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永宏FBs-MN系列PLC定位控制和變頻器在磨削機(jī)中的應(yīng)用

時(shí)間:2009-09-04 13:37:53來(lái)源:ronggang

導(dǎo)語(yǔ):?介紹以永宏FBs-MN系列PLC為核心的磨削機(jī)設(shè)備控制系統(tǒng),用PLC控制3臺(tái)變頻器,分別控制刀盤電機(jī),拖板電機(jī)和版棍電機(jī)
摘 要 介紹以永宏FBs-MN系列PLC為核心的磨削機(jī)設(shè)備控制系統(tǒng),用PLC控制3臺(tái)變頻器,分別控制刀盤電機(jī),拖板電機(jī)和版棍電機(jī),并采用了永宏FBs-MN系列PLC定位控制單元的位置伺服系統(tǒng)及觸摸屏控制,相比復(fù)雜的繼電器電路控制系統(tǒng),既簡(jiǎn)化了控制系統(tǒng)和用戶的編程工作,又提高了精度,使系統(tǒng)的穩(wěn)定性和靈活性得到了提高。 關(guān)鍵詞: 可編程控制器,PLC定位控制單元,交流伺服系統(tǒng),變頻器,人機(jī)界面,位置環(huán)、速度環(huán) 砂帶磨削機(jī)有高速雙軸電機(jī),與電機(jī)殼體連接的支臂,裝于電機(jī)輸出軸上的主動(dòng)輪,在支臂上在與主動(dòng)軸相對(duì)應(yīng)位置上有從動(dòng)軸,從動(dòng)軸上裝有從動(dòng)輪,砂帶裝在主動(dòng)輪和從動(dòng)輪上。采用高速雙軸電機(jī)帶動(dòng)各種砂帶而對(duì)各種材料制成的工件進(jìn)行磨削和拋光。減少人工的勞動(dòng)強(qiáng)度,噪聲小,粉塵少,保護(hù)了人體健康。結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,重量輕,體積小,外形美觀,操作方便,加工磨削拋光精度高。 多功能砂帶磨削機(jī),其特征在于所述的磨削機(jī)中有高速雙軸電機(jī),與電機(jī)殼體連接的支臂,裝于電機(jī)輸出軸上的主動(dòng)輪,在支臂上在與電機(jī)軸相對(duì)應(yīng)位置上有從動(dòng)軸,從動(dòng)軸上裝有從動(dòng)輪,砂帶裝在主動(dòng)輪和從動(dòng)輪上。 電鍍之后版輥的粗細(xì)不均勻,必須用磨削機(jī)經(jīng)過(guò)幾次磨削把它磨成粗細(xì)均勻的產(chǎn)品,而且磨削的精度要控制在0.01mm到0.05mm之間,加工時(shí),刀具作快速直線運(yùn)動(dòng)來(lái)掃描版輥表面,同時(shí)版輥在不斷旋轉(zhuǎn),就可以加工出有一定錐度的表面,采用磨削加工,既能用簡(jiǎn)單刀具實(shí)現(xiàn)高效切削,又能簡(jiǎn)化系統(tǒng)結(jié)構(gòu)。國(guó)外生產(chǎn)的磨削機(jī)是用復(fù)雜的繼電器控制的,存在可靠性差、可塑性差、接線復(fù)雜、自動(dòng)化程度低等一系列缺點(diǎn),并且為了在日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)中提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,選用PLC作為控制單元是較為合適的方案。本文提出了利用變頻器和PLC定位控制單元的伺服系統(tǒng)構(gòu)成磨削機(jī)的見(jiàn)解與方法,給出了控制系統(tǒng)軟、硬件結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)方案。 1 工藝流程 上電后,拖板和控制進(jìn)刀距離的伺服歸零,接著為了實(shí)現(xiàn)合適的進(jìn)刀距離開(kāi)始檢測(cè),檢測(cè)完畢開(kāi)始真正的磨削過(guò)程。