摘要 本文著重介紹了S7-300PLC在某鋼廠燒結(jié)配料監(jiān)控系統(tǒng)的設(shè)計方案,不但成功的利用PLC取代了流量顯示積算儀,同時還實現(xiàn)了配料系統(tǒng)的自動控制。經(jīng)過一段時間的現(xiàn)場實踐,證明這套系統(tǒng)是可靠實用的。
1、引言
隨著鋼鐵企業(yè)的不斷發(fā)展壯大,燒結(jié)礦作為高爐的重要原料之一,其生產(chǎn)控制系統(tǒng)也受到了更多的關(guān)注。傳統(tǒng)燒結(jié)工藝中主要依靠工作經(jīng)驗進行調(diào)節(jié),存在以下幾方面的問題::1.過分依靠配料工經(jīng)驗,配料工要熟知各個圓盤每變化1Hz頻率所對應(yīng)的各秤的流量變化應(yīng)為多少,若配料工經(jīng)驗不足,就會延長調(diào)節(jié)時間;2.調(diào)節(jié)不及時,圓盤下料始終為給定頻率,若料重發(fā)生變化,就會使各秤之間配比發(fā)生變化;3.配料工半個小時跑盤一次,工作量較大。4.由于物料的粉塵污染較嚴重,嚴重影響工人的身體健康。近幾年來,工業(yè)過程自動化程度越來越高及人們對環(huán)保意識的增強,PLC技術(shù)以其優(yōu)異的性能,在國內(nèi)外得以廣泛應(yīng)用。文中重點介紹PLC技術(shù)在某鋼廠燒結(jié)配料系統(tǒng)中的應(yīng)用。
2、系統(tǒng)工藝流程及系統(tǒng)控制要求
2.1工藝流程
我廠燒結(jié)配料系統(tǒng)主要由工業(yè)控制計算機(含組態(tài)軟件)、控制系統(tǒng)(內(nèi)含PLC等)、變頻器、現(xiàn)場操作盤、皮帶秤和圓盤給料機等組成。生產(chǎn)的燒結(jié)礦由多種不同物料進行配比燒結(jié)而成,料倉中物料分別通過各自的圓盤給料機、并由電子配料皮帶秤計量后輸入總輸送帶,再由總輸送帶將混合料送入料倉。
2.2控制要求:
1、用PLC代替二次表顯示;
2、實現(xiàn)真正的自動配料。
3、控制系統(tǒng)構(gòu)成
根據(jù)如上所述控制要求,本系統(tǒng)采用西門子公司S7-300系列PLC,具體系統(tǒng)配置如下:
1、DELL工業(yè)控制計算機(IPC),采用Pentium Ⅳ處理器,3.40GHz主頻,1G內(nèi)存,160G硬盤,cp5611卡;
2、PLC硬件配置如下:
電源模塊,中央處理器CPU模塊,2塊16點數(shù)字量輸入模塊,1塊32點數(shù)字量輸出模塊,2塊8點模擬量輸入模塊和2塊4點模擬量輸出模塊
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圖 1[/align]
4、主要功能及控制策略
在本系統(tǒng)中,上位機用WINCC6.0組態(tài)軟件,下位機用STEP7V5.4編程實現(xiàn)。下面詳細介紹這兩部分的功能及組態(tài)。
4.1 PLC編程
STEP7軟件一般有多種編程方式,本文中采用的是梯形圖和語句表相結(jié)合編程方式。程序?qū)崿F(xiàn)功能有:
4.1.1監(jiān)視系統(tǒng)功能的實現(xiàn)
要用計算機代替流量積算儀,必須了解流量積算儀的工作原理。其原理為皮帶上連續(xù)通過的物料量由稱重傳感器轉(zhuǎn)換成毫伏級電壓信號,經(jīng)放大及A/D轉(zhuǎn)換成數(shù)字量后送入微處理機;由測速電機送來的速度信號也送入微處理機,由微處理機對這兩個信號進行處理,最后通過顯示器顯示出通過皮帶秤的物料的累計量和瞬時流量,那么這些功能通過PLC都是能夠?qū)崿F(xiàn)的。
1、顯示瞬時流量
一般的流量積算儀都可以為稱重傳感器正常工作提供7-11V橋壓,本系統(tǒng)采用可調(diào)24VDC電源提供10V橋壓。
PLC系統(tǒng)選用西門子公司生產(chǎn)的S7-300系列。通常的PLC模塊只能接收標準電壓電流信號, 而S7-300系列模塊可接收mV信號,且性價比較高,所以選用S7-300。
將mV信號采入以后,就可以按照事先輸入的參數(shù),如皮帶長度,皮帶運行一周所需時間,鏈碼重量,以及經(jīng)校秤得出的零點和量程進行運算,得出瞬時流量。
2.濾波
在調(diào)試的過程中發(fā)現(xiàn),由于皮帶秤固有的特點,若對流量實時采集,流量波動較大,不利于自動調(diào)節(jié),最后采取多次采樣求平均的辦法(本系統(tǒng)中2s采樣20次)來消除瞬間發(fā)生的流量突變。這樣做不但可以使秤的瞬時流量相對穩(wěn)定,而且能保證秤的調(diào)節(jié)速度。
3. 校秤
保證秤的準確是皮帶秤參加自動配料的前提,所以校秤的準確與否是非常重要的。皮帶秤的表面不均勻,所以校秤的時間應(yīng)為皮帶運行一周所用時間的整數(shù)倍,然后將多次采樣的值進行平均,就可得到相對準確的零點以及量程了。
4.流量累計
