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電氣自動化在低壓系統(tǒng)中的應(yīng)用

時間:2008-05-21 13:13:00來源:fenghy

導(dǎo)語:?低壓電氣開關(guān)或控制系統(tǒng)是各種生產(chǎn)裝置及配套電氣設(shè)備的重要組成部分
1、概述 低壓電氣開關(guān)或控制系統(tǒng)是各種生產(chǎn)裝置及配套電氣設(shè)備的重要組成部分,它們連接或隔離低壓電網(wǎng)的元件并控制運(yùn)行的電氣設(shè)備,因此其性能的好壞在很大程度上制約著生產(chǎn)裝置的連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行,同時各配電及傳動裝置的特點也要求,在發(fā)生工藝故障時,能夠及時可靠的動作,防止生產(chǎn)事故的擴(kuò)大。但長期以來,電氣作業(yè)、保護(hù)定值整定、設(shè)備監(jiān)視和故障報警診斷,一直停留在設(shè)備陳舊、人工處理的落后水平上,無法滿足日益發(fā)展的工藝技術(shù)和科學(xué)管理的要求。為此,迫切需要一種電氣自動化解決方案。隨著以計算機(jī)技術(shù)、通訊技術(shù)和電子技術(shù)為代表的3C技術(shù)的飛速發(fā)展,使這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實。低壓自動化系統(tǒng)的應(yīng)用,使電氣專業(yè)從根本上實現(xiàn)了工藝管理、過程控制和故障診斷的科學(xué)化和準(zhǔn)確化。 “12萬噸離子膜燒堿裝置”是錦化投資8億元新建的“九五”工程項目,全套工藝技術(shù)和設(shè)備均由日本旭硝子公司提供。電氣部分國內(nèi)配套,但由于生產(chǎn)工藝復(fù)雜、技術(shù)要求較高,因此,我們將低壓系統(tǒng)自動化技術(shù)引入到電氣控制上來,設(shè)計并完成了國內(nèi)第一套低壓自動化系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)控制方案。通過微機(jī)系統(tǒng)將電氣元件與過程控制PLC裝置有機(jī)地融為一體,使運(yùn)行人員在中央控制室就可完成電氣開關(guān)和控制裝置的遙控、遙測、故障報警、定值修改和后臺編程等工作,從而與儀表專業(yè)的DCS集散系統(tǒng)一起,構(gòu)成了一套完整的現(xiàn)代化工藝控制體系,真正實現(xiàn)了裝置生產(chǎn)過程的自動化。 2、整體方案 本裝置共有低壓配電室四個,各種大容量低壓開關(guān)11臺,分別控制著整流電解、氯氫處理、循環(huán)冷凍和鹽水精制等工序的循環(huán)泵、冷凍機(jī)、氫壓機(jī)及氯壓機(jī)等關(guān)鍵設(shè)備200多臺。另外,電氣專業(yè)還負(fù)責(zé)原鹽貯運(yùn)工藝的PLC自動化貯鹽控制系統(tǒng)——S7-300,該系統(tǒng)由電源、CPU、A/I、A/O、D/I、D/O模塊、及觸摸屏組成。要實現(xiàn)如此復(fù)雜系統(tǒng)的過程控制,單純依靠智能開關(guān)和現(xiàn)場監(jiān)控是無法辦到的,必須依靠現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)和可靠的低壓系統(tǒng)自動化軟件,通過工業(yè)以太網(wǎng)將傳統(tǒng)的智能元件與微機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行有效的結(jié)合,才能夠真正實現(xiàn)自動化系統(tǒng)的集中統(tǒng)一管理。 低壓自動化系統(tǒng)的智能元件不僅要連接不同的自動化部件,還要提供一個共同的軟件環(huán)境,使所有部件和任務(wù)集成為一個系統(tǒng)。