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韶冶煙化爐高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)

時間:2007-12-27 10:18:00來源:mawei

導(dǎo)語:?1998年韶關(guān)冶煉廠同長沙礦山研究院合作,共同開發(fā)研制出了采用電壓型變頻器構(gòu)成的高-低-高式高壓變頻調(diào)速系統(tǒng),用于韶關(guān)冶煉廠煙化爐風機的調(diào)速節(jié)能運行,取得了成功。
1、引言 韶關(guān)冶煉廠煙化爐,是用于處理密閉鼓風爐爐渣的爐窯設(shè)備,其主要設(shè)備主鼓風機(型號為d210-4)是為煙化爐吹煉過程中提供高壓空氣,由一臺6kv,500kw的三相交流異步電動機(型號為jk2500-2)拖動。由于煙化爐吹煉作業(yè)是間歇性的,一般情況下,作業(yè)周期是120~180min,其中放渣15~20min,進料15~40min,每天其正常作業(yè)周期內(nèi)各階段吹煉的需求風量變化很大,過去缺乏安全、有效的手段對風量進行調(diào)節(jié),多數(shù)情況下,只能靠開、閉放空閥來調(diào)節(jié)入爐風量,造成大量電能浪費。因此,1998年韶關(guān)冶煉廠同長沙礦山研究院合作,共同開發(fā)研制出了采用電壓型變頻器構(gòu)成的高-低-高式高壓變頻調(diào)速系統(tǒng),用于韶關(guān)冶煉廠煙化爐風機的調(diào)速節(jié)能運行,取得了成功。 2、系統(tǒng)的方案選擇 根據(jù)本系統(tǒng)電壓等級為6kv,容量為500kw的三相交流異步電動機,可提出以下三種變頻方式: (1) 將高壓電動機換為低壓電動機,采用低壓變頻器,構(gòu)成“高-低”式變頻調(diào)速系統(tǒng); (2) 采用直接高壓變頻器; (3) 采用“降壓變壓器+低壓變頻器+升壓變壓器”構(gòu)成“高-低-高”式變頻調(diào)速系統(tǒng)。 第1種方案必須更換原有電動機,增加變壓器等附屬設(shè)備,更換掉原有電動機,系統(tǒng)變化太大,不宜采用;第2種方案價格過于昂貴,對于小容量的電動機不合算;因此本系統(tǒng)最終決定采用第3種“高-低-高”式變頻調(diào)速方案。 3、系統(tǒng)設(shè)計 本高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)的方案圖如圖1所示。
圖1 煙化爐風機高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)圖
高壓(6kv)經(jīng)高壓斷路器送至降壓變壓器,根據(jù)電網(wǎng)對諧波的要求,采用的12脈沖整流,因此降壓變壓器為三繞組變壓器,它將6kv電壓分別降至400v,送至各自的6脈沖整流橋。經(jīng)過脈沖整流到達直流母線,經(jīng)預(yù)充電回路和主接觸器,再經(jīng)直流環(huán)節(jié)濾波器送至逆變器變頻變壓,為了獲得接近于正弦波的輸出電壓,本系統(tǒng)增加了正弦波濾波器,經(jīng)濾波器輸出的接近于正弦波的電壓再經(jīng)二繞組的升壓變壓器升壓后,供給高壓異步電動機。在本變頻調(diào)速系統(tǒng)的兩端,設(shè)有高壓開關(guān)切換控制柜,以實現(xiàn)高壓供電和切換。 3.1 電機的數(shù)據(jù) 電機采用原有的老電機,電機的銘牌數(shù)據(jù)為:
