上述兩個(gè)例子均是實(shí)際生產(chǎn)中應(yīng)用PLC和變頻器進(jìn)行速度控制的實(shí)例,均較好地達(dá)到預(yù)期的同步或給定速比控制要求。

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