經(jīng)過與有關(guān)公司的交流,最終我們選中了西門子公司的3WN6智能低壓斷路器、S7-300 PLC和低壓系統(tǒng)自動化軟件。 3WN6低壓智能斷路器是低壓系統(tǒng)自動化的核心,它不僅具備普通開關(guān)的過流、短路、欠壓和過壓保護(hù),而且在本體單片機(jī)的控制下,可通過液晶屏幕,現(xiàn)場完成參數(shù)設(shè)定、顯示動作報警和故障記錄等功能。所有工序的配電及控制任務(wù)均由3WN6開關(guān)來完成。另外,SIMATIC S7-300 PLC系統(tǒng)本身就是一套完整的自動化控制裝置,它體積雖小,但功能強(qiáng)大,在CPU及STEP 7軟件的控制下,280多個A/I、A/O、D/I和D/O輸入輸出點協(xié)調(diào)工作,實現(xiàn)原鹽貯運(yùn)工序從卸車、上鹽、自動輪倉貯鹽到下鹽等全部工序的電氣控制自動化。通過先進(jìn)的現(xiàn)場總線系統(tǒng)PROFIBUS,利用一條通訊電纜——屏蔽雙絞線以及RS485通訊端口,將3WN6低壓智能斷路器的DP/3WN6通訊端口和S7-300 PLC系統(tǒng)的MPI通訊端口有機(jī)地融為一體,在后臺計算機(jī)軟件的集中統(tǒng)一管理下,完成整個氯堿裝置的低壓系統(tǒng)自動化控制。 3、系統(tǒng)配置 (1) 后臺控制用計算機(jī):微型工業(yè)控制計算機(jī) 1臺 (2) 西門子3WN6低壓斷路器 400V/3200A 2臺 400V/1600A 2臺 400V/1250A 5臺 400V/1000A 2臺 (3) 通訊接口:DP/3WN6專用 11臺 (4) 網(wǎng)卡:CP5412 1塊 (5) 系統(tǒng)軟件 SIMATIC WinCC 1套 Win3WN6 1套 SICAM LCC 1套 SIMATIC STEP 7、Protool (6) PLC可編程序控制器:S7-300 1套 4、自動化裝置及系統(tǒng)的特點和功能 (1)3WN6低壓智能斷路器的特點 3WN6是一種經(jīng)濟(jì)型低壓智能斷路器,它采用了模塊化的工程設(shè)計,使得通訊、保護(hù)和測量等功能更為穩(wěn)定可靠,而且拆卸和維修方便,所有開關(guān)功能均可在線進(jìn)行數(shù)字化編輯。聯(lián)網(wǎng)后,可以方便地實現(xiàn)遙測、遙控功能以及快速故障診斷,還可遠(yuǎn)方修改定值和進(jìn)行能量控制。因而避免了不必要的維護(hù)檢查,減少了生產(chǎn)裝置的停車時間。 (2)PLC系統(tǒng)的特點 正常生產(chǎn)時,S7-300系統(tǒng)由原鹽控制室的操作人員通過控制機(jī)柜上的觸摸屏模擬流程和觸摸按鈕,即可清楚掌握原鹽工序的工藝流程、物料流動及設(shè)備運(yùn)行情況,并可自動或手動觸摸控制設(shè)備的開/停,方便檢修和事故處理。聯(lián)網(wǎng)后,可以實現(xiàn)后臺在線組態(tài)、現(xiàn)場監(jiān)控和遠(yuǎn)動控制功能。 (3)自動化軟件的特點 西門子工業(yè)軟件在全世界為自動化項目開創(chuàng)了先例。本裝置應(yīng)用了適用于全集成自動化的監(jiān)控級應(yīng)用軟件——SIMATICWinCC、低壓斷路器控制軟件——WinCC、SICAM LCC、S7-300 PLC產(chǎn)品的組態(tài)、編程和項目管理軟件——SIMATIC STEP 及觸摸屏面板編程軟件——Protool。 全部軟件均采用當(dāng)今世界上最穩(wěn)定的WINDOWS 98或NT操作平臺,為真32位字長的多線程、多用戶、多任務(wù)系統(tǒng)軟件。在已確定的硬件范圍內(nèi),用戶可在線修改各種系統(tǒng)變量、控制參數(shù)和進(jìn)行系統(tǒng)組態(tài)。 