沈陽電機廠 出廠:72.12 由于這是一臺1972年出產(chǎn)的老電機,已使用多年,而且是b級絕緣,絕緣等級低,對于這樣的電機,若采用電流型變頻器構(gòu)成高-低-高式高壓變頻器是難以承受的,它對變頻器調(diào)速系統(tǒng)的輸出電壓波形有嚴格的要求,否則將損壞電機。 3.2 采用三繞組變壓器和12脈沖整流 采用三繞組變壓器和12脈沖整流,將兩個橋式整流電路雙重聯(lián)結(jié)以減少諧波對電網(wǎng)的污染。降壓變壓器作為輸入變壓器,采用三繞組是為滿足12脈沖整流要求,采用分裂式結(jié)構(gòu)形式,一個高壓繞組,兩個低壓繞組,兩個低壓繞組移相30°電角度分別給兩組二極管整流橋供電,每個二級管整流橋均為三相全波整流,共產(chǎn)生的諧波可按下式計算: h=k*p±1 式中:h—諧波次數(shù); k—自然數(shù)(1,2,3…); p—整流橋脈沖數(shù),本系統(tǒng)p=12。 由此可見,本系統(tǒng)僅含11、13、23、25、……次諧波,有效地消除對電網(wǎng)污染量嚴重、危害最大的5次、7次諧波等。這種12脈沖整流可使諧波含量基本符合國際gb/t14549-93《電能質(zhì)量.公用電網(wǎng)諧波》的規(guī)定,也符合國際ieee-519標準對諧波的規(guī)定,同時,這種電壓型變頻器的二級管整流橋保證了在整個調(diào)速范圍內(nèi),有不低于0.93的功率因數(shù)。 3.3 采用電壓源型變頻器 采用電壓源型變頻器,以降低變頻器價格和獲得正弦波輸出電流。本系統(tǒng)采用意大利ansaldo工業(yè)系統(tǒng)公司svtl860fn柜裝型變頻器,變頻器由三個柜體組成,分別為整流柜,逆變柜以及輔助電源柜,其電路原理如圖2所示。
圖2 變頻器整流逆變回路原理圖
(1) 整流回路 主要由兩組三相刀開關(guān),兩組二級管整流、主接觸器、預(yù)充電回路、電壓、電流互感器等組成。系統(tǒng)初上電時預(yù)充電路閉合,通過限流電阻r給直流濾波電容預(yù)充電,避免合閘時電容上產(chǎn)生過電壓,擊穿電容。檢測到電容端電壓超過80%額定電壓時,預(yù)充電回路斷開,系統(tǒng)就緒,準備接受控制指令。當檢測到過流、欠壓、過壓、過熱等故障時,主接觸器跳閘,系統(tǒng)進入保護狀態(tài),保證系統(tǒng)安全。 (2) 逆變回路 主要由igbt逆變橋、觸發(fā)單元、控制單元、操作面板、直流濾波電路等,以及其它輔助單元等組成,整流輸出的直流電經(jīng)直流濾波回路濾波后送入逆變橋,根據(jù)所輸入的控制參數(shù)由控制單元、觸發(fā)單元等,控制逆變器的輸出。 (3) 變頻器的主要技術(shù)參數(shù) 主要技術(shù)參數(shù)有: 供電電壓:380v~415v ac ±10% 輸入頻率:50~60hz ±3hz 輸出頻率:0.1~480hz 過載:110%~150% 1min 控制模式:矢量控制/標量控制 開關(guān)頻率:2~16khz 電網(wǎng)側(cè)功率因素:>0.95 在額定功率時的效率>0.98 防護等級:ip31(標準) 標準功能:轉(zhuǎn)速/扭矩矢量控制(本系統(tǒng)采用速度控制) 加速/減速時間0.1~3000s 最大和最小頻率限制 滑差補償(v/hz控制) 三個跳躍頻率 跳躍頻率寬度范圍0~30hz 保護功能主要有: cpu故障 過電流 過電壓/欠電壓 過熱,電機過載: 電機失速保護 速度/扭矩4~20ma信號丟失 直流過電壓 輸出電路短路和接地保護等 (4) 采用正弦波濾波器, 以保證輸出電壓接近于正弦波 為了減少變頻器輸出電壓的諧波含量,采用pwm脈沖寬度調(diào)制的控制方式,即逆變器的輸出為一組高頻方波,它近似地代替正弦波,通過調(diào)節(jié)脈沖寬度來控制輸出電壓的大小,而且調(diào)制頻率越高,諧波含量越小,du/dt則隨著調(diào)制頻率的升高而增大。若直接將逆變器的輸出電壓(見圖3)送至輸出變壓器升壓,則輸出變壓器的波形將產(chǎn)生較大的畸變,產(chǎn)生較大的尖峰電壓,這將嚴重威脅到電機的絕緣,甚至達到不能允許的程度。這也是以往人們認為電壓型變頻器不能用于高-低-高式變頻調(diào)速系統(tǒng)的原因。
圖3 不帶正弦輸出濾波器的電流電壓輸出波形
為了解決這一問題,在逆變器的輸出側(cè)設(shè)置正弦波濾波器,濾去高頻諧波分量。在參數(shù)選擇適當時,可使輸出電流波形接近于正弦波,如圖4所示。
圖4 帶有正弦輸出濾波器的電流電壓輸出波形
