本文介紹了如何利用PLC可編程控制器的自動(dòng)控制和邏輯運(yùn)算的優(yōu)點(diǎn)以及與人機(jī)界面的完美結(jié)合,使彎管半徑及長(zhǎng)度等成為可調(diào)參數(shù),直接在人機(jī)界面上操作和改變PLC的程序及參數(shù),達(dá)到靈活控制設(shè)備運(yùn)行的目的。從而使設(shè)備操作變得更方便,更富有人性化。它充分體現(xiàn)了工控自動(dòng)化在實(shí)際生產(chǎn)中的重要作用。
1、引言
彎管機(jī)是休閑用品及工藝裝飾品生產(chǎn)行業(yè)中的重要設(shè)備之一,由于產(chǎn)品種類豐富,形狀千變?nèi)f化,相應(yīng)彎管的形狀、尺寸及大小半徑各不相同,在以前生產(chǎn)中,主要有液壓彎管機(jī)、手動(dòng)彎管機(jī)、簡(jiǎn)易電動(dòng)彎管機(jī)等,這對(duì)大批量生產(chǎn)以及產(chǎn)品尺寸的千變?nèi)f化不相適宜。本文介紹的彎管機(jī)是根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)需要,自主開發(fā)、研制而成,并已投入實(shí)際生產(chǎn)中,產(chǎn)生了顯著的效益。
2、系統(tǒng)介紹
該彎管機(jī)的控制系統(tǒng)原理圖如圖1所示,主要由PLC、變頻器、傳感器、人機(jī)界面、主副電機(jī)等組成。該機(jī)的主體部位,由八組滾輪組成,如圖2所示,一次可同時(shí)生產(chǎn)八根管子,提高了效率。主電機(jī)由變頻器控制,通過(guò)HMI可調(diào)整滾輪的速度;管子彎曲半徑由副電機(jī)通過(guò)渦輪副減速控制滑塊下壓和上升;彎管長(zhǎng)度、半徑及滾輪速度、滾壓次數(shù)為調(diào)整參數(shù),在人機(jī)界面上可以調(diào)整,非常方便,富有人性化,PLC內(nèi)部程序是控制設(shè)備自動(dòng)運(yùn)行的關(guān)鍵部份。
3、控制模式
該機(jī)有手動(dòng)運(yùn)行模式和自動(dòng)運(yùn)行模式。
3.1手動(dòng)運(yùn)行模式
合上電源,在人機(jī)界面中選擇手動(dòng)運(yùn)行模式,該模式為機(jī)器的調(diào)試或修理等特殊運(yùn)行模式,分滾輪正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)、滑塊上升、下降四種狀態(tài),分別相互獨(dú)立操作。
3.2自動(dòng)運(yùn)行模式
合上電源,在人機(jī)界面中,選擇自動(dòng)運(yùn)行模式,該模式為正常生產(chǎn)模式。根據(jù)需要調(diào)整好可調(diào)參數(shù)(彎管長(zhǎng)度、半徑、滾輪速度、滾壓次數(shù)),按啟動(dòng)按鈕,立即進(jìn)行自動(dòng)運(yùn)行,變頻器接收到頻率參數(shù),控制主電機(jī)從OHZ上升至該頻率運(yùn)行,傳至滾輪,同時(shí)主副電機(jī)根據(jù)人機(jī)界面的調(diào)整參數(shù)和PLC內(nèi)部程序運(yùn)行,傳至滾輪及滑塊,通過(guò)編碼器產(chǎn)生信號(hào)傳至PLC,控制滾輪正反轉(zhuǎn),滑塊下降、上升,以生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品。
4、工作原理
如圖2所示,滑塊上升,放好管子,滑塊下壓到一定高度h,主電機(jī)帶動(dòng)滾輪轉(zhuǎn)動(dòng),根據(jù)管子的長(zhǎng)度L,由PLC計(jì)算出滾輪需轉(zhuǎn)動(dòng)X圈再反轉(zhuǎn)X圈。根據(jù)彎曲半徑R的大小,滑塊分n次下壓,滾輪重復(fù)n次循環(huán)動(dòng)作完成產(chǎn)品。
生產(chǎn)時(shí)只需調(diào)整可調(diào)參數(shù):管子長(zhǎng)度L、管子彎曲半徑R及重復(fù)滾壓次數(shù)n等,由PLC內(nèi)部程序,通過(guò)邏輯運(yùn)算得出h、X等參數(shù),根據(jù)主、副電機(jī)相對(duì)應(yīng)的編碼器所產(chǎn)生的脈沖信號(hào)自動(dòng)控制設(shè)備的運(yùn)行。
5、結(jié)束語(yǔ)
該設(shè)備的成功研制,解決了休閑用品及工藝裝飾品的大批量生產(chǎn)和品種多樣化的問題,顯著地提高了生產(chǎn)效率。使操作變得更直觀,富有人性化。