磨削機(jī)控制系統(tǒng)中,通過(guò)3臺(tái)變頻器來(lái)控制用于拖板移動(dòng),刀盤轉(zhuǎn)動(dòng),版輥轉(zhuǎn)動(dòng)的電機(jī),刀盤主軸進(jìn)給系統(tǒng)應(yīng)用PLC(可編控制器)定位伺服控制系統(tǒng),通過(guò)伺服來(lái)實(shí)現(xiàn)一定的進(jìn)刀距離,磨削出所要求的版輥,永宏FBs-MN系列PLC高速輸入讀取檢測(cè)時(shí)探頭的讀數(shù)。光電接近開(kāi)關(guān)裝在轉(zhuǎn)動(dòng)輪上,把拖板的長(zhǎng)度轉(zhuǎn)化為脈沖信號(hào),利用可編程控制器的高速計(jì)數(shù)器進(jìn)行計(jì)數(shù),當(dāng)計(jì)數(shù)值達(dá)到設(shè)定值時(shí),控制拖板停止移動(dòng),橫向移動(dòng)控制精度要求不高,用PLC內(nèi)部計(jì)數(shù)器來(lái)實(shí)現(xiàn)即可,節(jié)約了成本。噴霧閥在機(jī)器運(yùn)行時(shí),給版輥噴灑冷卻液,來(lái)保證成形輥不受磨損及型材表面的光潔度。為了提高生產(chǎn)線使用的安全性、運(yùn)行的可靠性、維護(hù)的方便性、操作的靈活性、故障診斷的智能性、磨削的準(zhǔn)確性,設(shè)計(jì)的控制系統(tǒng)采用自動(dòng)(包括粗切、精切)/手動(dòng)控制方式。在選擇手動(dòng)操作時(shí),通過(guò)觸摸屏上的軟按鈕實(shí)現(xiàn)設(shè)備啟、停控制,操作手柄控制伺服的進(jìn)或退點(diǎn)動(dòng),便于設(shè)備調(diào)試維修。在選擇自動(dòng)操作時(shí),在觸摸屏上設(shè)置版輥直徑、版輥長(zhǎng)度、切削量,顯示檢測(cè)時(shí)的版輥直徑最大值,最小值和平均值等信息和檢測(cè)到的故障信息,從而也提高了控制便利性。改變變頻器的設(shè)定頻率,可改變拖板移動(dòng)速度;版輥旋轉(zhuǎn)速度和刀盤旋轉(zhuǎn)速度。 2 磨削機(jī)PLC控制系統(tǒng)的硬件設(shè)計(jì) 2.1 磨削機(jī)設(shè)備組成及設(shè)計(jì)目標(biāo) 磨削機(jī)主要由1臺(tái)永宏FBs-44MN系列PLC,1套三菱MR-J2S系列交流伺服系統(tǒng),3臺(tái)三菱FR-E540系列變頻器,1臺(tái)WEINVIEW的MT510T,1個(gè)4DA模塊組成。其核心是可編程控制器,它的輸出部分主要用于控制伺服和驅(qū)動(dòng)電機(jī)。其輸人部分主要接收各類保護(hù)繼電器的動(dòng)作信號(hào)。整個(gè)設(shè)計(jì)具體可分為以下4部分:①采用PLC:FBs-44MN的PLC完成檢測(cè)(計(jì)算出最佳的進(jìn)刀量),自動(dòng)磨削等工序。②利用伺服實(shí)現(xiàn)對(duì)磨削進(jìn)刀量的雙閉環(huán)控制。③利用內(nèi)部計(jì)數(shù)器和光電開(kāi)關(guān)讀取橫向拖板移動(dòng)距離。④采用觸摸屏實(shí)現(xiàn)了更為方便、友好的人機(jī)通訊。 2.2 PLC控制系統(tǒng)構(gòu)成 控制系統(tǒng)由可編程邏輯控制器FBs-44MN、伺服、光電接近開(kāi)關(guān)和D/A擴(kuò)展模塊以及觸摸屏元件組成,實(shí)現(xiàn)磨削過(guò)程中基本邏輯動(dòng)作、檢測(cè)、伺服閉環(huán)控制和人機(jī)通訊四大功能 1) 伺服和定位控制器的結(jié)合模塊:磨削機(jī)要求絲杠上的刀盤在加工前后必須停拖板電機(jī)在相同的位置,以便下一加工循環(huán),否則將造成刀具或工件損壞。