一、工藝簡介
某廠20萬噸/年硫磺制酸,采用固體硫磺制酸工藝。固體硫磺經(jīng)過熔化變成液硫,經(jīng)過焚硫爐燃燒,產(chǎn)生SO2,SO2再經(jīng)過轉化塔轉化為SO3,SO3在吸收塔經(jīng)濃硫酸吸收,變成濃度更高的硫酸,根據(jù)生產(chǎn)要求加入工藝水配比,得到合格的硫酸。
在焚硫過程中產(chǎn)生1000度以上的高溫,被廢熱鍋爐利用,生產(chǎn)出飽和蒸汽,供發(fā)電車間發(fā)電,降低了硫酸生產(chǎn)成本,提高了經(jīng)濟效益。
工藝簡圖:
二、系統(tǒng)配置
硫酸部分控制站一個,操作站二個。發(fā)電部分控制站一個,操作站二個。
具體網(wǎng)絡結構如下:
硫酸部分硬件配置主控制器:FB-2001NS 2塊(帶冗余)、電源板FB-P40 4塊(帶冗余)、模擬量輸入板FB-2010NS 9塊、模擬量輸出板FB-2020NS 3塊、開關量輸入板FB-2030NS 2塊、開關量輸出板FB-2040NS 2塊。
發(fā)電部分硬件配置主控制器:FB-2001NS 2塊(帶冗余), 電源板FB-P40 4塊(帶冗余), 模擬量輸入板FB-2010NS 7塊, 模擬量輸出板FB-2020NS 3塊, 開關量輸入板FB-2030NS 2塊, 開關量輸出板FB-2040NS 2塊。
三、控制方案
硫酸部分:主要有液位,濃度,溫度調(diào)節(jié)控制.液位(除鍋爐液位外),濃度,沒有什么干擾,使用單回路較易實現(xiàn),溫度調(diào)節(jié)主要有焚硫爐出口溫度,主蒸汽溫度調(diào)節(jié)。溫度存在滯后現(xiàn)象,前者主要受磺壓,風量的影響,后者受減溫水流量影響,使用單回路較難實現(xiàn),方案中考慮不足,同時該廠設計中,在閥的選擇上也存在著一定的問題,所以沒能投自動。只有鍋爐液位采用三沖量調(diào)節(jié),控制結構如下:
發(fā)電部分:主要有液位,溫度,壓力調(diào)節(jié)控制.全部采用單回路調(diào)節(jié)。該車間由于生產(chǎn)情況要求,及調(diào)節(jié)閥缺陷,除熱井水位,除氧器水位,除氧器壓力外,多作手動調(diào)節(jié)。
四、畫面構成
硫酸部分:
畫面共分為:干吸工段,液硫工段,焚硫轉化工段,成品工段,風機流程,工藝狀態(tài) 表,汽機流程,歷史趨勢,三沖量調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)回路控制操作,系統(tǒng)焚硫鍋爐停車畫面,系統(tǒng)干吸轉化停車畫面,廢熱鍋爐及輔助設備。
發(fā)電部分:
畫面共分為:除氧給水,減溫減壓流程,油回路圖,工藝壯態(tài)表,歷史趨勢,調(diào)節(jié)回路,汽輪機組,報警事件,報警參數(shù)管理,聯(lián)鎖圖。
動態(tài)數(shù)據(jù)在流程圖上相應處顯示,點擊畫面按鈕,畫面之間可相互切換,點擊工藝流程圖上相應的調(diào)節(jié)閥,既可彈出PID畫面,可在線修改給定值和輸出值,可對PID參數(shù)進行整定.
五、歷史趨勢
根據(jù)用戶要求,該系統(tǒng)要作趨勢畫面的點較多,所以在匯總畫面下又進行了分組,調(diào)用時只需根據(jù)分組點擊趨勢組按鈕,即可彈出所需的歷史趨勢。
六、報表
按分組生成報表,可隨時打印8小時時間段報表。
七、報警
根據(jù)客戶要求,采用計算機報警及畫面閃爍報警提示。