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基于PLC的伺服控制系統(tǒng)在密封墊圈繞制系統(tǒng)中的應(yīng)用

時(shí)間:2008-12-24 08:55:49來(lái)源:ronggang

導(dǎo)語(yǔ):?介紹了基于PLC控制的伺服電機(jī)系統(tǒng)在密封墊圈繞制中的應(yīng)用,闡述密封墊圈繞制系統(tǒng)中PLC控制設(shè)計(jì),討論系統(tǒng)硬件和軟件設(shè)計(jì),包括電氣線路設(shè)計(jì)、軟件編程設(shè)計(jì)、文本通訊、PLC控制伺服電機(jī)定位和電焊機(jī)工作的設(shè)計(jì)
摘 要:介紹了基于PLC控制的伺服電機(jī)系統(tǒng)在密封墊圈繞制中的應(yīng)用,闡述了密封墊圈繞制系統(tǒng)中PLC控制的設(shè)計(jì),討論了系統(tǒng)硬件和軟件設(shè)計(jì),包括電氣線路設(shè)計(jì)、軟件編程設(shè)計(jì)、文本通訊、PLC控制伺服電機(jī)定位和電焊機(jī)工作的設(shè)計(jì)。 0 前言   PLC是在傳統(tǒng)的順序控制器的基礎(chǔ)上引入了微電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、自動(dòng)控制技術(shù)和通訊技術(shù)而形成的一代新型工業(yè)控制裝置,目的是用來(lái)取代繼電器、執(zhí)行邏輯、記時(shí)、計(jì)數(shù)等順序控制功能,建立柔性的程控系統(tǒng)。PLC具有通用性強(qiáng)、維護(hù)方便、可靠性高、抗干擾能力強(qiáng)、編程簡(jiǎn)單等特點(diǎn),已在工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。特別是在電機(jī)控制上,PLC集成了專用的控制指令集,這可大大縮短編程者對(duì)程序的開發(fā)時(shí)間,提高調(diào)試的效率。   位置伺服系統(tǒng),一般是以足夠的位置控制精度(定位精度)、位置跟蹤精度(位置跟蹤誤差)和足夠快的跟蹤速度作為它的主要控制目標(biāo)。系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)要求能以一定的精度隨時(shí)跟蹤指令的變化,因而系統(tǒng)中伺服電動(dòng)機(jī)的運(yùn)行速度常常是不斷變化的。故伺服系統(tǒng)在跟蹤性能方面的要求一般要比普通調(diào)速系統(tǒng)高且嚴(yán)格得多,并且不會(huì)出現(xiàn)象步進(jìn)電機(jī)在高速狀態(tài)下旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)時(shí)出現(xiàn)“脫步”等現(xiàn)象,其在位置控制方面具有相當(dāng)高的精度而且在高速旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)時(shí)具有與低速運(yùn)動(dòng)狀態(tài)下相同的轉(zhuǎn)矩,即可以實(shí)現(xiàn)恒轉(zhuǎn)矩運(yùn)行。伺服電機(jī)的以上一些特性可以很好地滿足本系統(tǒng)的設(shè)計(jì)需要。   密封墊圈在石油管道、液氣壓系統(tǒng)等諸多領(lǐng)域內(nèi)有著廣泛的用途,是一種密封性極其優(yōu)良的產(chǎn)品。主要原材料包括鋼帶和石墨等,因?yàn)槠淞己玫拿芊庑裕栽谌虻男枨罅糠浅}嫶?,企業(yè)為提高其生產(chǎn)效率,要求采用自動(dòng)生產(chǎn)設(shè)備。   該生產(chǎn)系統(tǒng)現(xiàn)大都采用的是手工操作的方式,在生產(chǎn)過(guò)程中,時(shí)刻需要人工干預(yù)產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程,通過(guò)測(cè)量來(lái)確定產(chǎn)品是否符合工藝要求。比如,時(shí)刻需要用游標(biāo)卡尺來(lái)測(cè)量產(chǎn)品的外徑來(lái)保證產(chǎn)品的質(zhì)量;整個(gè)焊接過(guò)程完全由人工操作,自動(dòng)化程度低,產(chǎn)品的生產(chǎn)效率低下,已無(wú)法滿足日益增強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)需要,所以提高效率迫在眉睫。 1 系統(tǒng)組成   根據(jù)生產(chǎn)工藝的要求和對(duì)實(shí)際系統(tǒng)的測(cè)量,預(yù)估電機(jī)帶動(dòng)模芯運(yùn)行所需的力矩和運(yùn)行速度,綜合不同規(guī)格下的各種要求,選取了PLC作為控制系統(tǒng),驅(qū)動(dòng)伺服電機(jī)和焊機(jī),采用文本顯示器設(shè)置相應(yīng)參數(shù)??