時間:2009-02-01 09:20:40來源:ronggang
摘 要:文章介紹了PLC通過Profibus-DP總線控制直流電機的應用系統(tǒng),選擇S7-300 CPU 315-2DP作為控制核心,西門子工控機PC847B作為人機交互設(shè)備,6RA70系列直流驅(qū)動器為執(zhí)行設(shè)備,提高了系統(tǒng)的技術(shù)先進性,可靠性和檢測精度。
關(guān)鍵詞:S7-300;6RA70;Profibus-DP;直流調(diào)速;傳動裝置檢測系統(tǒng);
Abstract: The paper introduces the DC motor speed control system controlled by PLC through Profibus-DP bus. The system uses the S7-300 CPU 315-2DP as the core, Siemens Industrial Computer equipment PC847B as a human-computer interaction, 6RA70 series DC drives as the implement equipment, to improve the advanced technology, reliability and accuracy of the speed control system.
Key words: S7-300; 6RA70; Profibus-DP; DC converter; gear detection system;
1 引言
隨著新型電力電子器件的不斷問世,對直流電機的控制系統(tǒng)也由原來的晶閘管、接觸器、繼電器等器件,逐漸過渡到集成度和控制性能更高的系統(tǒng),通過對某廠WZ121系統(tǒng)進行了改造,用全數(shù)字直流調(diào)速裝置來代替模擬直流電源,實現(xiàn)了此類系統(tǒng)的全數(shù)字控制和高可靠性。整個系統(tǒng)采用“PLC + 6RA70 + 真空換向柜 + PC847B ”的結(jié)構(gòu),如圖1所示。
圖1 傳動裝置負荷試驗系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡圖
2 系統(tǒng)組成
2.1 系統(tǒng)硬件組成
上位機由于要完成較為復雜的數(shù)據(jù)查詢和報表打印等功能,使用了西門子的PC847B工控機,該工控機使用CP5611網(wǎng)卡連接到Profibus-DP網(wǎng)絡,組態(tài)軟件使用了WinCC V6.2,使其能夠方便地實現(xiàn)現(xiàn)場工藝參數(shù)的輸入、輸出及實時監(jiān)控,對現(xiàn)場工藝進行有效的管理。PLC使用西門子的CPU315-2DP,該PLC有PORT0和PORT1兩個通信口,PORT0為Profibus總線通信口,波特率選為500kb/s;PORT1為MPI口,即與工控機還使用的通信口,采用RS-485通信,波特率選為19.2kb/s。此外,還使用了兩臺6RA70系列直流調(diào)速裝置。通信部分采用Profibus-DP進行網(wǎng)絡通信,可編程控制器CPU315-2DP作為一級主站,工控機和直流調(diào)速裝置都作為DP從站來完成與主站的數(shù)據(jù)交換。整個系統(tǒng),工控機作為人機交互終端,Profibus-DP總線作為數(shù)據(jù)傳輸通道,CPU315-2DP作為控制中樞,協(xié)調(diào)指揮系統(tǒng)各構(gòu)成環(huán)節(jié)可靠地運行。
2.2 6RA70硬件配置
系統(tǒng)采用兩套6RA70給兩臺直流電機提供勵磁電流的方式來模擬傳動裝置的載荷,6RA70作為一個受PLC控制的可調(diào)直流電源。6RA70的輸入輸出端子可以自由定義和使用,在本應用中,對控制端子X174的設(shè)置為:2、3、4,模擬量輸入。X171的設(shè)置為:x171- 36,電壓極性;x171- 37,啟停;x171- 38,使能;x171- 46、47,故障;x171- 48、54,運行。
6RA70的電樞電源接1U1、1V1、1W1接380VAC,電子板電源5U1、5V1接380VAC。其他的控制端子,如X172、X173未用。從系統(tǒng)的數(shù)據(jù)吞吐能力及保護協(xié)議可靠性出發(fā),通過安裝ADB板、LBA板、CBP2板,使直流調(diào)速器構(gòu)成一個Profibus從站。硬件連線如圖2所示【1】。
圖2 6RA70硬件連線圖
3 參數(shù)設(shè)置
(1) 直流調(diào)速裝置參數(shù)設(shè)置。在硬件連接完畢后,首先要根據(jù)所要控制的電機的參數(shù)和要求的輸出電流,對6RA70進行參數(shù)的設(shè)定【2】,在本系統(tǒng)中6RA70的主要參數(shù)設(shè)置為:P100 = 90.00,P101 = 478.00,P102 = 1,P083 = 4,P084 = 2,P169 = 0,P170 = 0,P171 = 100,P172 = 0,P601 = 10,P609 = 10。