不但可以顯示記錄瞬時流量,還可以對流量進行累計,查詢。便于計算原料總量,核算成本。
5.比對流量
通常皮帶秤顯示的流量單位為噸/小時。為了便于平時檢查皮帶秤的準確性,還增設(shè)了單位為公斤/米的瞬時流量,可直接與配料室的跑盤數(shù)相對應(yīng)。若發(fā)現(xiàn)不準,現(xiàn)場操作人員應(yīng)及時通知維護人員校秤。
可見,用工控機完全取代二次表是切實可行的,工控機不但能夠?qū)崿F(xiàn)流量積算儀的一般功能,而且還可以根據(jù)實際需要通過編程來實現(xiàn)流量積算儀本身所不具備的功能,更利于今后的進一步改造。
4.1.2控制系統(tǒng)功能的實現(xiàn)
1、自動調(diào)節(jié)。
皮帶上的物料不是均勻的,物料的瞬時流量總是在不斷變化,為此,系統(tǒng)的下位機采用PID調(diào)節(jié)器,調(diào)節(jié)器將上位機送給的流量信號與給定值進行比較,根據(jù)偏差大小,輸出4~20mA信號去調(diào)節(jié)變頻器來調(diào)節(jié)圓盤速度,從而達到恒定的流量,這樣能夠保證各秤流量符合配比取得預(yù)期的效果。
2、大皮帶急停聯(lián)鎖。
若大皮帶在各秤正常運行時突然停止,就會造成大皮帶堆料。這時采用大皮帶急停聯(lián)鎖,出現(xiàn)如上情況時,PID調(diào)節(jié)直接轉(zhuǎn)換為手動,各變頻器頻率直接設(shè)定為0Hz,圓盤停止下料,就可避免堆料了。等維修人員處理過后,進行急停復(fù)位后自動配料系統(tǒng)即可重新投入使用。
4.2 人機界面組態(tài)
1、主畫面。顯示當前各稱的運行狀態(tài)、下料量以及大皮帶的運行狀態(tài)。
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圖 2[/align]
2、PID調(diào)節(jié)畫面。顯示PID參數(shù)、設(shè)定值、實際流量以及頻率輸出值。
3、校稱畫面。顯示校稱所需參數(shù),如皮帶長度、皮帶速度、皮帶運行整圈時間以及當前的零點和量程。
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圖 3[/align]
4、設(shè)定料層。本系統(tǒng)操作簡單,只需在配比畫面下輸入總料層數(shù)(kg/m)以及各秤配比(%),系統(tǒng)就會自動計算出總流量(單位為t/h)及各分秤流量(單位為t/h),然后將各分秤流量作為設(shè)定值出現(xiàn)在PID畫面上。一般情況下,配比基本是不變的,如料層變化,只需重新輸入料層即可。
5、瞬時流量顯示。在畫面添加了實時曲線,可以直觀的觀察到當前各稱的流量。
6、歷史數(shù)據(jù)的查詢。在畫面添加了歷史曲線以及報表,可以直觀系統(tǒng)的查詢各個時間各秤的設(shè)定流量及與其相對應(yīng)的瞬時流量等,更便于記錄的查詢與管理。
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圖 4[/align]
5、結(jié)束語
本系統(tǒng)自投產(chǎn)以來,帶來了巨大的經(jīng)濟效益和社會效益。首先,從經(jīng)濟效益方面來看,燒結(jié)配料原有流量積算儀8臺,由于系統(tǒng)較老,故障率相對較高,且在備品備件方面也有一定的困難,同種型號的二次表可能已經(jīng)不再生產(chǎn)了。取消二次表后,由于PLC的穩(wěn)定性好,就解決了故障率高的問題;另外,取消二次表,可直接節(jié)省8臺流量積算儀及相應(yīng)備品備件費用。 這些都是目前已經(jīng)實現(xiàn)的經(jīng)濟效益,并且可將在燒結(jié)配料成功取消二次表的經(jīng)驗逐漸應(yīng)用于公司已經(jīng)日趨老化的配料系統(tǒng)以及日后計劃投產(chǎn)的配料系統(tǒng)當中,這樣每年為公司節(jié)省費用將是相當可觀的。另外,采用自動配料后,直接的經(jīng)濟效益雖然無法估算,但間接的經(jīng)濟效益是不容忽視的,由于料層平穩(wěn),配比準確,配料的合格率較高,使得燒結(jié)礦的質(zhì)量有了很大程度的提高,為高爐的穩(wěn)產(chǎn)提供了前提條件和必要保證。其次,從社會效益方面來看,手動配料工人勞動強度過大,每間隔半個小時就要跑盤一次,即便這樣,調(diào)節(jié)仍然是不及時的。自動配料后,把工人從簡單重復(fù)的體力勞動中解脫出來,大大提高了勞動效率??梢?,從各方面來講,該自動控制系統(tǒng)的實現(xiàn),對提高燒結(jié)礦質(zhì)量,促進高爐穩(wěn)產(chǎn)以及提高工人勞動生產(chǎn)率等方面都起到了很大作用。
黑龍江省伊春市西林鋼鐵公司計控處 董力鋒
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