傇砜驁D如圖1所示。 [align=center] 圖1 PLC控制電路框圖[/align]   1.1 硬件部分   本系統(tǒng)電氣硬件控制電路的設(shè)計(jì),主要包括保護(hù)電路、電源變換電路、伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng)部分電路、伺服電機(jī)供電電路和控制電路。對(duì)于伺服電機(jī)的控制采用PLC作為主控制器,主要控制線有4根:伺服使能信號(hào)線、指令脈沖輸出信號(hào)線、伺服電機(jī)旋轉(zhuǎn)方向控制線和伺服電機(jī)故障信號(hào)輸出線。前3根信號(hào)線的引出主要是對(duì)伺服電機(jī)的位置運(yùn)動(dòng)進(jìn)行控制,通過(guò)相應(yīng)設(shè)置和程序設(shè)計(jì)來(lái)達(dá)到要求的精度。故障輸出信號(hào)線主要是對(duì)電機(jī)的不正常運(yùn)行進(jìn)行保護(hù),比如電機(jī)的過(guò)流、過(guò)壓運(yùn)行等。通過(guò)適當(dāng)?shù)某绦騺?lái)對(duì)故障信號(hào)進(jìn)行處理,保證伺服系統(tǒng)運(yùn)行的安全性和可靠性。除此之外,還安裝了急停按鈕對(duì)特別緊急事件進(jìn)行處理,以保證系統(tǒng)的安全性。   電氣主電路主要由空氣開關(guān)、熔斷器(保險(xiǎn)絲)、電源指示燈、接觸器、電源開關(guān)按鈕、急停開關(guān)按鈕等組成。功能是保證220V電源供電的安全性與可靠性,同時(shí),熔斷器等可以對(duì)后續(xù)電路過(guò)流等情況起到一定的保護(hù)作用。220V交流電源電壓經(jīng)過(guò)轉(zhuǎn)換變成24V直流電源電壓驅(qū)動(dòng)電磁閥工作,控制氣缸的動(dòng)作與釋放。PLC開關(guān)量輸人中有2個(gè)光電開關(guān)量的輸入,主要為鋼帶和石墨缺料時(shí)的信號(hào)輸入,通過(guò)PLC程序來(lái)控制伺服電機(jī)和各機(jī)械部件在上述狀態(tài)時(shí)的運(yùn)動(dòng)。   1.2 軟件部分   軟件設(shè)計(jì)主要對(duì)輸入的開關(guān)量等信息進(jìn)行分析、處理、綜合后輸出控制信號(hào)來(lái)對(duì)伺服電機(jī)和執(zhí)行部件(主要為焊機(jī))進(jìn)行可靠的運(yùn)動(dòng)控制。滿足系統(tǒng)控制精度的要求。主程序流程圖如圖2所示。 [align=center] 圖2 主程序流程圖[/align]   在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,由于石墨帶的剛度不夠,在繞制過(guò)程中容易發(fā)生斷裂等問(wèn)題。因此在實(shí)際程序設(shè)計(jì)中要求伺服電機(jī)在啟動(dòng)和制動(dòng)過(guò)程均要有加減速時(shí)間以防止電機(jī)產(chǎn)生速度突變,造成石墨帶的斷裂和危及操作人員的安全。根據(jù)系統(tǒng)要求,將系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)中的某些參數(shù)通過(guò)通信模塊顯示于文本屏上,達(dá)到實(shí)時(shí)監(jiān)控的目的。其中參數(shù)主要為產(chǎn)品工藝的要求參數(shù),比如焊點(diǎn)數(shù)、材料繞制的圈數(shù)等參數(shù)的實(shí)時(shí)顯示。文本顯示器除了顯示功能外,還集成了參數(shù)設(shè)置的功能,主要是對(duì)生產(chǎn)的產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)的選擇和繞制圈數(shù)的設(shè)定。通過(guò)規(guī)格型號(hào)的選擇來(lái)確定焊機(jī)動(dòng)作與釋放時(shí)間的分配和伺服電機(jī)轉(zhuǎn)速的設(shè)定,使兩者達(dá)到合理的配合,最大限度地提高產(chǎn)品的生產(chǎn)效率。通過(guò)對(duì)產(chǎn)品繞制圈數(shù)的設(shè)定可以實(shí)時(shí)控制產(chǎn)品的合格率并可以隨時(shí)按生產(chǎn)要求來(lái)選擇生產(chǎn)產(chǎn)品的規(guī)格。打破了手工操作下,能生產(chǎn)的產(chǎn)品比較單一的缺點(diǎn)(規(guī)格少),提高了設(shè)備的利用效率。 2 系統(tǒng)問(wèn)題及解決方案   2.1 伺服電機(jī)定位問(wèn)題   本次系統(tǒng)設(shè)計(jì)中主要存在的問(wèn)題是模芯的精確定位。當(dāng)一個(gè)產(chǎn)品制作完成后,怎樣才能使模芯在高速回歸原點(diǎn)時(shí)與壓輪壓下的位置的偏差不超過(guò)1mm??紤]到伺服電機(jī)的高精度定位功能,設(shè)計(jì)中采用了記錄全程脈沖數(shù)的方法。