準(zhǔn)確定位在普通繼電器控制的鼠籠式交流電機(jī)上實(shí)現(xiàn)起來(lái)比較麻煩,我們采取伺服系統(tǒng)來(lái)實(shí)現(xiàn)定位,引人速度負(fù)反饋消除了外界參數(shù)變化和擾動(dòng)對(duì)系統(tǒng)狀態(tài)的影響,使該系統(tǒng)具有動(dòng)態(tài)響應(yīng)快、定位精度高、系統(tǒng)穩(wěn)定性好等特點(diǎn)。為了在工作過(guò)程中使精度控制在規(guī)定的誤差以內(nèi),進(jìn)刀距離通過(guò)檢測(cè)采用閉環(huán)跟蹤控制。首先是用FBs-44MN讀取檢測(cè)時(shí)探頭接觸版輥的讀數(shù),并根據(jù)公式顯示出版輥的直徑最大,最小,平均值(與制定合適的切削量有關(guān)),然后用此時(shí)的伺服讀數(shù)減去探頭讀數(shù),再加上需要的切削量求出比較精確的進(jìn)刀量,最后開(kāi)始整個(gè)自動(dòng)磨削過(guò)程。FBs-44MN作為智能化的定位控制器按用戶編制的定位程序向驅(qū)動(dòng)器發(fā)出定位脈沖、運(yùn)行方向等,信號(hào)驅(qū)動(dòng)器按這些控制信號(hào)驅(qū)動(dòng)伺服電機(jī)帶動(dòng)滾珠絲杠進(jìn)行定位,對(duì)于伺服電機(jī),有伺服準(zhǔn)備、伺服結(jié)束和零位三個(gè)信號(hào)反饋,外部設(shè)定用數(shù)字開(kāi)關(guān)可將定位點(diǎn)位置和速度等數(shù)值送人定位單元,定位單元通過(guò)總線連接到FX系列PLC擴(kuò)展口上,成為PLC控制系統(tǒng)中的定位智能控制環(huán)節(jié),在定位單元內(nèi),常量的設(shè)置與監(jiān)控、參數(shù)的改變可以通過(guò)使用連接到PLC上的數(shù)據(jù)存取單元完成,因此可以在運(yùn)行過(guò)程中由PLC指定模塊號(hào)(這里4DA是1號(hào)模塊),傳送定位速度等數(shù)據(jù),并能在PLC中監(jiān)視GM的實(shí)時(shí)定位信號(hào)及運(yùn)行或停止?fàn)顟B(tài)。相應(yīng)地在PLC中分配有輸人繼電器,輸出繼電器,輔助繼電器,以及特殊輔助繼電器等設(shè)備。 2) 進(jìn)刀量用伺服電機(jī)來(lái)控制,伺服電機(jī)的控制由PLC實(shí)現(xiàn)。PLC產(chǎn)生兩路信號(hào),一路為伺服脈沖信號(hào),它的頻率和伺服電機(jī)的轉(zhuǎn)速成正比,它的個(gè)數(shù)決定了伺服電機(jī)旋轉(zhuǎn)的角度。另一路為方向電平信號(hào)DIR。當(dāng)DIR為高電平時(shí),電機(jī)順時(shí)針旋轉(zhuǎn);相反,當(dāng)DIR為低電平時(shí),電機(jī)為逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)。磨削中分為粗切和精切,精切的精度要求很高,一般切削量不能大于0.05mm,伺服前進(jìn)lmm,就發(fā)了1600個(gè)脈沖,相當(dāng)于一個(gè)脈沖就前進(jìn)了0.625um,精度非常高,從而使得絲杠得到精確定位。伺服控制刀盤進(jìn)刀時(shí),進(jìn)刀速度不是不變的,當(dāng)?shù)侗P接近版輥的時(shí)候要自動(dòng)開(kāi)始減速,以免過(guò)沖影響磨削質(zhì)量??刂频侗P進(jìn)刀的絲杠上有三個(gè)接近開(kāi)關(guān),一個(gè)是用來(lái)原點(diǎn)定位的,另外兩個(gè)分別是進(jìn)、退接近開(kāi)關(guān)。 3) 變頻器模塊:為實(shí)現(xiàn)三相異步電動(dòng)機(jī)速度調(diào)整和穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn),我們采用變頻器來(lái)調(diào)速電機(jī)。