摘 要:本文根據(jù)汽車轉(zhuǎn)向泵自動裝配過程的工藝要求和特點,介紹了采用S7-200 PLC設(shè)計的一種程序控制系統(tǒng),結(jié)合Kistler的CoMo II-S智能測量儀表,該系統(tǒng)實現(xiàn)了對壓力和位移的高精度實時監(jiān)控,保證了汽車轉(zhuǎn)向泵的高質(zhì)量裝配要求。
關(guān)鍵詞:可編程控制器(PLC) 操作面板 汽車轉(zhuǎn)向泵
Abstract:This paper introduces a program control system that is designed for automobile vane pump assembling by using S7-200 PLC on basis of the assembly technology requirements, with Kistler CoMo II-S measuring and monitoring instruments, a precise controlling for pressure and displacement have been implemented that ensure the high quality assembly of vane pump.
Key Words: Programmer Logic Controller (PLC) Operator Panel Vane pump of automobile
一、概述
汽車轉(zhuǎn)向泵是一種中高檔汽車用的零部件,它為汽車動力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)提供一種高性能的動力源,與發(fā)動機轉(zhuǎn)速相配合可以產(chǎn)生卓越的轉(zhuǎn)速流量特性從而使得駕駛舒適。由采埃孚轉(zhuǎn)向泵金城有限公司投資的轉(zhuǎn)向泵自動裝配線項目位于南京新港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū),主要生產(chǎn)轎車和輕型商務(wù)車用的轉(zhuǎn)向泵。這種汽車部件由多個零件組成,需要借助不同的設(shè)備,按照一定的工序?qū)⑺鼈兘M裝起來。在整個過程中,需要對裝配時的壓力、位移和時間等參數(shù)進行實時監(jiān)控,以滿足嚴格的工藝要求,保證裝配質(zhì)量。汽車轉(zhuǎn)向泵自動裝配線是完成上述工序的一組設(shè)備,它共有12個工位,以實現(xiàn)不同的裝配功能,其生產(chǎn)流程如圖1所示。
圖1 汽車轉(zhuǎn)向泵自動裝配線生產(chǎn)流程圖
系統(tǒng)的控制對象包括氣液增力缸式壓機﹑夾具﹑壓力/位移監(jiān)控儀﹑密封測試儀﹑綜合功能測試儀和智能螺栓擰緊系統(tǒng)等,由于各個工位間相互獨立且有一定距離,因而各采用一臺西門子PLC作為控制器,一臺SIMODRIVER 611A伺服驅(qū)動器及1FT5伺服電機用于旋鉚工位的分度盤旋轉(zhuǎn)臺控制,另有兩臺MicroMaster系列MMV37變頻器用于生產(chǎn)線的物料傳輸系統(tǒng)。表1列出了該裝配線使用的西門子S7-PLC型號及其在各個工位的分布。
表1 裝配線使用的主要PLC產(chǎn)品
圖2 生產(chǎn)廠房和裝配線中的一個工位圖。
二、系統(tǒng)要求
現(xiàn)以工位WS1.1為例,介紹設(shè)備的工作過程。該工位將滾針軸承壓入端蓋,當(dāng)按下啟動按鈕后,設(shè)備先檢測軸承放置的方向,如果正確,夾具自動鎖緊,啟動壓裝過程,否則系統(tǒng)報警,壓機不工作,同時OP3操作面板顯示錯誤信息。壓裝開始后,系統(tǒng)同時啟動CoMo II-S智能測量儀表,對壓力和位移進行監(jiān)測,若整個過程的壓力/位移曲線滿足工藝要求(位于一定的范圍內(nèi)),則裝配合格,綠色指示燈亮,壓機退回,夾具松開,零件可轉(zhuǎn)入下道工序,否則紅色指示燈亮,結(jié)果不合格,系統(tǒng)復(fù)位后,零件經(jīng)確認后轉(zhuǎn)入廢品站。
為了能實時檢測壓力和位移,得出兩者間的實時關(guān)系曲線,并據(jù)此對過程做出評判,系統(tǒng)采用了Kistler的CoMo II-S智能測量儀表,它內(nèi)置電荷和電壓放大器,可以實時采集壓力和位移兩路模擬輸入信號,自動選擇量程和不同的坐標(biāo)及最佳刻度,得出測量曲線,具有閥值、公差帶、方框和終位等多種分析功能,并可根據(jù)需要選擇不同的組合對各種過程進行分析和監(jiān)測,與PLC接口方便。壓力的檢測采用Kistler的壓電式傳感器,經(jīng)電荷放大器由CoMo II-S采集到壓力實時值,位移用Novotech的高精度位移傳感器測量,并由CoMo II-S采集到實時值,與壓力一起作為被監(jiān)控的變量。壓機由氣壓驅(qū)動的氣液增力缸實現(xiàn),其升降由電磁閥控制。
三、控制系統(tǒng)的硬件組成及軟件設(shè)計
根據(jù)該工位的輸入/輸出信號的點數(shù)要求,選用CPU214 PLC作為控制核心,并擴展了一塊EM223數(shù)字量模塊,共有22位數(shù)字量輸入點,18位數(shù)字量輸出點。為了顯示系統(tǒng)狀態(tài)和輸入控制參數(shù),選用了一臺OP3操作面板,經(jīng)PPI通訊接口與CPU214連接??刂葡到y(tǒng)的硬件組成如圖3所示。
圖3 工位WS1.1 控制系統(tǒng)組成圖
表2 工位WS1.1的I/O地址分配表
控制軟件用STEP7 Micro/Win編寫,OP3由ProTool組態(tài)軟件進行配置??刂瞥绦蚍肿詣雍褪謩觾刹糠郑谑謩硬糠?,通過OP3可以操縱所有運動機構(gòu)的動作,包括壓機、夾具的動作,CoMo II-S的參數(shù)選擇及啟動,便于系統(tǒng)調(diào)試。在自動部分,所有動作按要求的次序完成,程序中定義了一些內(nèi)部標(biāo)志寄存器位,用于PLC和OP3間交換信息,同時也使用了順序寄存器指令,使各程序步間互鎖,提高了系統(tǒng)的可靠性。自動部分的軟件流程如圖4所示。
圖4 控制系統(tǒng)軟件流程圖
四、結(jié)束語
汽車轉(zhuǎn)向泵自動裝配線采用西門子S7系列PLC控制,不僅簡化了系統(tǒng),提高了設(shè)備的可靠性,也大大提高了成品率和產(chǎn)品質(zhì)量,通過操作面板修改系統(tǒng)參數(shù)就可以實現(xiàn)多種不同產(chǎn)品的裝配,現(xiàn)場設(shè)備的工作狀態(tài)和產(chǎn)品信息都在操作面板上顯示出來,方便了用戶的操作和維護。該裝配線自2001年投入運行以來,工作穩(wěn)定可靠,加工出的產(chǎn)品經(jīng)專業(yè)設(shè)備的嚴格測試,質(zhì)量和性能完全符合要求,受到了用戶的好評。
【參考文獻】
[1] Operator panel OP3 equipment manual, SIEMENS,AG;
[2] Kistler CoMo II-S Operating Instruction, Kistler Co.;
[3] STEP7 Micro 編程手冊
[4] S7-200 PLC用戶指南