通信板CBP2插入直流調(diào)速裝置電控箱的槽2中,為使CBP2能正常工作,需對直流調(diào)速器以下參數(shù)進行設(shè)置:PPO類型、報文監(jiān)控時間、CBP2的Profibus站點地址、CBP2的參數(shù)使能狀態(tài)。加以參數(shù)優(yōu)化才能實現(xiàn)與SIMANTIC S7-300的通信。本系統(tǒng)中的參數(shù)為:P644 = K3002,P648 = K3001,U734等。參數(shù)設(shè)置的流程如圖3所示【1】。
圖3 6RA70參數(shù)配置流程圖
完成直流調(diào)速裝置電動機的基本參數(shù)和在Profibus-DP總線中的參數(shù)設(shè)定后[3],直流調(diào)速器要進行最優(yōu)化運行,還應完成以下參數(shù)設(shè)置:為了達到6RA70與電動機之間的精密匹配,6RA70額定直流電流(電樞和勵磁)的數(shù)值分別賦給參數(shù)P076.i001(電樞),P076.i002(勵磁);P051=25(電樞和勵磁的預控制和電流調(diào)節(jié)器的優(yōu)化運行,最優(yōu)化運行后,自動設(shè)置P110,P111,P112,P115,P156,P255,P256,P826);P601.i001=K0015(電樞電流調(diào)節(jié)器給定的源為K0015)。
(2)PLC參數(shù)設(shè)置。CPU315-2DP系統(tǒng)本身具有Profibus-DP接口,無需另外的通信接口單元。在編程軟件STEP7中完成硬件網(wǎng)絡組態(tài),為直流調(diào)速裝置分配網(wǎng)絡地址,該地址必須與直流調(diào)速裝置CBP2板中設(shè)置的相同,在組織塊OB中選用SFC14“DPRD_DAT”、SFC15“DPWR_DAT”系統(tǒng)功能塊,向直流調(diào)速裝置的CBP2模塊接收和發(fā)送過程數(shù)據(jù)(見圖4)【2】。
圖4 PLC與6RA70之間的通信
4 編程
在Step7 中對調(diào)速器進行硬件組態(tài),選擇CBP2板的PPO類型為PPO4即PKW 0個字及PZD 6個字。通過以上設(shè)定,即可用程序?qū)崿F(xiàn)對調(diào)速器的遠程控制。圖5為接收和發(fā)送數(shù)據(jù)的程序框圖。
圖5 數(shù)據(jù)收發(fā)程序框圖
根據(jù)圖5框圖,其部分程序如下【2】:
CALL “motor_SR”,DB28 // 調(diào)速器功能(Speed Regulator)
s_start: = “motor啟停M位” //調(diào)速器啟停標志位
fault: = “motor故障” //調(diào)速器外部輸入故障點
1_start: = “ motor啟停M位” //連鎖啟動位
u_stop: = “緊急停車標志位” //系統(tǒng)急停輸入位
fault_AK: = M14.6
addresl_IW: = W#16#100 //接收參數(shù)地址(PZD,PZD2),(PKE,IND)
speed_IW: = “motor速度給定” //速度給定
addresl_QW: = “W#16#100” //發(fā)送參數(shù)地址(PZD,PZD2)
speed_MAX: = 400 //最大速度
SRI_MAX: = 540 //最大電流
Speed_QW: = DB20.DBW100 //調(diào)速器速度實際值輸出
I_QW: = DB20.DBW110 //電流實際輸出值
sr_Run: = M208.2 //調(diào)速器運行信號輸出
sr_fault: = “調(diào)速器故障” //調(diào)速器故障
A M 208.2
FP M16.2 = “motor啟動繼電器”
AN M 208.2
FP M 16.3 = “motor啟動繼電器”
5 系統(tǒng)調(diào)試及運行
系統(tǒng)調(diào)試包括硬件、軟件、模擬調(diào)試和現(xiàn)場運行。模擬調(diào)試是檢查硬件和軟件的整體性能,為現(xiàn)場運行做準備。在進行系統(tǒng)調(diào)試時要遵守:先進行單機調(diào)試,再進行聯(lián)機調(diào)試;先空載試驗,再帶載調(diào)試。調(diào)試過程中,許多故障是由于直流調(diào)速裝置和PLC的參數(shù)設(shè)置不當造成的,因此,正確設(shè)置參數(shù)是保證系統(tǒng)正常運行的前提。
6 結(jié)束語
本文通過實際的改造項目,實現(xiàn)了上位機、Siemens S7-300 PLC和6RA70直流調(diào)速裝置的Profibus-DP通信。經(jīng)現(xiàn)場調(diào)試及運行表明,此方法是控制直流電機的較為可靠、方便而且經(jīng)濟的方法,系統(tǒng)設(shè)計具有普遍性,可為實際工程所廣泛借鑒。
參考文獻:
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