變頻器的模擬輸人電壓端子接受4DA速度電壓值后,根據(jù)內(nèi)部設(shè)定的參數(shù)值來(lái)對(duì)異步電動(dòng)機(jī)調(diào)速。調(diào)速方式為WF型,這種調(diào)速方式在改變變頻器輸出頻率的同時(shí)改變變頻器的輸出電壓,兩者的比值為恒定,以保持異步電動(dòng)機(jī)磁通不變。該調(diào)速方式簡(jiǎn)便、可靠,能夠滿足電機(jī)調(diào)速的要求。 4) 觸摸屏:觸摸屏與PLC相配合,使對(duì)設(shè)備的任意多的操作控制、大量的運(yùn)行信息反饋通過(guò)對(duì)觸摸屏編程予與實(shí)現(xiàn),PLC與觸摸屏之間通過(guò)串行接口通訊,連線簡(jiǎn)潔,整個(gè)系統(tǒng)更緊湊、美觀。 3 系統(tǒng)的軟件設(shè)計(jì) 3.1 PLC控制的軟件設(shè)計(jì) PLC控制 軟件的設(shè)計(jì)大致可以分為以下幾個(gè)模塊:上電初始化、檢測(cè)、自動(dòng)磨削、報(bào)警及報(bào)替處理。選用永宏的FBS系列PLC,其內(nèi)部包含基本邏輯指令、步進(jìn)順控指令和功能指令,配合擴(kuò)展模塊的特殊指令,編程靈活、修改方便且運(yùn)行穩(wěn)定。首先進(jìn)行初始化,初始化包括拖板、刀盤進(jìn)給絲杠和伺服的歸零,一上電伺服控制刀盤的軸快速移動(dòng)到零點(diǎn)位置,相應(yīng)的伺服讀數(shù)為零,拖板也根據(jù)需要回到零點(diǎn)位置,若刀盤主軸進(jìn)給超過(guò)最大給定行程時(shí),系統(tǒng)發(fā)出超程報(bào)警,同時(shí)刀盤主軸自動(dòng)返回零位。比較麻煩的是不知道要切削幾次才可以達(dá)到磨削的期望值,為了提高效率,用戶可以將常用的磨削周期存儲(chǔ)起來(lái)以備后用,而不必重新設(shè)計(jì)磨削周期。 DA模塊:版輥旋轉(zhuǎn),刀盤旋轉(zhuǎn),拖板移動(dòng)分別用3臺(tái)電動(dòng)機(jī)拖動(dòng),變頻器根據(jù)輸入的版輥直徑,版輥長(zhǎng)度通過(guò)調(diào)用公式來(lái)調(diào)節(jié)電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速,保證磨削出一定錐度的表面。三個(gè)速度和版輥直徑,長(zhǎng)度之間存在著一定的機(jī)械關(guān)系,而這種折算關(guān)系存儲(chǔ)在PLC中并在磨削前自動(dòng)調(diào)用出來(lái),拖板的橫向移動(dòng)距離用接近開(kāi)關(guān)檢測(cè),電機(jī)每轉(zhuǎn)一周檢測(cè)5個(gè)開(kāi)關(guān)(絲杠前進(jìn)10mm),計(jì)5次數(shù),一次計(jì)數(shù)就移動(dòng)2mm,停止時(shí)已經(jīng)記下一定的距離,當(dāng)拖板退回去的時(shí)候可以根據(jù)折算好的計(jì)數(shù)值自動(dòng)停止移動(dòng)。無(wú)論刀盤轉(zhuǎn)速還是版輥轉(zhuǎn)速、拖板移動(dòng)速度發(fā)生波動(dòng),都會(huì)影響磨削出來(lái)的表面精度,因此,當(dāng)其中一個(gè)速度發(fā)生波動(dòng)時(shí),另外兩個(gè)的轉(zhuǎn)速必須迅速跟蹤。無(wú)論手動(dòng)操作時(shí)設(shè)定速度還是根據(jù)版輥直徑,長(zhǎng)度通過(guò)公式求得刀盤、版輥、拖板速度值,都要將其值傳給三菱變頻器。為此,我們?cè)黾?DA模塊。該模塊提供4個(gè)輸出通道(要用到3個(gè)通道),電壓輸出模式,對(duì)應(yīng)于0V-+10V。電流輸出模式,分別對(duì)應(yīng)于4mA-20mA。 