SIMATIC WinCC與其它軟件包不同,它支持均衡的多處理器系統(tǒng),使用戶的應(yīng)用能夠充分發(fā)揮多處理器系統(tǒng)的全部優(yōu)勢,同時為現(xiàn)代工業(yè)應(yīng)用提供了與對象相關(guān)的圖形編輯器、報警存檔和信息編輯器、變量存檔編輯器、變量標(biāo)簽管理器等系統(tǒng)工具,具有連通性、開放性、硬件實用性和管理安全性等顯著特點。 Win3WN6軟件提供了對3WN6斷路器從控制到監(jiān)控的所有功能。Win3WN6通過PROFIBUS—DP與斷路器進(jìn)行通訊,可以方便地觀察斷路器的運(yùn)行狀態(tài)和脫扣信號、對斷路器進(jìn)行(可加密碼保護(hù))、觀察運(yùn)行參數(shù)(如相電流)以及方便地設(shè)定保護(hù)參數(shù)(可加密碼保護(hù))。 SICAM LCC為低壓系統(tǒng)的可視化編程軟件,用戶可方便快捷地創(chuàng)建3WN6斷路器的可視化操作界面,顯示電氣系統(tǒng)的電路圖及重要信息、測量值或計算值的顯示和分析、顯示電流、電壓曲線、遙控設(shè)備的分/合,事故報警列表及打印等。 SIMATIC STEP 7具有功能塊圖(FBD)和梯形圖(LADDER)等編程語言,擁有豐富的指令集,無論編程設(shè)備直接連接在CPU的MPI接口或經(jīng)過PROFIBUS的以太網(wǎng)編程,均簡潔、方便、易用;集成的測試和診斷功能確保在系統(tǒng)出現(xiàn)問題時,技術(shù)人員能迅速做出反應(yīng)。 ProTool軟件很容易開發(fā)屏幕應(yīng)用程序、繪制現(xiàn)場控制按鈕中心的電氣系統(tǒng)原理圖,進(jìn)行觸摸屏的工藝流程圖編輯、執(zhí)行被控對象的開/停車控制、以及現(xiàn)場的單機(jī)離線調(diào)試等。 (4)整個系統(tǒng)的主要功能及性能指標(biāo) 系統(tǒng)裝置聯(lián)網(wǎng)后,運(yùn)行人員在后臺微機(jī)上即可掌握各配電室現(xiàn)場低壓開關(guān)的分/合情況,動態(tài)顯示電壓、電流的波動,隨時記錄事件和報警信息,掌握整套氯堿裝置的運(yùn)行狀況。 由于采用了多CPU的硬件結(jié)構(gòu),因而整個系統(tǒng)的實時性較強(qiáng),數(shù)據(jù)變化響應(yīng)的速度較快,系統(tǒng)SOE分辨率≤2ms遙信變位≤2s,遙控過程完成≤6s,畫面響應(yīng)1~3s;另外,事件報警、越限事件、報警順序顯示、歷史曲線、運(yùn)行報表查詢和強(qiáng)大的打印功能等,為日常生產(chǎn)管理和事故分析提供了極大的方便。 5、工程實踐 錦化氯堿裝置的低壓自動化系統(tǒng)在開關(guān)廠和西門子公司的技術(shù)支持下,在先期完成了PLC系統(tǒng)的調(diào)試和投產(chǎn)后,僅用一個月就完成了全部自動化系統(tǒng)的聯(lián)網(wǎng)安裝和后臺軟件的調(diào)試工作。該系統(tǒng)自2002年9月份全面投運(yùn)以來,一直運(yùn)行穩(wěn)定,取得了傳統(tǒng)電力控制模式所無法實現(xiàn)的控制效果。在多起工藝事故停車過程中,所有電氣裝置均快速準(zhǔn)確動作,并自動記錄開關(guān)動作狀態(tài)、時間和順序,與DCS監(jiān)控系統(tǒng)一起,為工藝專業(yè)及時查找故障原因,恢復(fù)裝置開車,提供了科學(xué)的依據(jù)。它不但使工人從繁瑣的手工作業(yè)中解放出來,降低了各種人為事故的發(fā)生率,而且使系統(tǒng)維護(hù)及故障維修變得容易、迅速,從而真正實現(xiàn)了低壓電氣管理的科學(xué)化,受到廣大運(yùn)行維護(hù)和技術(shù)人員的好評。

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