這種方法充分利用了伺服電機(jī)的高精度定位功能,實(shí)現(xiàn)高效率的精確定位。在整個(gè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)中,將PLC的Y0口作為伺服電機(jī)脈沖的輸出端,因此利用PLC指令集中的特殊功能存儲(chǔ)器D8140,D8141來(lái)記錄PLC發(fā)給伺服電機(jī)的脈沖數(shù)并將其累加。通過(guò)運(yùn)算求出不到一圈的脈沖數(shù),再用一圈的脈沖數(shù)減掉上面的運(yùn)算結(jié)果。將此結(jié)果的脈沖數(shù)再通過(guò)PLC的Y0口發(fā)給伺服電機(jī)來(lái)控制其回歸原點(diǎn)。如果僅用以上方法即使回歸了原點(diǎn)但其仍無(wú)法滿足1mm的精度要求,需要對(duì)伺服驅(qū)動(dòng)器參數(shù)設(shè)置中的21號(hào)參數(shù)(零偏差幅度)進(jìn)行相應(yīng)計(jì)算設(shè)定。因?yàn)樗欧?qū)動(dòng)器出產(chǎn)時(shí)21號(hào)參數(shù)一般是400脈沖,當(dāng)要求定位的精度很高時(shí),這個(gè)默認(rèn)的參數(shù)是不適合的??梢酝ㄟ^(guò)式(1)進(jìn)行計(jì)算來(lái)確定需要的參數(shù)值。    (1)   其中:132072為電機(jī)旋轉(zhuǎn)一周所需的脈沖數(shù),為固定值,單位為脈沖/周;S為每轉(zhuǎn)一周的移動(dòng)量,單位為m;J為系統(tǒng)所要求的精度,單位為m;P為零偏差幅度,單位為脈沖。   對(duì)于本系統(tǒng),模芯采用最小尺寸,S=0.580 9m,J=0.001m,可求得P=226脈沖;(實(shí)際電機(jī)旋轉(zhuǎn)一周需要的脈沖可以通過(guò)調(diào)節(jié)驅(qū)動(dòng)器的電子齒輪比參數(shù)得到)考慮到系統(tǒng)的轉(zhuǎn)速比接近1:10,所以P可以取20脈沖。綜合考慮各種規(guī)格之后可以取最小值P=1脈沖。   在軟件設(shè)計(jì)中還應(yīng)要使用特殊輔助繼電器M8145,其功能是停止Y0口的脈沖發(fā)送(立即停止)。采用程序驅(qū)動(dòng)M8145可以防止伺服電機(jī)在發(fā)送脈沖時(shí)的過(guò)脈沖現(xiàn)象,提高定位的精度。   2.2 焊機(jī)的時(shí)間控制問(wèn)題   對(duì)焊機(jī)的開始放電時(shí)間的精確控制直接關(guān)系到產(chǎn)品的質(zhì)量。對(duì)于密封墊圈其要求在第一輪啟動(dòng)焊接的時(shí)候能夠達(dá)到在電機(jī)帶動(dòng)模芯旋轉(zhuǎn)一圈的過(guò)程中,按順序先5—l0mm焊接3個(gè)點(diǎn),然后再以40—50mm的距離焊接剩下的點(diǎn)。在這個(gè)過(guò)程中要保持電機(jī)有一定的轉(zhuǎn)速,大概20r/min,還要保持焊點(diǎn)的均勻、美觀和一定的強(qiáng)度。在設(shè)計(jì)中將電焊機(jī)的時(shí)間控制模式改為“1”(外部時(shí)間控制),又鑒于PLC的掃描方式不同于一般的單片機(jī)芯片,所以要考慮程序的掃描周期。在以上轉(zhuǎn)速下利用公式(2)算得可以啟動(dòng)電焊機(jī)工作的時(shí)間:   S=V×T (2)   式中:S為焊接距離;V為電機(jī)運(yùn)動(dòng)速度;T為電焊機(jī)可以工作的時(shí)間范圍。   算得時(shí)間T,加上掃描時(shí)間就是焊機(jī)要?jiǎng)幼鞯臅r(shí)間范圍,對(duì)其進(jìn)行啟動(dòng)和釋放時(shí)間合理分配。該系統(tǒng)中電焊機(jī)啟動(dòng)時(shí)需要l0ms的高電平維持時(shí)間(實(shí)際設(shè)定),才能進(jìn)入穩(wěn)定的放電狀態(tài),而且焊機(jī)的響應(yīng)時(shí)間存在不穩(wěn)定性,所以設(shè)定電焊機(jī)啟動(dòng)時(shí)高電平維持時(shí)間為20ms,電焊機(jī)可以很好地進(jìn)行工作,達(dá)到控制的需要,保證焊點(diǎn)的質(zhì)量。 3 結(jié)論   經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)安裝與調(diào)試,本系統(tǒng)其性能比傳統(tǒng)的手工操作系統(tǒng)優(yōu)良。而且體積小,結(jié)構(gòu)也簡(jiǎn)單,為日后的維護(hù)和功能擴(kuò)展奠定了良好的基礎(chǔ),精度能夠達(dá)到要求,大大提高了效率,操作也更加簡(jiǎn)單方便。對(duì)操作人員來(lái)說(shuō),也更加安全可靠。

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