由兩波形對比可見:不帶輸出濾波器時,電壓波形含有斷續(xù)的很高的du/dt值,電壓波形畸變率很高,通過輸出變壓器升壓,將在輸出電壓波形上疊加尖峰電壓,損壞電機絕緣,導(dǎo)致電機過早損壞;而增加輸出濾波器(正弦波濾波器)后,輸出電壓波形接近于正弦波,電壓波形畸變率小于3%,而且電流波形的畸變率非常低,這使得在整個運行速度范圍內(nèi),電機轉(zhuǎn)矩脈動都非常小。同時,高次諧波引起的電機附加發(fā)熱、導(dǎo)致電機的額外溫升也非常小,因此,我們可以使用原有的電機,而無須重新選用變頻器專用的電機。 (5) 升壓變壓器的特殊設(shè)計,以保證輸出電流波形不產(chǎn)生畸變 輸出變壓器為二繞組變壓器,接線方式為△/y,由于變頻器輸出電壓波形為高頻調(diào)制脈沖波形,盡管經(jīng)過正弦波濾波器,已可接近正弦波,但仍有一些尖峰毛刺,而且輸出頻率為5~50hz。因此對本變壓器需作特殊設(shè)計,以保證輸出電流波形不產(chǎn)生畸變,不產(chǎn)生高頻振蕩,降低噪聲,同時保證變壓器在規(guī)定范圍內(nèi)發(fā)熱,本變壓器達到了這些要求。 4、煙化爐風機變頻調(diào)速系統(tǒng)的應(yīng)用效果 4.1 煙化爐使用本系統(tǒng)后某個送風周期系統(tǒng)實驗數(shù)據(jù) 煙化爐使用本系統(tǒng)后某個送風周期系統(tǒng)實驗數(shù)據(jù)如表1所示。
表1 實驗數(shù)據(jù)
4.2 本系統(tǒng)節(jié)能計算 采用本系統(tǒng)前后電能消耗的對比分析如表2所示。
表2 使用本系統(tǒng)后系統(tǒng)電能消耗情況比較
由表2的統(tǒng)計可以計算出在使用了高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)前后,煙化爐風機的年耗電量(一年開爐時間按230天計算)及節(jié)能數(shù)據(jù)。 原系統(tǒng)年耗電量為:9944.917×230=2287330.91(kwh) 新系統(tǒng)年耗電量為:211.315×24×230=1166458.8(kwh) 年節(jié)約電量為:2287330.91-1166458.8=1120872.11(kwh) 按韶冶現(xiàn)行電價0.61元/kwh計算,年節(jié)約電量 =0.61×1120972.11=68.3731萬元。 本系統(tǒng)于1999年8月投入運行至今,使用情況良好,具有以下優(yōu)點: (1) 滿足了煙化爐的工藝要求,該控制系統(tǒng)可靠性高,滿足了煙化爐冶煉過程中對風量和壓力的嚴格要求,為煙化爐的生產(chǎn)提供了保證; (2) 變頻器的使用節(jié)電效果顯著,每年節(jié)約電費68萬多元; (3) 轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)性能好,該變頻調(diào)速控制系統(tǒng)使得風機的動態(tài)響應(yīng)好,靈敏度高,調(diào)速范圍寬; (4) 由于變頻器采用軟啟動的方式,對電機及風機的機械損傷極小,較好的保護了設(shè)備,設(shè)備故障率大大降低,減少了維修費用; (5) 由于采用按鈕及調(diào)速電位器進行操作,提高了自動化程度,方便了工人的操作。 5、結(jié)束語 韶冶煙化爐鼓風機高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)的設(shè)計成功,并一次通過試車驗收,形成年節(jié)電能112萬kwh,節(jié)電率達49%,投資回報期為不到18個月,經(jīng)濟效益顯著。通過五年多的生產(chǎn)實踐,該項高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)工作運行穩(wěn)定、可靠。證明本系統(tǒng)的設(shè)計是成功的,用電壓型變頻器構(gòu)成高-低-高式變頻調(diào)速系統(tǒng),在國內(nèi)是一個創(chuàng)新,開辟了應(yīng)用性能優(yōu)良、價格較便宜、可靠性高的常壓電壓型變頻器用于高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)的先例。

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