3.2 觸摸屏畫面設(shè)計(jì) MT510T為彩色液晶,256色顯示。觸摸屏可取代操作按鈕、撥碼盤,SEGA數(shù)碼管,使本系統(tǒng)配置、連線,PLC程序更加簡(jiǎn)潔。通過(guò)組態(tài)軟件,可生產(chǎn)豐富的用戶畫面。既方便操作者使用,又便于設(shè)計(jì)者開(kāi)發(fā),是理想的人機(jī)界面。該系統(tǒng)中主要設(shè)計(jì)了歡迎登錄畫面、主畫面、手動(dòng)操作畫面、粗切顯示監(jiān)控畫面、粗切操作畫面、精切顯示監(jiān)控畫面、精切操作畫面、故障顯示畫面和報(bào)警履歷顯示等9個(gè)基本畫面和幫助及故障詳細(xì)顯示等10個(gè)窗口畫面。這些畫面從個(gè)人電腦傳送到觸摸屏即可使用,而觸摸屏與PLC通過(guò)RS-422通信電纜連接可實(shí)現(xiàn)信息互通。在畫面的設(shè)計(jì)調(diào)試過(guò)程中,也可從觸摸屏上傳畫面到計(jì)算機(jī)對(duì)畫面進(jìn)行修改。歡迎登錄畫面要求操作者登錄前先輸人口令,以防非操作人員進(jìn)入后隨意修改和操作。主畫面用來(lái)選擇某項(xiàng)操作,按相應(yīng)按鈕即切換到相應(yīng)的畫面。手動(dòng)操作畫面利用觸摸鍵豐富而靈活多樣的功能設(shè)置,對(duì)設(shè)備直接進(jìn)行手動(dòng)起動(dòng)、停機(jī)控制,歸零,檢測(cè)。自動(dòng)操作畫面(分粗切、精切)主要用來(lái)設(shè)定切削量、版輥直徑、拖板移動(dòng)距離并開(kāi)始切削等動(dòng)作。監(jiān)控畫面有兩個(gè),其中一個(gè)用來(lái)顯示各限位開(kāi)關(guān)的動(dòng)作情況,另一個(gè)用來(lái)顯示各輸出設(shè)備的動(dòng)作情況,兩者都以指示燈和標(biāo)注文字屬性的變化來(lái)表示動(dòng)作與否。故障顯示畫面對(duì)設(shè)備的故障進(jìn)行實(shí)時(shí)報(bào)警,而報(bào)警履歷顯示畫面用來(lái)顯示報(bào)警的日期、時(shí)間、消息、確認(rèn)時(shí)間和恢復(fù)時(shí)間,當(dāng)用手觸摸某一故障時(shí)將彈出窗口畫面詳細(xì)顯示相關(guān)內(nèi)容及應(yīng)采取的措施。閉環(huán)控制是以要求的產(chǎn)品質(zhì)量為依準(zhǔn),判斷運(yùn)行過(guò)程中是否有外部因素引起的切削量的不足,實(shí)時(shí)地調(diào)整切削量,經(jīng)過(guò)多次補(bǔ)償,達(dá)到理想產(chǎn)品要求。 4 結(jié)束語(yǔ) 伺服系統(tǒng)雙閉環(huán)控制(位置環(huán)、速度環(huán))可以把穩(wěn)態(tài)誤差控制在1wm以下,遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于土0.03mm,因此,本系統(tǒng)的精度是很高的。本文提出的應(yīng)用PLC和HMI控制磨削機(jī)設(shè)備滿足控制要求,在實(shí)際運(yùn)行中是切實(shí)可行的。通過(guò)工業(yè)運(yùn)行證明,這種系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單實(shí)用、工作可靠、運(yùn)行靈活、性價(jià)比高,具有推廣價(jià)值。軟件編程采用模塊化設(shè)計(jì),功能完善。采用PLC一觸摸屏結(jié)合的電氣控制方案并與機(jī)械技術(shù)組合一體,使該磨削設(shè)備結(jié)構(gòu)緊湊、自動(dòng)化程度高、生產(chǎn)效率高,并且設(shè)備的可維護(hù)性和靈活性大為提高。

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